錢 元(中建五局工業(yè)設(shè)備安裝有限公司,湖南長沙410004)
穿越廠區(qū)寬幅道路大直徑管道施工方法
錢元(中建五局工業(yè)設(shè)備安裝有限公司,湖南長沙410004)
本文就廠區(qū)管道穿越寬幅度的難點進行了對策分析,并創(chuàng)新的采用了“雙機抬吊低空轉(zhuǎn)體技術(shù)”,即將過路的整段管道在道路邊進行焊接連接,形成整體后采用雙機抬吊將預(yù)制好的管道整體旋轉(zhuǎn)90°與溝槽平行,然后采用雙機抬吊將管道吊裝進入管道溝槽內(nèi),解決了過路管道施工長時間占用道路的重大施工難點。
穿越廠區(qū)寬幅道路;管口組對控制器;調(diào)節(jié)型轉(zhuǎn)場支墩;轉(zhuǎn)體吊裝模擬;雙機抬吊低空轉(zhuǎn)體
本工程為濱州北海匯宏新材料有限公司蒸汽管道工程。由于場地條件限制,此區(qū)域蒸汽管道采用埋地敷設(shè)方式,單排管道總長86.82m,重量為70.359t,工作鋼管為DN900螺旋焊管,外套鋼管為DN1300螺旋焊管,外套管兩端焊接DN2400/ DN1300偏心異徑管(頂平),管材質(zhì)為Q235-B,管道覆土深度不小于1.2m。相比大跨度桁架敷設(shè)方式,埋地敷設(shè)成本相對較低。
針對本工程工期緊的難點,需要創(chuàng)新施工工藝,我們提出了采用 “管道轉(zhuǎn)體施工技術(shù)”,即在路邊規(guī)劃區(qū)域進行管道預(yù)制,再將管道整體吊裝至溝槽,消除管道焊接占用的封路時間。
2.1難點分析
(1)管道位于廠區(qū)大門內(nèi)側(cè)交通要道,業(yè)主要求封路工期為15d,否則庫存煤炭無法滿足生產(chǎn),造成不可估量的損失;
(2)道路總寬度92m,管道長度為86.82m,管道常規(guī)施工工期需19d,采用常規(guī)的溝槽邊焊接施工工藝無法滿足業(yè)主15d完成管道預(yù)埋的工期要求;
(3)架空敷設(shè)由于需要設(shè)置大跨度桁架而且兩側(cè)架空結(jié)構(gòu)柱,因架空高度過高,為確保結(jié)構(gòu)柱和桁架的穩(wěn)定性,結(jié)構(gòu)柱和桁架的構(gòu)件尺寸都需要加大,大幅提高建造成本。
2.2方案選擇
2.2.1提出方案及分析
由于傳統(tǒng)施工方法難滿足工期需求,必須尋找突破口,立足現(xiàn)有條件,在施工方法上進行創(chuàng)新,提出了轉(zhuǎn)體預(yù)埋技術(shù),將管道“先連后轉(zhuǎn)”,即在路邊焊接管道,然后再將管道轉(zhuǎn)體吊裝至溝槽內(nèi),這樣管道焊接階段不需封路,只在溝槽開挖及管道吊裝及路面恢復(fù)需要封閉,道路封閉的總時間=3(雙機抬吊管道轉(zhuǎn)體施工)+5(溝槽開挖及管道吊裝)+6(溝槽回填及道路恢復(fù))=13d<15d。
2.2.2模擬管道轉(zhuǎn)體
為確保方案的可行性,用CAD軟件進行吊裝轉(zhuǎn)體模擬,以確定吊裝控制的要點和吊裝需要的步驟(見表1)。
通過1、2次汽車吊移位即可完成整個過路管道的90°旋轉(zhuǎn),在模擬過程中我們發(fā)現(xiàn),汽車吊站位比較關(guān)鍵,必須嚴格按照模擬過程中汽車吊與管道的相對位置站位,而且在旋轉(zhuǎn)過程中,盡量把管道往最上方的方向移動,減少二次移位吊裝。
3.1架設(shè)管道臨時支墩
管道焊接和吊裝需要將管道架空,故制作管道臨時支墩,因為地面平整度存在一定誤差,這樣會造成支墩與管道的無法緊密接觸而存在空隙,鑒于管道自重重量大,空隙過大會應(yīng)用變形應(yīng)力而影響焊接質(zhì)量,也會因為部分支墩不受力,而導(dǎo)致相鄰支墩壓力過于集中,造成保溫套管變形,影響外觀質(zhì)量和保溫效果。
表1
所以在管道組對前,用型鋼制作臨時管道支墩,支墩上設(shè)千斤頂進行高度的無級調(diào)節(jié),滿足組對焊接施工及每次管道旋轉(zhuǎn)臨時支撐的功能。
3.2管道對口器組對管道
3.3管道轉(zhuǎn)體施工
3.3.1雙抬吊旋轉(zhuǎn)第一根管道82°(分6次)
(1)管道吊裝在軸線、標(biāo)高復(fù)核完成后進行?,F(xiàn)場場地比較平整,道路西側(cè)有已建T1轉(zhuǎn)運站,東側(cè)有已建地泵房,其余各側(cè)均無建筑物;
