【摘 要】飛機(jī)液壓系統(tǒng)向飛機(jī)的各個用戶(如飛行操縱、反推、剎車、起落架收放等關(guān)鍵系統(tǒng))提供操縱力,以實(shí)現(xiàn)對飛機(jī)各個飛行階段的控制。本文通過對B737飛機(jī)液壓系統(tǒng)發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵(engine driven pump, EDP)原理和案例介紹,分析可能造成發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵重復(fù)故障的原因,討論如何快速檢查和判斷發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵的故障形式,避免故障重復(fù)發(fā)生,降低維護(hù)成本,減少航班延誤。
【關(guān)鍵詞】飛機(jī)液壓系統(tǒng) 發(fā)動機(jī) 驅(qū)動泵
發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵和電動泵是液壓系統(tǒng)的核心,即液壓的動力來源,它們兩者互為備用,直接影響飛行安全,而且,如果處理不當(dāng),故障可能重復(fù)發(fā)生,造成飛機(jī)停場(AOG),產(chǎn)生巨大的維護(hù)成本和經(jīng)濟(jì)損失。因此,討論和解決造成發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵故障的問題意義重大。本文以B737飛機(jī)發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵故障為例,從其工作原理出發(fā),通過具體案例分析,討論如何檢查判斷發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵的故障原因和故障形式,從而采取有效的維護(hù)措施。
1 B737飛機(jī)發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵工作原理
B737NG飛機(jī)使用的發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵安裝在發(fā)動機(jī)附件齒輪箱前端面上,是一個由附件齒輪箱將發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速變比后驅(qū)動的柱塞泵,其輸出流量可根據(jù)下游用戶需求的變化而變化,當(dāng)泵出口下游沒有液壓用戶需要液壓流量時,補(bǔ)償活塞處于的穩(wěn)定位置,當(dāng)下游系統(tǒng)用戶有用壓需求時,泵出口壓力降低,補(bǔ)償活塞在彈簧力作用下上移,從而打破行程活塞和比例活塞的平衡,使斜盤傾斜角變大,即改變了柱塞的抽吸和擠壓行程,從而改變出口流量,反之則減小傾斜角,減小輸出流量。
2 導(dǎo)致發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵故障的原因分析
2.1 原因
(1)發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵本體或者各接頭的密封件老化失效導(dǎo)致滲漏;(2)殼體回油管路堵塞或被限流導(dǎo)致的潤滑和散熱不好,將泵燒壞;(3)提起發(fā)動機(jī)滅火手柄后切斷供油路,而發(fā)動機(jī)長時間處于風(fēng)車狀態(tài),泵內(nèi)氣穴導(dǎo)致的內(nèi)部損壞;(4)液壓油箱增壓系統(tǒng)滲漏,因從液壓油箱到發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵的管路較長,若液壓油箱壓氣不足以將油液壓到發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵入口,則同樣會造成泵內(nèi)氣穴而損壞;(5)EDP進(jìn)口液壓油受到污染,有雜質(zhì),導(dǎo)致EDP失效。其中,殼體回油路被限流原因比較隱蔽,常規(guī)檢查較難發(fā)現(xiàn),容易造成泵的頻繁損壞。下面以具體案例對此問題進(jìn)行分析。
2.2 案例
