張佰龍
1000MW汽輪機通流部分損壞事故淺析
張佰龍
(廣東大唐國際雷州發(fā)電有限責任公司 廣東雷州 524044)
隨著我國自主火電設備制造水平的不斷進步,汽輪機往大容量、高參數(shù)的方向發(fā)展,極大的提高了汽輪機的運行效率。然而,大型汽輪機通流部分損壞,將會嚴重影響到機組的安全穩(wěn)定運行,造成巨大的經(jīng)濟損失。因此,及時通過汽輪機運行參數(shù)判斷出汽輪機通流部分故障,盡快將機組停運下來,能極大地減輕汽輪機損壞程度。本文分析了一起1000MW機組汽輪機通流部分損壞事故,探究通流部分損壞典型特征。
汽輪機;通流部分損壞;典型特征
通過對一起1000MW機組汽輪機通流部分損壞事故的分析,討論了大型汽輪機通流部分損壞的典型特征,為以后類似的事故提供指導,減輕事故損失程度。
汽輪機的通流部分主要是由各個級的通流部分和進、排汽部分組成,它包括調(diào)節(jié)閥、進汽室內(nèi)的噴嘴、安裝在隔板上的靜葉、緊固在轉子上的動葉柵等部件組成,是汽輪機完成能量轉換的核心部件。某電廠二期#4機汽輪機為哈爾濱汽輪機有限責任公司與日本東芝株式會社聯(lián)合設計制造的超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、八級非調(diào)整回熱抽汽、凝汽式汽輪機,其型號為:CCLN1000-25.0/600/600。高壓缸為單流式、雙層缸結構,高壓缸共有10級,在內(nèi)缸的前端有一雙流沖動式調(diào)節(jié)級噴嘴蒸汽室,9個沖動式壓力級。中壓缸為雙層、分流結構,由對稱7個壓力級構成。兩個低壓缸結構相同,均為雙層、分流、落地式結構。內(nèi)缸的環(huán)形進汽室位于中間部位,前、后兩個流向的通流各布置了6個級。
2015年3月9日16時58分08秒,某電廠4號機組協(xié)調(diào)運行方式,運行工況穩(wěn)定,負荷907MW,真空-97.22kPa/-96.56kPa,最大軸振為#5Y方向為91.56um,最大瓦溫為#2軸承溫度90.1℃;軸位移為-0.12mm/-0.19mm/-0.33mm/-0.28mm,再熱汽壓力4.02MPa,各軸瓦、推力軸承溫度正 常 , 振 動 正 常(1X/1Y/1W:24.69um/25.47um/7.11um;2X/2Y/2W:69.06um/82.34um/16.63um;3X/3Y/3W:24.53um/32.66um/15.93um;4X/4Y/4W:21.56um/61.56um/10.04um;5X/5Y/5W:54.69um/91.56um/49.63um);大機油壓、油溫分別為0.24MPa、40℃。4個高壓調(diào)門開度分別為28.7%、109.5%、109.5%、1.8%,所有軸振保護均正常投入。
我們選取事故過程中的三個點來分析。第一個點時間為17:01:11,大機軸承振動第一次突變,#3Y、#4Y振動分別從32.66um、61.56um突變到64.69um、108.28um,軸位移從這一時刻開始,慢慢從-0.3mm左右變至-0.2mm左右,汽輪機其它運行參數(shù)沒有出現(xiàn)明顯變化。
第二個點時間為17:06:05,大機軸承振動第二次突變,3Y、4Y振動分別由32.66um、61.56um突變到114.06um、174.69um,其它相鄰#1、#2、#5軸承振動及瓦蓋振動也突變上升較多。
第三個點時間為17:06:14,大機軸承振動第三次突變,汽輪機軸承振動#3X、#3Y、#4X、#4Y分別突變至295um、206um、295um、216um。大機軸振保護未動作(保護為任一軸承振動達到跳機值175um與上除本瓦外任一軸承振動達報警值125um,動作延時時間為3s,經(jīng)熱工檢查振動大于175um持續(xù)時間未到)。
