黃兆海
(中國石油遼河油田分公司,遼寧盤錦 124000)
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頂水下竄井化學堵水技術(shù)在遼河油田的應(yīng)用
黃兆海
(中國石油遼河油田分公司,遼寧盤錦 124000)
針對遼河油田稠油開發(fā)后期井況變差、管外竄槽,導致頂水下竄的問題,開展了頂水下竄井化學堵水技術(shù)研究與試驗,研究設(shè)計了組合封堵施工工藝,研制并評價了預(yù)堵劑和封竄劑配方與性能,開展了施工參數(shù)優(yōu)化設(shè)計。現(xiàn)場應(yīng)用證明,該技術(shù)具有施工簡便、小修作業(yè)即可完成,施工費用低、封堵效果好、有效期長等特點。
遼河油田;稠油開發(fā);頂水下竄;化學堵水;組合封堵
遼河油田稠油開發(fā)已處于高輪次、高采出程度、高含水、低壓、低產(chǎn)油的開發(fā)后期階段,各種矛盾突出,穩(wěn)產(chǎn)難度進一步加大。其中,管外竄槽導致頂水下竄造成油井水淹問題是制約吞吐開發(fā)后期穩(wěn)產(chǎn)的主要因素之一,為此,2014年以來開展了頂水下竄井化學堵水技術(shù)研究與試驗,并在生產(chǎn)實際中取得了明顯的增產(chǎn)效果。
1.1頂水下竄原因
以遼河油田的杜某塊和歡某塊為例,兩個區(qū)塊的生產(chǎn)層位均為興隆臺油層,主力油層為興Ⅱ,而興Ⅰ為水層,由于興Ⅰ與興Ⅱ間隔層小,厚度僅為3~8 m,且隔層巖性為泥巖、泥質(zhì)粉砂巖互層,分隔程度差。因此,油井經(jīng)多輪吞吐注汽后,高溫高壓蒸汽使儲層巖石骨架、固井水泥環(huán)、油層套管產(chǎn)生熱膨脹彈性能量[1],這種熱膨脹彈性能量產(chǎn)生巨大的周期性交變應(yīng)力驟變,造成固井水泥環(huán)松動或產(chǎn)生皸裂[2],導致管外竄槽,使興Ⅰ水層竄出延套管外壁進入興Ⅱ油層,油井被迫高含水關(guān)井。經(jīng)統(tǒng)計,油井平均6.5個吞吐周期后出現(xiàn)頂水下竄。頂水下竄判別方法是應(yīng)用聲波變密度測井和產(chǎn)出液水性分析[3]。
1.2技術(shù)現(xiàn)狀
針對頂水下竄的問題,近年來采取大修擠超細水泥封堵、下襯管工藝,但該工藝存在四個方面問題:一是處理半徑小(灰漿凝固時間1 h,處理半徑僅為0.5 m);二是封堵效果差(灰漿易漏失,未在竄槽處形成有效封堵);三是有效期短(1個吞吐周期);四是施工費用高(70萬元)。
通過對擠超細水泥封堵、下襯管工藝分析,認為灰漿易漏失、處理半徑小是造成封堵效果差的主要原因。為此提出組合封堵工藝,具體方案如下:第一步,對油井進行填砂、投灰,對生產(chǎn)油層進行保護,砂面位置在油層上界,投灰2 m;第二步,在油層與水層之間選2 m干層進行射孔;第三步,進行兩段封堵,預(yù)堵劑可實施對漏失井段的深部封堵,封竄劑在套管外壁形成封堵,提高固井質(zhì)量,屏蔽頂水下竄;第四步,進行鉆灰塞、沖砂作業(yè),然后正常注汽和生產(chǎn)[4]。
該工藝具有施工簡便、小修作業(yè)即可完成、施工費用低、封堵效果好等特點。
3.1配方研制
預(yù)堵劑的作用是對漏失井段的深部封堵,防止封竄劑在固化前滲漏,提高封堵效果。根據(jù)預(yù)堵劑作用并結(jié)合稠油井化學堵水劑使用情況,確定預(yù)堵劑配方由強凝膠、固相顆粒組成,其主要成分為:聚丙烯酰胺、有機樹脂、增強劑、固相顆粒[5]。
該體系在一定的時間內(nèi)可形成黏度大于12×104mPa·s的凝膠,凝膠耐溫可達200 ℃以上,在強凝膠調(diào)剖劑中加入的固相顆粒對大孔道和高滲透層起到填充、壓實作用;填充的橡膠粉是一種柔性顆粒,具有高壓變形作用,能夠進入微小通道,形成封堵作用,剛?cè)嵯嘟Y(jié)合的填充顆粒能有效增加封堵強度。該堵劑具有封堵強度高、穩(wěn)定性好的特點。同時為保證封堵效果,在預(yù)堵劑施工后加入樹脂粉煤灰段塞,進一步提高了封堵效果。
3.2性能評價
(1)成膠時間及成膠黏度評價。將各組分混合攪拌均勻,裝入密閉容器中,置于40 ℃水浴中,恒溫,觀察成膠情況。倒置后呈舌狀則認為成膠良好。通過調(diào)節(jié)有機樹脂用量,可以控制成膠時間在8~72 h。成膠后,用旋轉(zhuǎn)黏度計測量其黏度,黏度達到(12.0~15.2)×104mPa·s[6]。
