賈寶貴 張桂芝.艾法史密斯貿(mào)易(北京)有限公司,北京 0008;.江蘇鶴林水泥有限公司,江蘇 鎮(zhèn)江 000
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采用史密斯十字棒篦冷機(jī)改造第三代篦冷機(jī)
賈寶貴1張桂芝2
1.艾法史密斯貿(mào)易(北京)有限公司,北京 100028;2.江蘇鶴林水泥有限公司,江蘇鎮(zhèn)江212000
摘要江蘇鶴林水泥有限公司二線篦冷機(jī)由第三代空氣梁篦冷機(jī) NC42359改造成史密斯十字棒篦冷機(jī)(CB14x61+HRB414)。改造前,在出料溫度為65 ℃+環(huán)境溫度的條件下,額定生產(chǎn)能力為6 000 t/d,有效篦床面積141.1 m2,名義篦床寬度4.2 m,篦床長(zhǎng)度35.9 m,配套4輥的尾置破碎機(jī)。改造后,篦床寬度方向有14塊篦板,長(zhǎng)度方向有61塊篦板,配套輥式破碎機(jī)。在出料溫度為65 ℃+環(huán)境溫度的條件下,額定生產(chǎn)能力為6 700 t/d,有效篦床面積148 m2,篦床寬度4.2 m,篦床總長(zhǎng)度35.9 m。改造后,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,平均出口熟料溫度達(dá)到了65 ℃+環(huán)境溫度的設(shè)計(jì)要求,且燒成系統(tǒng)的許多運(yùn)行指標(biāo)優(yōu)于改造之前。
關(guān)鍵詞第三代空氣梁篦冷機(jī)十字棒篦冷機(jī)改造
篦冷機(jī)是燒成系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一,它的運(yùn)行效果直接影響整個(gè)燒成系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率、熟料熱耗、電耗等關(guān)鍵指標(biāo)。國(guó)內(nèi)大多數(shù)水泥廠使用的篦冷機(jī)仍然是傳統(tǒng)的第三代篦冷機(jī),因篦冷機(jī)結(jié)構(gòu)原因,在使用過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)出口熟料溫度高、熱效率低、篦板損壞及大量漏料等現(xiàn)象。為此艾法史密斯公司在1997年最先在世界上推出了全新理念的第四代篦冷機(jī)——SF篦冷機(jī)。2009年,艾法史密斯公司又對(duì)該篦冷機(jī)進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化和改進(jìn)升級(jí),命名為“十字棒篦冷機(jī)”,該篦冷機(jī)增加了模塊類(lèi)型,對(duì)舊篦冷機(jī)的升級(jí)改造變得更加靈活,是傳統(tǒng)第三代篦冷機(jī)升級(jí)改造的良好解決方案。
江蘇鶴林水泥有限公司有三條水泥生產(chǎn)線,一線、二線使用的是傳統(tǒng)的第三代篦冷機(jī),三線在設(shè)計(jì)選型時(shí)選用了史密斯的十字棒篦冷機(jī),三線于2013年11月投產(chǎn)后,與一、二線的篦冷機(jī)形成鮮明對(duì)比,史密斯的十字棒篦冷機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定、熱回收效率高,出口熟料低,取得了良好的效益。于是,鶴林水泥下決心對(duì)2009年投產(chǎn)的二線篦冷機(jī)進(jìn)行升級(jí)改造,更換為史密斯十字棒篦冷機(jī)并配套尾端輥式破碎機(jī)。本文就采用史密斯十字棒篦冷機(jī)改造該第三代篦冷機(jī)的情況進(jìn)行介紹。
(1)熱回收效率高,在75%以上;冷卻效率高,出口熟料溫度低。
(2)采用特殊篦板,篦板固定,只起冷卻作用,可靠性高。
(3)采用十字棒輸送熟料,其輸送效率高,易損件少,維修量低。
(4)采用分散獨(dú)立單列液壓驅(qū)動(dòng),運(yùn)行可靠性極高,極大地減少了因篦冷機(jī)的意外而產(chǎn)生的停窯風(fēng)險(xiǎn)。
