劉守杰,閆海龍(日照鋼鐵控股集團有限公司,山東 日照 276806)
300噸LF爐深脫硫與控硅理論研究
劉守杰,閆海龍
(日照鋼鐵控股集團有限公司,山東 日照 276806)
本文以精煉渣組成對鋼渣硫分配比的影響為基礎,從LF爐渣系優(yōu)化、LF爐過程脫氧造渣和氬氣操作幾個方面入手,在LF到站S≤0.015%的基礎上,保證LF爐出站S≤0.002%,同時保證LF爐出站Si≤0.03%,為ESP連鑄提供超低硫、低碳、低硅的鋼水,滿足ESP產(chǎn)線需求。
脫硫;控硅;渣系
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.16.022
日照鋼鐵控股集團有限公司冷板制造部300噸LF爐是與ESP產(chǎn)線配套的精煉設備,目的是為ESP連鑄提供超低硫、低碳、低硅的鋼水,滿足ESP產(chǎn)線需求。本研究以精煉渣組成對鋼渣硫分配比的影響為基礎,從LF爐渣系優(yōu)化、LF爐過程脫氧造渣和氬氣操作幾個方面入手,在LF到站S≤0.015%的基礎上,保證LF爐出站S≤0.002%,同時保證LF爐出站Si≤0.03%。
1.1硫容量的概念
討論煉鋼過程中的脫硫反應時,主要考慮一下兩個反應:
反應(1)是描述渣-氣兩相中氧分壓小于0.1013Pa的氧硫之間的平衡,煉鋼時除特殊情況外,氧分壓都小于0.1013Pa,反應(2)是渣-鋼兩相間的平衡。
反應(1)的平衡常數(shù)可表示為:
Fincham和Richardson用式(3)表示了硫容量(CS)的概念:
硫容量CS僅僅是溫度和渣成分的函數(shù),它描述了一種液態(tài)爐渣潛在的脫硫能力,可以用來比較不同爐渣的脫硫能力大小。
1.2硫分配比的計算
為了把硫容量同渣鋼間的硫分配比聯(lián)系起來,綜合反應(1)、(2)得到反應(10):
反映(10)的平衡常數(shù)K10用式(11)表示:
平衡常數(shù)K10還可以表示為:
其中,a[O]和a[S]是鋼液中O和S的活度,fS是鋼液中S的活度系數(shù),[%S]是鋼液中硫的含量。
結合式(11)和(12),鋼渣之間的硫平衡分配比LS可用下式表示:
在綜合考慮各方面因素影響下,為了控制合理的鋼渣之間的硫平衡分配比,對于超低硫鋼而言,根據(jù)初始硫含量,鋼包總渣量應控制在8~12kg/t。
兩種LF過程回硅量的計算方法:
300噸轉(zhuǎn)爐出鋼過程中帶入鋼包中的渣量:
渣厚的確定:300噸轉(zhuǎn)爐出鋼帶渣量:根據(jù)技術交流數(shù)據(jù),同時具有下渣檢測和滑板擋渣的轉(zhuǎn)爐出鋼過程中帶入鋼包內(nèi)的渣厚不超過50mm,此處按照50mm計算;
渣面直徑的確定:300噸鋼包砌筑后,渣線位置的鋼包直徑為3884mm,以3900計算;
鋼渣密度的確定:鋼渣密度按照鋼水密度的三分之一計算,即(7.85×103)/3=2.62×103kg/m3;
綜上,300噸轉(zhuǎn)爐出鋼帶渣量為:
2.1按照二煉鋼SPHC轉(zhuǎn)爐終渣SiO2的含量計算
二鋼SPHC轉(zhuǎn)爐終渣SiO2平均含量14%,那么轉(zhuǎn)爐出鋼過程中帶入的轉(zhuǎn)爐渣中SiO2的含量為1.56t×0.14=0.219t,Si含量為0.219t× (28/60)=0.102t。
假定LF冶煉過程中,這些硅全部進入鋼水中,會造成鋼水的回硅量為:(0.102/300) ×100%=0.034%
2.2按照鐵水SiO2的含量計算
按照鐵水中平均Si含量0.35%計算,300噸鐵水的含硅量為:300×0.35%=1.05t,
轉(zhuǎn)爐冶煉過程加入石灰按照35噸計算,轉(zhuǎn)爐出鋼過程帶渣量1.56t,則鋼包渣中含硅量為:1.05×(1.56/35)=0.0468t
假定這部分硅全部進入鋼水,則鋼水增硅量為:(0.0468/300)×100%=0.016%
本研究中的鋼水回硅是渣中SiO2與鋼水中Al反應的體現(xiàn),把這一反應列出方程,可以寫成下面的形式:
將(2)式變形可以得到:
對于精煉渣的脫硫,反應方程式可以寫為:
由式(5)變形可知得到:
計算得出的A/ S的極小值與C/ A的極大值相對應,同一渣系抑制回硅和脫硫不可能都得到最佳結果,但在避開A/ S的極小值后,可以在一定的成分范圍內(nèi)選擇合適的A/ S和C/ A,在脫硫的同時抑制回硅。
(1)在綜合考慮各方面因素影響下,為了控制合理的鋼渣之間的硫平衡分配比,對于超低硫鋼而言,根據(jù)初始硫含量,鋼包總渣量應控制在8~12kg/t,按鋼水量300噸計算,總渣量應為2.4~3.6噸。
(2)當Al2O3為25%時,可以獲得降硅參數(shù)的最小值,同時獲得脫硫參數(shù)的極大值,當Al2O3為40%時,LF過程回硅量將失控。所以在300噸LF爐冶煉過程中,LF渣系中,應控制在25~30%左右,如果此時精煉渣流動性不佳,可以補加螢石。
(3)MgO的存在可以抑制硅的還原,但是MgO過高會造成爐渣流動性變差,渣中MgO合理的控制范圍是6~8%。
(4)減少精煉過程脫氧喂入的鋁量,將鋼中[Al]s的質(zhì)量分數(shù)控制在0.040%以內(nèi),這對減少LF精煉過程增硅量十分重要。
(5)LF冶煉過程中鋼水增硅的主要來源是轉(zhuǎn)爐出鋼過程中,帶的轉(zhuǎn)爐渣中的SiO2在LF冶煉過程中被還原,從理論回硅量計算來看,控制LF過程Si不超標的根本是控制轉(zhuǎn)爐出鋼帶渣量,LF爐各項操作只是輔助手段。
[1]王新志.LF快速造白渣工藝分析[J].煉鋼,2010,6(03).