林勇先
(廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團昌菱制糖有限公司 廣西防城港上思縣 535514)
糖廠鍋爐燃燒自動變頻改造研究
林勇先
(廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團昌菱制糖有限公司 廣西防城港上思縣 535514)
我國某省作為全國性的主要甘蔗產(chǎn)糖區(qū),目前大約有制糖廠100多家,二百多臺鍋爐,其中壓力在3.8MPa以下的鍋爐大約二百多臺。因此,對于某省而言,小型化、低參數(shù)的鍋爐在當(dāng)?shù)卣剂溯^大比例。由于這類糖廠鍋爐設(shè)備的主要燃料是蔗渣,而且個別鍋爐屬于燃煤鍋爐,不僅平均容量小,且燃燒技術(shù)相對落后。這類設(shè)備大多安裝于上世紀(jì)末,設(shè)備運行效率低。盡管部分鍋爐經(jīng)過技術(shù)改造后產(chǎn)氣量能夠滿足實際生產(chǎn)需要,但相關(guān)運行指標(biāo)依然難以滿足不斷發(fā)展的需求,導(dǎo)致設(shè)備運行過程中耗能較高。對此,本文將結(jié)合這一實際情況重點對某省糖廠鍋爐燃燒系統(tǒng)進行自動變頻改造。
糖廠鍋爐;燃燒系統(tǒng);自動變頻改造
某省蔗糖產(chǎn)量占全國的60%以上,當(dāng)前該地蔗糖生產(chǎn)企業(yè)正面臨著嚴峻的困境。由于生產(chǎn)成本高,且糖廠鍋爐主要以甘蔗蔗渣作為主要燃料,因此對于糖廠而言,現(xiàn)階段主要的發(fā)展任務(wù)是采取科學(xué)的措施節(jié)能降耗,不斷降低糖廠鍋爐燃燒能耗。由于鍋爐燃燒過程中實際負荷在不斷變化,因此傳統(tǒng)的人工操控不僅效率低,且設(shè)備能耗高、設(shè)備運行環(huán)境差。所以新形勢下,必須對糖廠鍋爐燃燒系統(tǒng)進行自動變頻技術(shù)改造,提升其實際工作效率,降低設(shè)備能耗。本文接下來就針對某省某大型糖廠2#鍋爐的燃燒系統(tǒng)進行結(jié)構(gòu)配置優(yōu)化及自動化變頻技術(shù)改造設(shè)計。
本文研究的實例為我國某省一大型糖廠的2#鍋爐,該設(shè)備重85t,燃燒過程中的壓力參數(shù)為3.82MPa,設(shè)備運行溫度為450℃。由于該燃燒系統(tǒng)運行時間較長,因此設(shè)備性能不佳。對此,經(jīng)過研究論證,最終決定對該鍋爐系統(tǒng)的燃燒系統(tǒng)進行自動化變頻技術(shù)改造。采用DCS對鍋爐鼓引風(fēng)機系統(tǒng)的擋風(fēng)板及鍋爐喂料器轉(zhuǎn)速裝置、蔗渣閘板等相關(guān)運行系統(tǒng)進行手動控制。
由于該糖廠鍋爐鼓引風(fēng)機系統(tǒng)一直缺少自動化變頻設(shè)備,且軸系統(tǒng)輸出功率一直保持不變,從而使鍋爐燃耗系統(tǒng)的電動機設(shè)備長期以來一直在額定功率下高速運行,其實際額定運行負荷在40~50%之間,所以設(shè)備運行能耗高。與此同時,該系統(tǒng)在運行時電動機設(shè)備一直以額定功率保持運行,所以軸承磨損及風(fēng)機振動、風(fēng)機葉輪磨損情況更為嚴重。此外,鍋爐系統(tǒng)在燃燒運行時會產(chǎn)生巨大的噪音,對環(huán)境造成了嚴重影響。因此,對該糖廠鍋爐燃燒系統(tǒng)進行自動變頻技術(shù)改造非常必要。
本文認為,該糖廠鍋爐燃燒系統(tǒng)節(jié)能變頻技術(shù)改造應(yīng)該有重點、分步驟、分層次:
(1)安排一位司爐操作人員通過DCS流程圖畫面中呈現(xiàn)的制糖鍋爐給料量及爐膛負壓、設(shè)備主蒸汽壓力、運行溫度等相關(guān)參數(shù)信息,對1個鼓風(fēng)機的擋風(fēng)板開度及2個引風(fēng)機設(shè)備的運行負荷進行調(diào)節(jié),從而合理控制鍋爐燃燒系統(tǒng)的配風(fēng)量[1]。
(2)安排同一個司爐操作員,結(jié)合上述運行參數(shù)與鍋爐系統(tǒng)的主蒸汽壓力,對4個蔗渣喂料設(shè)備的滑差電機調(diào)速設(shè)備進行手動調(diào)節(jié),從而自動化控制鍋爐給渣量。
(3)該鍋爐由于缺少氧化鋯氧量分析儀,因此無法對燃爐中的含氧量準(zhǔn)確量化。在鍋爐配風(fēng)過程中,只能憑操作經(jīng)驗及透過鍋爐望火孔,對爐膛中的燃燒攝像記錄進行分析才能了解鍋爐爐膛內(nèi)的燃燒情況。
對此,結(jié)合上述情況,本文接下來將重點對該糖廠鍋爐燃燒系統(tǒng)進行節(jié)能降耗改造。為了使設(shè)備運行達到預(yù)期效果,本文擬定該節(jié)能降耗改造技術(shù)方案需達到以下目標(biāo):
(1)要確保該鍋爐的主蒸汽壓力參數(shù)保持在一定范圍內(nèi),同時確保蒸汽機高效、安全運行。
(2)使鍋爐爐膛負壓維持在既定參數(shù)范圍內(nèi),且使鍋爐實現(xiàn)安全、穩(wěn)定運行及經(jīng)濟、環(huán)保燃燒。
(3)節(jié)能技術(shù)改造后,要將鍋爐的煙氣含量控制在合理范圍,且對相關(guān)設(shè)備進行全自動化操控。
4.1 硬件與軟件設(shè)計
針對該糖廠原有相關(guān)設(shè)備進行硬件與軟件升級優(yōu)化:
(1)需增加3套AC30型自動節(jié)能變頻技術(shù)裝置、2套引風(fēng)機、1套鼓風(fēng)機,從而對鼓風(fēng)機設(shè)備進行自動變頻調(diào)速,以此科學(xué)控制鍋爐燃燒過程中的送風(fēng)量,由此達到節(jié)能降耗的目的。
(2)需將原有的4個喂料器滑差電機調(diào)速器更換為可接收4~20mA模擬量控制信號的DK-2E數(shù)顯調(diào)速器,實現(xiàn)對喂料器轉(zhuǎn)速自動化控制。
(3)因該糖廠原有爐膛負壓差壓變送器運行穩(wěn)定性及靈敏性不佳,且數(shù)據(jù)測量不準(zhǔn)確,為了進一步滿足設(shè)備節(jié)能降耗要求,需將上述設(shè)備更換為EJA智能微差壓變送器,以此對輸出的阻尼及相關(guān)參數(shù)進行科學(xué)調(diào)節(jié)。與此同時,需增設(shè)一套型號為ZO-4-Ⅱ的氧化鋯氧量分析儀,全面系統(tǒng)監(jiān)測鍋爐中煙氣的實際含量,實現(xiàn)對污染物的量化[2]。
除此之外,增設(shè)一套型號為HK-D型的蔗渣喂料筒料位探測轉(zhuǎn)換器。由于這一運行裝置可將裝料過程中的料位信號轉(zhuǎn)化為4~20mA,因此可為蔗渣閘板的自動化開度控制奠定技術(shù)基礎(chǔ)。在此過程中,需加裝DCS控制系統(tǒng),并安裝型號為SP364、SP322、SP363及SP313的硬件卡各2塊,使糖廠鍋爐系統(tǒng)變頻裝置中的信號與DCS控制系統(tǒng)中的相關(guān)信號進行交換。
至于軟件方面的配置,需更換接線及增設(shè)DFB、LD和FBD等編輯器,對鍋爐系統(tǒng)的變頻技術(shù)裝置進行調(diào)速及自動化編程、邏輯控制、組態(tài)模擬、調(diào)試運行等。
4.2 燃燒系統(tǒng)變頻調(diào)速優(yōu)化設(shè)計
