龔 峻,戴一鳴,吳志剛
(江蘇國信揚州發(fā)電有限責任公司,江蘇揚州225131)
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一種防堵型爐膛壓力測量裝置取樣管設計及其應用
龔峻,戴一鳴,吳志剛
(江蘇國信揚州發(fā)電有限責任公司,江蘇揚州225131)
摘要:針對常見鍋爐爐膛負壓測量裝置取樣管在運行中容易堵灰致使測量值不準確的問題,介紹了一種可連續(xù)吹掃防止進灰的取樣管設計,利用流體力學基本理論分析說明了如何補償吹掃影響進行取樣管設計,現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)說明了如何選擇吹掃流量和壓力,并說明了現(xiàn)場應用要注意的問題。該爐膛負壓取樣裝置對防止測量裝置堵灰有很好的作用,為電站鍋爐選擇膛負壓測量裝置提供了有用的參考。
關(guān)鍵詞:自動補償原理;測量裝置結(jié)構(gòu);靜態(tài)調(diào)試;動態(tài)調(diào)試
某火電廠1號、2號機組為亞臨界630 MW機組,各配置10套負壓式爐膛壓力測量裝置,10個負壓取樣筒均勻布置在鍋爐48 m層前墻水冷壁預留的位置上。其中4個模擬量測量信號用于DCS系統(tǒng)爐膛壓力自動控制系統(tǒng),6個開關(guān)量測量信號用于DCS系統(tǒng)爐膛壓力保護邏輯,實現(xiàn)爐膛壓力越限跳閘功能。1號、2號爐爐膛設計為微負壓運行,爐膛負壓是反映鍋爐燃燒工況穩(wěn)定與否及運行人員控制和監(jiān)視的重要參數(shù)。爐內(nèi)燃燒工況一旦發(fā)生變化,爐膛負壓隨即發(fā)生相應變化。因此,正確測量爐膛壓力對于保證爐內(nèi)燃燒工況的穩(wěn)定、分析爐內(nèi)燃燒工況特性、煙道運行工況特性、分析事故原因均有極其重要的作用。
由于爐墻內(nèi)外溫差及爐內(nèi)煙氣呼吸作用的雙重影響,該廠原配套使用的爐膛壓力測量裝置的取樣筒極易積灰堵塞,造成爐膛壓力測量不準,需要定期進行人工清理,清理時還需短時退出爐膛壓力保護功能,給鍋爐運行帶來較大的安全隱患。因此,尋求一種既不堵塞、又保證測量精度的爐膛壓力測量裝置成為該廠的研究課題。
在爐膛壓力取樣筒改造前,原爐膛壓力測量裝置存在的主要問題是取樣筒容易堵塞,從而導致爐膛壓力測量失效。一方面直接影響爐膛壓力連續(xù)測量的可靠性與動態(tài)性能,進而影響爐膛壓力調(diào)節(jié)品質(zhì)與鍋爐安全保護的可靠性;另一方面相關(guān)設備的日常維護工作量很大,平均不到30 d就要維護1次,維護時要進行測量信號邏輯隔離、就地設備退出、壓縮空氣吹掃或機械清除積灰、裝置投入及測量信號邏輯恢復等多個操作步驟,每個測點維護1次至少耗時0.5 h,期間為防止人為誤操作,爐膛壓力保護都處于退出狀態(tài)。
要實現(xiàn)爐膛壓力精確、可靠測量,防堵是一個技術(shù)關(guān)鍵點。目前電廠的防堵取壓裝置一般采用常規(guī)的防堵取樣筒,如:花瓶式內(nèi)置3層防堵結(jié)構(gòu)的取樣筒、自清灰取樣筒和微流量連續(xù)吹掃防堵裝置 (吹氣量僅為60 L/h)等,這些產(chǎn)品效果雖有一定作用,但從各電廠實際使用情況來看并不十分明顯,取樣筒堵塞現(xiàn)象仍然存在,不能從根本上解決取樣筒堵塞的問題。
針對以上問題,該廠技術(shù)人員在充分調(diào)研的基礎上,擬對1號、2號爐爐膛壓力測量裝置進行改造,保留原壓力變送器、壓力開關(guān)等原有的二次測量信號通道,并計劃采用自動補償式防堵風壓測量技術(shù)來徹底解決爐膛壓力測量取樣筒的堵塞問題。
自動補償式防堵風壓測量裝置的工作原理如圖1所示。該裝置主要包括爐膛壓力一次測量元件 (取樣筒)、配氣箱兩大部分。使用壓縮空氣對爐膛壓力取樣筒進行連續(xù)吹掃,徹底杜絕爐膛含塵氣體進入取樣筒,達到可靠防堵的效果。通過獨特結(jié)構(gòu)的設計,自動補償吹掃流量及其變化對爐膛壓力測量的影響,使測壓位置截面(A)處的測壓值與取壓位置截面(L)處的爐內(nèi)真實壓力值相等,達到精確測量的目的[ 1 ]。
