趙明明 (大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
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抽油機(jī)井太陽能自平衡改造方法研究及試驗(yàn)
趙明明(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
游梁式抽油機(jī)不平衡狀態(tài)會(huì)導(dǎo)致油井能耗偏高、設(shè)備運(yùn)行存在翻機(jī)等安全隱患,同時(shí)影響抽油機(jī)井的四連桿機(jī)構(gòu)、減速箱和拖動(dòng)電動(dòng)機(jī)的效率和壽命。針對(duì)此問題,通過現(xiàn)場開展抽油機(jī)井自平衡改造試驗(yàn),利用太陽能板帶動(dòng)發(fā)電動(dòng)機(jī),驅(qū)動(dòng)抽油機(jī)尾游梁平衡配重的自動(dòng)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)精確平衡調(diào)整?,F(xiàn)場應(yīng)用表明,該技術(shù)能有效提高抽油機(jī)井的平衡水平,有功節(jié)電率可達(dá)11.03%。
抽油機(jī);自平衡;太陽能
隨著油田高含水開發(fā)的逐步深入,油井?dāng)?shù)量逐年上升,井況也越來越復(fù)雜,包括大斜度井、低產(chǎn)井、高含水等在內(nèi)的各類油井?dāng)?shù)量逐年增加,生產(chǎn)參數(shù)大限度的頻繁調(diào)整導(dǎo)致油井設(shè)備管理難度越來越大,抽油機(jī)井減速箱過載,齒輪打齒、串軸等故障頻發(fā)。抽油機(jī)井沖速調(diào)節(jié)頻繁,造成抽油機(jī)井的懸點(diǎn)載荷變化頻繁,抽油機(jī)長期處于過平衡或欠平衡狀態(tài),需要頻繁調(diào)整平衡,而人工調(diào)整平衡通常需要在停機(jī)狀態(tài)下進(jìn)行,同時(shí)需要2~3人和吊車配合,每次調(diào)整需要2 h左右,停機(jī)時(shí)人工調(diào)整平衡不僅嚴(yán)重影響油井產(chǎn)量,而且工人勞動(dòng)強(qiáng)度大、設(shè)備管理難度較大[1]。現(xiàn)有常規(guī)尾部平衡設(shè)計(jì)均基于油井長期載荷不變的條件設(shè)計(jì),且仍需依靠人工加減平衡配重方式調(diào)整平衡,無法實(shí)現(xiàn)在線動(dòng)態(tài)調(diào)整。
據(jù)大慶油田油井平衡率調(diào)查顯示,受油井產(chǎn)量變化等因素影響,符合平衡要求的抽油機(jī)井占比僅為85.2%。因此,將日益發(fā)展的太陽能發(fā)電技術(shù)應(yīng)用在抽油機(jī)系統(tǒng)中,利用可再生能源太陽能[2],在不停機(jī)的情況下自動(dòng)調(diào)整游梁式抽油機(jī)平衡,能夠極大地降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度、提高油井產(chǎn)量、降低抽油機(jī)井能耗。
該抽油機(jī)是在抽油機(jī)游梁尾部加裝一個(gè)可調(diào)節(jié)配重力臂的尾游梁,尾游梁上安裝有依靠太陽能儲(chǔ)能驅(qū)動(dòng)的游標(biāo)式配重體,控制系統(tǒng)根據(jù)抽油機(jī)平衡度,應(yīng)用無線控制的方式控制配重游標(biāo)向前或向后移動(dòng),從而調(diào)整抽油機(jī)的平衡度。游標(biāo)式配重體采用太陽能電池板給蓄電池充電,用蓄電池帶動(dòng)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)減速機(jī)和齒輪旋轉(zhuǎn),通過與齒條嚙合帶動(dòng)配重體前后移動(dòng),通過調(diào)節(jié)配重力臂達(dá)到調(diào)節(jié)抽油機(jī)平衡度的目的。
2.1自平衡配重結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