2011年2月6日,B-50XX飛機(jī)執(zhí)行昆明—北京航班,空中機(jī)組反映液壓A系統(tǒng)油量只有25%,飛機(jī)備降西安,西安地面檢查發(fā)現(xiàn)左發(fā)發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵本體的部件接縫處漏油,檢查殼體回油濾未發(fā)現(xiàn)金屬屑,初步外觀檢查并未發(fā)現(xiàn)殼體裂紋,西安地面更換左發(fā)EDP、殼體回油濾以及封嚴(yán)后,地面試車測試液壓A系統(tǒng)無滲漏,相關(guān)系統(tǒng)檢查測試正常。
2011年2月7日,該機(jī)執(zhí)行廣州—昆明航班,起飛后,A系統(tǒng)發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵低壓燈常亮,系統(tǒng)壓力2900PSI(只剩電動泵壓力),昆明檢查發(fā)現(xiàn)左發(fā)EDP輸入軸剪斷,檢查EDP殼體回油濾和A系統(tǒng)回油濾未發(fā)現(xiàn)異常,但發(fā)現(xiàn)殼體回油管和EDP供油管內(nèi)有殘余油泥狀污染物。更換了EDP和液壓A系統(tǒng)系統(tǒng)回油濾,對殼體回油濾單向活門上游所有殼體回游管路進(jìn)行沖洗,試車檢查無滲漏。
2011年2月8日,同一架飛機(jī)執(zhí)行昆明—深圳航班,深圳落地后機(jī)務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)左發(fā)發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵有大量液壓油滲漏,更換左發(fā)發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵,更換殼體回油濾及其管路,更換供油管,檢查發(fā)現(xiàn)殼體回油管路位于吊架上的快卸接頭松動,重裝該接頭,對液壓A系統(tǒng)進(jìn)行沖洗,試車檢查無滲漏,A系統(tǒng)相關(guān)測試正常,故障徹底排除。
初步觀察以上三個案例,在同一架飛機(jī)的同一位置短時間內(nèi)連續(xù)三次反映不同而又相同的故障,為什么說是不同呢?因?yàn)槿喂收系墓收犀F(xiàn)象不同;而為什么說是相同呢?因?yàn)槿喂收系膶?shí)質(zhì)相同,都是發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵失效。下面對案例進(jìn)行詳細(xì)分析。
2月6日第一次故障。故障現(xiàn)象:飛機(jī)空中反映A系統(tǒng)液壓油滲漏只剩下25%,飛機(jī)備降西安,地面檢查為左發(fā)EDP本體封嚴(yán)處液壓油大量滲漏。處理措施:(1)維護(hù)人員查詢了故障件(件號66087,序號660872718,為原廠裝機(jī)件,使用時間19290.78小時,循環(huán)12750,無任何拆換和送修記錄);(2)維護(hù)人員檢查確認(rèn)EDP殼體回油濾清潔、正常;(3)更換EDP后試車測試正常。分析:因檢查殼體回油濾正常,故維護(hù)人員判斷為封嚴(yán)老化導(dǎo)致的突發(fā)性液壓油滲漏故障,按常規(guī)方法檢查處理。
2月7日第二次故障。故障現(xiàn)象:機(jī)組反映起飛后A系統(tǒng)發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵低壓燈常亮,只有A系統(tǒng)電動泵有壓力輸出,A系統(tǒng)液壓油量正常。處理措施:(1)維護(hù)人員按FIM排除左發(fā)發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵低壓燈亮問題,檢查確認(rèn)壓力傳感器、測量相關(guān)線路正常;(2)目視檢查EDP外觀無異常,未見任何滲漏,維護(hù)人員拆檢發(fā)現(xiàn)EDP殼體回油濾內(nèi)有少量黑色污染物,單向活門下游管路流出的液壓油清潔無異常,檢查殼體回油管路有黑色油泥狀污染物,壓力沖洗殼體回油濾單向活門到EDP接頭所有管路,更換殼體回油濾;(3)拆檢發(fā)現(xiàn)A系統(tǒng)系統(tǒng)回油濾正常;(4)拆下EDP后,維護(hù)人員發(fā)現(xiàn)EDP輸入花鍵軸斷裂,更換EDP后兩次長時間試車正常;查詢故障件(件號66087,序號660872748,為2010年9月12日因試車時殼體漏油拆下送修,送修報告為密封件失效導(dǎo)致漏油超標(biāo)),故判斷為附件送修質(zhì)量問題。分析:因故障點(diǎn)直觀明了,維護(hù)人員判斷為因輸入軸斷裂導(dǎo)致發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵無輸出壓力,從而點(diǎn)亮駕駛艙A系統(tǒng)低壓指示燈,黑色油泥狀污染物為泵本體發(fā)生卡阻時摩擦產(chǎn)生,檢查殼體回油濾并未發(fā)現(xiàn)金屬屑,殼體回油濾下游軟管內(nèi)油液清潔無污染,因此初步判斷為附件送修質(zhì)量不好導(dǎo)致,與前一次故障無太大關(guān)聯(lián)。