圖1自動補償式防堵風壓測量裝置工作原理
圖1中的A與L是壓縮空氣連續(xù)吹掃通道上的2個截面,其中L為爐內(nèi)真實壓力取壓位置截面,A為吹掃管出口測壓位置截面。由伯努利方程可得:
式中:Δpx為A至L截面之間的阻力損失。由于A、L兩截面氣體的流動位差、密度差均可以忽略,所以:
故式(1)可簡化、改寫成:
由上式可知,只要使得:
就能實現(xiàn)A截面的壓力測量等價于L截面的爐內(nèi)真實壓力的測量,即:
由于可以近似認為:
所以由流量連續(xù)方程可推出:
另一方面,由流體力學阻力計算方法可知:A至L截面之間的阻力損失與沿程阻力系數(shù)、局部阻力系數(shù)、流體密度、動能有關(guān)。設Z為A至L截面之間的總等效阻力系數(shù),則阻力損失Δpx可用下式表達:
將式(6)、(7)、(8)代入式(4),經(jīng)初步整理后可得:
式(1—10)中:pA,pL分別為A,L截面的壓力;ρA,ρL分別為A,L截面吹掃氣體的密度;VA,VL分別為A,L截面吹掃氣體的流速;HA,HL分別為A,L截面位置的標高;Z為A至L吹掃段總等效阻力系數(shù);SA,SL分別為A,L截面的通流面積;g為重力加速度。由式 (10)可知:有效補償條件與吹掃流量無關(guān),測量效果不受氣源壓力、氣體流量變化的影響。
壓力自動補償?shù)膶崿F(xiàn)方法:通過取樣管內(nèi)部結(jié)構(gòu)的合理設計與試驗標定,使取樣管結(jié)構(gòu)條件精確滿足式(10),最終使得取樣點壓力(pA)的測量等價于爐內(nèi)真實壓力(pL)的測量。
根據(jù)以上自動補償式防堵風壓測量裝置工作原理
對式(9)進一步化簡后可得有效補償條件:和定量分析數(shù)據(jù),理論上可以保證該裝置爐膛壓力測量結(jié)果不受吹掃氣源壓力、吹掃氣體流量變化的影響。因此將傳統(tǒng)的爐膛壓力負壓式測量方法變?yōu)檎龎菏綔y量方法技術(shù)上是可行的,能夠保證測量信號的精確性和穩(wěn)定性。
由于爐膛壓力測量對保證鍋爐安全運行至關(guān)重要,該廠于2008年2號機組檢修期間,在2號爐編號為2PTGF013 的爐膛負壓測點附近安裝了1只自動補償式防堵風壓測量裝置,信號編號2PTGF018,試驗期間該信號僅用于DCS顯示,不參與自動調(diào)節(jié)回路。
裝置安裝完畢后,為了實際驗證吹掃氣體壓力、吹掃流量對爐膛負壓測量精度的影響,該廠在機組冷態(tài)和熱態(tài)工況下分別對該套自動補償式防堵風壓測量裝置2PTGF018進行了吹掃壓力、吹掃流量擾動比對試驗,與緊挨著的原測量裝置2PTGF013進行比較,新裝置與原測量裝置試驗條件見表1,爐膛壓力參比對象跟蹤曲線如圖2所示。
表1 新裝置與原測量裝置比較試驗
從以上擾動比對數(shù)據(jù)可以看出,只要將吹掃壓力調(diào)整到400 kPa以下,吹掃流量調(diào)整到30.0 L/min以下,采用自動補償式防堵風壓測量裝置的測點信號與比對點信號曲線一致,說明對爐膛壓力取樣筒進行以上換型改造是成功的。
2008年至2013年,該裝置在免人工維護的情況下連續(xù)穩(wěn)定運行近6 a,從未發(fā)生過堵塞現(xiàn)象,測壓的靈敏度、靜態(tài)精度、動態(tài)精度及運行穩(wěn)定性都能滿足連續(xù)運行的要求。
圖2 爐膛壓力參比對象跟蹤曲線
在試驗驗證該套自動補償式防堵風壓測量裝置改造方案完全可行的基礎上,該廠分別于2013年6月及11月進行了1號、2號機組爐膛壓力取樣裝置全面改造,共安裝該型壓力測量裝置20套。改造工作主要包括取樣筒安裝、配氣箱安裝、靜態(tài)調(diào)試和動態(tài)調(diào)試4項內(nèi)容,項目實施要點具體如下。
3.1取樣管安裝注意事項
