何 超,喻丹萍,袁少波,陳志高,郭龍章,黃勇波,叢 濱,柳琳琳
(1. 中國核動力研究設(shè)計院,四川 成都 610213;2. 中核核電運行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)
核電廠主泵振動控制技術(shù)研究
何 超1,喻丹萍1,袁少波1,陳志高2,郭龍章2,黃勇波2,叢 濱1,柳琳琳1
(1. 中國核動力研究設(shè)計院,四川 成都 610213;2. 中核核電運行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)
為解決秦山第三核電廠1號機組3號主泵的振動問題,通過在核電廠反應(yīng)堆停堆期間,測量主泵系統(tǒng)的振動特性和模態(tài)參數(shù),在反應(yīng)堆啟動升功率和滿功率運行期間,測量主泵系統(tǒng)運行時的熱位移、振動和相位變化過程,結(jié)合故障診斷分析技術(shù)、主泵運行歷史數(shù)據(jù)分析、反應(yīng)堆機組各種運行工況及運行參數(shù)變化對主泵振動的敏感度分析,確定了控制主泵振動的技術(shù)。首次將主泵振動水平控制在可長期穩(wěn)定運行的優(yōu)良水平,確保了核電廠反應(yīng)堆長期安全運行的可靠性。
主泵;振動控制;故障診斷;敏感度分析
主泵是反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)和壓力邊界的關(guān)鍵設(shè)備,是核電廠的心臟。維持主泵安全、穩(wěn)定運行關(guān)乎核電廠的核安全[1],因此,對該設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測顯得尤為重要。振動作為衡量旋轉(zhuǎn)機械運行狀態(tài)的重要指標(biāo),對主泵運行狀態(tài)的評價及故障診斷具有極為重要的作用。由于主泵體積龐大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在核電廠安全運行中所處的重要地位及高溫、高壓、高輻射的特殊運行環(huán)境和非大修期間不可停運的運行條件,對其缺陷開展故障診斷和振動控制難度很大[2]。目前,國內(nèi)外對主泵振動治理最常用的手段多為大修期間現(xiàn)場動平衡試驗及更換缺陷部件,但動平衡試驗的計算方法和精度存在差異[3-5]。秦山第三核電廠1號機組3號主泵自安裝調(diào)試起,就存在振動偏高的問題,期間在加拿大原子能公司(AECL)主導(dǎo)和國內(nèi)后援院的支持下,采用機械對中、各處安裝間隙調(diào)整等方案,振動超標(biāo)問題得到暫時解決,但沒有找到振動高的根本原因。自機組第三次大修后,3號主泵振動問題日趨惡化,直接影響機組安全運行。通過現(xiàn)場調(diào)研,在全面了解主泵振動歷史后,文章提出以全面的現(xiàn)場試驗測量為主,結(jié)合主泵振動處理的歷史經(jīng)驗和旋轉(zhuǎn)機械振動控制的理論研究,開展主泵振動控制技術(shù)的研究。
表1 主泵在線振動測量傳感器及振動限值T able 1 On-line vibration measuring sensors and vibration limits for RCP
1.1主泵結(jié)構(gòu)介紹
秦山第三核電廠有2臺機組運行,每臺機組主回路有4臺主泵,主泵為立式泵,單進(jìn)口、單級、雙出口,機械密封,輸送介質(zhì)為重水,5個葉輪,額定轉(zhuǎn)速1 500 r/min,額定流量18.9 m3/s。主泵沒有獨立的基礎(chǔ),沒有支座,通過倒錐型筒與電機下法蘭連接,電機的支撐為兩個彈簧吊架,主泵和電機的質(zhì)量主要由吊架承擔(dān)。主泵結(jié)構(gòu)及在線傳感器安裝位置如圖1所示。
圖1 主泵結(jié)構(gòu)及在線測量傳感器示意圖Fig.1 Sketch of RCP structure and on-line measuring sensors
1.2主泵振動介紹
主泵在線振動測量傳感器及振動限值見表1,方向定義為:泵出口管道方向為X方向,泵與蒸汽發(fā)生器連接方向為Y方向,泵組高度方向為Z方向。圖1中測量點1、2、3(V3X)為速度傳感器,測量電機和泵軸承座振動,測量點4(S1X)、5(S1Y)為電渦流位移傳感器,位于同一水平高度環(huán)向相差90°,測量主泵軸振動。綜合分析主泵振動歷史數(shù)據(jù),有以下幾個特點:1)機組熱態(tài)調(diào)試期間,3號主泵出現(xiàn)振動高的情況,歷時近1個月,問題得到暫時處理;2)自機組103大修開始,啟動主泵,升溫、升功率階段3號主泵殼振較大;3)機組正常運行階段,燃料通道換料時3號主泵殼振波動幅度大;4)機組正常運行階段,3號主泵殼振受空調(diào)機組風(fēng)機切換影響明顯;5)V3X方向振動的優(yōu)勢頻率為一倍頻(約25 Hz)。
