張金良, 鄧德兵, 高 琨, 王加勇, 張晉林, 趙清森
(1. 保德神東發(fā)電有限公司, 山西保德 036600; 2. 蘇州熱工研究院有限公司, 江蘇蘇州 215004)
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超高壓135 MW汽輪機葉片卷邊事故的原因分析及改進措施
張金良1, 鄧德兵2, 高琨1, 王加勇2, 張晉林1, 趙清森2
(1. 保德神東發(fā)電有限公司, 山西保德 036600;2. 蘇州熱工研究院有限公司, 江蘇蘇州 215004)
針對某超高壓135 MW汽輪機葉片卷邊事故,結(jié)合受損癥狀和啟動過程進行了分析,發(fā)現(xiàn)葉片卷邊為溫態(tài)沖轉(zhuǎn)過程中汽輪機進水所致。采取了相應(yīng)的措施后問題得以解決。
汽輪機; 葉片; 通流特征面積; 導(dǎo)汽管疏水
為防止汽輪機大軸彎曲事故,《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》規(guī)定汽輪機在啟停過程中“高壓外缸上、下缸溫差不超過50 ℃,高壓內(nèi)缸上、下缸溫差不超過35 ℃”和“供汽管道應(yīng)充分暖管、疏水,嚴(yán)防水或冷氣進入汽輪機”。筆者就某135 MW超高壓機組在熱態(tài)啟動過程中汽輪機輕微進水造成葉片卷曲事故,結(jié)合機組啟動過程和疏水管線布置進行探討。
某制造廠1號、2號機組為NZK135-13.24/535/535型凝汽式汽輪發(fā)電機組,高壓缸由1個調(diào)節(jié)級和8個壓力級組成,高壓缸帶兩段抽汽,一段抽汽來自第7級后,二段抽汽來自高壓缸排汽。此外,為減少尾跡損失和提高級效率,高壓缸靜、動葉均采用薄出汽邊葉型。
2號機組于2014年2月16日至4月18日完成了第2次大修,正常投運后,發(fā)現(xiàn)同等負(fù)荷下調(diào)節(jié)級后壓力較大修前有明顯增大,且?guī)ь~定負(fù)荷時調(diào)節(jié)級后壓力已接近VWO工況設(shè)計值。考慮到機組的運行安全性,2015年4月初解體高中壓缸,發(fā)現(xiàn)以下情況:
(1) 調(diào)節(jié)級動葉出汽邊向內(nèi)卷曲(見圖1)。
(2) 高壓第1~4壓力級部分靜葉出汽邊向內(nèi)卷邊(見圖2)。
(3) 高壓第1~5壓力級部分動葉出汽邊的頂部內(nèi)卷、根部外翻,卷邊程度逐級減輕(見圖3)。
(4) 高壓缸第1~3級隔板中分面有水蝕痕跡(見圖4)。
(5) 調(diào)節(jié)級噴嘴出汽邊和動葉進汽邊無異常。
(6) 高壓第一壓力級動葉進汽側(cè)背弧面的固體顆粒物沖蝕痕跡不明顯。
(7) 中壓第一級動葉進汽邊背弧面SPE非常嚴(yán)重(見圖5)。
(8) 高中壓缸下半缸葉頂汽封磨損嚴(yán)重。
圖1 調(diào)節(jié)級動葉出汽邊向內(nèi)卷曲
圖2 高壓缸第1~5壓力級靜葉出汽邊向內(nèi)卷曲
圖3 高壓缸第1~8壓力級動葉出汽邊卷曲(卷曲程度逐級減輕)
圖4 高壓缸第4壓力級隔板中分面水蝕
圖5 中壓缸第1壓力級動葉背弧面受損嚴(yán)重
由上述情況可知:因靜葉和動葉出汽邊卷曲,高壓缸調(diào)節(jié)級和高壓缸第一級段(由調(diào)節(jié)級后至一段抽汽口之間的壓力級構(gòu)成)特征面積[1]降低非常突出。將大修后試驗數(shù)據(jù)與大修前進行對照(見表1),發(fā)現(xiàn)同等工況下調(diào)節(jié)級后壓力和一段抽汽壓力顯著提高,高壓缸內(nèi)效率下降明顯。以閥門全開(4VWO)為例,大修后主蒸汽壓力升高10.1%,調(diào)節(jié)級后壓力升高14.1%,一段抽汽壓力升高6.4%,高壓缸排汽壓力和再熱蒸汽壓力均升高2.3%,高壓缸第一級段的特征面積下降17.3%,高壓缸第二級段(一段抽汽口和高壓缸排汽之間的壓力級構(gòu)成)的特征面積[1]下降12.0%,且高壓缸內(nèi)效率下降2.5百分點。
表1 機組大修前后葉片卷邊處理后的主要參數(shù)比較
造成高壓缸靜葉和動葉出汽邊卷曲的原因有:
(1) 蒸汽從鍋爐及主蒸汽管道攜帶來的固體顆粒物沖蝕。