(5)采用自動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥,節(jié)省冷卻風(fēng)量,有助于保證系統(tǒng)的熱穩(wěn)定性。
(6)模塊化設(shè)計(jì),設(shè)備制造精度高,現(xiàn)場(chǎng)安裝方便。
(7)采用特殊密封結(jié)構(gòu),不漏料,無(wú)漏料輸送裝置,維修量低。
(8)自帶消雪人裝置,使篦床上的料層更加穩(wěn)定。
(9)對(duì)于新篦冷機(jī),可以整體水平布置,以減少土建投資。
(10)對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)需要改造的篦冷機(jī),可以使用原有篦冷機(jī)殼體及基礎(chǔ),以減少改造周期和土建投資。
號(hào)為第三代空氣梁篦冷機(jī) NC42359,在出料溫度為65 ℃+環(huán)境溫度的條件下,額定生產(chǎn)能力為6 000 t/d,有效篦床面積141.1 m2,名義篦床寬度4.2 m,篦床長(zhǎng)度35.9 m,配套4輥的尾置破碎機(jī)。
改造后的篦冷機(jī)型號(hào)為史密斯十字棒篦冷機(jī)CB14×61+HRB414,即篦床寬度方向有14塊篦板,長(zhǎng)度方向有61塊篦板,配套的破碎機(jī)有4個(gè)輥軸,每個(gè)輥軸上帶14個(gè)破碎環(huán)。在出料溫度為在出料溫度65 ℃+環(huán)境溫度的條件下,額定生產(chǎn)能力為6 700 t/d,有效篦床面積148 m2,篦床寬度4.2 m,篦床總長(zhǎng)度35.9 m,配套史密斯4輥的HRB414輥式破碎機(jī)。改造后篦冷機(jī)進(jìn)料口處的篦床寬度比原篦冷機(jī)有所擴(kuò)大,使得整個(gè)篦床有效面積有所增加。篦冷機(jī)配套冷卻風(fēng)量約為1.95 Nm3/kg熟料。配套風(fēng)機(jī)參數(shù)見(jiàn)表1。
對(duì)于改造項(xiàng)目,盡量多的利用原有設(shè)備部分,縮短改造周期,是改造方案需要考慮的一個(gè)重要因素。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,艾法史密斯決定保留原有殼體、耐火材料及篦冷機(jī)基礎(chǔ),只對(duì)篦床部分進(jìn)行拆除,新篦床采用和原有篦床相同的(向下3°傾斜角的)方式安裝,大大縮短了現(xiàn)場(chǎng)改造時(shí)間。
江蘇鶴林水泥有限公司計(jì)劃利用春節(jié)后的設(shè)備大修時(shí)間,對(duì)篦冷機(jī)進(jìn)行改造,計(jì)劃停窯周期為6周,2015年2月28日停窯,3月1日開(kāi)始拆除工作。為此,艾法史密斯積極安排生產(chǎn),確保了所有供貨設(shè)備在春節(jié)前全部運(yùn)到了現(xiàn)場(chǎng)。為縮短改造周期,艾法史密斯與江蘇鶴林及安裝隊(duì)周密計(jì)劃,將現(xiàn)場(chǎng)安裝人員分為三組,同時(shí)進(jìn)行拆除及安裝工作。第一組負(fù)責(zé)破碎機(jī)及篦床的拆除安裝,第二組負(fù)責(zé)液壓系統(tǒng)的拆除及安裝,第三組負(fù)責(zé)風(fēng)機(jī)部分的拆除及安裝。三組人員的工作同時(shí)進(jìn)行。
第一組人員負(fù)責(zé)進(jìn)行破碎機(jī)及篦床的拆除。拆除工作從破碎機(jī)做起,首先拆除破碎機(jī)及篦冷機(jī)殼體后墻板,然后將篦冷機(jī)內(nèi)的原有篦床從破碎機(jī)位置運(yùn)出。為加快拆除進(jìn)度,在篦冷機(jī)的上殼體頂板上,安裝了一套電動(dòng)葫蘆,電動(dòng)葫蘆軌道沿篦冷機(jī)長(zhǎng)度方向布置,見(jiàn)圖 1 。
圖1 破碎機(jī)拆除及電動(dòng)葫蘆的安裝
電動(dòng)葫蘆能大幅減少拆除和安裝中的運(yùn)輸工作強(qiáng)度,使整個(gè)篦床、驅(qū)動(dòng)及灰斗的拆除工作能夠在6天得以完成,見(jiàn)圖2。
舊篦冷機(jī)結(jié)構(gòu)拆除完成后,進(jìn)行新篦床的安裝,新篦冷機(jī)的整個(gè)篦床要通過(guò)橫梁支撐,橫梁固定到原篦冷機(jī)殼體的底梁上,有效地利用了原有篦冷機(jī)的基礎(chǔ),縮短了施工周期,見(jiàn)圖3。
