姚鵬飛
(山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司 山西高平048400)
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三流體換熱器腐蝕原因分析及改造措施
姚鵬飛
(山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司山西高平048400)
山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱晉豐公司)有2套“18·30”尿素生產(chǎn)裝置,其中脫碳工段均采用NHD物理吸收法脫碳。第2套尿素裝置的脫碳工段因干脫后水冷器泄漏,造成進(jìn)三流體換熱器的變換氣溫度升高、三流體換熱器內(nèi)部的冷凝水量增多。由于三流體換熱器底部無(wú)排凝口,不能及時(shí)排出內(nèi)部的冷凝水,氣液沖刷造成換熱管管口焊縫泄漏,變換氣竄至低閃氣中,導(dǎo)致低閃氣CO2純度過(guò)低,被迫緊急停車進(jìn)行檢修。檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)三流體換熱器底部封頭及筒體出現(xiàn)多處裂紋,分析原因后對(duì)其進(jìn)行了改造。
1.1氣體流程
來(lái)自變換氣脫硫工段的氣體經(jīng)干法脫硫槽脫硫后進(jìn)入干脫后水冷器降溫,然后經(jīng)進(jìn)塔氣分離器I分離水分后進(jìn)入三流體換熱器底部,與低閃氣CO2、凈化氣換熱,降溫后的氣體經(jīng)進(jìn)塔氣分離器II分離水分后進(jìn)入脫碳塔底部,氣體自下而上與從上而下的NHD貧液逆流接觸,進(jìn)行CO2的脫除;脫碳塔頂部出來(lái)的氣體經(jīng)凈化氣分離器分離夾帶的NHD霧沫后進(jìn)入三流體換熱器上部回收冷量,最終去精脫硫工段。
1.2液體流程
來(lái)自汽提塔塔底的NHD貧液經(jīng)脫碳泵加壓后送至溶液氨冷器降溫,然后進(jìn)入脫碳塔頂部。吸收了CO2的NHD富液經(jīng)渦輪泵回收能量后進(jìn)入高壓閃蒸槽,初步閃蒸出CO2,H2和N2的NHD溶液進(jìn)入低壓閃蒸槽,在此閃蒸出CO2氣體,再經(jīng)低閃氣分離器分離NHD霧沫后進(jìn)入三流體換熱器下部,回收冷量后再去尿素工段。低壓閃蒸槽內(nèi)的NHD溶液經(jīng)U形管進(jìn)入汽提塔頂部,用空氣汽提出NHD溶液中殘存的CO2氣體,汽提塔底部的NHD貧液經(jīng)脫碳泵加壓后進(jìn)行下一個(gè)循環(huán)。
1.3汽提空氣流程
汽提空氣由羅茨鼓風(fēng)機(jī)抽引,經(jīng)空氣過(guò)濾器進(jìn)入空氣換熱器與汽提氣換熱,溫度降低后進(jìn)入空氣分離器分離水分,再經(jīng)п形管道進(jìn)入汽提塔底部,自下而上對(duì)汽提塔頂來(lái)的NHD溶液進(jìn)行汽提解吸,汽提塔頂部出來(lái)的汽提氣經(jīng)解吸氣分離器分離夾帶的NHD液滴后再進(jìn)入空氣換熱器回收冷量,最終在羅茨鼓風(fēng)機(jī)出口放空。
NHD脫碳工段主要設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 NHD脫碳工段主要設(shè)備參數(shù)