安裝應保證取樣管與水平面傾斜角為45°,材料為304不銹鋼,如圖1所示,前端低于后端,取樣管與取壓點采用焊接連接。取壓點應選擇在測壓對象的金屬壁體上,壁體內(nèi)側(cè)為被測流體,將壁體取壓點周邊厚度處理到10 mm,要求表面平整,厚度均勻。在取壓點位置自金屬壁體外側(cè)向內(nèi)側(cè)鉆一斜孔,斜孔與水平面傾斜角為45°,力保斜孔通徑為D5。將取樣管前端插入斜孔中,用公用配件(45°三角板)校準取樣管前傾斜角為45°,左右不偏,同時校準取樣管插入斜孔中的長度為5 mm。
3.2配氣箱安裝
配氣箱安裝位置應選擇在無劇烈震動、環(huán)境溫度低于75 ℃、沒有腐蝕性介質(zhì)、便于巡視觀測的地方。配氣箱與水平面垂直安裝,以保證配氣箱內(nèi)吹掃流量的控制與顯示正常。
3.3系統(tǒng)調(diào)試
測壓對象中的被測流體靜止時對該產(chǎn)品進行的調(diào)試為靜態(tài)調(diào)試。測壓對象中的被測流體流動時對該產(chǎn)品進行的調(diào)試為動態(tài)調(diào)試。
3.3.1靜態(tài)調(diào)試
根據(jù)自動補償式防堵風壓測量裝置安裝的位置與配氣箱的距離決定吹掃空氣壓力與流量。推薦選擇吹掃壓力設定值(吹掃流量為零時):100~200 kPa,吹掃流量設定值:1 m3/h。靜態(tài)調(diào)試步驟:檢查全程測量管路的密封;在確認流量計讀數(shù)為零的前提下,設定吹掃壓力至設定值200 kPa;選擇合適的微壓計,分別測試吹掃管位置為90 mm,100 mm,110 mm,120 mm,130 mm,140 mm處的變(吹掃)流量特性,依次改變吹掃流量值:0.5 m3/h,0.8 m3/h,1.0 m3/h,1.5 m3/h,分別記錄各流量穩(wěn)定時的微壓計讀數(shù)。
3.3.2動態(tài)調(diào)試
動態(tài)調(diào)試第一階段,測試吹掃管“動態(tài)零位”:選擇吹掃壓力設定值 (吹掃流量為零時)100~200 kPa、吹掃流量設定值1 m3/h、動態(tài)調(diào)零壓力設定值(吹掃流量為零時)-100 Pa。在確認流量計讀數(shù)為零的前提下,用氣源處理組件的調(diào)壓手柄調(diào)節(jié)吹掃輸出壓力至設定值200 kPa,調(diào)節(jié)后及時鎖定調(diào)壓手柄。其次建立“動態(tài)調(diào)零壓力實際設定值”:在確認吹掃流量為零的條件下,將測壓對象的被測壓力調(diào)到動態(tài)調(diào)零壓力名義設定值-100 Pa或其附近值并盡力維持穩(wěn)定,此時被測壓力表實際讀數(shù)將作為“動態(tài)調(diào)零壓力實際設定值”。接著優(yōu)化調(diào)整吹掃管“動態(tài)零位”:松開吹掃管上的鎖緊螺母,前后反復移動吹掃管,使被測壓力表讀數(shù)逼近“動態(tài)調(diào)零壓力實際設定值”,并注意盡力保持鎖緊螺母處的密封,當讀數(shù)相對穩(wěn)定后關(guān)閉流量計后的出口閥,及時復查吹掃流量是否到零、動態(tài)調(diào)零壓力實際設定值是否有變動,當出現(xiàn)不滿意的變動時就需要按新值重新進行優(yōu)化調(diào)整。最后機械鎖定吹掃管的“動態(tài)零位”。
動態(tài)調(diào)試第二階段測試變工況特性,主要測試-100 Pa時的變工況特性:首先建立“被測壓力基準值-100 Pa”:在確認吹掃流量為零的條件下,將測壓對象的被測壓力調(diào)到實際被測壓力值-100 Pa或附近并盡力維持穩(wěn)定。然后測試變吹掃流量工況:用流量計后出口閥依次調(diào)節(jié)給定吹掃流量,0.5 m3/h,0.8 m3/h,1.0 m3/h,1.5 m3/h。最后測試變壓力工況特性:依次調(diào)節(jié)給定測壓對象的被測壓力在-200 Pa,-300 Pa,-400 Pa,依次參考前述2個步驟進行測試。
通過以上靜態(tài)和動態(tài)調(diào)試,以驗證該測量裝置在爐膛壓力全量程變化范圍內(nèi)的測量精度,保證鍋爐運行安全。
