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木質纖維素噴爆過濾的試驗研究1

2016-07-25 10:50金朝旭李雙喜蔡紀寧張秋翔
纖維素科學與技術 2016年2期
關鍵詞:含水率試驗

劉 巖, 金朝旭, 李雙喜, 蔡紀寧, 張秋翔

(1. 北京航天試驗技術研究所,北京 100074;2. 北京化工大學 機電工程學院,北京 100029)

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木質纖維素噴爆過濾的試驗研究1

劉 巖1, 金朝旭1, 李雙喜2, 蔡紀寧2, 張秋翔2

(1. 北京航天試驗技術研究所,北京 100074;2. 北京化工大學 機電工程學院,北京 100029)

摘 要:為了高效利用木質纖維素水解產物中的混合糖類進行發(fā)酵,設計、加工、安裝了木質纖維素噴爆過濾試驗裝置。測定、比較了濾餅、濾液的含水率和單糖得率,分析了噴爆過濾技術的可行性和幾種參數(shù)對噴爆過濾效果的影響。研究結果表明:濾餅含水率為70.20%,固液分離效果明顯;噴放壓力為1.0 MPa,喉口直徑為25mm時,噴爆過濾效果較好;試驗條件下,濾網速度越大,噴爆過濾效果越好。噴爆過濾技術能夠克服壓濾機不易分離非流動含水物質的局限,充分利用汽爆物較高動能,將汽爆物中的固液兩相分離,實現(xiàn)纖維素和半纖維素的分開酶解,提高酶解得率和產品經濟價值。

關鍵詞:木質纖維素;噴爆過濾;試驗;含水率;單糖得率

如何高效利用水解物中的混合糖類進行發(fā)酵是木質纖維素生物轉化研究中的焦點問題之一[1],將不同組分分開進行酶解、發(fā)酵是解決此問題的一種途徑。蒸汽爆破預處理后,使木質纖維素結構實現(xiàn)破碎與分解。汽爆物中,纖維素為細小固體。半纖維素溶于水中,水解產物為可溶性糖(木糖為主),含量雖少,但可以用來制取具有高價值木糖醇等產品,因此需要充分合理利用。兩者可以通過過濾技術實現(xiàn)分離,進而分開酶解發(fā)酵,生產不同的化工產品,實現(xiàn)酶解效率和產品經濟價值的提高。

過濾技術是最實用的固液分離技術,近年來國內外對過濾技術的廣泛應用開展了一系列研究。英國Exeter大學分離中心采用活塞壓縮纖維介質,研制出HW深層過濾器[1],可去除最小粒徑為0.2 μm的粒子[2],并減小了設備尺寸。英國Eric C. Greek公司研制采用尼龍、聚酯、丙綸等材料,研發(fā)出一種旋壓式纖維過濾器[3],采用機械加壓辦法,取得較好過濾效果,但纖維易磨損,且能耗較大。Frederick Spruce利用深層過濾技術,所研發(fā)出用于去除水和廢水中病原微生物的多層深層過濾系統(tǒng)[4]。我國杜維剛等開發(fā)研制的水平帶式真空過濾機[5],成功應用于純堿工業(yè),大幅度降低重堿水分、含鹽量以及洗水當量。耿亞梅等通過采用圓形濾框和對角切向進料方式,研發(fā)了一種新型動態(tài)掃流板框壓濾機[6],提高過濾速率、改善過濾效果。

目前還沒有一種適用于蒸汽爆破法處理木質纖維素工藝的過濾技術。本文從評價過濾效果的角度出發(fā),以玉米芯為原料進行了噴爆過濾試驗,通過測量噴爆過濾產物的含水率、單糖得率研究了噴爆過濾技術分離木質纖維素汽爆物的效果。

1 噴爆過濾法的試驗原理

本文研究的噴爆過濾過程如圖1所示,噴放閥出口與一個類似噴射泵結構的抽水混合裝置連接,抽水混合裝置內安裝有拉瓦爾噴頭結構的抽水混合噴頭,噴頭出口處向外引入水管,與常壓狀態(tài)下的水槽連通。噴頭下方放置濾網,濾網繞在兩滾筒上,并用鋼卡接頭連接張緊。

