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降低高壓化成箔漏電流的方法

2016-05-30 11:01:28張傳超
卷宗 2016年4期
關(guān)鍵詞:熱處理

張傳超

摘 要:腐蝕箔經(jīng)過化成后表面會產(chǎn)生致密的Al2O3絕緣層,在鋁電解電容器中起到絕緣介質(zhì)的作用,為了減少絕緣介質(zhì)的漏電流,可以通過前處理增加熱處理方式達(dá)到此目的,試驗(yàn)表明在300?600℃溫度范圍熱處理的化成箔有比較好的降低漏電流效果。

關(guān)鍵詞:熱處理;腐蝕箔;Al2O3;漏電流

鋁電解電容器的使用壽命由多種因素決定,除使用過程中的條件外,最重要的是使用的原材料、制造工藝,陽極用化成箔是鋁電解電容器最關(guān)鍵的材料,它影響電容器的容量、體積、漏電、損耗、耐紋波大小、等效阻抗、耐壓、溫度特性等。為了提高鋁電解電容器的使用壽命,就要求其漏電小,損耗小,正常工作的情況下內(nèi)部發(fā)熱小,產(chǎn)生氣體少,才不會在長期工作中失效;電容器產(chǎn)生的熱量原因主要兩個部分:一是電容器漏電流所造成的發(fā)熱U-I漏,二是電容器損耗角在紋波電壓作用下產(chǎn)生的熱量U~Cωtgδ,電容器的有功功率為:

P有= U-I漏+U~Cωtgδ

另外氧化膜致密,疵點(diǎn)少,減少電容器制造過程和使用過程中的擊穿,降低電容器的失效因素。

1 試驗(yàn)

1、主要試驗(yàn)儀器和材料:1000V~5A的恒流恒壓直流電源,馬弗爐,腐蝕箔等。

2、腐蝕箔在沸騰純水中煮12分鐘,接著在100℃的馬弗爐內(nèi)處理1.5分鐘,然后在沸騰純水中再煮10分鐘,在100g/L、85℃的硼酸和0.5g/L硼砂混合水溶液中加電,50mA/cm2恒流升壓到750V后恒壓10分鐘,然后取出清洗去極化處理,再在100g/L、85℃的硼酸和0.3g/L硼砂混合水溶液中50mA/cm2恒流升壓到750V后恒壓35分鐘,取出用純水沖洗干凈,在100℃的干燥箱中烘干;然后在熱處理溫度為200、300、400、500、600℃下,處理時間不變,再分別做5組數(shù)據(jù),測試數(shù)據(jù)為表一的1~6。

3、腐蝕箔在沸騰純水中煮12分鐘,然后在100g/L、85℃的硼酸和0.5g/L硼砂混合水溶液中加電,50mA/cm2恒流升壓到750V后恒壓10分鐘,取出清洗去極化處理,再在100g/L、85℃的硼酸和0.3g/L硼砂混合水溶液中50mA/cm2恒流升壓到750V后恒壓35分鐘,取出用純水沖洗干凈,在100℃的干燥箱中烘干;然后沸騰純水處理時間20、30分鐘,再分別做2組數(shù)據(jù),測試數(shù)據(jù)為表一的7~9。

4、腐蝕箔在沸騰純水中煮12分鐘,接著在400℃的馬弗爐內(nèi)處理1.5分鐘,然后在沸騰純水中再煮10分鐘,在100g/L、85℃的硼酸和0.5g/L硼砂混合水溶液中加電,50mA/cm2恒流升壓到750V后恒壓10分鐘,然后取出清洗去極化處理,再在100g/L、85℃的硼酸和0.3g/L硼砂混合水溶液中50mA/cm2恒流升壓到750V后恒壓35分鐘,取出用純水沖洗干凈,在100℃的干燥箱中烘干;然后接著的試驗(yàn)把“在400℃的馬弗爐內(nèi)處理1.5分鐘,然后在沸騰純水中再煮10分鐘”分別重復(fù)1~4次,再做4組數(shù)據(jù),測試數(shù)據(jù)為表二的2~5。

2 試驗(yàn)結(jié)果和分析

表一是這次試驗(yàn)的試驗(yàn)數(shù)據(jù),實(shí)際試驗(yàn)可分為兩組,一組是有兩次水煮,并且兩次水煮之間有熱處理,另一組是只有一次水煮,沒有熱處理,只是水煮時間不同。從數(shù)據(jù)來看兩組試驗(yàn)的化成箔比容變化不大,化成箔的漏電流差別比較大,并且有熱處理過程的化成箔漏電流差別很大,300?600℃熱處理后有明顯效果,400℃時熱處理后的漏電流最小,而沒有熱處理的3個試驗(yàn)漏電流比較相近。

表二是再經(jīng)過不同次數(shù)的熱處理和水煮后的試驗(yàn)數(shù)據(jù),再經(jīng)過3~4次處理化成箔的漏電流會更小,次數(shù)再多變化不大。

中高壓化成箔在化成之前,都必須進(jìn)行水煮,主要目的是減少后續(xù)化成所需電能,再者也可以適當(dāng)提高化成箔比容,但經(jīng)過一次水煮就化成,水煮的水合氧化膜在化成中就會脫水,體積變小,氧化膜就會產(chǎn)生細(xì)小的裂縫,形成氧化膜中的缺陷,產(chǎn)生較大的漏電流。

如果水煮后接著在適當(dāng)?shù)臏囟认逻M(jìn)行熱處理,可以直接使水合氧化膜脫水,露出裂縫,然后再水煮,使裂縫處的鋁再與水反應(yīng),這樣反復(fù)幾次,在后續(xù)的化成氧化膜中的缺陷越來越少,漏電流會明顯的降低。

300℃以上的熱處理使水合氧化膜就有明顯的脫水效果,數(shù)據(jù)上看400℃最佳,而熱處理溫度600℃時漏電流又有少許回升,這有可能是鋁的熔點(diǎn)只有660℃,在600℃時中間的鋁基有了變形,產(chǎn)生了新的缺陷,使化成箔的漏電流回升。

3 結(jié)論

通過試驗(yàn)結(jié)果分析和化成箔化成過程中水合后又進(jìn)行熱處理的原理分析,可以得出以下結(jié)論:

1.水合后的腐蝕箔經(jīng)過熱處理和再水合,然后化成得到的化成箔其漏電流比只進(jìn)行水合就化成的化成箔漏電流明顯要小;

2.熱處理和再水合過程反復(fù)幾次,漏電流也會降低;

3.熱處理溫度在300?600℃都有效果,400℃時效果比較好。

參考文獻(xiàn)

[1]陳國光,曹婉貞.電解電容器[M] .西安:西安交通大學(xué)出版社,1993.

[2]毛衛(wèi)民,何業(yè)東.電容器鋁箔加工的材料學(xué)原理[M].北京:高等教育出版社,2012.

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