孫 更,尚光偉,蘇長寶,王 輝
(國網(wǎng)河南省電力公司南陽供電公司,河南 南陽 473000)
35?kV?GW5型隔離開關(guān)觸頭發(fā)熱缺陷處理
孫 更,尚光偉,蘇長寶,王 輝
(國網(wǎng)河南省電力公司南陽供電公司,河南 南陽 473000)
介紹了某變電站隔離開關(guān)的發(fā)熱情況及處理過程,對(duì)隔離開關(guān)導(dǎo)電部分的發(fā)熱誘因進(jìn)行了分析總結(jié),制定了具體處理方案,提出了預(yù)防措施,為處理類似隔離開關(guān)發(fā)熱缺陷提供了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
隔離開關(guān);觸頭發(fā)熱;氧化;導(dǎo)電桿
隔離開關(guān)是變電站重要的設(shè)備之一,出線間隔運(yùn)行時(shí),起到接通電路的作用;出線間隔檢修時(shí),起到斷開電路的作用,并形成明顯的斷開點(diǎn),保護(hù)工作人員和運(yùn)行設(shè)備的安全。但近年來隨著用電負(fù)荷的增長和外部環(huán)境的污染,隔離開關(guān)出現(xiàn)的缺陷越來越多,特別是出線間隔運(yùn)行時(shí)隔離開關(guān)觸頭發(fā)熱現(xiàn)象更為明顯。
2014年5-7月,某變電站對(duì)該其35 kV GW5型隔離開關(guān)進(jìn)行紅外測(cè)溫(見表1),發(fā)現(xiàn)隔離開關(guān)左右觸頭接觸處發(fā)熱點(diǎn)較多。
表1 35 kV隔離開關(guān)紅外測(cè)溫記錄
由表1可以看出,隔離開關(guān)觸頭發(fā)熱多達(dá)20處,占監(jiān)測(cè)總數(shù)的19.61 %。隔離開關(guān)觸頭發(fā)熱已成為電網(wǎng)運(yùn)行的重要安全隱患,如果不及時(shí)消除,勢(shì)必危及設(shè)備的安全運(yùn)行。
查閱2014年5-7月某變電站及與其隔離開關(guān)數(shù)量、運(yùn)行方式相近的其他2個(gè)變電站的紅外測(cè)溫記錄,并對(duì)比如表2所示。
表2 35 kV隔離開關(guān)觸頭發(fā)熱率比較
通過對(duì)比條件基本相同的其他2個(gè)變電站可知,該變電站35 kV GW5型隔離開關(guān)觸頭接觸處發(fā)熱率有較大的降低空間。
2.1 隔離開關(guān)觸頭發(fā)熱的原因
隔離開關(guān)觸頭發(fā)熱的原因是左右觸頭接觸電阻增大。引起接觸電阻增大的原因主要有觸頭插入尺寸小、傳動(dòng)桿件變形、運(yùn)行電流大于額定電流、觸指表面氧化發(fā)生率高、觸頭表面完好率差、合閘后動(dòng)作正確率低等。
這些因素會(huì)使左右觸頭接觸壓力不足或電接觸面積變小,最終造成接觸不良。另外,觸頭材料的選擇也會(huì)造成觸頭的接觸不良。
2.2 隔離開關(guān)發(fā)熱處理方案制定
2.2.1 調(diào)查分析
(1) 觸頭插入尺寸。相關(guān)規(guī)程規(guī)定觸頭插入尺寸為35±5 mm,正確率大于98 %?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)量觸頭插入尺寸正確率為5 %,不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2) 拉桿變形發(fā)生率。規(guī)程規(guī)定拉桿變形發(fā)生率小于3%,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量拉桿變形發(fā)生率為0,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
(3) 運(yùn)行電流。額定電流為1 600 A,運(yùn)行電流均小于額定電流,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
(4) 合閘后動(dòng)作正確率。規(guī)程規(guī)定動(dòng)作正確率應(yīng)為90 %,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量導(dǎo)電回路合閘后動(dòng)作正確率為95 %,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
(5) 觸指表面氧化發(fā)生比例。規(guī)程規(guī)定觸指表面氧化發(fā)生比例小于3 %,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量觸指表面氧化發(fā)生比例為80 %,不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
(6) 觸頭表面完好率。規(guī)程規(guī)定觸頭表面完好率大于95 %,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量觸頭表面完好率為10 %,不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.2.2 要因確認(rèn)
