李強(qiáng),楊少東,屠振池
(泰安航天特種車有限公司,山東泰安 271000)
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某重型車輛發(fā)動(dòng)機(jī)散熱系統(tǒng)膠管開裂問(wèn)題分析
李強(qiáng),楊少東,屠振池
(泰安航天特種車有限公司,山東泰安 271000)
某重型車輛發(fā)動(dòng)機(jī)散熱系統(tǒng)膠管開裂,導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)滴滲防凍液現(xiàn)象。通過(guò)整車散熱系統(tǒng)壓力測(cè)試和開裂膠管分析,確定膠管開裂的根本原因,解決車輛發(fā)動(dòng)機(jī)散熱系統(tǒng)因膠管開裂導(dǎo)致滴滲防凍液?jiǎn)栴}。
散熱系統(tǒng);膠管;開裂
重型車輛散熱系統(tǒng)管路容易出現(xiàn)滴漏防凍液?jiǎn)栴},其中因連接膠管開裂導(dǎo)致該問(wèn)題的發(fā)生占很大比例。文中根據(jù)國(guó)內(nèi)某重型車輛發(fā)動(dòng)機(jī)散熱系統(tǒng)膠管開裂問(wèn)題的分析,確定膠管開裂的根本原因,從而改進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)散熱系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。
某重型車輛裝配有變矩器和緩行器,其運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生大量熱能,需通過(guò)熱交換器將熱能傳遞給發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液,冷卻液通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)散熱系統(tǒng)進(jìn)行冷卻。
該散熱系統(tǒng)由散熱器、熱交換器、輸水鋼管、膠管組成。輸水鋼管與散熱器和熱交換器通過(guò)膠管連接,膠管外部設(shè)有卡箍,用于固定膠管兩端。
車輛在使用過(guò)程中,經(jīng)常發(fā)生膠管開裂問(wèn)題,導(dǎo)致散熱系統(tǒng)滴滲防凍液,如圖1所示,針對(duì)膠管開裂進(jìn)行問(wèn)題分析。
導(dǎo)致出現(xiàn)該問(wèn)題的可能因素主要有兩方面,如下:
(1)冷卻系統(tǒng)水泵的最大壓力為240kPa,膠管技術(shù)要求耐壓能力為300kPa,水泵從散熱水箱吸水,送入發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻水道,經(jīng)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻水道后返回散熱水箱。車輛在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中冷卻系統(tǒng)的局部壓力可能大于額定值,膠管長(zhǎng)時(shí)間過(guò)載使用導(dǎo)致開裂。
(2)膠管圖紙中要求為:三元乙丙橡膠加一層纖維,耐熱,在壓力為300kPa、溫度為-40~120 ℃的環(huán)境下可長(zhǎng)期使用。但膠管實(shí)際采用的材料、加工工藝等可能存在缺陷,其指標(biāo)不能滿足HG/T2491-1993《汽車用輸水橡膠軟管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》和車輛實(shí)際的使用要求。
針對(duì)以上兩方面可能原因,通過(guò)試驗(yàn)和分析,確定膠管開裂的根本原因。試驗(yàn)及分析如下:
4.1 冷卻系統(tǒng)壓力測(cè)試試驗(yàn)
4.1.1 試驗(yàn)過(guò)程
在發(fā)動(dòng)機(jī)散熱系統(tǒng)的測(cè)試點(diǎn)安裝壓力傳感器,共4個(gè)點(diǎn),分布于散熱器和發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)出口。
壓力傳感器及信息采集器安裝完成后,運(yùn)行車輛,待發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)溫器開啟(冷卻水溫度達(dá)到85 ℃時(shí)以上)時(shí),記錄發(fā)動(dòng)機(jī)不同轉(zhuǎn)速下各點(diǎn)壓力值,并將數(shù)據(jù)整理,發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在2 300r/min時(shí),各測(cè)試點(diǎn)壓力最高分別為103.65、113.36、190.93和140.84kPa。
4.1.2 試驗(yàn)結(jié)論及分析
冷卻系統(tǒng)壓力測(cè)試試驗(yàn)的各測(cè)試點(diǎn)包括了冷卻系統(tǒng)全部壓力點(diǎn)。冷卻系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行的最大壓力在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為2 300r/min時(shí),壓力值最高為190.93kPa,不存在局部壓力大于額定值現(xiàn)象,排除膠管長(zhǎng)時(shí)間過(guò)載使用的原因造成膠管破裂。
4.2 膠管材料及性能分析
4.2.1 材料及性能分析情況
對(duì)問(wèn)題膠管及同批次膠管進(jìn)行材料、性能分析對(duì)比,并對(duì)膠管開裂原因進(jìn)行分析。
分析情況如下:
(1)形貌觀察
