時秋生
【摘要】本文就百萬噸鉀肥項目進(jìn)口設(shè)備“鋼得?!毙虷1000螺旋、篩網(wǎng)離心機脫水水分問題談起,具體分析濾餅含水量達(dá)不到設(shè)計要求所涉及到幾個方面。
【關(guān)鍵詞】滯留時間;剩余濕氣;旋轉(zhuǎn)速度
公司現(xiàn)使用的12臺產(chǎn)品脫水設(shè)備“鋼得?!毙虷1000螺旋、篩網(wǎng)離心機,從現(xiàn)在的使用情況來看,濾餅的水分約為8.65-13.98%,此數(shù)值與離心機合同中的保證值6-8%差別較大;物料在脫水過程中,通過離心力作用將經(jīng)過篩網(wǎng)最初的90%左右含水量被排掉,剩下10%左右的水份是難于脫掉的,這就造成剩余濕氣的增大,根據(jù)幾年的設(shè)備運行情況,造成濾餅水分達(dá)不到設(shè)計要求,具體分析涉及到以下幾個方面:
1、剩余的濕氣與滯留時間
增加滯留時間起初時能快速的減少剩余濕氣,但其后效果會越來越小。因此很長的滯留時間,并不能提供經(jīng)濟上的好處,相反地,它減低產(chǎn)量,使用一個大的離心力雖然曲線十分相似,但曲線會向低剩余濕氣及較短的滯留時間方面移動。這些曲線通常在實驗室離心機中決定,而非在螺旋/篩網(wǎng)式離心機中,因為螺旋卷筒刮料器通常會有使固粒層在轉(zhuǎn)鼓中旋轉(zhuǎn)的傾向,轉(zhuǎn)鼓的傾角亦表示固粒餅會不斷地擴展出去,形成固粒層厚度減少,盡管如此,含量銳減及曲線平坦部分之是的過渡地帶,幾乎是一常數(shù),這就是我們要達(dá)到的滯留時間。
2、剩余濕氣與離心因素
離心力的選擇不能只著眼于低濕氣一個方面,同時亦必須考慮到磨損、晶體破裂及粒子失卻等幾個方面。
3、剩余濕氣與固粒層厚度
粒子的大小,在不同厚度的固粒層,對剩余濕氣有著強大的影響力;很粗糙的、不緊密的固體物,脫水容易,因而固粒層厚度對剩余濕氣的影響甚微;微細(xì)粒子、不緊密的固體物則具有強大的阻力而使得稍厚的固粒層相當(dāng)程度地增加剩余濕氣,除非用較長的滯留時間來抵消這影響。
4、剩余濕氣與旋流器的脫氣方式
對12臺離心機的旋流器的脫氣方式進(jìn)行抽查,3號離心機在脫氣管道連接狀態(tài)及拆開狀態(tài)的濾餅進(jìn)行含水量測試,脫氣管道在連接狀態(tài)下的濾餅含水量為9.25%,脫氣管道在拆開狀態(tài)下的濾餅含水量為9.35%,這說明脫氣管道的連接狀態(tài)對濾餅的影響不大。
5、剩余濕氣與篩網(wǎng)狀態(tài)
對于離心機篩網(wǎng)使用情況,我們對1號離心機和3號離心機進(jìn)行了對比;在1號離心機的篩網(wǎng)約運行4-5個月,3號離心機的篩網(wǎng)剛安裝上,兩臺離心機在同樣的給料條件下,3號離心機的濾餅為9.35%,而1號離心機的濾餅含水量為11.78%;在篩網(wǎng)的使用壽命期間,一般地說隨著使用時間的增長,離心機的濾餅會下降,因為篩網(wǎng)的縫隙被磨大。此例有點特別,離心機的濾餅增加。但濾液中的固體含量增加。同時由于篩網(wǎng)表面的磨損出槽會儲存一定的液體,所以為保證濾餅,隨著篩網(wǎng)使用時間的增長和,應(yīng)減少清洗水量;當(dāng)刮刀與篩網(wǎng)間的間隙超過2mm時,此時需要停機,調(diào)整兩者之間的間隙到1.5mm,隨著篩網(wǎng)磨損量的增大和濾餅含水量的增加,在這種情況下需要更換篩網(wǎng),以保證濾餅含水量和處理量的正常。
通過離心機帶料運行的實際情況,我們發(fā)現(xiàn)有大量的水在刮刀與篩網(wǎng)支撐架間的部位流到固體排料倉,而且12臺離心機都是同一種情況,這是導(dǎo)致產(chǎn)品含水量增大的主要原因之一;洗滌水噴頭是處在篩網(wǎng)的最大直徑處,開了洗滌水,就減少了堵塞,意味著堵塞是在篩網(wǎng)的最大直徑處,這剛好是濾餅水份大小的關(guān)鍵所在;物料的脫水過程中,在篩網(wǎng)最初的90%水份排掉,剩下10%的水份是難于脫掉的,如果在利用洗滌水來解決堵塞的問題,后果是固體出來的含水量高,因為少了一段脫水最重要的篩網(wǎng)段,同時又加大了水量,不但如此,由于粒子會隨著洗滌液帶走經(jīng)過篩孔漏走的粒子也會非常多。