從汽輪機軸承振動第二次突變開始,汽輪機綜合閥位快速從79%開大至84%,負荷由891MW突降至850MW,高壓缸調(diào)節(jié)級壓力由15.8MPa升至17.2MPa,#1、#2、#3段抽汽壓力也有不同程度升高,汽輪機軸位移分別從-0.07mm/-0.11mm/-0.25mm/-0.19mm升至0.56mm/0.53mm/0.41mm/0.4mm后又恢復正常,大機真空由-96.8kPa/-96.2kPa逐步降至-95.0kPa/-94.5kPa,中壓缸電端排溫度由358℃逐步漲至379℃,大機油溫、油壓和各瓦瓦溫無明顯變化。18時27分,機組負荷115MW,汽輪機打閘、鍋爐MFT、發(fā)電機解列,破壞真空。18時57分,汽輪機轉速到0r/min,惰走時間31min,三次投盤車均失敗,就地手動盤車無法盤動,關閉汽輪機本體各疏水門,汽輪機悶缸。
圖1 汽輪機軸承振動趨勢圖
圖2 汽輪機高、中壓缸排汽壓力及溫度變化情況
圖3 汽輪機各段抽汽壓力趨勢圖
3月17日揭中壓外缸,3月19日解體完畢,檢查發(fā)現(xiàn)中壓缸電端第二級隔板脫落,第二級動葉全部磨損,第一級動葉、第三級動葉和靜葉均有不同程度損傷(見圖4)。
經(jīng)分析,事故發(fā)生的過程推斷如圖5所示,因為中壓缸電端第二級靜葉根部與外環(huán)隔板焊接不牢固,汽輪機運行中第二級靜葉在蒸汽壓力作用下,根部與外環(huán)隔板發(fā)生脫落,脫落的第二級靜葉攜帶內(nèi)環(huán)隔板向第二級動葉偏移并發(fā)生碰磨,造成中壓第2級隔板靜葉片整圈脫落,第2級動葉片整圈全部從根部斷裂,中壓轉子第2級輪緣損壞,中壓第1級動葉片出汽邊嚴重損傷。
圖4 4號機中壓電端第二級隔板及內(nèi)環(huán)損壞情況與第二級脫落的動葉
圖5 汽輪機通流部分損壞過程推斷示意圖
結合事故經(jīng)過,我們可以推測:汽輪機軸承振動第一次發(fā)生突變時,正是第二級靜葉根部部分脫離外環(huán)隔板,靜葉、內(nèi)環(huán)偏移與動葉發(fā)生碰磨的時刻點,此時,汽輪機通流部分的損壞并未引起做功能力的下降,除了軸承振動與軸位移發(fā)生變化外,汽輪機其它運行參數(shù)并未有明顯變化。汽輪機軸承振動第二次發(fā)生突變時,正是靜葉完全脫落,卡進動葉的時刻,此時除了汽輪機軸承振動劇烈變化之外,還有負荷突降,綜合閥位開大等一系列運行參數(shù)變化表現(xiàn),正是因為汽輪機通流部分損壞,引起做功能力突然下降,調(diào)節(jié)級及汽輪機各段抽汽壓力上升,中壓缸電端排汽溫度顯著升高,真空降低。汽輪機軸承振動第三次發(fā)生突變時,正是第二級動葉全部掃膛、掉落的時候,由于轉子的高速旋轉,持續(xù)的時間不久,沒有觸發(fā)汽輪機振動保護,而后除了中壓缸電端排汽溫度持續(xù)上升外,汽輪機其它大部分運行參數(shù)逐漸恢復正常,給運行人員的判斷造成了一定的困擾,延誤了緊急停機的時機,使得汽輪機損壞程度加劇。
綜上所述,可以得出結論,汽輪機通流部分損壞后,必然引起做功能力的下降,汽輪機會有一個負荷突降、調(diào)門開度增加的過程,通流部分損壞所在位置的排汽溫度會顯著上升,同時伴隨的一般會有汽輪機軸承振動的突增、軸位移突變、推力軸承烏金及回油溫度異常上升、各段抽汽壓力升高、就地出現(xiàn)異常周期性摩擦聲。遇到上述汽輪機通流部分損壞的顯著特征時,如汽輪機主保護未動作,應及時果斷手動打閘緊急破壞真空停機,以減輕汽輪機損壞程度。
[1]黃樹紅.汽輪機原理.北京:中國電力出版社,2008.
[2]××電廠4號機組中壓電端第二級隔板軸向碰磨脫落事件原因分析報告.華北電力科學研究院有限責任公司,2015,4.
[3]陳國強,葉春.汽輪機通流部分的故障診斷[J].動力工程學報,2004,24(1):98~101.
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1004-7344(2016)31-0107-02
2016-10-11
張佰龍(1988-),男,助理工程師,本科,主要從事火電廠集控運行工作。