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反滲透裝置故障解決對(duì)策

2016-08-01 03:36:12王曉香王國義
中國設(shè)備工程 2016年1期
關(guān)鍵詞:產(chǎn)水量電導(dǎo)率

王曉香 王國義

(1.中國科學(xué)院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所,甘肅 蘭州 730000;2.嘉峪關(guān)索通預(yù)焙陽極有限公司,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)

·監(jiān)測(cè)與診斷·

反滲透裝置故障解決對(duì)策

王曉香1王國義2

(1.中國科學(xué)院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所,甘肅蘭州730000;2.嘉峪關(guān)索通預(yù)焙陽極有限公司,甘肅嘉峪關(guān)735100)

摘要:嘉峪關(guān)索通化學(xué)水處理站反滲透裝置產(chǎn)水量急劇下降,嚴(yán)重影響到汽輪機(jī)組的安全運(yùn)行。針對(duì)此問題,進(jìn)行全面調(diào)查分析,提出整改措施,在實(shí)施各項(xiàng)改造措施后,解決反滲透裝置產(chǎn)水量低的問題,提高運(yùn)行效率,保證了汽輪機(jī)組的安全運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:反滲透裝置;產(chǎn)水量;電導(dǎo)率;穩(wěn)定運(yùn)行

反滲透技術(shù)是一項(xiàng)新的膜分離技術(shù),依靠反滲透膜在壓力下使溶液中的溶劑與溶質(zhì)進(jìn)行分離的過程。利用反滲透膜對(duì)溶液的選擇透過性以及外界推動(dòng)力的作用而克服滲透壓,以使溶劑通過滲透膜而分離。分離過程需滿足兩個(gè)條件:第一,操作壓力必須大于溶液的滲透壓;第二,反滲透膜需要較良好的選擇性及脫水性。由于反滲透膜的膜孔徑非常?。▋H為1nm左右),因此能夠有效地去除水中的溶解鹽類、膠體、微生物、有機(jī)物等(去除率高達(dá)97%~98%)。但反滲透膜對(duì)原水的pH和溫度較為敏感。原水進(jìn)入反滲透系統(tǒng)前需進(jìn)行預(yù)處理,待原水水質(zhì)條件滿足反滲透膜處理要求之后,利用加壓泵將原水送入反滲透裝置,使原水經(jīng)過反滲透膜成為產(chǎn)水,原水中的無機(jī)鹽、有機(jī)物等被截留在進(jìn)水一側(cè)而形成濃液,濃液可被回收或進(jìn)行再處理。

反滲透技術(shù)在處理手段上屬于物理法,具有很多優(yōu)點(diǎn):一是反滲透操作僅依靠壓力作為推動(dòng)力,相對(duì)于其它傳統(tǒng)物理處理手段具有最低的能耗;二是反滲透在室溫環(huán)境下即可進(jìn)行,無需發(fā)生相變;三是無需使用化學(xué)處理試劑,無化學(xué)廢液的排放,幾乎沒有環(huán)境污染;四是操作設(shè)備所需空間較小,設(shè)備占地面積小,操作簡單,無需頻繁維護(hù)。

一、工程背景

嘉峪關(guān)索通化學(xué)水處理站2012年8月投入運(yùn)行,原水是酒鋼集團(tuán)所供的生產(chǎn)水,水質(zhì)如下表1所示。

表1 進(jìn)水水質(zhì)

1.工藝流程

嘉峪關(guān)索通化學(xué)水處理站處理工藝如圖1所示,其中反滲透裝置設(shè)計(jì)產(chǎn)水量為15t/h。

圖1 化學(xué)水處理工藝流程

2.設(shè)備配置

(1)原水箱:V=37.5m3。

(2)原水泵:Q=25m3/h。

(3)多介質(zhì)過濾器:Q=22m3/h。

(4)活性碳過濾器:Q=22m3/h。

(5)保安過濾器:5μ m。

(6) 反滲透裝置:Q=15m3/h、高壓泵:Q=20m3/h。

(7)中間水箱:V=37.5m3。

(8)中間水泵:Q=25m3/h。

(9)混合離子交換器:Q=15m3/h。

(10)除鹽水箱:V=45m3。

(11)絮凝劑加藥泵:Q=0~3.8L/h、H=1.0MPa。

(12)阻垢劑加藥泵:Q=0~3.8L/h、H=1.0MPa。

二、反滲透裝置故障

反滲透裝置投運(yùn)后3個(gè)月產(chǎn)水量下降到7~8t/h;經(jīng)過藥劑清洗后,產(chǎn)水量最高提升到12t/h;再運(yùn)行3個(gè)月后產(chǎn)水量又降到4~5t/h,進(jìn)水壓力上升到2.3MPa左右,膜間壓力上升到2.15MPa左右,濃排壓力上升到2.1MPa左右,出水電導(dǎo)率上升到35~40μ S/cm。