重水反應(yīng)堆的4臺主泵柔性安裝在堆芯容器的周圍,不同于常規(guī)壓水堆主泵的剛性固定方式。反應(yīng)堆已運行近十年,期間對主泵振動進(jìn)行了多次處理,盡管處理結(jié)果不理想,但提供了各種處理方案對主泵振動水平影響的經(jīng)驗反饋。項目組確定以全面的現(xiàn)場試驗測量為主,結(jié)合主泵振動處理的歷史經(jīng)驗和旋轉(zhuǎn)機械振動控制的理論研究,提出了有效的主泵振動控制技術(shù),經(jīng)現(xiàn)場實施驗證了振動控制技術(shù)的有效性,確保了主泵長期安全運行的可靠性。主泵振動控制技術(shù)研究的總體思路如圖2所示。
圖2 主泵振動控制技術(shù)研究總體思路Fig. 2 General consideration about the technical study on RCP vibration control
3.1主泵振動特性試驗
在機組大修停堆期間,將加速度傳感器安裝于3號主泵電機外表面,測量主泵和電機整體的模態(tài),包括結(jié)構(gòu)的固有頻率、振型和阻尼比,和主泵運行時的優(yōu)勢響應(yīng)頻率進(jìn)行對比,以此分析主泵運行時振動頻率和結(jié)構(gòu)固有頻率的關(guān)系。
試驗時同時測量結(jié)構(gòu)上所有加速度計的響應(yīng),通過模數(shù)轉(zhuǎn)換、快速傅里葉變換(FFT)將連續(xù)時間信號變成離散數(shù)字頻域信號,選取關(guān)鍵測點為參考通道,經(jīng)過計算求出各測點的頻率響應(yīng)函數(shù),并通過參數(shù)識別方法辨識出結(jié)構(gòu)的模態(tài)參數(shù),得到X方向的一階頻率為4.9~5.65 Hz,二階頻率為27.4~28.0 Hz;Y方向的一階頻率為2.4 Hz,二階頻率為33.5~34.1 Hz。
在主泵啟動和穩(wěn)定運行階段,分別對全部測點的響應(yīng)進(jìn)行了運行模態(tài)分析,在頻率響應(yīng)曲線上也只有25 Hz和125 Hz的主要頻率,沒有結(jié)構(gòu)的固有頻率出現(xiàn)。對于只有工作頻率激勵的旋轉(zhuǎn)機械,無法激勵出不同于工作頻率的結(jié)構(gòu)模態(tài),只有結(jié)構(gòu)的某階固有頻率和工作頻率接近才能激勵出結(jié)構(gòu)固有頻率,出現(xiàn)共振。因此,可以確定運行時主泵的異常振動不是由結(jié)構(gòu)共振引起的。從振動響應(yīng)的一倍頻占主要成分分析,振動偏大的原因可能是主泵在某些工況下不平衡增大引起。
通過測量和分析主泵連接管道的振動數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)管道振動優(yōu)勢頻率和其他位置的響應(yīng)頻率一致,均是由電機工作頻率強迫激勵所引起,管道的振動速度也較小,排除了振動由管道傳遞而來的可能性。
3.2主泵振動和相位測量與分析
通過分析主泵在升溫升壓、升功率階段的測量數(shù)據(jù)和相應(yīng)的圖形、頻譜得到:在溫度或功率變化階段,當(dāng)泵組邊界條件發(fā)生變化或邊界條件處于不穩(wěn)定狀態(tài)時,會嚴(yán)重影響轉(zhuǎn)子自身旋轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性,轉(zhuǎn)子不能及時進(jìn)行自我調(diào)節(jié)到穩(wěn)定狀態(tài),導(dǎo)致一倍頻和五倍頻振動分量放大、相位不穩(wěn)定,表現(xiàn)為振動突然增大或來回波動;隨著溫度、功率穩(wěn)定運行一段時間后,轉(zhuǎn)子自我調(diào)節(jié)到穩(wěn)定狀態(tài),通頻振動、一倍頻幅值和相位也相對穩(wěn)定,并逐步接近大修前100%功率穩(wěn)態(tài)運行時狀態(tài)。因此可以初步判斷,殼振過大的直接原因不是轉(zhuǎn)子不平衡故障,而是由泵組邊界條件的變化或不穩(wěn)定引起。
3.3主泵熱位移測量敏感性分析
大修期間,將彈簧式位移傳感器安裝于主泵電機熱位移較大處,連續(xù)監(jiān)測啟泵、升溫、運行期間主泵因為管道的熱位移牽引導(dǎo)致的熱位移變化,以此分析主泵熱位移大小和振動的關(guān)系。
在大修后的啟動調(diào)試期間,測量發(fā)現(xiàn)從冷態(tài)到熱態(tài)主泵整體往堆芯方向移動較大,其中電機上部最大位移達(dá)到14.3 mm,錐形筒下部最大位移為9.95 mm。同時采用機械式測量方法(塞尺)測量了抗震墊間隙,與熱位移傳感器測量結(jié)果吻合,測量發(fā)現(xiàn)3號主泵的熱位移遠(yuǎn)大于其他主泵的位移。
為進(jìn)一步分析3號主泵異常振動原因,進(jìn)行了熱位移和振動速度隨時間變化的敏感性分析,建立了溫度、振動和熱位移數(shù)據(jù)隨著時間變化的關(guān)聯(lián),如圖3所示。從圖3可以看出,溫度的變化導(dǎo)致熱位移的變化,熱位移的變化再導(dǎo)致振動速度的變化,可以認(rèn)為熱位移是導(dǎo)致振動異常的根本原因。
圖3 熱位移和振動速度隨時間變化的敏感性Fig. 3 T he time-varied sensitivity of thermal displacement and vibration velocity
3.4主泵振動原因分析
