劉華
摘 要:文章主要介紹了廣東羅定電廠SNCR+SCR脫硝技術(shù)的基本原理,工程簡(jiǎn)介,同時(shí)對(duì)運(yùn)行中存在的氮氧化物濃度偏高、反應(yīng)器入口煙溫偏高、噴槍堵塞、尿素站稀釋水泵切換時(shí)打不起壓等問(wèn)題進(jìn)行分析并采取措施予以解決。
關(guān)鍵詞:SNCR;SCR;脫硝;問(wèn)題;處理
1 鍋爐概況
廣東羅定電廠鍋爐為DG420/13.7-Ⅱ2,是與135MW汽輪發(fā)電機(jī)組配套的超高壓、一次中間再熱Π型布置、自然循環(huán)汽包爐,單爐膛、燃燒器四角布置、切圓燃燒、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、采用管式空氣預(yù)熱器、鋼筋混凝土構(gòu)架(單排柱),是由東方鍋爐廠為燃用無(wú)煙煤而設(shè)計(jì)生產(chǎn)的,設(shè)計(jì)煤種山西晉東南無(wú)煙煤。因無(wú)煙煤市場(chǎng)上采購(gòu)困難,而且燃用無(wú)煙煤煤耗相對(duì)較高,為降低電廠成本和煤耗。2012年公司利用A級(jí)檢修的機(jī)會(huì),將兩臺(tái)鍋爐設(shè)計(jì)煤種改為Vdaf=40.66%的山西煙煤。
2 SNCR+SCR脫硝技術(shù)原理
2.1 SNCR原理
SNCR的基本原理是在沒(méi)有催化劑的情況下,向800℃~1150℃爐膛中噴入還原劑氨或尿素,還原劑“有選擇性”地與煙氣中的NOx反應(yīng)并生成無(wú)毒、無(wú)污染的N2和H2O。SNCR的NOx脫除效率主要取決于反應(yīng)溫度、NH3與NOx的化學(xué)計(jì)量比、混合程度、反應(yīng)時(shí)間等。SNCR的反應(yīng)溫度控制至關(guān)重要,若溫度過(guò)低,NH3的反應(yīng)不完全,容易造成NH3逃逸上升;而溫度過(guò)高,NH3則容易被氧化為NO,抵消了NH3的脫硝效果。溫度過(guò)高或過(guò)低都會(huì)導(dǎo)致還原劑損失和NOx脫除率下降。
當(dāng)用尿素作還原劑時(shí)其反應(yīng)可表示為:
NH2CONH2+H2O→2NH3+CO2
2NO+4NH3+2O2→3N2+6H2O
6NO2+8NH2→7N2+12H2O
在尿素還原NOx的同時(shí)也會(huì)有從尿素溶液中揮發(fā)出來(lái)的NH3分子與O2發(fā)生的反應(yīng):
4NH3+5O2→4NO+6H2O
4NH3+3O2→2N2+6H2O
2.2 SCR原理
羅定電廠SCR脫硝工藝采用選擇性催化還原方法,即在裝有催化劑的反應(yīng)器里,煙氣與SNCR系統(tǒng)逃逸的氨在催化劑的作用下發(fā)生還原反應(yīng),生成無(wú)害的N2和H2O,實(shí)現(xiàn)脫除氮氧化合物的目的。其主要化學(xué)還原反應(yīng)如下:
4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O
4NH3+2NO2+O2→3N2+6H2O
SCR(脫硝系統(tǒng))催化劑的工作溫度是有一定范圍的,溫度過(guò)高(>450℃)時(shí)催化劑會(huì)加速老化;當(dāng)溫度在低于290℃以下時(shí),在同一催化劑的作用下,另一副反應(yīng)也會(huì)發(fā)生:
2SO2+O2→2SO3
NH3+H2O+SO3→NH4HSO4
即生成氨鹽,該物質(zhì)粘性大,易粘結(jié)在催化劑和鍋爐尾部的受熱面上,影響鍋爐系統(tǒng)的正常運(yùn)行。因此,只有在催化劑環(huán)境的煙氣溫度在290℃-430℃之間時(shí)方允許啟動(dòng)脫硝。
3 脫硝工程簡(jiǎn)介