(2)管道旋轉(zhuǎn)時采用兩臺130t吊車(全配重)分別對各管道四點對稱綁扎,使用1m寬橡膠帶對管道吊點處進行纏繞,防止鋼絲繩滑動移位,鋼絲繩長25m,共四根,規(guī)格為6×37+ 1,直徑不小于48mm,卡環(huán)使用負荷為40t;
(3)管道外移一定距離適合管道旋轉(zhuǎn)后,將管道用支墩支撐,汽車吊進行移位,移位包括裝卸配重,汽車吊站位原則為,1號汽車吊就位時越靠近管道和2號汽車吊越遠離管道,2臺汽車吊均垂直管道站位;
(4)起吊后,兩臺吊車開始逐步旋轉(zhuǎn)吊臂,應(yīng)有專人指揮協(xié)調(diào),在管道兩端各栓一根纜風(fēng)繩,兩名工人各持一根,防止管道大幅擺動,碰撞周圍建筑物;
(5)當(dāng)?shù)谝桓艿佬D(zhuǎn)控制在汽車吊控制的旋轉(zhuǎn)半徑以內(nèi),并盡量把管道往最靠近溝槽的方向移動,并控制好管道的中心不要遠離溝槽的中心,達到雙抬吊的旋轉(zhuǎn)極限后停止旋轉(zhuǎn),將管道落至地面,并用支墩支撐,吊車松鉤后保證管道整體平直,期間吊車共移位6次。
圖1 雙抬吊旋轉(zhuǎn)第一根管道
圖2 雙抬吊旋轉(zhuǎn)第二根管道
3.3.2雙抬吊旋轉(zhuǎn)第二根管道90°(分5次)
同旋轉(zhuǎn)第一根管道方法一樣,再將第二根管道旋轉(zhuǎn)90°,期間吊裝工移位5次。
(27)此次論壇以“優(yōu)質(zhì)·綠色·名牌”為主題,是面對中國食品行業(yè)舉辦的高層次、強實效、大影響的權(quán)威性活動。(2002·《人民日報》)
3.3.3雙抬吊旋轉(zhuǎn)第一根管道8°
第二根管道旋轉(zhuǎn)完成后,將其中一臺吊車移至管道北側(cè),將第一根管道旋轉(zhuǎn)至與第二根管道平行,管道旋轉(zhuǎn)過程全部結(jié)束,吊車收腿并退場;
圖3 雙抬吊將一根管旋轉(zhuǎn)至道平行
圖4 管道臨時支墩
實施效果檢查三:轉(zhuǎn)體吊裝時間:12×1h(移機及加配重)+ 12×0.25h(每旋轉(zhuǎn)一次)+12×0.25h(鋼絲繩綁扎及掛鉤)=18h(約2個工作日),滿足業(yè)主3個工作日完成管道轉(zhuǎn)體吊裝目標(biāo)。
3.4過程半成品保護
在管道臨時支墩頂部設(shè)置同管道同徑的弧形板,通過加大兩者之間的接觸面積,減少了兩者之間的壓強,避免了因管道的外套管變形。吊裝時將臨時支墩用鋼絲繩綁在管道上,減少人工移動工作量。
由于保溫外套管管壁較薄,而且管道自重較大,為防止吊裝繩索壓迫管壁導(dǎo)致保溫套管變形,在套管外部包裹開口型鋼套管,在吊繩壓力下開口型鋼套管緊貼保溫外套管,有效的保護了保溫套管。
3.5管道預(yù)埋及回填
管道轉(zhuǎn)體后,采用雙機抬吊預(yù)埋管道,開挖溝槽和管道預(yù)埋,并采用河砂、灰土進行回填,并恢復(fù)鋼筋混凝土路面。
3.6綜合指標(biāo)完成情況
工期指標(biāo):穿越廠區(qū)寬幅道路大直徑管道施工工期為=2(雙機抬吊管道轉(zhuǎn)體施工)+5(溝槽開挖及管道預(yù)埋)+5(溝槽回填及道路恢復(fù))=12d<15d。
質(zhì)量指標(biāo):采用液壓千斤頂調(diào)節(jié)支墩高度,無級調(diào)節(jié)高度精度≤1mm,采用螺絲無級調(diào)節(jié)組對平整度,管壁組對精度≤2mm,管道焊接質(zhì)量探傷合格率達98%。
3.6.1經(jīng)濟效益
相比在溝槽邊或溝槽內(nèi)焊接,“雙機抬吊管道轉(zhuǎn)體施工技術(shù)”共節(jié)約成本106.8萬元,取得了較好的經(jīng)濟效益,并保證了廠區(qū)的正常生產(chǎn)。
表1 經(jīng)濟效益分析表
3.6.2社會效益
雙機抬吊整體旋轉(zhuǎn)技術(shù)得到各方的認可與好評,對此創(chuàng)新工藝高質(zhì)量、高效率完成大直徑管道施工贊許,為以后類似工程施工提供了一個新思路。
本工程利用“雙機抬吊管道轉(zhuǎn)體施工技術(shù)”的成功實施,為企業(yè)今后既有預(yù)埋過廠區(qū)大幅道路和市政道路提供了寶貴經(jīng)驗,為公司的業(yè)務(wù)板塊,提高技術(shù)優(yōu)勢,培養(yǎng)素質(zhì)高、能力強的技術(shù)人才提供了有力的支持。
TU992.05
A
2095-2066(2016)26-0106-02
2016-6-21
錢元(1975-),男,高級工程師,本科,任公司總經(jīng)理。