郭秋實
摘 要: 汽包水位應控制在標準的范圍,因為其屬于發(fā)電機組安全運行的主要保障。對于汽包水位偏差為600MW的機組,均存在機組的影響因素。為此,以內蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責任公司為例,對600MW機組汽包水位偏差的不良影響進行分析,并對汽包水位偏差影響試驗實行深入研究,制定了600MW汽包水位偏差的完善對策,現(xiàn)分析如下。
關鍵詞:600MW機組 汽包水位偏差 對策
中圖分類號:TM621.8 文獻標識碼:A 文章編號:1003-9082(2016)04-0312-01
鍋爐汽包水位,控制在要求的范圍,屬于保障鍋爐運行的重要指標。受到負荷、水流量及燃燒工況影響,進而使得汽包的水位發(fā)生改變,嚴重的情況還會發(fā)生葉片受損、排污效果差,爐管爆破等問題[1]。所以,應做好汽包水位的測量工作,找到汽包水位偏差的影響因素,制定解決對策,以從根本上確保電廠運行的安全、穩(wěn)定。
一、600MW機組汽包水位偏差的不良影響
1.汽包水位偏差的影響因素
汽包水位偏差主要為:汽包左右兩側水位偏差問題,產生的原因為爐膛燃燒、汽水循環(huán)系統(tǒng)失衡。
1.1鍋爐燃燒工況對600MW機組汽包水位偏差的影響
鍋爐燃燒情況,對于汽包實際水位偏差的影響為:爐膛內火焰的中心位置產生偏移情況,使得火焰中心的高度發(fā)生改變,兩側水冷壁吸熱不能達到平衡[2]。同時,會受到爐膛出口兩側煙溫偏差影響。
①爐內空氣動力場的影響分析
因為一、二次風失衡/氣流剛性因素影響,使得爐膛四角切圓燃燒發(fā)生較大偏移,出現(xiàn)水冷壁局部結焦的情況。
②磨煤機組的影響分析
磨煤機組的改變,會使得爐內火焰中心的高度也發(fā)生改變。還容易發(fā)生單臺磨煤機四角一次風流量的偏差問題,進而使得火焰中心出現(xiàn)偏移問題。
③爐膛水冷壁結焦和燃燒器擺角的影響分析
爐膛水冷壁局部發(fā)生結焦情況,促使兩側水冷壁不能達到吸熱均勻的效果,使得吹灰的方式受到一定影響。吹灰器同側對吹后,水冷壁焦塊脫落,就會產生兩側水冷壁吸熱不均勻的情況,而燃燒器擺角也會受到不良的影響。而四角燃燒器擺角不規(guī)范,同樣容易出現(xiàn)爐膛火焰中心偏移的狀況。
④二次風門調整的影響分析
主要為可能存在二次風失衡/四角切圓不能滿足設計要求的情況下,導致兩側煙溫偏差不能滿足設計的標準。
2.鍋爐汽水循環(huán)系統(tǒng)失衡對600MW機組汽包水位偏差的影響
鍋爐汽水循環(huán)系統(tǒng)失衡的影響因素主要包括:爐水泵出力存在較大差異;水冷壁流量分配失衡;汽包汽水分離裝置發(fā)生結垢的現(xiàn)象,使得汽水分離不能達到均勻的要求;鍋爐給水存在不合理的分配的現(xiàn)象。
二、汽包水位偏差影響的試驗研究
為充分的了解鍋爐運行工況,對于汽包水位偏差所造成的影響,應在1號爐以不同氧量、負荷和燃燒器擺角、燃燒器投運層等,并通過爐膛水冷壁周圍對孔/吹灰孔進行嚴格的觀察,給予專用熱流測量裝置對四周水冷壁熱流分布情況實行測量[3]。此外,還應對鍋爐尾部左右側煙道氧量和飛灰含碳量等進行記錄,從而更準確的了解鍋爐燃燒工況改變情況、汽包水位偏差間的聯(lián)系。
1.燃燒器擺角試驗研究
爐膛燃燒運行過程,會存在偏左側墻#1角的現(xiàn)象,但是并不嚴重。擺角后,#1角下擺、#2上擺情況比較明顯,偏差最高達到100mm,而其他擺角也存在顯著的改變,但影響非常小。燃燒器擺角和安裝的位置、小風門檢查、測量的過程,處于水平的位置。燃燒設備擺角的測量偏差應控制在具體的范圍。小風門排除#3、#4角的故障,其余部分均達到正常。
2.貼壁煙氣試驗研究
貼壁位置的氧量多在0.5%之下;CO含量高于3000ppm,存在顯著氣流貼壁情況[4]。
3.燃燒設備擋板試驗研究
OFA和FF、EF的開度應保持適宜,35%開度下,水位會存在一定的偏差。這時,氣溫、煙氣溫度的偏差,會逐漸上升。#1、#3角75%,#2、#4角達到35%,效果均為比較理想的狀態(tài)。可見,兩側氧量、蒸汽壁溫差、煙氣溫度較小的時候,水位的偏差就會較小。