羅定電廠脫硝工藝主要分為兩大部分。第一部分為SNCR系統(tǒng),第二部分為SCR系統(tǒng)。在合適溫度區(qū)間的爐膛中噴入還原劑尿素,尿素在爐膛中分解為氨和異氰酸,并與煙氣中的NOx反應(yīng)。未參加反應(yīng)的氨氣逃逸至SCR反應(yīng)器。在反應(yīng)器內(nèi)的催化劑催化下進(jìn)一步與煙氣中的NOx反應(yīng),從而實(shí)現(xiàn)SNCR+SCR混合脫硝。工藝流程如圖1所示。
4 存在的問(wèn)題及其處理
4.1 氮氧化物排放濃度偏高
我廠脫硝系統(tǒng)投運(yùn)以來(lái), NOx濃度長(zhǎng)期偏高,難以達(dá)到設(shè)計(jì)值(設(shè)計(jì)值為<100mg/Nm3),且隨工況變化波動(dòng)較大,如果調(diào)整不及時(shí)易出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象。為了提高脫硝效率,使NOx排放達(dá)到國(guó)家要求(<200mg/Nm3),我們?cè)谶\(yùn)行方式上采取了如下措施:
(1)在進(jìn)行加減負(fù)荷、啟停制粉等操作時(shí),由于爐膛氧量、出口煙溫等參數(shù)均會(huì)發(fā)生很大變化,從而影響脫硝效率及NOx排放。因此,在進(jìn)行操作時(shí),監(jiān)盤人員應(yīng)提前做出調(diào)整,以防NOx濃度超標(biāo)。
(2)屏過(guò)后溫度兩側(cè)平均大于700℃(A、B兩側(cè)溫差盡量控制在50℃以內(nèi),超出應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行調(diào)整)SCR進(jìn)口煙溫任一測(cè)點(diǎn)溫度大于320℃,采用上層8支噴槍與補(bǔ)氨層噴槍組合運(yùn)行,滿足排放要求和氨逃逸不超即可。
(3)屏過(guò)后溫度兩側(cè)平均在600~700℃之間(A、B兩側(cè)溫差盡量控制在50℃以內(nèi),超出應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行調(diào)整),采用上層噴槍1~5號(hào)噴槍運(yùn)行和前墻下層1~4支中的兩支運(yùn)行,如未能滿足排放要求,可增投前墻下層1~4中的另外兩支運(yùn)行。
(4)當(dāng)屏過(guò)后平均溫度小于600℃優(yōu)先選用下層1~4噴槍,排放不能滿足要求,可增投上層1-5號(hào)噴槍運(yùn)行。
(5)SCR進(jìn)口煙溫任一測(cè)點(diǎn)溫度都大于320℃,補(bǔ)氨層噴槍不受限制,數(shù)量視排放量和氨逃逸確定。當(dāng)SCR進(jìn)口煙溫平均小于315℃,禁止投運(yùn)補(bǔ)氨層噴槍;當(dāng)SCR進(jìn)口煙溫任一測(cè)點(diǎn)小于305℃時(shí),禁止投運(yùn)測(cè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)上方的補(bǔ)氨層噴槍。
(6)當(dāng)升爐時(shí)機(jī)組在65MW前,應(yīng)投入SNCR噴槍運(yùn)行,保證NOx排放<200mg/m3,若排放超標(biāo)且SCR入口煙溫未達(dá)到投運(yùn)條件時(shí),應(yīng)穩(wěn)定負(fù)荷不超65MW,通過(guò)燃燒調(diào)整,提高爐溫,盡快達(dá)到投入補(bǔ)氨層噴槍的條件。
采取以上措施后,我們很好的將NOx濃度控制在國(guó)家規(guī)定范圍內(nèi)。
4.2 反應(yīng)器入口煙溫偏高
我廠SCR投運(yùn)以來(lái),反應(yīng)器入口溫度長(zhǎng)期偏高,且時(shí)常超過(guò)規(guī)定上限溫度值430℃,嚴(yán)重威脅催化劑使用壽命。為此,我們采取如下措施:
(1)限負(fù)荷運(yùn)行。負(fù)荷越高,煙溫越高,反應(yīng)器入口溫度也相應(yīng)增加。因此合理分配兩臺(tái)機(jī)組負(fù)荷,將反應(yīng)器入口溫度偏高的那臺(tái)機(jī)組適當(dāng)降低負(fù)荷運(yùn)行,以保證反應(yīng)器入口溫度不超規(guī)定值。
(2)保證鍋爐安全前提下,適當(dāng)降低爐膛風(fēng)量,也能起到降低煙溫的作用。
(3)保持高粉位交班。反應(yīng)器入口溫度高時(shí),停運(yùn)一側(cè)制粉,以降低爐膛出口溫度。
(4)適當(dāng)調(diào)整煙氣擋板開(kāi)度,溫度高時(shí),適當(dāng)關(guān)小對(duì)應(yīng)上方煙氣擋板,減少煙氣流量,以達(dá)到降低煙溫的目的。
(5)利用機(jī)組大修期間,對(duì)鍋爐進(jìn)行改造,增加尾部煙道受熱面,徹底解決該問(wèn)題。
4.3 噴槍堵塞
噴槍在使用過(guò)程中出現(xiàn)堵塞是較常見(jiàn)的故障。對(duì)此,我們主要采取以下措施:
(1)定期檢查噴槍流量是否正常,出現(xiàn)流量低時(shí),及時(shí)退出運(yùn)行,并通知維修處理。
(2)在投運(yùn)噴槍前應(yīng)對(duì)其試水,檢查其霧化效果良好后,方可投入運(yùn)行。
(3)退出噴槍運(yùn)行前,應(yīng)對(duì)其用稀釋水進(jìn)行沖洗10分鐘,防止尿素結(jié)晶,引起噴槍堵塞。
(4)對(duì)未投運(yùn)的噴槍,保持壓縮空氣常開(kāi),同時(shí)還要定期試水,以保證其管道通暢,霧化良好,隨時(shí)可投入運(yùn)行。
4.4 尿素站稀釋水泵切換時(shí)打不起壓
尿素站投運(yùn)以來(lái),兩臺(tái)稀釋水泵定期切換時(shí),備用泵經(jīng)常出現(xiàn)打不出水現(xiàn)象。我們分析主要由于備用泵內(nèi)積空氣引起,因此,我們對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了以下改造:
(1)將兩臺(tái)稀釋水泵入口管分開(kāi)。原設(shè)計(jì)兩臺(tái)泵入口共用一根母管,這樣造成入口稀釋水全部向運(yùn)行泵流走,備用泵入口管道不能充滿水,空氣進(jìn)入管道內(nèi),引起備用泵啟動(dòng)時(shí)打不出水?,F(xiàn)將兩臺(tái)稀釋水泵入口管分開(kāi),分別接入水箱內(nèi),使得備用泵入口管道及泵體始終充滿水,無(wú)空氣漏入,很好的解決了備用泵打不起壓的問(wèn)題。
(2)在泵的入口增加了排空氣門。原設(shè)計(jì)入口管道無(wú)排空氣門,一旦有空氣,將無(wú)法排出。增加空氣門后,啟泵時(shí)可開(kāi)啟排空氣門,待有水出后再關(guān)閉。
(3)將稀釋水箱水位最低值設(shè)高。原設(shè)計(jì)稀釋水箱水位低于0.5米,開(kāi)啟補(bǔ)水門補(bǔ)水。水位低,易引起泵入口斷水,漏空氣,影響泵的正常運(yùn)行?,F(xiàn)改為低于0.9米開(kāi)啟補(bǔ)水門,以提高泵入口壓力,保證泵的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
5 結(jié)束語(yǔ)
羅定電廠脫硝系統(tǒng)投運(yùn)以來(lái),基本能滿足國(guó)家政策規(guī)定的排放要求200mg/Nm3以內(nèi)。盡管在運(yùn)行中遇到很多問(wèn)題,但經(jīng)過(guò)電廠方面分析,并采取有效措施,基本都已得到解決,脫硝系統(tǒng)整體運(yùn)行安全,穩(wěn)定。
參考文獻(xiàn)
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