噴爆過濾包括兩個階段,首先蒸汽爆破預處理的固液混合物料經過拉瓦爾噴頭噴爆射流,在噴頭喉口處速度達到最大值。噴頭出口附近形成負壓區(qū)域,水槽中的水在負壓作用下進入抽水混合裝置內,與汽爆物混合并充分溶解可溶性糖,汽爆物與水共同噴出。然后物料高速撞擊濾網,纖維素顆粒被濾網截留,形成濾餅;半纖維素水解液濾出,稱為濾液,實現(xiàn)兩者的分離。木質素為顆粒狀固體,但含量很少,不作討論。濾網在電動滾筒的帶動下將纖維素輸送至下一工序中。噴爆過濾過程實現(xiàn)了蒸汽爆破產生的較高動能向壓力能的轉化,為過濾提供了推動力,降低了能耗,是適應木質纖維素蒸汽爆破預處理的分離技術[7]。

圖1 噴爆過濾過程示意圖

2 噴爆過濾法試驗的裝置

圖2中為北京化工大學設計制造的罐式蒸汽爆破預處理裝置(以下簡稱間歇式蒸爆裝置)。該裝置屬于間歇式汽爆裝置,具有實驗設備小巧,操作條件靈活,以及蒸汽爆破預處理后蒸汽和產物可同時收集等優(yōu)點。圖3是根據(jù)噴爆過濾原理,在間歇式蒸爆裝置的基礎上,北京化工大學設計制造的噴爆過濾試驗裝置。其支座可以沿導軌方向移動,實現(xiàn)濾網的張緊。滾筒安裝在支座上,支座上的定位螺釘可以調整滾筒軸的高度,進而調整濾網與噴放閥之間的距離。主動滾筒轉速可調,最大轉速為80 r/min,可帶動濾網運動,向外輸送堆積在濾網上的濾餅,以避免物料在濾網某一位置集中堆積,使濾餅分布更加分散,降低濾餅厚度,提高過濾效果。在間歇式蒸爆裝置噴頭下方的機架上放置集液盤,收集通過濾網滲流的半纖維素水解液。裝置實物如圖4所示。過濾效果可以通過過濾前的汽爆物和過濾后的濾餅、濾液(如圖5所示)的含水率來評價。同時由于單糖以水溶液形式存在,可以通過單位質量木質纖維素(玉米芯)的單糖得率(單糖分析測定質量與汽爆前物料干重之比)變化,側面評價過濾效果的好壞。

圖2 間歇式蒸汽爆破裝置

圖3 噴爆過濾試驗裝置

圖4 試驗裝置現(xiàn)場圖

圖5 濾餅(左)和濾液(右)實物圖

3 噴爆過濾法試驗方案

試驗的主要工藝參數(shù)和結構參數(shù)如表1所示。

實驗前將玉米芯在0.3%的硫酸溶液中浸泡6 h,以提高蒸汽爆破時半纖維素的水解程度,獲得更多木糖。先將反應器加熱到150℃,然后打開進料球閥,加入玉米芯通入熱蒸汽,在設定壓力下維壓8~10 min后,開啟氣動球閥進行蒸汽爆破,得到的產物為汽爆物。

蒸汽爆破結束后,取一定量汽爆物,烘干后與水進行一定比例的混合,重新加入反應器中,向反應器通入與之前噴放壓力相符的壓縮氮氣,再開啟氣動球閥,進行噴爆過濾過程,得到濾餅和濾液。收集汽爆物、濾餅和濾液樣品,進行含水率和單糖得率的測定,分析對比過濾效果,如表3所示。

表1 噴爆過濾效果驗證試驗的工藝和結構參數(shù)

在此基礎上進一步試驗,在其他參數(shù)不變的情況下,改變一種試驗參數(shù),如表2所示,比較濾餅與濾液的含水率、單糖得率大小,對不同試驗參數(shù)對噴爆過濾效果的影響進行分析研究。

表2 試驗條件

4 結果與討論

4.1 噴爆過濾驗證試驗

表3得到的不同試驗物料含水率對比顯示,通過噴爆過濾過程,濾餅的含水率為70.20%,與汽爆物相比有了明顯的降低,濾液中固體質量分數(shù)不到10%,說明噴爆過濾技術能夠克服壓濾機不易分離非流動含水物質的局限,利用汽爆產物的較高動能,實現(xiàn)固液兩相的充分分離,具備可行性。

由表3還可知,不同試驗物料測得的單糖得率中,木糖得率占絕大部分比重。實驗結果還表明濾液的單糖得率明顯大于濾餅的單糖得率,說明噴爆過濾技術實現(xiàn)了半纖維素水解液與纖維素顆粒的分離,有利于酶解效率的提高,濾液的單糖得率較汽爆物提高8%。