抽油機(jī)井自平衡配重結(jié)構(gòu)由懸掛式尾游梁、尾游梁可移動(dòng)平衡重以及太陽能供電系統(tǒng)組成。自平衡配重裝置安裝在抽油機(jī)游梁尾部,上部安裝可調(diào)節(jié)的配重塊,配重平衡塊采用游標(biāo)式結(jié)構(gòu)。游標(biāo)配重采取限位保護(hù)方式,在游標(biāo)配重兩端設(shè)計(jì)接近開關(guān),游標(biāo)配重的有效行程長,平衡度調(diào)節(jié)范圍大,實(shí)現(xiàn)可靠的限位保護(hù)(圖1、圖2)。
圖1 自平衡控制裝置安裝示意圖
圖2 太陽能自平衡控制裝置設(shè)計(jì)圖
2.2太陽能配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)
針對(duì)從地面控制箱處接電提供動(dòng)力的常規(guī)布線方法存在的安全隱患,在抽油機(jī)尾游梁上設(shè)計(jì)可依靠太陽能儲(chǔ)能驅(qū)動(dòng)的發(fā)電系統(tǒng),可按油井地理位置在上部或側(cè)面設(shè)計(jì)太陽能板的安裝位置,其中太陽能電池板、蓄電池、電動(dòng)機(jī)額定電壓為直流24 V[3],以此控制尾部上的配重塊向前或向后按軌道移動(dòng),從而調(diào)整抽油機(jī)的平衡度,實(shí)現(xiàn)自平衡運(yùn)行。自平衡控制軟件控制系統(tǒng)界面見圖3。
圖3 自平衡控制軟件控制系統(tǒng)操作圖
現(xiàn)場試驗(yàn)改造機(jī)型為CYJ10-4.2-53HB,尾平衡及太陽能動(dòng)力系統(tǒng)的裝置在地面進(jìn)行一體設(shè)計(jì),現(xiàn)場直接安裝(圖4)。
圖4 抽油機(jī)井太陽能自平衡現(xiàn)場
改造前電流平衡率為90.3%,改造后電流平衡率為98.8%(表1),改造前有功百米噸液耗電為1.939 kWh,改造后為1.725 kWh,下降了11.04%。實(shí)際測試表明,應(yīng)用該技術(shù)后,油井有功節(jié)電率為11.04%,無功節(jié)電率為11.01%,綜合節(jié)電率為11.06%(表2)。改造后,游動(dòng)平衡重可依據(jù)測試所得的平衡度水平進(jìn)行自動(dòng)移動(dòng),實(shí)現(xiàn)在每個(gè)沖程過程中的平衡調(diào)整。從改造前后有功功率曲線測試可知,不但降低了油井有功消耗功率,功率曲線變化更加平緩,而且通過自平衡有效消除了原有的負(fù)功功率(圖5)。
表1 試驗(yàn)井改造前后生產(chǎn)及能耗數(shù)據(jù)
表2 試驗(yàn)井改造前后測試節(jié)能效果對(duì)比
圖5 抽油機(jī)井自平衡改造前后有功功率曲線
抽油機(jī)井利用太陽能進(jìn)行自平衡調(diào)整設(shè)計(jì)自帶電源系統(tǒng)(太陽能),通過尾游梁平衡結(jié)構(gòu)可自動(dòng)實(shí)現(xiàn)游梁式抽油機(jī)的在線自平衡調(diào)整,改造后的抽油機(jī)具有自動(dòng)調(diào)整平衡、節(jié)能、安全可靠等優(yōu)點(diǎn),能有效改善抽油機(jī)井的運(yùn)行狀況,減少停機(jī)調(diào)整平衡時(shí)間,降低調(diào)參過程中的不平衡耗電。試驗(yàn)表明,自平衡改造后抽油機(jī)井在線調(diào)整平衡率可達(dá)到95%以上,有功節(jié)電率達(dá)到11.04%。
[1]王雪玲,薛自建,蔣幽君,等.自平衡智能抽油機(jī)的研發(fā)及應(yīng)用[J].石油機(jī)械,2014,42(10):82-85.
[2]鄧衛(wèi)東.異相游梁抽油機(jī)可調(diào)式尾平衡裝置[J].石油機(jī)械,2012(2):60-63.
[3]韓東穎,蘇連超,劉佳麗,等.太陽能輔助供電節(jié)能式抽油機(jī)[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2015(22):33-35.
(編輯沙力妮)
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10.3969/j.issn.2095-1493.2016.05.002
趙明明,2013年畢業(yè)于東北石油大學(xué)(石油工程專業(yè)),從事油田采油工程工作,E-mail:44271333@qq.com,地址:黑龍江省大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠第二油礦,163114。
2016-02-01