陳靈磑張 印陳 亮
1.中國石化河南石油勘探局雙河社區(qū)中心;2.中國石化河南石油勘探局第一采油廠
提高鍋爐復(fù)合相變回收煙氣熱值措施
陳靈磑1張 印2陳 亮2
1.中國石化河南石油勘探局雙河社區(qū)中心;2.中國石化河南石油勘探局第一采油廠
相變換熱器以其高效節(jié)能的優(yōu)點在燃煤鍋爐上得到廣泛的應(yīng)用,然而其實際運行中的換熱效率卻總是達不到理論設(shè)計值。針對此問題,通過對唐河基地兩臺鍋爐存在的問題及具體情況的分析,找出換熱效率低的原因并采取了相應(yīng)的措施。使唐河基地在復(fù)合相變鍋爐熱值提高治理上積累了一定經(jīng)驗,同時使煙氣回收熱值大大提高。
唐河基地鍋爐隊于2011年10月通過節(jié)能改造工程引進兩臺FXH-2型復(fù)合相變換熱器,設(shè)計換熱功率為0.394MW。復(fù)合相變換熱器基本原理:將定量清水(液相)注入相變鰭片管束,吸收高溫煙氣后,變?yōu)轱柡驼羝ㄆ啵?,低溫鍋爐回水在汽包內(nèi)與蒸汽發(fā)生熱交換后,回水溫度升高進入鍋爐主外供熱管道,蒸汽放熱后,溫度降低,變?yōu)橐合嗪笾匦挛諢煹栏邷責煔庾兂烧羝?,繼續(xù)與鍋爐回水熱交換。液相—汽相—液相不停變化而發(fā)生吸熱—放熱—吸熱,周而復(fù)始。復(fù)合相變換熱器能夠在大幅降低排煙溫度的前提下,有效防止低溫腐蝕,從而為鍋爐節(jié)能技術(shù)開辟了一條廣闊的途徑。
“鍋爐復(fù)合相變回收煙氣熱值”是衡量相變換熱工況的關(guān)鍵指標之一,該指標的高低直接反映了相變的節(jié)能能力,也是影響鍋爐綜合效率提高以及鍋爐標準化管理的短板。根據(jù)2013.01-2013.12期間120d供暖鍋爐運行報表綜合統(tǒng)計平均值,實測相變的循環(huán)流量為20m3/h,相變的進水平均溫度為42.55℃,相變的出水平均溫度為53.17℃,水的比熱容是4.2KJ/(Kg×℃),故一臺鍋爐每小時的相變回收煙氣熱值為:
回收煙氣熱值設(shè)計值為1418400 KJ/Kg/h,因此實際運行時回收煙氣熱值與設(shè)計值存在差距,2013年度相變實際運行時回收煙氣熱值未達標。根據(jù)同樣方法計算了2012年度相變實際運行回收煙氣熱值,統(tǒng)計結(jié)果如圖1所示。
由圖1統(tǒng)計結(jié)果可看出鍋爐復(fù)合相變回收煙氣熱值呈逐年下降趨勢,而回收煙氣熱值低將嚴重影響鍋爐效率提高,節(jié)能效果弱化,增加尾部煙氣濃度,減排作用降低,因此此問題亟待解決。
通過對復(fù)合相變換熱器生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查,得知存在以下問題。
內(nèi)部積灰
鰭片管內(nèi)部有不同程度的灰垢出現(xiàn),而且灰垢結(jié)構(gòu)緊密附著,不易清除。積灰會使鰭片管內(nèi)徑變大,有效通風(fēng)截面積變小,影響引風(fēng)量,從而減小鰭片管導(dǎo)熱系數(shù),影響熱交換從而降低相變出水溫度。
內(nèi)部滲漏
1#相變換熱器鍋爐底部經(jīng)常由水珠滲出,經(jīng)查是內(nèi)部漏失。鰭片管內(nèi)部缺水會使相變換熱器壁溫升高,影響熱交換,導(dǎo)致排煙溫度升高,人為制造“酸露點”,從而加快本體腐蝕。
壁溫不穩(wěn)
在設(shè)置值為108℃的條件下,壁溫呈不規(guī)律性變化,最高達132℃,最低僅為58℃。壁溫不穩(wěn)不僅影響熱交換,使排煙溫度升高、加快本體腐蝕,同時將使本體內(nèi)部氣體干度降低,灰垢粘連,給弱爆吹灰?guī)黼y度。
排煙溫度較高
通過統(tǒng)計鍋爐供暖報表,發(fā)現(xiàn)排煙溫度為183℃,排煙溫度偏高會使得壁溫低,相變出水溫度低,影響熱交換,降低換熱效率。
圖1 改造前鍋爐復(fù)合相變換熱器回收煙氣熱值統(tǒng)計圖
圖2 影響因素頻次排列統(tǒng)計表
圖3 改造后影響因素頻次排列統(tǒng)計
圖4 改造前后鍋爐復(fù)合相變換熱器回收煙氣熱值統(tǒng)計圖
內(nèi)部水擊
2#相變換熱器鍋爐發(fā)生輕微水擊,會使內(nèi)部氣化而“窩氣”,導(dǎo)致本體內(nèi)部缺水,增加安全隱患。
運用排列圖調(diào)查以查找造成以上問題的癥結(jié),根據(jù)2013.01-2013.12之間影響熱交換各種因素次數(shù)記錄,進行統(tǒng)計,得出圖2所示結(jié)果。由圖2可知,運行工況突變是影響復(fù)合相變換熱器的主要癥結(jié),占總原因的75%,如果能克服該原因,就可以大大提高換熱效率。