(2) 汽缸內(nèi)部件脫落后被高速旋轉(zhuǎn)葉片切割或研磨成碎片,這些碎片損傷葉片。
(3) 大修扣缸時,軟性異物落在汽缸內(nèi),該異物損傷葉片,同時變成齏粉。
(4) 汽輪機進水,發(fā)生輕度水擊。
主蒸汽閥解體后,對其濾網(wǎng)進行了檢查,濾網(wǎng)完整無缺,僅有少許顆粒物嵌在網(wǎng)眼(內(nèi)徑d=3 mm)中。另外,調(diào)節(jié)級噴嘴出汽邊無顆粒物沖蝕痕跡,調(diào)節(jié)級動葉進汽側(cè)背弧面有少許顆粒物擊打痕跡。因此,可以斷定葉片卷邊非固體顆粒物沖蝕所致。
汽缸解體過程中,對高壓缸內(nèi)部構(gòu)件進行了逐一清點,未發(fā)現(xiàn)缺失;而且中壓缸第一級進汽側(cè)背弧面凹坑現(xiàn)象在上次大修時已存在,為高壓內(nèi)缸中分面靠近中壓進汽側(cè)螺栓斷裂,脫落的螺栓被汽流帶入中壓流道,將中壓缸第一級靜葉和動葉擊傷。
圖6為某300 MW機組調(diào)節(jié)級葉頂汽封片脫落后損傷壓力級靜葉出汽邊的情況,靜葉出汽邊呈犬牙參差狀。
圖6 某機組汽封片脫落損傷靜葉狀況
圖7為某1 000 MW核電機組中間汽封體把合螺栓斷裂后進入汽流,靜葉出汽邊被擊傷后的現(xiàn)象。結(jié)合部件脫落損傷動靜葉癥狀,可以斷定高壓缸葉片卷邊不是部件脫落所致。
圖7 某機組斷裂螺栓損傷靜葉狀況
若扣缸時有軟性異物落在缸內(nèi),則落入位置應(yīng)該位于調(diào)節(jié)級動葉和第1壓力級之間。那么,落在缸內(nèi)的異物與調(diào)節(jié)級動葉頻繁撞擊,并被磨成碎片,被汽流吹入壓力級,并繼續(xù)與下游壓力級動葉碰摩,直至從第一段抽汽口和高壓缸排汽離開汽缸。為尋找異物的蹤跡,將一段抽汽逆止閥和高排逆止閥解體,吊開閥蓋、抽出閥芯,但未找到異物碎片。
排除上述三種因素后,重點對水擊癥狀進行檢查:(1)隔板中分面存在明顯的水蝕凹痕;(2)動葉片卷邊受力方向與轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向相反,靜葉片卷邊受力方向與旋轉(zhuǎn)方向相同,若缸內(nèi)進水,則葉片受水的剎車作用,動葉薄出汽邊正好向內(nèi)卷,被葉片攪動起來的水滴撞擊在靜葉薄出汽邊上,也恰好可將其向內(nèi)卷曲;(3)高中壓缸下半缸葉頂汽封磨損嚴(yán)重,表明動葉圍帶與葉頂汽封間隙不足,發(fā)生過劇烈碰摩,軸振動應(yīng)該有所反應(yīng)。為此,查閱運行日志和調(diào)出DCS庫中大修后歷次啟機過程中關(guān)鍵運行參數(shù)趨勢曲線進行分析。
大修后2014年先后啟動6次:
(1) 4月19日大修后第一次沖轉(zhuǎn),冷態(tài)啟動,轉(zhuǎn)速升至500 r/min,打閘、聽音、檢查,主控收不到高排逆止門關(guān)反饋信號,停下來進行處理。修復(fù)后,重新啟動,500 r/min、1 200 r/min、3 000 r/min定速,升速過程中各項安全參數(shù)正常,完成注油試驗后打閘停機,惰走正常,振動正常,鍋爐壓火,進入備用狀態(tài)。
(2) 4月21日正式啟動。沖轉(zhuǎn)前上、下內(nèi)缸壁溫分別為211 ℃和186 ℃;3 min內(nèi)升速至500 r/min,下缸壁溫下降至157 ℃;500 r/min停留5 min,下缸壁溫下降至104 ℃;繼續(xù)升速,2.5 min至1 000 r/min,1號軸振X向達175 μm,超過報警值125 μm,立即打閘;3 min后下缸壁溫繼續(xù)降低至91 ℃,而上缸溫度為205 ℃,悶缸、盤車;3 h后上、下缸溫差減小至42 K,在此期間出現(xiàn)轉(zhuǎn)速自動上升、盤車脫扣現(xiàn)象(19日也發(fā)生過),這說明,主汽門及調(diào)門關(guān)閉不嚴(yán),蒸汽漏入汽缸而沖動轉(zhuǎn)子;4 h后再次沖轉(zhuǎn),定速、并網(wǎng),帶低負(fù)荷暖機,待電氣試驗完畢后打閘停機。隨后多次發(fā)生自動升速、盤車脫扣,不得不停下來處理汽門關(guān)閉不嚴(yán)缺陷。4月21日啟動過程中轉(zhuǎn)速、缸溫、軸振等參數(shù)趨勢曲線見圖8。