觀察開裂膠管的宏觀形貌:開裂位置位于膠管的中部區(qū)域,裂紋基本沿軸向擴(kuò)展,開裂區(qū)域內(nèi)外兩層膠層存在大面積分層現(xiàn)象,部分纖維布未見(jiàn)明顯浸膠現(xiàn)象。
采用機(jī)械方法將裂紋分解下來(lái)對(duì)裂紋斷面進(jìn)行觀察:內(nèi)層膠層裂紋源區(qū)附近相鄰軸向壓痕位置存在微裂紋。
將兩層膠層斷口分別置于掃描電鏡下進(jìn)行形貌觀察,兩層膠層斷口的微觀形貌基本一致:裂紋源區(qū)主要呈撕裂+磨損形貌,擴(kuò)展區(qū)均呈撕裂形貌。
(2)紅外光譜分析
從兩膠管分別取樣進(jìn)行紅外光譜分析,表明兩個(gè)膠管所用橡膠均為乙丙橡膠,符合技術(shù)要求。
(3)力學(xué)性能測(cè)試及形貌觀察
在兩膠管上分別取5個(gè)力學(xué)性能試樣(沿軸向),按照GB/T528-2009標(biāo)準(zhǔn)對(duì)上述10個(gè)試樣進(jìn)行拉伸強(qiáng)度及斷裂伸長(zhǎng)率測(cè)試。
測(cè)試結(jié)果表明:
(1)開裂膠管拉伸強(qiáng)度比新膠管的拉伸強(qiáng)度略低、伸長(zhǎng)率高約28%,表明開裂膠管在使用一段時(shí)間后拉伸性能未見(jiàn)明顯的下降;
表1 膠管力學(xué)性能測(cè)試結(jié)果匯總表
(2)兩膠管的拉伸強(qiáng)度和斷裂伸長(zhǎng)率低于汽車用輸水橡膠軟管標(biāo)準(zhǔn)中增強(qiáng)膠管拉伸強(qiáng)度和斷裂伸長(zhǎng)率要求(拉伸強(qiáng)度不小于8.0MPa、斷裂伸長(zhǎng)率不小于300%),如表1所示。
(3)取部分試樣進(jìn)行層間分離試驗(yàn),結(jié)果表明:膠管各層間的粘合強(qiáng)度較低,兩層膠層基本處于分層狀態(tài),中間纖維布未起到有效的增強(qiáng)作用,且纖維布?jí)汉蹫閼?yīng)力集中區(qū)。
4.2.2 膠管材料及性能分析結(jié)論
通過(guò)對(duì)失效膠管的分析,認(rèn)為由于膠管力學(xué)性能低于標(biāo)準(zhǔn)要求,且層間粘合強(qiáng)度較低,在使用內(nèi)壓的作用下,首先從夾層纖維布?jí)汉蹜?yīng)力集中區(qū)域萌生裂紋并擴(kuò)展,進(jìn)一步降低承載能力,最終導(dǎo)致膠管破裂。
通過(guò)以上冷卻系統(tǒng)壓力測(cè)試試驗(yàn)和膠管的材料及性能分析可知:
該重型車輛發(fā)動(dòng)機(jī)散熱系統(tǒng)連接膠管開裂的原因是:膠管存在質(zhì)量問(wèn)題,力學(xué)性能指標(biāo)不符合HG/T2491-1993《汽車用輸水橡膠軟管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,層間粘合強(qiáng)度較低,在使用內(nèi)壓作用下,從夾層纖維布?jí)汉蹜?yīng)力集中區(qū)域萌生裂紋并擴(kuò)展,最終導(dǎo)致膠管破裂。
發(fā)動(dòng)機(jī)散熱系統(tǒng)連接膠管使用的橡膠為乙丙橡膠。乙丙橡膠是乙烯和丙烯的共聚體,抗臭氧性、耐紫外線、耐候性和耐老化性優(yōu)異,居通用橡膠之首;電絕緣性、耐化學(xué)性、沖擊彈性很好,耐酸堿、比重小,可進(jìn)行高填充配合;耐熱可達(dá)150 ℃,耐極性溶劑(酮、酯等),但不耐脂肪烴和芳香烴,其他物理性能略次于天然橡膠而優(yōu)于丁苯橡膠。
根據(jù)膠管開裂原因分析結(jié)果:膠管在生產(chǎn)過(guò)程中,材料性能和生產(chǎn)工藝存在缺陷,造成力學(xué)性能低于標(biāo)準(zhǔn),層間粘合強(qiáng)度較低;車輛運(yùn)行時(shí),膠管長(zhǎng)時(shí)間在85~95 ℃溫度環(huán)境下工作,最終造成膠管開裂。
【1】黃暉.發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)的研究與優(yōu)化設(shè)計(jì)[D].濟(jì)南:山東大學(xué),2005.
【2】林小珍.八橋全地面起重機(jī)冷卻系統(tǒng)效能研究[D].長(zhǎng)春:吉林大學(xué),2014.
【3】鄭文博.國(guó)內(nèi)外汽車用橡膠軟管現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)[J].橡膠科技市場(chǎng),2013(6):5-9.
【4】徐世清.航空橡膠軟管低壓爆破失效分析[J].材料工程,1995(1):41-44.
AnalysisoftheHoseCrackingofaHeavyDutyVehicleEngineCoolingSystem
LIQiang,YANGShaodong,TUZhenchi
(TaianAerospaceSpecialVehicleCo.,Ltd.,TaianShandong271000,China)
Thehoseofenginecoolingsystemofaheavy-dutyvehiclecracked,resultinginthephenomenonoftheseepageofantifreeze.Bythevehiclecoolingsystempressuretestandcrackedhoseanalysis,therootcauseofthehosecrackingwasidentified,andtheproblemoftheseepageofantifreezecausedbythehoseofenginecoolingsystemcrackingwassolved.
Enginecoolingsystem;Hose;Cracking
2015-11-10
李強(qiáng)(1986—),男,本科,助理工程師,研究方向?yàn)檐囕v工程。E-mail:15153829123@163.com。
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