表3 驗證試驗數(shù)據(jù)

4.2 壓力對噴爆過濾效果的影響

圖6為不同噴放壓力下試驗物料含水率的對比。如圖6所示,濾餅的含水率隨噴放壓力的升高而降低,說明噴放壓力越高,物料撞擊濾網產生的壓力能越大,為過濾提供的推動力也越大。

圖6 不同噴放壓力下含水率的變化

圖7為不同噴放壓力下試驗物料的單糖得率。如圖7所示,壓力為0.8 MPa時,濾餅和濾液的單糖得率與更高壓力下的單糖得率差距明顯;壓力增至1.8 MPa時,濾液的單糖得率并不出現(xiàn)增加,反而呈現(xiàn)下降趨勢。原因在于噴放壓力也是評價蒸汽爆破效果的指標之一,噴放壓力過大和過小,對于汽爆物中木糖產量都有不利影響。噴放壓力過小,會導致木質纖維素破碎程度降低,木糖水解程度降低;噴放壓力過大,超過1.5 MPa后,會加快木糖的降解,生成大量副產物,如糠醛等[8]。通常為了提高蒸汽爆破效果,讓半纖維素更充分的水解,產出更多的木糖,可將噴放壓力定在1.0 MPa左右,此時濾餅含水率在70%左右。

圖7 不同噴放壓力下單糖得率的變化

4.3 噴頭喉口直徑對噴爆過濾效果的影響

表4給出了不同噴頭喉口直徑下試驗物料含水率和單糖得率的對比。

表4 不同噴頭喉口直徑下含水率和單糖得率對比

試驗結果顯示,濾餅含水率和單糖得率隨喉口直徑的增加而下降,說明喉口直徑的增加提高了濾網表面壓力,過濾的推動力增加。同時單位時間內液體通過濾網的流量增大,提高了噴爆過濾速率。

試驗結果還表明,雖然濾液含水率隨噴頭喉口直徑的增加而升高,但濾液的單糖得率反而成下降趨勢。這是因為喉口直徑也是影響蒸汽爆破效果的因素之一,喉口直徑越小,蒸汽爆破過程對玉米芯的處理作用越明顯,使得半纖維素水解生成的木糖量增加。因此,從降低濾餅含水率和提高蒸汽爆破效果兩方面綜合考慮,喉口直徑應保持適中,本試驗喉口直徑為25mm的噴爆過濾效果較好。

4.4 濾網速度對噴爆過濾效果的影響

表5給出了不同濾網速度下試驗物料含水率和單糖得率的對比。

表5 不同濾網速度下含水率和單糖得率對比

試驗結果顯示,提高濾網輸送速度對濾餅含水量的影響顯著,當電動滾筒線速度達到最大值0.67 m/s時,濾餅含水率降低到66.43%,比濾網速度為零時的濾餅含水率降低5.37%左右,濾液的單糖得率也明顯提高。這是因為運動的濾網可以將堆積在濾網上的物料及時送出,實際上提高了物料在濾網上的覆蓋面積。當濾網速度為零時,濾餅堆積在濾網上,橫截面形狀近似為圓形,當濾網具有一定速度時,濾餅橫截面形狀變成兩端呈圓弧狀的長方形。這樣在濾餅總質量一定的情況下,濾餅厚度變薄。Darcy[9]公式指出,液體和固體表面摩擦和固相顆粒幾何障礙造成了流動阻力和壓力降,層流條件下,壓力降與流速成正比:

式(2)中,n為孔隙率,即單位體積多孔介質中的空隙體積,b為常數(shù),SV為固體單位體積的比表面積,與粒徑有關。

噴爆過濾過程中,只提高濾網速度,濾餅變薄,A、α、μ、Δp均不受影響,只有L值降低,這減小了過濾阻力,使得單位時間通過單位過濾面積的濾液量增加,提高了物料脫水效果。另一方面,在噴爆過濾的瞬間,相對于噴出物料垂直運動的濾網實質上“縮小”了濾網的孔徑,可以截留更多固體,使濾液中固體顆粒盡可能少,提高了固液分離效果。設濾餅總體積為V1,形狀可簡化為厚度h1,橫截面如圖8所示的立體結構。濾餅寬度為2R,物料過濾所用時間為t1,令電動滾筒線速度為v1,則有濾餅厚度h1如式(3)所示。