圖8 大修后第一次溫態(tài)啟動趨勢曲線
(3) 4月22日再次開機,由盤車狀態(tài)直接沖至1 200 r/min,軸振大,保護動作,跳閘。降速至500 r/min,暖2 h后每100 r/min一個臺階暖機,振動下降后再升速,直至1 200 r/min中速暖機,隨后升至3 000 r/min,并網(wǎng),升負(fù)荷。
(4) 5月2日夜間機組調(diào)停。5月29日再次啟動,6月22日調(diào)停,在這期間開展了大修后熱力性能試驗。受地區(qū)負(fù)荷需求不足限制,2號機組此后被調(diào)停過多次,每次停機時間均在20天以上。除5月21日和22日兩次屬于溫態(tài)啟動外,其他各次啟動均為冷態(tài)啟動,而且僅5月21日和22日兩次啟動升速過程中發(fā)生過軸振大和上、下缸溫差大的情況,其他各次啟動未發(fā)生。
結(jié)合啟動過程趨勢曲線,推理如下:5月19日試沖轉(zhuǎn)后鍋爐壓火,但主蒸汽管道還殘存蒸汽,且主汽門及調(diào)門不嚴(yán),則進入主汽門前主蒸汽管道、導(dǎo)汽管、內(nèi)缸(調(diào)節(jié)級處)的蒸汽易冷凝成水,而且如果主蒸汽管疏水、高壓調(diào)節(jié)閥殼疏水、導(dǎo)汽管疏水和調(diào)節(jié)級疏水管線存在堵塞,則勢必積水。5月21日啟動前,鍋爐升溫升壓暖管期間,運行人員雖提前開啟主汽管道、調(diào)節(jié)閥殼、導(dǎo)汽管、內(nèi)缸和外缸等疏水氣動閥,但是,疏水不暢引起的積水被蒸汽吹入缸內(nèi),下缸溫度急劇下降,內(nèi)缸拱背,下缸葉頂汽封碰摩,軸振上升,隨著500 r/min至1 200 r/min轉(zhuǎn)速上升,軸振陡增、報警,被迫打閘停機。水的初速度較低,阻礙葉片旋轉(zhuǎn),動葉片薄出汽邊受旋轉(zhuǎn)反方向的水擊力作用而彎曲,被動葉片攪動起來的水滴又沖刷到靜壓背弧面上,使靜葉出汽邊也發(fā)生類似卷曲。動葉片卷邊方向與葉輪旋轉(zhuǎn)方向相反,應(yīng)為積水剎車作用所致;靜葉片卷曲方向與旋轉(zhuǎn)方向相同,應(yīng)為水滴沖刷引起的。調(diào)節(jié)級和壓力級都有卷邊,但調(diào)節(jié)級最為嚴(yán)重,各壓力級受損程度逐級減弱,第7、第8級基本無受損。導(dǎo)汽管積水進入汽缸,首先流經(jīng)調(diào)節(jié)級,水滴粒徑最大,速度最低,而調(diào)節(jié)級根徑大,旋轉(zhuǎn)線速度大,水刷作用力最大,故調(diào)節(jié)級動葉卷邊最嚴(yán)重。進水被調(diào)節(jié)級動葉打散,并部分蒸發(fā),汽流中水滴含量及粒徑均有所減小,隨后損害第一壓力級,再次被擊碎,繼續(xù)蒸發(fā),破壞力逐步減弱。另外,被離心力甩出的水滴落入葉頂汽封槽道中,部分水滴經(jīng)張口的隔板中分面噴射而出,將后者吹出凹槽。
為驗證上述推理,對主汽門前主蒸汽管、導(dǎo)汽管和調(diào)節(jié)級是否存在疏水管線堵塞現(xiàn)象進行了核實。將上述11條疏水管線從疏水管座處割開,并于疏水集管上切出檢查孔。通壓縮空氣檢查疏水管線是否通暢,最后發(fā)現(xiàn)下缸右側(cè)導(dǎo)汽管疏水管不通。
此外,當(dāng)高壓動葉出汽邊卷曲,通流面積下降,高壓各級壓力升高,高中壓轉(zhuǎn)子軸向推力將發(fā)生改變,位于2號軸承座的推力軸承受力將下降,工作面與非工作面溫差將發(fā)生改變。因此,查閱機組歷史曲線,取大修前第一次連續(xù)運行和第一次調(diào)停后連續(xù)運行期間的同等負(fù)荷下數(shù)據(jù)進行比較(見表2),可見大修前推力軸承的工作面溫度較非工作面高,而大修后第一次連續(xù)運行期間非工作面溫度高于工作面,第一次調(diào)停后再次運行期間兩者溫差無明顯變化。結(jié)合多次調(diào)停后開機過程記錄和推力瓦溫度變化趨勢,給出判斷:葉片卷邊為4月21日沖轉(zhuǎn)過程中導(dǎo)汽管積水進入通流部件造成的。
表2 三個時期同等負(fù)荷下推力瓦溫度對比