(2) 封堵率評價。參照石油行業(yè)標準“凝膠型堵水調(diào)剖劑評價方法”,測定預(yù)堵劑封堵率。取人造模擬巖心,利用巖心流動儀測量氣相滲透率K1;然后注入配制好的預(yù)堵劑1 PV孔隙體積,恒溫(40 ℃)48 h后,測其氣相滲透率K2,計算封堵率為:(K1-K2)/K1。測試結(jié)果封堵率均在94%以上(表1),達到了技術(shù)指標要求[7]。
表1 預(yù)堵劑封堵率測定情況
實驗表明,研制的預(yù)堵劑成膠時間可調(diào),封堵能力強,滿足現(xiàn)場應(yīng)用條件。
4.1配方研究
針對超細水泥封竄存在易漏失、耐剪切能力差、稠化時間短、封堵效果差的問題,研制出由基料、觸變劑、分散劑、緩凝劑、膨脹劑組成的封竄劑,該劑具有黏接性和熱穩(wěn)定性強、耐久性好、抗裂能力突出等特點。
圖1 緩凝劑與稠化時間的關(guān)系
4.2性能評價
(1) 緩凝性能評價。通過調(diào)整緩凝劑使用濃度,封竄劑稠化時間可調(diào)。由圖1可知,當緩凝劑質(zhì)量分數(shù)為4%時,封竄劑稠化時間達到550 min。
(2) 觸變性能評價。通過對G級固井水泥與封竄劑觸變性能評價可知(表2),封竄劑與G級固井水泥相比,觸變反應(yīng)時間短,觸變維持時間長。這說明封竄劑具有耐剪切能力強、泌水量小、固化時間長的特點。
表2 觸變性能評價結(jié)果
(3)耐溫性能評價。通過觀察封竄劑抗壓及抗剪切強度變化情況,考察其耐溫性能。由圖2可知,當溫度達到354 ℃時,封竄劑抗壓及抗剪切強度變化值≤10%,說明其耐溫性好。
圖2 溫度與抗壓及抗剪切強度的關(guān)系
(4)封堵率評價。封竄劑封堵率測試結(jié)果表明,封堵率達到100%(表3)。
表3 封竄劑封堵率測試情況
(5)高溫封堵性能評價。通過使用模擬注入裝置,多次注入高溫蒸汽(350 ℃)后,考察封竄劑抗壓強度情況(表4),結(jié)果表明,經(jīng)5次注入高溫蒸汽后(每次7 d),封竄劑突破壓力仍能達到17.5 MPa,滿足多輪次蒸汽吞吐的要求。
表4 高溫封堵性能
實驗表明,研制的封竄劑性能指標優(yōu)于G級固井水泥,具有耐高溫、封堵率高、抗壓強度和膠結(jié)強度較高的特點,且稠化時間可調(diào),并能夠滿足多輪次蒸汽吞吐的要求。
(1)射孔位置確定。為保證封堵效果,射孔位置確定在油層與水層之間的中下部并含泥巖較高的層段。
(2)處理半徑優(yōu)化。預(yù)堵劑注入量根據(jù)油井虧空程度及現(xiàn)場施工壓力來確定,一般設(shè)計量為300~500 m3;樹脂粉煤灰段塞注入量為20 t。
封竄劑在油水層中的分布為近似球體,設(shè)計處理半徑3 m。
(3)預(yù)堵劑中固相顆粒濃度優(yōu)化。固相顆粒濃度確定為由低到高原則,并根據(jù)注入壓力情況進行調(diào)整,一般質(zhì)量分數(shù)為3%~8%;
(4)施工排量及壓力控制。 預(yù)堵劑:排量10~15 m3/h,注入壓力≤15 MPa。封竄劑:排量20~30 m3/h,注入壓力≤10 MPa。
2014年以來,在杜某塊和歡某塊共實施頂水下竄井化學堵水技術(shù)11井次,增油5 753 t,取得了明顯的增油效果。其中,杜x井管外竄槽導致頂水下竄,于2013年8月被迫水淹關(guān)井,2014年11月對該井實施了化學堵水技術(shù),措施后最高日產(chǎn)油達到16.9 t,周期增油762 t。目前正進行措施后第二周期吞吐,根據(jù)注汽壓力分析,繼續(xù)有效。
(1)現(xiàn)場應(yīng)用證明,組合封堵施工工藝具有施工簡便、施工費用低、封堵效果好、小修作業(yè)即可完成等特點。
(2)預(yù)堵劑和封竄劑具有處理半徑大、強度高、封堵能力強、有效期長的特點,能夠滿足多輪次蒸汽吞吐的要求,適用于吞吐稠油的頂水下竄井現(xiàn)場應(yīng)用條件。
(3)隨著稠油吞吐區(qū)塊的深入開發(fā),受多輪吞吐影響,井況逐漸變差,造成頂水下竄井逐年增多的問題將愈發(fā)嚴重,頂水下竄井化學堵水技術(shù)的成功實施為該類井恢復產(chǎn)能提供了一條技術(shù)新途徑。
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編輯:劉洪樹
1673-8217(2016)04-0142-03
2016-01-25
黃兆海,工程師, 1972年生,1994年畢業(yè)于西安石油學院應(yīng)用化學專業(yè),現(xiàn)從事油田化學研究與應(yīng)用工作。
TE358.3
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