夏榮(中電投江蘇分公司,江蘇 南京 210000)
某公司600MW機組給水加氧應(yīng)用
夏榮(中電投江蘇分公司,江蘇南京 210000)
介紹了某發(fā)電公司鍋爐給水加氧處理(OT)過程,列出了給水加氧對汽水品質(zhì)、受熱面結(jié)垢速率的影響,介紹了過熱器氧化皮產(chǎn)生的原因,分析說明氧化皮的產(chǎn)生與水處理工況無關(guān);建議盡快在大機組推行給水加氧工藝。
給水加氧處理全揮發(fā)性處理;過熱器氧化皮
某發(fā)電公司2號鍋爐為北京B&W公司生產(chǎn)的平衡通風(fēng)、超超臨界參數(shù)、一次再熱、螺旋爐膛的SWUP型鍋爐,主蒸汽溫度585℃,壓力26.15 MPa,再熱器出口溫度603℃。機組于2011年12月4日首次啟動并網(wǎng)發(fā)電,投運初期采用只加氨的全揮發(fā)處理(AVT(O)),2012年5月開始進行加氧轉(zhuǎn)換試驗,2012年6月正式轉(zhuǎn)為加氧運行工況。本文對該鍋爐給水加氧效果進行分析與評價。
鍋爐給水在目前采用的AVT處理工藝下,省煤器、水冷壁內(nèi)壁外層易形成結(jié)構(gòu)疏松的Fe3O4銹層,伴隨水流的沖擊,給水系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生流動加速腐蝕,造成鐵的腐蝕產(chǎn)物不斷在熱負(fù)荷高的部位沉積,生成粗糙的波紋狀垢層,從而降低了鍋爐受熱面的傳熱效率,增加了流體阻力,造成了鍋爐的壓差不斷上升,增大了給水泵的動力消耗。
給水加氧處理(OT)是運用氧化工況。在給水加氧方式下,由于不斷向金屬表面均勻供氧,使金屬表面形成了致密穩(wěn)定的“雙層保護膜”。這是因為在流動的高純水中添加適量的氧,可提高碳鋼的自然腐蝕電位數(shù)百毫伏,在金屬表面發(fā)生極化或使金屬的電位達到鈍化電位,從而使金屬表面保持一層穩(wěn)定、完整的Fe3O4內(nèi)伸層,而由Fe3O4微孔通道中擴散出來進入水相的二價鐵離子則被氧化,生成三氧化二鐵的水合物(FeOOH)或三氧化二鐵(Fe2O3),沉積在外延生成的Fe3O4層的微孔或顆粒的空隙中,在金屬表面生成致密而穩(wěn)定的保護性氧化膜。
在發(fā)電機組投產(chǎn)初期,由于熱力系統(tǒng)尚不穩(wěn)定,不能實施給水加氧。在機組投產(chǎn)穩(wěn)定后,給水品質(zhì)良好,全鐵穩(wěn)定,氫電導(dǎo)率小于0.15μS/cm時,可以逐步過渡到加氧處理工藝。
2.1由AVT轉(zhuǎn)換為AVT(O)工況
新機組啟動后,汽水品質(zhì)相對不夠穩(wěn)定,此時進行給水加氧處理,很可能導(dǎo)致熱力系統(tǒng)加速腐蝕。對給水加氨和聯(lián)胺處理,此時系統(tǒng)電位小于零,鍋爐啟動后一般是進入還原性AVT工況。機組經(jīng)過相對長期(比如2~3個月以上)的運行時間,這對于給水加氧處理的轉(zhuǎn)換過程甚為重要,待機組進入穩(wěn)定運行期間后,正式停止加入聯(lián)胺,使系統(tǒng)由還原性工況AVT逐漸轉(zhuǎn)化為氧化性工況AVT(O),在全揮發(fā)性處理期間,通過加氨調(diào)節(jié)給水PH值在9.0~9.5之間。在熱力系統(tǒng)停止加聯(lián)胺后,在以后機組任何狀態(tài)下均不得再加入聯(lián)胺,因為其對加氧后機組金屬表面的氧化膜具有破壞作用。
2.2初始加氧階段
在停止加入聯(lián)胺后,一般需要一個月以上的過渡時間,保持氧化性AVT(O)工況,以便還原性物質(zhì)聯(lián)胺已在熱力系統(tǒng)中完全分解。停止加聯(lián)胺的過渡階段系統(tǒng)電位一般在~50~0mV左右,如果監(jiān)測系統(tǒng)氧化~還原電位大于零,此時可以考慮進入OT工況。從AVT(O)工況到OT工況初期,一直保持給水控制PH值在9.0~9.5之間
機組加氧后,給水氫電導(dǎo)率會緩慢升高,因為OT轉(zhuǎn)換過程中,在熱力系統(tǒng)或取樣管道氧化膜形態(tài)和物相改變時,從氧化膜中溶出一些陰離子(主要是Cl—)和極少量低分子有機酸,隨著系統(tǒng)加氧轉(zhuǎn)換進程,給水氫電導(dǎo)率會逐漸下降至0.15μS/cm以下。