新篦冷機(jī)橫梁安裝完成后,在橫梁上面安裝立柱用來(lái)支撐新篦床,見(jiàn)圖4。
新篦冷機(jī)的篦床是由若干模塊拼裝而成,模塊由電動(dòng)葫蘆吊裝,逐個(gè)安裝到已經(jīng)找正的立柱上,從篦冷機(jī)拆除至模塊吊裝完成,大約需時(shí)兩周,見(jiàn)圖5。
圖2 篦床、驅(qū)動(dòng)及灰斗等原有結(jié)構(gòu)的拆除
圖3 新篦冷機(jī)支撐梁焊接到原篦冷機(jī)殼體底梁上
圖4 新篦冷機(jī)立柱安裝及找正
圖5 篦床安裝
篦床上的模塊吊裝完成后,進(jìn)行新破碎機(jī)的土建基礎(chǔ)改造,由于前期篦床拆除及安裝需要破碎機(jī)的場(chǎng)地,所以破碎機(jī)基礎(chǔ)的改制需要在模塊吊裝完成后,與篦床找正同步進(jìn)行,見(jiàn)圖6。
圖6 新破碎機(jī)基礎(chǔ)改造
破碎機(jī)基礎(chǔ)完成后,吊裝新輥式破碎機(jī),并進(jìn)行破碎機(jī)上面的殼體安裝,見(jiàn)圖7。
圖7 新破碎機(jī)及其上殼體安裝
第一組人員工作的同時(shí),第二組人員負(fù)責(zé)對(duì)原來(lái)的液壓站進(jìn)行了拆除,并安裝新液壓站及液壓管路。液壓管路要求精度高,每列管路在使用之前必須進(jìn)行24 h的沖洗工作,所以液壓系統(tǒng)的工作必須同篦床同時(shí)進(jìn)行,以便最大限度地減少整個(gè)改造時(shí)間,見(jiàn)圖8。
圖8 液壓站及液壓管路安裝
因原有風(fēng)機(jī)無(wú)法滿足新篦冷機(jī)的要求,所以第三組的人員也在改造初期進(jìn)行了舊風(fēng)機(jī)拆除工作,風(fēng)機(jī)拆除后,進(jìn)行新風(fēng)機(jī)的土建基礎(chǔ)制作、安裝新風(fēng)機(jī)。見(jiàn)圖9。
圖9 舊風(fēng)機(jī)拆除后,進(jìn)行新風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)制作
以上工作是大部分機(jī)械改造工作,通過(guò)合理安排,準(zhǔn)確施工,大部分機(jī)械、液壓及耐火材料改造工作在四周內(nèi)完成,整臺(tái)篦冷機(jī)、輥式破碎機(jī)在3月31日前完成了空載試運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試,各項(xiàng)運(yùn)行數(shù)據(jù)符合設(shè)備質(zhì)量要求。滿足了江蘇鶴林4月8日點(diǎn)火、4月11日投料生產(chǎn)的進(jìn)度要求。
改造后正常運(yùn)行中,中空畫(huà)面截圖見(jiàn)圖10,中控室改造前2013年2月的運(yùn)行數(shù)據(jù)和改造后2015 年4月份運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比見(jiàn)表2。
圖10 改造后窯頭放大截圖
表2 改造前后中控室運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比
自從新篦冷機(jī)于2015年4月投入運(yùn)行以來(lái),設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,平均出口熟料溫度達(dá)到了65°C+環(huán)境溫度的設(shè)計(jì)要求,達(dá)到了改造目的。另外,對(duì)比改造之前的運(yùn)行參數(shù)(見(jiàn)表2),篦冷機(jī)改造后,燒成系統(tǒng)的許多運(yùn)行指標(biāo)優(yōu)于改造之前。
中圖分類(lèi)號(hào):TQ172.622.4
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1008-0473(2016)01-0030-04DOI編碼:10.16008/j.cnki.1008-0473.2016.01.006
收稿日期:(2015- 10- 08)