擋板開度的試驗能夠看出,OF、FF風門在關小的條件下,與BC層風門擋板開大的效果基本一致,OF、FF均可有效的提高爐內的氣流旋轉強度。
4.吹灰試驗研究
吹灰,對于水位的影響不堪設想,最嚴重的水位偏差達到98mm左右。主要產生的原因為爐膛位置,吹灰對局部煤粉燃燒,而水冷壁換熱的影響較大。
①燃燒器區(qū)域范圍20~34m的標高,在這一范圍吹灰的影響非常凸顯。尤其對20m標高位置的影響作用非常大。其8、3,8、9、16、17為短吹;3、4為長吹,兩側水位發(fā)生偏差,會對80mm的范圍均產生影響。吹灰完成,汽包水位又會達到標準數(shù)值范圍要求。
②非燃燒器區(qū)域為:標高38m、41m、45m,吹灰所造成的影響并不非常大,左右水位的偏差波動在50mm的范圍內。正對吹、斜對吹存在較大的差異,且斜對吹的效果更好。
③經吹灰試驗顯示,爐膛清潔度較高的時候,吹灰設備吹灰不會對汽包水位造成較大影響。而左右側偏差均能控制在50mm之內,這表示吹灰時水位存在較大的偏差。但不能明確吹灰為燃燒不穩(wěn)定所致,但其與吹灰的相關因素有一定聯(lián)系。
5.爐內空氣動力場的試驗研究
一次風煤粉管均勻的檢測,#1鍋爐使用相同磨煤設備,其風速應設置為可調節(jié)各煤粉管節(jié)流全均勻性的基礎上,進而利于所有的煤粉管均能充分的調節(jié)節(jié)流圈。以一次風煤粉管的風速來看,D、E、F可確保首次測量的均勻性。鍋爐水冷壁結焦的檢查能夠看出,DEF磨煤設備#3角噴口四周臨近水冷壁的位置,容易發(fā)生結焦的情況。以節(jié)流圈實行充分的調節(jié),應確保D3和E4、F3各開6圈、5圈、4圈。排除F磨#3管風速稍高外,#4管的風速比較低,其他鍋爐磨的結果均控制在標準誤差的范圍。
鍋爐爐水棱臺循環(huán)時,B泵運行過程,左右側汽包的水位偏差約為50mm。三組泵在相同時間運行中,左右側汽包水位的偏差在200mm的范圍內。
三、600MW汽包水位偏差的完善對策
1.鍋爐燃燒的完善措施
1.1對一次風管的縮孔磨損狀況,進行嚴格的檢查,并通過冷熱不同的調平試驗,風速偏差盡量控制在5%的范圍內[5]。
1.2二次風門、燃燒器擺角應實行嚴格的校對和檢查,主要的目的為保證四角在相同操作下完成。
1.3對汽包的內部實行全面的檢查,檢查內容:汽包汽水分離器的清理效果,進而提高其分離的質量。
1.4定期開展鍋爐燃燒、爐膛吹灰工作,以降低上述操作對水位偏差構成不良影響。
2.汽水循環(huán)的完善措施
2.1通常條件下,應確保三臺爐水循環(huán)泵共同工作,若兩臺循環(huán)泵同時運行,需做好兩者間的泵組的協(xié)調工作。
2.2按照檢查和修理的方案,對汽包內汽水分離裝置實行嚴格的檢查和處理,進而提高其分離的效率。
3.水位測量的完善措施
3.1將原有的4臺低置差壓水位計平衡設備,調整為2臺內置平衡設備,旨在有效的處理環(huán)境溫度,對于測量所造成的誤差,取1臺外置平衡設備進行組間的比較。
3.2將已有的電解水位計,調整為籠式內加熱設備。同時,將電解水位計正壓側取樣,更改為鍋爐對空排汽的管道上。疏水設置為汽包管爐水泵入口的位置。
3.3將云母水位計,設置成加熱的云母水位計,疏水引到管爐水泵的入口部位。
3.4汽包兩側的中心安裝部位,應做好檢查工作、核查工作,針對汽包水位計和差壓水位計的安裝校對環(huán)節(jié)。
總結:通過機組啟動能夠看出,排除汽包右側外置平衡容器水位計,其他所有的汽包水位計偏差均較低,滿足誤差的要求。汽包右側外置平衡器和內置平衡容器水位計,與汽包右側電接點水位存在較大的偏差。所以,容易產生汽包外置水位計測量方面的誤差。
參考文獻
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[5]王科.600MW亞臨界機組汽包水位調整分析[J].中國高新技術企業(yè),2015(7):82—83.