(1) 觸頭插入過淺。
(2) 觸指鍍銀層表面氧化。
(3) 觸頭表面完好率低,表面有麻點(diǎn)。
2.2.3 對(duì)策制定
根據(jù)要因,確定處理措施如表3所示。
表3 處理措施
3.1 調(diào)整導(dǎo)電桿尺寸
對(duì)20處發(fā)熱點(diǎn)中18處觸頭插入尺寸不合格的分布情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,確保插入尺寸保持在33-37 mm,并做了詳細(xì)的記錄。實(shí)施后對(duì)觸頭插入尺寸進(jìn)行了復(fù)測(cè),確保插入尺寸符合要求。
3.2 處理觸指鍍銀層表面氧化
由于有16處觸指鍍銀層表面氧化需要清除,工作量大,所以根據(jù)工作節(jié)點(diǎn)制訂計(jì)劃表,確保清除工作順利開展。在實(shí)施中經(jīng)對(duì)比試驗(yàn)后,選定鋼絲球?yàn)榇蚰ュ冦y層表面氧化層的工具。在清除所有的觸指鍍銀層表面氧化層時(shí)應(yīng)用了汽油浸泡后,用鋼絲球打磨鍍銀層表面氧化層的新檢修方法,確保鍍銀層表面氧化層清除,且鍍銀層完好。
3.3 提高觸頭表面完好率
按照麻點(diǎn)的大小進(jìn)行分類,制定不同的處理措施,并準(zhǔn)備了2個(gè)同型號(hào)的新觸頭,還準(zhǔn)備了細(xì)銼刀等打磨麻點(diǎn)用工具。對(duì)麻點(diǎn)較大的2個(gè)觸頭進(jìn)行了更換,同時(shí)處理了其他觸頭較小的麻點(diǎn)。處理后,觸頭完好率為100 %。
4.1 效果檢查
4.1.1 實(shí)施后效果檢查
2014年8-10月,變電檢修部綜合班對(duì)該變電站102相GW5型隔離開關(guān)進(jìn)行紅外測(cè)溫監(jiān)測(cè),未發(fā)現(xiàn)發(fā)熱點(diǎn),效果良好。
4.1.2 鞏固期效果檢查
2015年1-3月,變電檢修部綜合班對(duì)該變電站隔離開關(guān)再次進(jìn)行紅外測(cè)溫監(jiān)測(cè),未發(fā)現(xiàn)發(fā)熱點(diǎn)。發(fā)熱率與效果檢查時(shí)保持一致,本次檢修的成效得到了鞏固。
4.2 處理隔離開關(guān)發(fā)熱的注意事項(xiàng)
(1) 首先應(yīng)查閱有關(guān)資料,詳細(xì)了解設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能及原理,正確判斷隔離開關(guān)發(fā)熱的類型、部位和原因并制定切實(shí)可行的措施。
(2) 進(jìn)行此類隔離開關(guān)發(fā)熱處理工作時(shí)要認(rèn)真、細(xì)致。對(duì)接觸部位不能簡單地只使用紗布或鋼絲刷除去氧化膜,鍍銀層損壞的要進(jìn)行修復(fù),必要時(shí)更換配件。接觸面接觸后,使用塞尺檢查左右觸頭的接觸情況,塞尺的塞入深度不超過5 mm。接觸良好后測(cè)量接觸電阻不大于100 μΩ。
4.3 預(yù)防措施
(1) 選型訂貨。應(yīng)選擇具有良好經(jīng)營業(yè)績和成熟制造經(jīng)驗(yàn)生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品。
(2) 設(shè)備安裝。隔離開關(guān)安裝時(shí),應(yīng)把好驗(yàn)收關(guān)。檢查各接觸面的材料搭接是否合適,特別是銅與鋁直接接觸時(shí),銅端應(yīng)搪錫。檢查隔離開關(guān)的合閘情況,合閘后左右觸頭是否合閘到位,測(cè)量插入深度、同期度、接觸壓力等應(yīng)符合規(guī)程要求。
(3) 日常維護(hù)。每次停電,條件具備時(shí)對(duì)隔離開關(guān)做到逢停必動(dòng),對(duì)隔離開關(guān)實(shí)施分合操作3-5次;對(duì)左右觸頭接觸面用汽油清洗,清除表面的污物,禁止使用銼刀等硬性較高的工具,以免損壞鍍銀層。每次檢查維護(hù)時(shí),必須測(cè)試導(dǎo)電回路接觸電阻,測(cè)試不合格時(shí),應(yīng)及時(shí)處理。
(4) 操作檢查。隔離開關(guān)在拉合過程中,容易造成電弧燒傷觸頭,或用力不當(dāng)使接觸位置不正,引起壓力降低。所以在操作時(shí)應(yīng)用力適當(dāng),操作后要仔細(xì)檢查觸頭接觸情況,確認(rèn)接觸良好。
2015-10-20;
2016-04-05。
孫 更(1975-),男,高級(jí)工程師,主要從事高壓一次設(shè)備檢修工作,email:15839982609@163.com。
尚光偉(1979-),男,高級(jí)工程師,主要從事電網(wǎng)規(guī)劃工作。
蘇長寶(1974-),男,工程師,主要從事高壓電氣一次設(shè)備檢修工作。
王 輝(1970-),男,高級(jí)工程師,主要從事用電營銷工作。