該廠1號、2號機組爐膛壓力測量裝置改造完成后,在無人工定期維護的情況下已連續(xù)可靠運行2 a多時間,其具有以下幾方面優(yōu)點:
(1)使用壓縮空氣連續(xù)吹掃,主動防堵,徹底避免粉塵濃度大和爐膛高溫造成的測量筒堵塞和燒毀;
(2)在一次測量元件上使用壓力自動補償法,無需在機組控制系統(tǒng)中進行計算修正,測量精度不受吹掃氣源壓力、流量影響。當補償流量為1 m3/h時,測量平均誤差控制在0.4 mm水柱以內(nèi);
(3)結(jié)構(gòu)合理,安裝方便,直接在水冷壁鰭片上取壓即可;
(4)該裝置中任何元件故障都不會影響系統(tǒng)的正常工作,可靠性高。
該自動補償式防堵風壓測量裝置是一套先進、實用、性能穩(wěn)定可靠的爐膛壓力測量系統(tǒng),有效解決了爐膛壓力測量裝置容易堵塞的問題,既大幅度降低了爐膛壓力測量裝置的維護工作量和人為操作風險,又有利于提高爐膛壓力連續(xù)測量的可靠性,改善其動態(tài)性能,保證其測量精度,從而達到鍋爐運行期間全周期投用爐膛壓力保護的目的。該測量技術(shù)具有在火電廠推廣使用的巨大空間和潛力。
參考文獻:
[1] 王 池. 流量測量技術(shù)全書[M]. 北京:化學工業(yè)出版社,2012:28.
龔峻(1967),男,江蘇鎮(zhèn)江人,高級工程師,從事發(fā)電廠設備檢修及技術(shù)管理工作;
戴一鳴(1968),男,江蘇鎮(zhèn)江人,工程師,從事儀器控制設備技術(shù)管理工作;
吳志剛(1972),男,江蘇泰州人,工程師,從事儀器控制專業(yè)技術(shù)管理工作。
The Design and Application of one Anti-blocking Sampling Tube of Furnace Pressure Measuring Device
GONG Jun, DAI Yiming, WU Zhigang
(Jiangsu Guoxin Yangzhou Power Generation Co. Ltd.,Yangzhou 225131, China)
Abstract:With the inaccurate measurement of sampling tube of negative pressure measuring device caused by plugging ash,this paper introduced the sampling tube which can continuous purge and prevent dust. Fluid mechanics basic theory was applied to describe the effect of compensation purge on the design of sampling tube. Field test data was used to determine the flow rate and pressure of the purge. In addition, attentions should be paid in the field were described. The negative pressure sampling device could prevent ash fouling, which can be used as the negative pressure measuring device of furnace in power plant.
Key words:automatic compensation;measuring device;static debugging;dynamic debugging
中圖分類號:TK223
文獻標志碼:B
文章編號:1009-0665(2016)03-0094-04
作者簡介:
收稿日期:2015 -12-18;修回日期:2016-02-23