2月8日第三次故障。故障現(xiàn)象:飛機(jī)空中EDP低壓燈亮,機(jī)組關(guān)斷EDP電門,深圳落地后機(jī)務(wù)反映左發(fā)EDP液壓油大量滲漏,泵體周圍有大量黑色油泥,泵本體有變色現(xiàn)象。處理措施:(1)目視檢查A系統(tǒng)左發(fā)EDP本體大量漏液壓油,檢查發(fā)現(xiàn)EDP供油管與EDP接口端有污染物,更換EDP供油管后測試供油管供油通暢;(2)檢查發(fā)現(xiàn)EDP殼體回油濾清潔無異物,EDP殼體回油管與EDP接口端有污染物,更換下段回油管,測試確認(rèn)管路通暢;(3)拆檢左發(fā)EDP殼體回油管吊架接頭時發(fā)現(xiàn)該快卸接頭未真正卡在鎖定位,重新安裝該管接頭至正常到位;(4)更換EDP,并對A系統(tǒng)完成沖洗,地面試車30分鐘,EDP工作正常,無滲漏。分析:故障再次出現(xiàn),目視直接觀察到泵體所有密封件都失效滲漏,泵體表面過熱變色,泵體周圍有大量黑色污染物,可直觀判斷為泵因過熱燒壞,發(fā)現(xiàn)的大量黑色油泥應(yīng)為液壓油受高溫后炭化形成。
總結(jié)上述案例,三次不同的故障現(xiàn)象均為同一故障源所致,即殼體回油油路不通暢,因殼體回油管路堵塞或被污染物限流,泵內(nèi)各旋轉(zhuǎn)部件得不到充分潤滑和散熱而迅速產(chǎn)生高熱,高溫使液壓油受熱炭化,碳化后的液壓油呈黑色油泥,進(jìn)一步加劇泵內(nèi)、外相關(guān)管路的堵塞,使泵內(nèi)工況急劇惡化,高溫同樣導(dǎo)致本體上所有接頭和安裝底座封嚴(yán)件失效滲漏,系統(tǒng)油量大量滲漏造成整個一側(cè)液壓系統(tǒng)的癱瘓;三次故障不同的故障現(xiàn)象又讓維修人員不易把故障歷史前后聯(lián)系起來,從而得出了不同的判斷結(jié)果。
3 維護(hù)建議
遇到發(fā)動機(jī)驅(qū)動泵頻繁更換時,建議從以下幾個方面進(jìn)行限流原因排查:(1)系統(tǒng)油箱到泵入口的供油管流通性檢查;(2)泵殼體回油濾單向活門、殼體回油濾、吊架處快卸接頭的檢查;(3)泵殼體回油底座接頭處的限流閥是否堵塞,安裝的件號是否正確;(4)油箱增壓系統(tǒng)是否有滲漏。
但是結(jié)合上文中的案例分析我們看到,造成故障的最終缺陷非常隱蔽,而且每次液壓泵損壞的表現(xiàn)形式還不盡相同,導(dǎo)致排故過程中對AMM中的提示沒有給予重視,造成故障反復(fù),最終再回到按AMM建議進(jìn)行徹底排查。這可能也是國內(nèi)外多家維修單位同樣遇到的問題。為此,我們總結(jié)出以下兩點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),為排除此類故障提供參考。
(1)若發(fā)生發(fā)動機(jī)驅(qū)動液壓泵損壞,必須對泵的損壞原因進(jìn)行初步分析。如果是由于過熱損壞,那么除更換泵以外,還需按照AMM的檢查建議進(jìn)行限流原因排查。泵過熱損壞的跡象有:泵本體表面金屬可能變色;周圍或相關(guān)管路內(nèi)伴隨有大量液壓油受熱炭化后的黑色油泥;泵體結(jié)合面封嚴(yán)失效等。(2)若發(fā)生發(fā)動機(jī)驅(qū)動液壓泵損壞,更換新泵后測試過程中壓力過高,此時維修人員應(yīng)當(dāng)引起重視,應(yīng)按照AMM的檢查建議進(jìn)行限流原因排查。因?yàn)槿绻菤んw回油管路發(fā)生堵塞,在泵無輸出流量的情況下勢必會造成泵的輸出壓力增高。在新泵裝機(jī)后測試過程中可觀察到泵出口壓力偏高,上文案例中第一次和第二次泵裝機(jī)測試時均發(fā)現(xiàn)泵出口壓力高于標(biāo)準(zhǔn)壓力。
4 結(jié)語
以上故障分析和維護(hù)建議是從排故過程總結(jié)而來。當(dāng)遇到類似故障時,借鑒這些維護(hù)經(jīng)驗(yàn)可在故障第一次出現(xiàn)時就引導(dǎo)到排除缺陷點(diǎn)的正確方向,最大程度減少航班延誤和降低維護(hù)及營運(yùn)成本。
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作者簡介:王學(xué)昌(1983—),男,云南昆明人,本科,助理工程師,研究方向:飛機(jī)機(jī)電系統(tǒng)。