正常運(yùn)行中,進(jìn)干法脫硫槽的氣體溫度約為40.0 ℃,經(jīng)干脫后水冷器降溫后的氣體溫度約為28.7 ℃,經(jīng)三流體換熱器降溫后的氣體溫度約為12.5 ℃。因干脫后水冷器泄漏,造成進(jìn)三流體換熱器的氣體溫度上升至約36 ℃,為了維持生產(chǎn),將干脫后水冷器水側(cè)的排氣閥常開(kāi)排氣,三流體換熱器出口氣體溫度約20 ℃,維持運(yùn)行了1個(gè)多月。后因低閃氣中φ(CO2)由原來(lái)的98.5%降至85.0%,被迫緊急停車進(jìn)行檢修。打開(kāi)三流體換熱器人孔,發(fā)現(xiàn)其鍋底封頭、筒體、中段管板間筒體出現(xiàn)多處裂紋,而干脫后水冷器封頭及筒體并未出現(xiàn)類似裂紋。
(1)三流體換熱器變換氣進(jìn)口管是從底部封頭中間直接進(jìn)入,且底部無(wú)排凝口,造成冷凝水無(wú)法排放。因干脫后水冷器泄漏,造成進(jìn)三流體換熱器的氣體溫度升高,大量水在三流體換熱器下部冷凝,氣液沖刷造成換熱管管口焊縫腐蝕、泄漏。
(2)因干法脫硫槽內(nèi)的活性炭脫硫劑更換不及時(shí),造成干脫后H2S含量長(zhǎng)期超標(biāo)(H2S質(zhì)量濃度為8.5~10.2 mg/m3),在三流體換熱器內(nèi)H2S- CO2- H2O共存的條件下,再加上氣體流速較快,造成H2S腐蝕和氫脆。在H2S的水溶液中,分子態(tài)的H2S引起了鋼的脆化,這一過(guò)程是按以下順序進(jìn)行的。
H2S(吸附)+e→H2S-(吸附)
H2S-(吸附)→HS-+H(吸附)
HS-+H+→H2S
這樣反復(fù)的作用,生成大量的氫原子吸附在鋼的表面上,為鋼的滲氫脆化提供了必要條件。H2S在鋼腐蝕的氫電極反應(yīng)中起了催化作用和主導(dǎo)作用,水是引起腐蝕的必要條件,CO2的存在會(huì)促進(jìn)腐蝕。
(3)干脫后水冷器封頭及筒體材質(zhì)均為0Cr18Ni9,而三流體換熱器封頭、筒體材質(zhì)均為16MnR,在三流體換熱器內(nèi)部H2S- CO2- H2O共存的條件下,造成三流體換熱器封頭及筒體形成硫化物腐蝕,進(jìn)而產(chǎn)生裂紋。
通過(guò)分析三流體換熱器內(nèi)部裂紋出現(xiàn)的原因,檢修過(guò)程中更換了干法脫硫槽內(nèi)的活性炭脫硫劑,同時(shí)在干脫后水冷器、三流體換熱器消漏后,對(duì)三流體換熱器內(nèi)部進(jìn)行了改造:①將三流體換熱器底部變換氣進(jìn)口管向上延伸500 mm,管口割成鋸齒狀并在其上部安裝升氣帽,升氣帽通過(guò)不銹鋼管焊接固定在進(jìn)氣管上(圖1);②對(duì)三流體換熱器底部封頭及筒體的裂紋先用角磨機(jī)修復(fù),然后用J507焊條補(bǔ)焊,最后在底部封頭及筒體處用厚 3 mm的不銹鋼板(材質(zhì)為0Cr18Ni9)作內(nèi)襯,全部滿焊;③在變換氣進(jìn)氣管口處用Φ57 mm不銹鋼管制作一倒U形彎排凝口,內(nèi)部靠近變換氣進(jìn)氣管壁且焊接固定在進(jìn)氣管外壁上,穿過(guò)進(jìn)氣管外部固定在檢查孔上(如圖1虛線部分所示)。
圖1改造前、后三流體換熱器示意
改造后,因三流體換熱器底部增加了鍋底導(dǎo)淋,稍開(kāi)導(dǎo)淋可連續(xù)排水,減少了三流體換熱器內(nèi)的冷凝水流量,氣液沖刷現(xiàn)象得到改善,三流體換熱器出口的變換氣溫度較改造前也有所降低,由12.5 ℃降至11.5 ℃ 。通過(guò)在三流體換熱器內(nèi)部增加不銹鋼內(nèi)襯,緩解了H2S- CO2- H2O共存條件下造成的硫化物腐蝕,每次遇系統(tǒng)小修時(shí),打開(kāi)三流體換熱器人孔檢查,底部封頭及筒體內(nèi)襯處均未出現(xiàn)裂紋。
2015- 05- 10)