通過開展振動控制技術(shù)研究,得到主泵振動異常的原因如下:1)3號主泵異常振動不存在結(jié)構(gòu)共振,也不是由管道振動引起;2)主泵支撐結(jié)構(gòu)為柔性支撐,泵組邊界處于不穩(wěn)定狀態(tài),溫度變化引起的熱位移是導(dǎo)致振動異常的根本原因;3)振動偏大的次要原因可能是主泵在某些工況下不平衡增大引起。
3.5主泵振動控制實施方案
根據(jù)主泵振動異常的原因,制定了振動控制的實施方案:1)在機組停堆期間,減少3號主泵電機上部B、D兩側(cè)抗震墊的預(yù)留間隙至(1.5±0.5) mm的值,蒸汽發(fā)生器(SG)側(cè)保持不變;2)調(diào)整兩出口管馬蹄鐵位于堆芯側(cè)的預(yù)留間隙不小于7.0 mm,出口管遠(yuǎn)離主泵方向預(yù)留間隙不小于6.5 mm,允許出口管在熱態(tài)時自由膨脹。
在下一個大修期間按照以上的振動控制方案進(jìn)行了間隙調(diào)整。隨后在主系統(tǒng)升溫升功率期間測量了主泵的振動水平穩(wěn)定在2.0 mm/s以下,處于良好可長期穩(wěn)定運行的狀態(tài),證明了振動超標(biāo)的根本原因分析結(jié)論是準(zhǔn)確的,振動控制方案是有效的。
經(jīng)過項目組各方共同努力,全面完成了反應(yīng)堆主泵的振動特性和模態(tài)試驗、振動監(jiān)測和相位測量、熱位移測量工作,結(jié)合主泵運行歷史資料數(shù)據(jù)進(jìn)行了綜合分析,確定了主泵振動的根本原因,振動控制方案已應(yīng)用于核電廠商業(yè)運行,驗證了振動控制技術(shù)的有效性。本項目的現(xiàn)場試驗方法和振動綜合分析技術(shù)也為國際上同類型堆的反應(yīng)堆主泵振動控制研究提供了借鑒經(jīng)驗。采用本項目的振動控制技術(shù)將反應(yīng)堆主泵振動控制在可長期穩(wěn)定運行的良好水平,在國內(nèi)尚屬首次,具有較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
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Technical Study on Reactor Coolant Pump Vibration Control in Nuclear Power Plant
HE Chao1,YU Dan-ping1,YUAN Shao-bo1,CHEN Zhi-gao2,GUO Long-zhang2,HUANG Yong-bo2,CONG Bin1,LIU Lin-lin1
(1. Nuclear Power Institute of China, Chengdu of Sichuan Prov. 610213, China;2. CNNC Nuclear Power Operations Management Co., Ltd., Haiyan of Zhejiang Prov. 314300, China)
In order to find and solve the vibration problem of 3# reactor coolant pump (RCP)of Unit 1 of Qinshan Ⅲ, we have tried our best to measure the RCP's vibration characteristics and modal parameters in the shutdown period. When the RCP keeps working during both startup and full-power operation period, its thermal displacement, vibration and phase change process also have been monitored carefully and helpful data have been gathered. Through analyzing the historic operating data of RCP and its variation sensitivity related with the unit's different conditions as well as changing parameters, we have presented effective technique for vibration control of the RCP by combining fault diagnosis method. After feasible measures are developed according to this technique and efficiently implemented.
reactor coolant pump; vibration control; fault diagnosis; sensitivity analysis
TM623 Article character:A Article ID:1674-1617(2016)02-0102-04
TM623
A
1674-1617(2016)02-0102-04
2015-10-25
何 超(1983—),男,湖北仙桃市人,助理研究員,碩士,從事反應(yīng)堆結(jié)構(gòu)力學(xué)分析和設(shè)備故障診斷研究方向。