為了解決這個問題,只能在篩網(wǎng)上做文章,可以采用多級錐形篩網(wǎng),這種篩網(wǎng)在使用上有較大的彈性,在篩網(wǎng)最小的直徑的地方做成小篩孔,而大直徑的地方做成大篩孔;在物料進(jìn)入篩網(wǎng)的最初階段,水量大而粒子小,因此篩孔必須要小,否則會有大量的粒子經(jīng)過篩孔漏掉;在下一個階段,因為已經(jīng)沒有多少水份,所以可以用較大的篩孔而不會有多少粒子流失,由于搭橋作用,就算篩孔比粒子大很多,也不會漏掉;對于特定的進(jìn)料量濃度,必須選擇適當(dāng)?shù)暮Y網(wǎng)組織,使得它可以在進(jìn)料方面最大程度的液體量分離,其后仍能有足夠的篩網(wǎng)長度作實質(zhì)的離心燥干;所有影響微粒子的失卻及預(yù)期中的損傷等因素,都必須在考慮之列。
上述分析目前只是理論上的推斷,效果如何有待于實驗的驗證。
6、剩余濕氣與洗滌水
離心機的濾餅洗滌水量,在兩條給水管線均完全打開時,是5.5立方米/小時。德國篩得力公司/荷蘭天馬公司的經(jīng)驗為正常洗滌水量為60升水/噸產(chǎn)品,如果按20噸/小時生產(chǎn)能力估算,正常量應(yīng)該在1200升/小時;建議給供水線安裝流量計,以根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量(具體待定)調(diào)節(jié)清洗水量流量濾餅含水量的測定值說明在通常工作條件下(供電頻率50Hz/篩籃轉(zhuǎn)速790rpm),為保證篩縫通暢要用洗滌水,因為精細(xì)顆粒將被溶解。有濾餅洗滌水的濾餅含水量要比不帶清洗水的濾餅含水量(約低0.5%);但是,在增加篩籃轉(zhuǎn)速(參考下一點)的條件下,洗滌水對濾餅含水量的影響將變?yōu)樵跊]有洗滌水的情況下,濾餅含水量約降低0.6%;此原因是增加的離心力強迫母液通過濾餅。
7、剩余濕氣與篩網(wǎng)旋轉(zhuǎn)速度
試驗在3號離心機進(jìn)行,篩網(wǎng)是全新篩網(wǎng), 不同轉(zhuǎn)速情況下的濾餅含水量如下:
以上實驗結(jié)果說明逐漸增加篩網(wǎng)速度可以降低濾餅含水量,當(dāng)篩網(wǎng)速度為945rpm時,濾餅含水量能達(dá)到大約8%,包括調(diào)節(jié)沖洗水。
為了檢驗逐漸增加篩網(wǎng)速度可以降低濾餅含水量這種結(jié)論,通過對6#、8#離心機電機端的兩個皮帶輪的帶輪基準(zhǔn)直徑進(jìn)行技術(shù)改造,將篩籃和螺旋刮刀的轉(zhuǎn)速,分別由787rpm/mina提到863rpm/mina再提到942rpm/mina,1497rpm/mina提到1573rpm/mina再提到1652rpm/mina;改造完成后,為了進(jìn)一步了解這兩臺離心機提速后的工作性能,分別在6#、8#、9#離心機在進(jìn)料同等的條件下進(jìn)行測試,結(jié)果如下:
通過上述測試數(shù)據(jù)來看,轉(zhuǎn)速的提高可以降低濾餅含水量,但這只 是改善濾餅含水量的一個方面,雖然降低了濾餅含水量,但是隨著設(shè)備轉(zhuǎn)速的提高,機器的磨損也會增大。
8、剩余濕氣與給料粒度分布及濃度
由于給料粒度分布及濃度等原因, 每臺離心機的處理能力與濾餅含水量與離心機合同中(35噸/小時、6%--8%)的保證值差別較大;經(jīng)過5#離心機進(jìn)料取樣粒度分析結(jié)果如下表:
5#離心機進(jìn)料取樣粒度分析表
從上面表中可以看出,原粒級和當(dāng)前進(jìn)料粒級組成的明顯偏離,目前所用篩網(wǎng)的組織是根據(jù)原粒級的標(biāo)準(zhǔn)來選擇的;要改變現(xiàn)在剩余濕氣增大的現(xiàn)象,只有從兩個方面來做文章,一是根據(jù)目前進(jìn)料粒度來改變現(xiàn)用篩網(wǎng)的組織,二是進(jìn)料粒度要滿足現(xiàn)用篩網(wǎng)組織的技術(shù)要求。
參考文獻(xiàn)
[1]《“鋼得?!毙虷1000螺旋、篩網(wǎng)離心機》說明書