在鍋爐系統(tǒng)的變頻控制模塊,主要與原控制系統(tǒng)進行互聯(lián)互鎖,保證鍋爐引風(fēng)擋板開度大小為100%。當(dāng)系統(tǒng)處于正常運行狀態(tài)時,將變頻器的電源刀閘關(guān)閉,當(dāng)自動化變頻控制系統(tǒng)發(fā)生故障時,將電源變頻設(shè)備的電源刀閘打開,并將變頻技術(shù)裝置的旁路刀閘合上,此時采用擋風(fēng)板對鍋爐系統(tǒng)的風(fēng)量進行調(diào)節(jié),如圖1所示為該糖廠鍋爐燃燒系統(tǒng)自動化變頻控制裝置與DCS系統(tǒng)交換信號時的運行流程圖。
圖1 糖廠鍋爐燃燒系統(tǒng)自動變頻改造流程圖
4.3 鍋爐燃燒系統(tǒng)自動變頻控制改造
本項目設(shè)計的鍋爐燃燒系統(tǒng)是一個多參數(shù)、強耦合及大滯后、多回路、非線性的復(fù)雜綜合控制系統(tǒng)。這一系統(tǒng)主要由蔗渣刮板自動控制系統(tǒng)及主蒸汽壓力自動控制系統(tǒng)、煙氣含氧量自動控制系統(tǒng)和爐膛負壓自動控制系統(tǒng)組成。在實際工作運行過程中,上述幾個不同系統(tǒng)相互之間配合操控,從而以燃料筒內(nèi)料位為主控量,當(dāng)料位信號較小時,料位信號探測轉(zhuǎn)化器會將設(shè)備運行中的信號輸出到DCS系統(tǒng),然后以主蒸汽壓力為主要控制量;當(dāng)主蒸汽壓力參數(shù)較小時,壓力變送器會將其運行過程中的信號輸出到DCS系統(tǒng),然后對喂料系統(tǒng)電機的實際轉(zhuǎn)速進行科學(xué)調(diào)節(jié)。在煙氣含量自動化控制系統(tǒng)中,為了能夠保證煙氣含量適中,且避免鍋爐系統(tǒng)在燃燒過程中污染環(huán)境,可采用氧化鋯氧量分析儀,對鍋爐系統(tǒng)中的煙氣含量進行自動、實時監(jiān)測。
與此同時,將監(jiān)測到的信號輸送給鼓風(fēng)機的變頻系統(tǒng),以此對鼓風(fēng)機的實際轉(zhuǎn)速進行調(diào)控。在鍋爐爐膛負壓自動化控制過程中,需將爐膛負壓作為主控制量,然后采用變頻器將爐膛運行參數(shù)信號輸送到DCS系統(tǒng)中,以此調(diào)節(jié)引風(fēng)機的轉(zhuǎn)速。在上述四個不同系統(tǒng)中,四大子系統(tǒng)相互協(xié)調(diào)運行,從而對爐膛負壓參數(shù)進行控制,以此調(diào)節(jié)鍋爐爐膛中的負壓和煙氣實際含氧量。
綜上所述,自動化控制系統(tǒng)已在工業(yè)加工生產(chǎn)過程中得到了廣泛應(yīng)用。本文以此為基礎(chǔ),針對某省一大型糖廠的鍋爐燃燒系統(tǒng)進行了全面分析與技術(shù)改造。實踐證明,對設(shè)備進行改造優(yōu)化后,該系統(tǒng)實現(xiàn)了對鍋爐爐膛負壓及主蒸汽壓力、煙氣含氧量等相關(guān)參數(shù)的自動化監(jiān)測與控制,同時降低了工作人員的勞動強度,使鍋爐在燃燒過程中的粉塵量不斷減少,也使設(shè)備運行過程中的噪聲得到控制。經(jīng)科學(xué)評估,為該企業(yè)節(jié)省了大約29%的電能,大大提升了其經(jīng)濟效益和社會效益。
[1]呂雪萍.“低NOx燃燒+SNCR”技術(shù)在蔗渣鍋爐煙氣脫硝上的應(yīng)用[J].廣西糖業(yè),2015,07(03):33~36.
[2]譚興旺,鄭盛果,巫少斐,何顯春,李振杰,韋秋林,歐冠禎,張 鑫,蘇喜德,韋毅,覃志這,梁柳,黃益雄.蔗渣鍋爐自動燃燒控制系統(tǒng)及其應(yīng)用[J].甘蔗糖業(yè),2013,06(06):36~41.
TS243
A
1004-7344(2016)25-0242-02
2016-8-18
林勇先(1979-),男,助理工程師,本科,主要從事糖廠工業(yè)鍋爐運行、維護、檢修設(shè)備管理等方面工作。