2.3正常加氧過程
當(dāng)機組加氧后,一般需要一個月以上的時間,顯然這與熱力系統(tǒng)設(shè)備相隔距離和間隔的熱力設(shè)備金屬比表面積大小有直接關(guān)系。當(dāng)主蒸汽溶解氧達到30μg/L后,說明系統(tǒng)OT轉(zhuǎn)換基本已經(jīng)平衡,此時需繼續(xù)維持給水控制PH值在9.0~9.5之間,確保熱力汽水系統(tǒng)水質(zhì)的緩沖性,當(dāng)給水氫電導(dǎo)率在0.15μS/cm以下且其他水質(zhì)正常,至少保持給水PH在9.0~9.5運行兩天以上,方可將給水PH值降為8.0~9.0之間,目標(biāo)控制值在8.5左右,至此機組給水加氧處理處于正常狀態(tài)。
3.1汽水品質(zhì)變化
表1顯示了該發(fā)電公司2號機組實施給水加氧處理后,給水鐵含量的變化,加氧后普遍降低至1.0μg/L左右。日常水汽監(jiān)督結(jié)果也表明,在正常加氧工況下,給水鐵含量一直維持在1.0μg/L左右。
圖1#2 機組實施加氧過程中給水鐵含量的變化
圖1給出了給水加氧過程中,主蒸汽、再熱器、凝結(jié)水、給水中含鐵量隨著PH值的變化。降低pH至8.5~9.0后,各取樣點鐵含量均維持在較低水平,表明機組已完成加氧工況的轉(zhuǎn)換,給水系統(tǒng)、高加疏水系統(tǒng)已形成良好的保護性氧化膜,這將有效抑制給水系統(tǒng)和疏水系統(tǒng)的流動加速腐蝕現(xiàn)象,減緩鍋爐受熱面的結(jié)垢速率。
根據(jù)加氧前后樣品截留的鐵,可以看出加氧后給水采用0.45μm濾膜截留的懸浮鐵或膠體鐵含量明顯減少。
3.2給水電導(dǎo)率變化
機組給水開始加氧后,省煤器入口給水、主蒸汽、高加疏水各取樣點監(jiān)測到的氫電導(dǎo)率都有所升高,省煤器入口氫電導(dǎo)率最高上升至0.226μS/cm,主蒸汽的氫電導(dǎo)率最高上升至0.210μS/cm,高加疏水氫電導(dǎo)率最高上升至0.150μS/cm。當(dāng)加氧轉(zhuǎn)換完成后,水汽氫電導(dǎo)率均恢復(fù)至正常水平,小于0.10μS/ cm。
3.3受熱面結(jié)垢速率變化
鍋爐受熱面的結(jié)垢量主要由兩部分構(gòu)成,即自身腐蝕形成氧化膜和給水帶入的鐵氧化物的沉積。通常情況下,給水采用加氧處理后,最大限度降低爐前系統(tǒng)腐蝕產(chǎn)物的遷移與沉積,水冷壁的結(jié)垢速率會降低。表1給出了2號機組加氧后的結(jié)垢速率,表2給出了河南省部分同類型機組受熱面結(jié)垢速率(未加氧),可以看出,給水加氧后結(jié)垢速率明顯降低。
隨著機組參數(shù)和主再熱蒸汽溫度的提高,大量使用鐵素體和奧氏體不銹鋼,如T91,TP347H,超級304和HR3C材料。有資料表明540℃以下,奧氏體不銹鋼不會產(chǎn)生氧化皮,540℃以上由于蒸汽腐蝕,都會產(chǎn)生氧化皮,由于不銹鋼基體與氧化皮的膨脹系數(shù)差異大,溫度變化過程中,容易脫落氧化皮,因此,540℃以上的高溫機組產(chǎn)生氧化皮是必然,關(guān)鍵通過運行控制氧化皮的產(chǎn)生速度并防止脫落,也證明了氧化皮的產(chǎn)生與水處理工況無關(guān)。
給水加氧處理,能降低汽水系統(tǒng)含鐵量,提高汽水品質(zhì),鍋爐結(jié)垢速率降低,延長過濾酸洗周期,降低運行成本。應(yīng)該通過運行調(diào)整等手段,解決過熱器氧化皮剝落等問題,盡快在大機組推廣應(yīng)用給水加氧工藝。
[1]黃校春徐洪趙益民等超超臨界機組實施給水加氧處理的可行性[J]中國電力,2011,12
[2]朱莉等1000MW超超臨界機組給水加氧處理技術(shù)的應(yīng)用[J]上海電力,2009,6.
[3]李志剛陳戎火電廠鍋爐給水加氧處理技術(shù)研究[J]中國電力,2014,11
夏榮:1998年畢業(yè)于東北電力學(xué)院應(yīng)化系,現(xiàn)就職于中電投江蘇分公司。