圖8 濾餅形狀簡化圖

在其它試驗條件不變時,V1、R、t1均為恒定值,則濾網運動速度v1越大,濾餅厚度h1越小。為了過濾效果更好,應使濾網運動速度盡可能大一些。但是,濾餅厚度減小到一定程度時,過濾效果隨濾網運動速度的變化將并不明顯,而且濾網運動速度過大,會導致用電量增大,濾網振動程度劇烈,濾液集液盤的長度增大等提高成本和能耗的不利效果,濾餅卸料回收過程的難度也加大,反而不利于木質纖維素蒸汽爆破預處理的連續(xù)生產。以本試驗為例,當濾網速度為0.67 m/s時,測得濾餅寬度2R為0.33 m,長度0.55 m,濾餅平均厚度0.005 m,若將濾餅厚度降低到0.002 m,根據(jù)式(3),計算得出濾網速度應提升至2.86 m/s。

5 結論

通過測定濾餅、濾液的含水率和單糖得率,試驗驗證了噴爆過濾法的過濾效果,研究了噴放壓力、噴頭喉口直徑、射流距離等參數(shù)對過濾效果的影響。得到以下結論:

1)通過噴爆過濾法,濾餅、濾液的含水率和單糖得率差異明顯,濾餅含水率在 70%左右,小于汽爆物,濾液的單糖得率遠高于濾餅。噴爆過濾技術可以用于纖維素和半纖維素水解液的分離。

2)噴放壓力越大,濾餅含水率越小,但噴放壓力過大和過小均影響玉米芯的汽爆效果。因此噴放壓力控制在1.0 MPa左右,濾液中單糖得率最大,過濾效果較好。

3)噴頭喉口直徑增加,濾餅含水率降低,過濾效果較好,但噴頭喉口直徑增加不利于提高蒸汽爆破效果,玉米芯的單糖得率降低。試驗中喉口直徑為25mm時噴爆過濾效果較好。

4)濾網運動速度的提高可以降低過濾阻力,降低固體通過濾網量,提高過濾效果。以濾網運動速度為0.67 m/s的噴爆過濾試驗為參考,確定濾餅厚度減小一半時濾網速度為2.86 m/s。

噴爆過濾技術適應木質纖維素連續(xù)蒸汽爆破預處理工藝,其應用范圍還可擴展到其它非流動性的含水物質,如廢水處理后的污泥。研究不同參數(shù)對噴爆過濾效果的影響為今后工藝和設備的優(yōu)化提供了參考。

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中圖分類號:TQ352.5;TQ352.62

文獻標識碼:A

文章編號:1004-8405(2016)02-0070-07

DOI:10.16561/j.cnki.xws.2016.02.14

收稿日期:2016-04-13

基金項目:國家高技術研究發(fā)展計劃(863)(2014AA021906)。

作者簡介:劉 巖(1989~),男,河北遷安人,碩士,助理工程師;研究方向:化工設備設計。buctliuyan@163.com

Experimental Research on Effect of Lignocellulosic Steam-Exploded Filtration

LIU Yan1, JIN Zhao-xu1, LI Shuang-xi2, CAI Ji-ning2, ZHANG Qiu-xiang2
(1. Beijing Aerospace Test Technology Research Institute, Beijing 100074;2. College of Mechanical and Electrical Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029)

Abstract:In order to ferment the sugar mixture in the hydrolysate of lignocellulose efficiently, the test device of steam-exploded filtration was designed, machined and installed. The moisture content and monose yield of the cake and filtrate was measured and compared. The feasibility of steam-exploded filtration technology and the impact of some parameters on the steam-exploded filtration effect was analyzed. Results of the research showed that the moisture content of the cake was 70.20% so the solid-liquid separation was obvious. The steam-exploded filtration effect was better with blowout pressure 1.0 MPa and throat diameter 25mm. The faster the filter velocity was, the better the steam-exploded filtration effect under experiment conditions was. This method can make full use of the kinetic energy of steam-explosion, overcome the limitation of pressure filter for non-flowing aqueous material, separate the solid and liquid phase of the steam-explosion product, finally achieve the separated enzymolysis of cellulose and hemicellulose, and increase the yield of enzymolysis and economic value of products.

Key words:lignocellulose; steam-exploded filtration; experiment; moisture content; monose yield

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