(1)針對內(nèi)部積灰問題,采取控制原煤、增加放灰口、及時防灰的對策
從原煤入庫階段保證其均勻的顆粒度;強化燃燒,“厚煤層,高風(fēng)壓,跑慢車,薄煤層,低風(fēng)壓跑快車”保證原煤充分燃盡,減少飛灰灰量;啟用煤層噴淋,增加濕度,增加原煤的膠結(jié)性,飛灰隨渣排出;運用BFA-Ⅶ型弱爆炸波吹灰器對相變本體內(nèi)部的鰭片管束進行吹灰;由于廠家設(shè)計相變內(nèi)部全封閉,內(nèi)部積灰無法隨時放出,影響換熱效果,因此在上部增加防灰口,便于停爐保養(yǎng)時用壓縮空氣或水力沖刷清灰;增加本體錐形下部積灰箱,督促員工每班放灰3次,使放灰常態(tài)化。
(2)針對內(nèi)部滲漏問題,采取補漏,更換排污閥的措施
首先對相變換熱器本體進行試壓,找出漏點為相變底部滲漏,其次更換滲漏閘門以解決內(nèi)部滲漏問題。
(3)針對壁溫不穩(wěn)的問題,采取靈活多變的控制方式,維護核心元件
在極端寒冷天氣,通常為保證足夠的回水溫度而暫時加大鍋爐負荷,因此燃燒室尾部煙氣溫度比平時高100℃左右,此時相變鰭片管的壁面溫度瞬間高于設(shè)定值,使控制系統(tǒng)“鈍化”,電動閥反應(yīng)遲鈍。此種情況下,將控制方式改為手動,通過人力開啟電調(diào)閥門,使進入本體內(nèi)部的鍋爐回水量增加,吸收熱量,降低壁溫。鍋爐負荷較輕時,發(fā)揮控制系統(tǒng)的優(yōu)勢,將控制方式改為自動。由于在工況條件不理想的多粉塵場合,電調(diào)閥門開啟不靈敏而導(dǎo)致進水量偏少,影響壁溫波動的靈敏度,因此必須進行必要的保養(yǎng)。對策實施后,故障現(xiàn)象消失,壁溫不穩(wěn)問題得到解決。
(4)針對排煙溫度較高問題,采取開啟旁通、增加給水的措施,以挖掘功能潛力
在高負荷下爐膛溫度達到900℃左右,排煙溫度持續(xù)高升,采取將電動閥開度在100%,并開啟旁通閥門以補充鍋爐回水量,吸取熱量,以降低排煙溫度。若上述措施不明顯,可加大循環(huán)泵頻率,瞬時循環(huán)流量由220t/h增加到300t/h,進入相變內(nèi)部的回水流量也由20t/h提高到30t/h,以使煙溫恢復(fù)正常。
(5)針對內(nèi)部水擊問題,采取泄壓、優(yōu)化定額水量
水擊出現(xiàn)時,由于存在一定的沖擊力從而對本體及管網(wǎng)產(chǎn)生一定的沖擊,本體的安全性受到考驗。由于設(shè)計缺陷,鰭片管束未安裝壓力表,員工無法知曉內(nèi)部壓力,給操作帶來一定的盲目性,因此必須安裝壓力表。廠家設(shè)計相變內(nèi)部需要進450Kg的水,但經(jīng)實踐發(fā)現(xiàn)水汽化時內(nèi)部壓力高達0.6MPa,與鍋爐回水進行熱交換時過程迅速,蒸汽變?yōu)闊崴瑑?nèi)部空間體積減小,未交換的蒸汽因流速過快發(fā)生沖擊。因此保守進350Kg的水,督促員工及時檢測鰭片管束內(nèi)部的壓力,一旦壓力超過0.6MPa及時排氣泄壓。同時編制水擊應(yīng)急處置預(yù)案,實現(xiàn)相變穩(wěn)態(tài)安全運行模式。
對2014.1-2014.11的故障類型次數(shù)進行記錄和統(tǒng)計,結(jié)果如圖3所示。由圖3結(jié)果可以看出運行工況突變占總原因的10.5%,不再是影響復(fù)合相變換熱器的主要癥結(jié)。
根據(jù)2014.01-2014.12期間120d供暖鍋爐運行報表綜合統(tǒng)計平均值,實測相變的循環(huán)流量為25m3/h,相變的進水平均溫度為42.35℃,相變的出水平均溫度為61.11℃,水的比熱容是4.2KJ/(Kg×℃),故一臺鍋爐每小時的相變回收煙氣熱值為:
改造前后鍋爐復(fù)合相變換熱器回收煙氣熱值統(tǒng)計如圖4所示,由圖4可以明顯看出改造后回收煙氣熱值大大提高,從而提高了換熱效率。
通過找到影響煙氣回收熱值提高的主要癥結(jié),并通過一系列具體改造措施的實施,使問題得到解決,改造后煙氣回收熱值也大大提高。通過強化燃燒、及時放灰,實現(xiàn)了節(jié)能減排,煙塵、CO2、SO2、氮氧化物均大幅減少。
陳靈磑,男,河南靈寶人,1985年12月出生,大學(xué)本科,助理工程師,工作單位:中國石化河南石油勘探局雙河社區(qū)中心。