李 立 張素田
(陽煤平原化工有限公司 山東平原253100)
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蒸發(fā)式冷卻器在氨合成系統(tǒng)中的應(yīng)用總結(jié)
李立張素田
(陽煤平原化工有限公司山東平原253100)
0前言
陽煤平原化工有限公司化肥一廠于2008年新建1套DN 1 800 mm氨合成系統(tǒng),設(shè)計能力為140 kt/a,氨合成系統(tǒng)設(shè)計壓力為31.4 MPa,正常生產(chǎn)時氨合成系統(tǒng)壓力在27.0 MPa左右。該氨合成系統(tǒng)自投用以來,一直存在著水冷器(配置管殼式冷卻器)出口氣體溫度高、冷交換器阻力大及冰機(jī)能耗高等問題;尤其是在夏季,開2臺冰機(jī)時氣氨壓力還在0.3 MPa以上,導(dǎo)致氨冷凝效率較低,合成氨綜合電耗高。
1工藝流程及主要設(shè)備
(1)工藝流程:由氫氮氣壓縮機(jī)七段送來的新鮮氣(補充氣)經(jīng)補氣氨冷器冷卻后進(jìn)入油水分離器,分離油水后與氨冷器冷卻后的循環(huán)氣體一同進(jìn)入氨分離器,分離液氨后的混合氣體經(jīng)循環(huán)氣壓縮機(jī)加壓后進(jìn)入循環(huán)氣油水分離器,分離油水后再進(jìn)入合成塔;反應(yīng)后的合成氣出塔進(jìn)入廢熱鍋爐,熱量被回收后去熱交換器,換熱后進(jìn)入水冷器及冷交換器,氣體溫度進(jìn)一步降低后去氨冷器,出氨冷器后與補入的新鮮氫氮氣匯合,然后去氨分離器,如此進(jìn)行循環(huán)。
(2)主要設(shè)備參數(shù)見表1。
2存在的問題
2.1冰機(jī)能耗高
該裝置水冷器采用管殼式冷卻器,管程和殼程均為兩程,冷卻水走殼程,合成氣走管程。系統(tǒng)投用后,水冷器的換熱效果急劇下降,夏季時水冷器出口氣體溫度達(dá)到46 ℃。為此,2012年新增了1臺水冷器,與原水冷器串聯(lián)使用,新增水冷器在冬季時使用循環(huán)水,夏季時使用溴化鋰?yán)渌_\行至2013年,即使采用溴化鋰?yán)渌禍?,水冷器出口氣體溫度仍然高達(dá)43 ℃;冬季時水冷器出口氣體溫度也在40 ℃左右。由于水冷器出口氣體溫度高,造成冰機(jī)負(fù)荷大、能耗高。
表1 主要設(shè)備參數(shù)
2.2系統(tǒng)阻力大
該系統(tǒng)3臺水冷器串聯(lián),阻力達(dá)0.4 MPa,為了減少冰機(jī)用電,氣氨壓力需控制在>0.3 MPa,較高的氣氨壓力使經(jīng)新鮮氣氨冷器和循環(huán)氣氨冷器的出口氣體溫度難以降低,尤其是新鮮氣氨冷器出口氣體溫度夏季在12 ℃以上,超過了設(shè)計要求(≤8 ℃)。由于新鮮氣氨冷器出口氣體溫度高,新鮮氣中烴化物難以分離,造成冷交換器阻力上升過快,每6個月就需停車對冷交換器進(jìn)行熱洗,且熱洗后運行不到1個月,冷交換器阻力由熱洗后的0.01 MPa上升至0.40 MPa。由于以上原因,造成合成系統(tǒng)阻力較大,最高達(dá)1.60 MPa,直接增加了循環(huán)機(jī)電耗。
2.3合成生產(chǎn)強(qiáng)度低
由于循環(huán)氣和新鮮氣氨冷器出口氣體溫度高,系統(tǒng)的生產(chǎn)能力降低,為了提高生產(chǎn)強(qiáng)度,只有通過降低氣體中甲烷含量來提高空速。循環(huán)氣體中甲烷含量低,造成合成放空量增加,凈氨后噸氨放空氣氣量達(dá)到165 m3(標(biāo)態(tài)),導(dǎo)致合成效率降低。
3問題分析及改造方案
水冷器降溫效果差的主要原因:①循環(huán)水的濁度高,易使水冷器殼程堵塞;②氨合成系統(tǒng)循環(huán)水流量約為1 500 m3/h,供醇烴化系統(tǒng)、合成系統(tǒng)共計6臺設(shè)備降溫使用,循環(huán)水流量偏小,導(dǎo)致水冷器換熱效果較差。經(jīng)多次討論、研究,決定在水冷器后新增蒸發(fā)式冷卻器,以解決合成水冷器出口氣體溫度高的問題。
改造方案:根據(jù)降溫需要帶走的熱量及運行的壓差情況,經(jīng)外出考察對比后決定采用2臺FZL-5800型復(fù)合蒸發(fā)式冷卻器;同時,為了降低系統(tǒng)阻力,將原來2臺水冷器由串聯(lián)改為并聯(lián)后進(jìn)入蒸發(fā)式冷卻器。
4改造效果
蒸發(fā)式冷卻器投運后,氨合成系統(tǒng)壓力仍為26.5 MPa,水冷器出口氣體溫度下降明顯,從改造前45 ℃降至20 ℃,有效地降低了冰機(jī)負(fù)荷;同時循環(huán)氣氨冷器出口氣體溫度由改造前的-1 ℃降至<-7 ℃,循環(huán)氣中氨的冷凝效率提高,合成塔入口氣體中氨體積分?jǐn)?shù)由改造前的2.85%降至2.48%;另外,新鮮氣氨冷器出口氣體溫度從改造前的11 ℃降至3 ℃;冷交換器阻力由熱洗后的0.01 MPa上升至0.40 MPa的時間由改造前的1個月延長至8個月,延長了合成系統(tǒng)的運行周期。新鮮氣補充氣量由改造前62 000 m3/h(標(biāo)態(tài))增加至63 100 m3/h(標(biāo)態(tài)),循環(huán)氣中CH4體積分?jǐn)?shù)由改造前的15%提高至18%,減少了合成系統(tǒng)放空氣氣量,提高了合成氨產(chǎn)量;噸氨綜合電耗由改造前的1 240 kW·h降至1 220 kW·h。該蒸發(fā)式冷卻器等總投資220萬元,投資回收期約6個月,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
(收到修改稿日期2016-04-18)