為了確保出水水質(zhì)和提高產(chǎn)水量,運(yùn)行人員不得不每天對(duì)反滲透裝置進(jìn)行清洗,但反滲透裝置運(yùn)行4 ~8h后,產(chǎn)水量就開始下降;同時(shí),由于產(chǎn)水電導(dǎo)率過高,加重了混合離子交換器的負(fù)擔(dān),造成混合離子交換器僅運(yùn)行2天后失效?;旌想x子交換器失效后要用鹽酸、火堿進(jìn)行再生,造成鹽酸、火堿用量成倍增長,導(dǎo)致化學(xué)水處理站運(yùn)行費(fèi)用居高不下;更為嚴(yán)重的是,因化學(xué)水處理站除鹽水不能保證余熱鍋爐最低安全用水量,造成余熱鍋爐減負(fù)荷,犧牲發(fā)電量來維持余熱發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行的不利地步。

針對(duì)上述故障現(xiàn)象,首先從嘉峪關(guān)索通化學(xué)水處理站工藝流程及所配設(shè)備進(jìn)行調(diào)查。

三、故障原因分析

通過對(duì)嘉峪關(guān)索通化學(xué)水處理站工藝流程深入調(diào)查了解,再結(jié)合反滲透膜本身的性質(zhì)及運(yùn)行過程中的工藝要求,還有同類廢水反滲透處理工藝的配置及運(yùn)行參數(shù),得出造成嘉峪關(guān)索通化學(xué)水處理站反滲透裝置產(chǎn)水量低的原因,有以下幾方面。

1.主要原因

(1)沒有水溫加熱裝置,在冬季原水水溫低于10℃,水分子活性減弱,黏滯性增大,造成反滲透膜效率降低。

(2)原水水質(zhì)較好,在化學(xué)水處理工藝流程過程中不應(yīng)加絮凝劑,絮凝劑是大分子有機(jī)物,很容易引起膜的污染和堵塞。

(3)保安過濾器過濾精度低。

(4)阻垢劑加藥量過少,并且投加比例不合適,導(dǎo)致膜容易結(jié)垢堵塞。

2.次要原因

(1)反滲透裝置停機(jī)后,沒有及時(shí)用軟水清洗。

(2)每天對(duì)多介質(zhì)過濾器和活性碳過濾器進(jìn)行清洗,破壞了過濾層。

四、改進(jìn)對(duì)策

第一、用飽和蒸汽加熱原水,將原水溫度控制在15~30℃。

第二、停止添加絮凝劑,減少絮凝劑對(duì)反滲透膜的影響,尤其是大劑量絮凝劑對(duì)反滲透膜的影響。

第三、增加反滲透專用阻垢劑投加量。

第四、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整濃縮反滲透阻垢劑配比,找到最佳配比方案。

第五、更換濾孔為3μ m的保安過濾器芯。

第六、反滲透裝置運(yùn)行2h,就要沖洗2min,防止反滲透膜間積垢。

第七、多介質(zhì)過濾器和活性炭過濾器進(jìn)出水壓差達(dá)到0.04MPa時(shí),再進(jìn)行反沖洗。

五、改進(jìn)后的效果

按照改進(jìn)對(duì)策,對(duì)化學(xué)水處理站工藝流程、加藥量、操作程序等進(jìn)行改進(jìn)或整改后,反滲透裝置運(yùn)行正常,效果明顯。

經(jīng)過8個(gè)月的穩(wěn)定運(yùn)行,產(chǎn)水量14~15t/h,進(jìn)水壓力保持在1.1MPa左右,膜間壓力保持在1.0MPa左右,濃排壓力保持在0.9MPa左右,出水電導(dǎo)率在15~17μ S/cm,運(yùn)行非常穩(wěn)定?;旌想x子交換器再生周期延長,從改進(jìn)前的1~2天 延長到現(xiàn)在的12~15天,改進(jìn)后的工藝流程見圖2,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用,具體數(shù)額如表2所示。

圖2 改進(jìn)后工藝流程

表2 運(yùn)行費(fèi)用節(jié)約

參考文獻(xiàn):

[1]牛濤濤,李振玉.近年來國內(nèi)反滲透技術(shù)在廢水處理中的應(yīng)用狀況[J].廣州環(huán)境科學(xué),2008.

[2]吳昊,張盼月,蔣劍虹等,反滲透技術(shù)在重金屬廢水處理與回用中的應(yīng)用[J].工業(yè)水處理,2007(6):6-9.

[3]鄭晨,祖學(xué)卉,反滲透技術(shù)簡介與應(yīng)用分析.遼寧化工,2014,43(3):308-311.

中圖分類號(hào):TK223.5

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B

文章編號(hào):1671-0711(2016)01-0062-03

基金項(xiàng)目:中科院儀器功能開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目(2106gl04);創(chuàng)新研究群體科學(xué)基金《冰凍圈與全球變化》(41121001)

收稿日期:(2015-11-24)

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