卞斌(新疆眾和股份有限公司 烏魯木齊 830013)
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炭素中碎生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)控制
卞斌
(新疆眾和股份有限公司 烏魯木齊 830013)
摘要新疆眾和炭素制品公司是生產(chǎn)炭素制品的分公司,是在80年代末設(shè)計(jì)投入生產(chǎn)炭素制品的分公司,原先其所有設(shè)備控制方式是手動(dòng)進(jìn)行控制的。員工勞動(dòng)強(qiáng)度大,設(shè)備生產(chǎn)效率較低,通過(guò)利用PLC進(jìn)行編程控制的技術(shù)改造工作,員工勞動(dòng)強(qiáng)度得到了大幅度降低,生產(chǎn)效率得到明顯的提高。
關(guān)鍵詞三菱PLC自動(dòng)控制傳感器編程
DOI∶10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2016.01.034
新疆眾和炭素制品公司中碎生產(chǎn)系統(tǒng)改造前,其生產(chǎn)設(shè)備控制都是靠人工進(jìn)行手動(dòng)控制。一臺(tái)一臺(tái)的設(shè)備進(jìn)行啟動(dòng)和停止,勞動(dòng)效率低,員工的勞動(dòng)強(qiáng)度較大,由于中碎大部分設(shè)備都分布在30多米的高樓內(nèi),員工巡視設(shè)備每班都上下樓七、八次。為提高生產(chǎn)效率降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度,對(duì)中碎樓設(shè)備控制系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,利用PLC進(jìn)行編程控制,完全實(shí)現(xiàn)中碎生產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)化控制。
此控制程序?qū)崿F(xiàn)了煅煤、煅后焦、殘極三種原料的破碎及區(qū)分不同粒度原料的生產(chǎn)。通過(guò)旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)選擇不同的控制程序?qū)崿F(xiàn)二次篩、一次篩、大斗提、二次對(duì)輥、一次對(duì)輥、小斗提、倉(cāng)底平皮帶、地下平皮帶、電磁振動(dòng)給料機(jī)等設(shè)備的順序啟動(dòng),實(shí)現(xiàn)不同粒度原料的生產(chǎn),為后道工序的正常生產(chǎn)儲(chǔ)備原料。啟動(dòng)時(shí)首先電笛工作,提醒員工注意設(shè)備要開(kāi)始工作了,防止有人靠近設(shè)備出現(xiàn)傷害事故,啟動(dòng)后所有設(shè)備如果在90 s之內(nèi)不能正常工作,控制系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)報(bào)警,提醒操作人員對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)的所有設(shè)備進(jìn)行故障檢查。在故障原因沒(méi)有查明處理好之前,生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備將不能正常啟動(dòng)。針對(duì)生產(chǎn)時(shí)經(jīng)常發(fā)生的斗提堵料現(xiàn)象,在設(shè)計(jì)控制程序過(guò)程中,加裝了兩個(gè)傳感器,在發(fā)生斗提堵料現(xiàn)象而斗提電機(jī)帶動(dòng)的減速箱皮帶打滑還在正常工作時(shí),通過(guò)設(shè)計(jì)在斗提托輥處的傳感器傳送的信號(hào),使整套生產(chǎn)設(shè)備停機(jī)。其主要是在托輥中心軸處加裝一金屬物,在托輥工作時(shí)帶動(dòng)金屬物也同時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng),使傳感器不停的通斷,兩個(gè)傳感器一個(gè)是常閉傳感器而另一個(gè)是常開(kāi)傳感器,兩個(gè)傳感器在正常生產(chǎn)時(shí)交替變換,只要每個(gè)傳感器連續(xù)工作時(shí)間控制在10 s以?xún)?nèi),整套生產(chǎn)設(shè)備能夠高效的正常工作,反之將無(wú)法正常的工作。
中碎自動(dòng)控制生產(chǎn)線(xiàn)的PLC各輸入輸出點(diǎn)的X/ Y地址分配見(jiàn)表1。
表1
圖1
圖2
圖3
通過(guò)對(duì)中碎控制系統(tǒng)的技術(shù)改造從根本上改變了原先啟動(dòng)設(shè)備的工作方式,其優(yōu)點(diǎn)是:
⑴由于在編程時(shí)考慮到了后面的設(shè)備發(fā)生故障時(shí),前道生產(chǎn)設(shè)備能夠及時(shí)斷料,杜絕了堵料現(xiàn)象的發(fā)生,設(shè)備故障率大幅度降低,設(shè)備因故障損壞配件的現(xiàn)象自改造后再也沒(méi)有發(fā)生過(guò),達(dá)到了降低機(jī)物料消耗的目的。
⑵員工上下樓梯的次數(shù)明顯減少,通過(guò)觀察樓下配電柜上信號(hào)燈就能夠掌握樓上設(shè)備的運(yùn)行狀況,每天的勞動(dòng)強(qiáng)度大幅降低。
⑶由于使用了自動(dòng)控制,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率比改造前明顯提高。
⑷整套設(shè)備的產(chǎn)能單耗比改造前有的大幅度的降低。
⑸斗提堵料影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行的隱患得到了根本的解決。
收稿:2015-12-29