由此得出本次汽輪機葉片卷邊事故的根源是疏水管線設(shè)計不合理,其中一支導(dǎo)汽管疏水管堵塞而引起汽輪機進水,沖轉(zhuǎn)升速過程中水滴沖刷葉片,導(dǎo)致薄出汽邊葉片卷曲。
基于事故根源及現(xiàn)存缺陷,電廠進行了如下改進措施:
(1) 對葉片卷曲嚴(yán)重的部分磨掉,對較輕的部分進行矯正,最后對葉片進行表面拋光。
(2) 對主汽門及調(diào)門密封面研磨,通過密封線檢查和注水試驗來驗證嚴(yán)密性。
(3) 對汽輪機本體所有疏水管線進行了通暢性檢查,并將導(dǎo)汽管疏水管線改造列入后續(xù)行動計劃中,啟動管材及閥門采購。
(4) 機組啟動前,加強檢查疏水閥開啟及測量閥體溫度,尤其是四支導(dǎo)汽管和兩支主汽管座疏水管的壁溫監(jiān)測,確保本體所有疏水管線通暢、無積水。
(5) 機組啟動過程中,務(wù)必加強對上、下缸溫差的實時監(jiān)測,當(dāng)溫差超規(guī)定限值時需查明原因,并予以消除后再升速,嚴(yán)禁強行沖轉(zhuǎn)。
(6) 上述兩條載入汽輪機運行規(guī)程,并組織運行人員集中學(xué)習(xí)與落實。
修復(fù)后,汽輪機沖轉(zhuǎn)升速并網(wǎng)過程中,振動與缸溫正常,機組帶負(fù)荷運行正常,而且同比上次大修后調(diào)節(jié)級壓力有顯著降低,高壓缸第一壓力級段特征面積增大6.23%。
主汽門及調(diào)門關(guān)閉不嚴(yán),造成暖管時蒸汽進入汽輪機,導(dǎo)汽管疏水不暢,蒸汽冷凝水積存在導(dǎo)汽管內(nèi),再加上疏水系統(tǒng)設(shè)計不合理,運行人員未能及時發(fā)現(xiàn)導(dǎo)汽管積水,最后,溫態(tài)啟動過程中汽輪機進水,水滴沖刷葉片,導(dǎo)致薄出汽邊葉片卷曲。電廠除對葉片卷曲部分進行了修復(fù)處理,還對運行操作進行了相應(yīng)完善,同時制定了疏水系統(tǒng)改造計劃,待后續(xù)停機期間予以實施。
[1] 徐大懋,鄧德兵,王世勇,等. 汽輪機的特征通流面積及弗留格爾公式改進[J]. 動力工程學(xué)報,2010,30(7):473-477.
Cause Analysis and Treatment of Blade Curling Accident in a 135 MW Super-high Pressure Steam Turbine
Zhang Jinliang1, Deng Debing2, Gao Kun1, Wang Jiayong2, Zhang Jinlin1, Zhao Qingsen2
(1. Baode Shendong Power Generation Co., Ltd., Baode 036600, Shanxi Province, China;2. Suzhou Nuclear Power Research Institute, Suzhou 215004, Jiangsu Province, China)
To clear the blade curling fault existing in a 135 MW super-high pressure steam turbine, an analysis was conducted on the damage status combined with the start-up process, which was found to be caused by the inflow of water into the steam turbine during hot start-up process. The problem was finally solved by taking appropriate measures.
steam turbine; blade; characteristic flow area; steam lead drainage
2015-10-27
張金良(1964—),男,高級工程師,主要從事電廠生產(chǎn)技術(shù)管理工作。
E-mail: zjlbddc@163.com
TK263.3
A
1671-086X(2016)04-0269-05