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某柴油機(jī)在功率提升改進(jìn)過程中遇到的問題分析及解決途徑

2016-10-21 19:09童順波
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年7期
關(guān)鍵詞:柴油機(jī)

童順波

摘 要:文章研究某柴油機(jī)在功率提升設(shè)計(jì)改進(jìn)中遇到的問題,分析了柴油機(jī)功率提升后曲軸、氣缸套、活塞、活塞環(huán)等主要零部件機(jī)械和熱負(fù)荷狀況,并對這些零部件進(jìn)行了設(shè)計(jì)改進(jìn),改進(jìn)后的零部件通過了性能和耐久試驗(yàn),滿足了柴油機(jī)功率提升的要求。

關(guān)鍵詞:柴油機(jī);功率提升;改進(jìn)途徑

1 問題的提出

現(xiàn)代柴油機(jī)發(fā)展局勢是升功率越來越大,同時(shí)滿足不斷嚴(yán)格的排放法規(guī)要求。我司某型號柴油機(jī)增壓后功率強(qiáng)化目標(biāo)65KW/r/min,但改進(jìn)前實(shí)際最大功率為53kW/r/min,若功率大于53kW/r/min,柴油機(jī)曲軸箱通風(fēng)裝置排出的氣體會明顯增大,同時(shí)伴有明顯的機(jī)油耗增加現(xiàn)象(增加30%)。

2 為解決功率提升過程遇到的問題,對柴油機(jī)關(guān)鍵零部件分析,以找出改進(jìn)方案

2.1 對柴油機(jī)原氣缸套工作時(shí)產(chǎn)生的相對變形量進(jìn)行校核

氣缸套的相對變形

δ=t/l=PNmax·l·l(3·l·E·J)

式中:t-由于氣缸側(cè)壓力產(chǎn)生的彎曲撓度;

E-材料的彈性模數(shù);

PNmax-氣缸最大側(cè)壓力;

J=π/64(D-D4)-氣缸截面的慣性矩。

δ的許用值≤0.001;實(shí)際計(jì)算δ為0.0013,顯示氣缸套剛度不滿足功率提升后要求。

氣缸套受到柴油機(jī)燃燒的爆發(fā)壓力和活塞的側(cè)壓力。正常情況下,氣缸套與活塞環(huán)貼合良好。當(dāng)氣缸套剛度差,因變形量大產(chǎn)生失圓,缸套和活塞環(huán)之間產(chǎn)生縫隙,燃燒氣體從縫隙中流出,活塞環(huán)刮機(jī)油作用減弱,造成柴油機(jī)曲軸箱通風(fēng)裝置排氣量加大,并帶有排機(jī)油顆?,F(xiàn)象,機(jī)油耗增加。如果變形量過大超出設(shè)計(jì)值,缸套和活塞環(huán)之間接觸不均勻,造成局部接觸應(yīng)力高,潤滑油膜遭到破壞,柴油機(jī)易出現(xiàn)拉缸。

2.2 對功率提升后曲軸強(qiáng)度分析

原柴油機(jī)曲軸材料為QT900-2,表面氮化處理。通過的曲軸的強(qiáng)度校核發(fā)現(xiàn),曲軸的強(qiáng)度安全系數(shù)為1.74(要求安全系數(shù)n≥1.8),原曲軸強(qiáng)度設(shè)計(jì)不能滿足強(qiáng)化后柴油機(jī)要求。

球鐵曲軸滾壓圓角后,疲勞強(qiáng)度能提高30%以上,與曲軸相關(guān)裝配的零部件結(jié)構(gòu)無需改變。曲軸強(qiáng)度校核發(fā)現(xiàn),將曲軸采用氮化加滾壓圓角的工藝方法滿足柴油機(jī)功率強(qiáng)化到65KW/2400r/min功率要求,準(zhǔn)備裝用氮化滾壓圓角曲軸進(jìn)行試驗(yàn)。

3 改進(jìn)方案實(shí)施

提高氣缸套的剛度方法:(1)增加氣缸套厚度可增加剛度,但柴油機(jī)機(jī)體缸套部分水腔體積相應(yīng)會減小,不利于缸套散熱,而柴油機(jī)功率提升后熱負(fù)荷卻增大,因此該方案不可取。(2)將缸套下支撐向上移動(dòng)15mm,增加缸套支撐剛度,從而減少缸套振動(dòng)。該方案柴油機(jī)機(jī)體和缸套改動(dòng)較小,效果明顯,方案可行。柴油機(jī)曲軸由氮化曲軸改為氮化滾壓圓角曲軸,曲軸材料不變。

4 改進(jìn)后性能試驗(yàn)

將裝氣缸套下支撐上移、滾壓圓角曲軸的柴油機(jī)進(jìn)行性能試驗(yàn),柴油機(jī)性能達(dá)到改進(jìn)預(yù)期目的,改進(jìn)前后對比數(shù)據(jù)如表1。

5 可靠性試驗(yàn)情況

將裝氣缸套下支撐上移、滾壓圓角曲軸的柴油機(jī)進(jìn)行功率提升后可靠性試驗(yàn),開始柴油機(jī)工作時(shí)各項(xiàng)性能指標(biāo)表現(xiàn)正常,當(dāng)柴油機(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)200小時(shí)后,柴油機(jī)曲軸箱通風(fēng)裝置排氣量開始增大,并有輕微的排機(jī)油現(xiàn)象,同時(shí)排氣溫度也比可靠性試驗(yàn)開始時(shí)升高25℃,可靠性試驗(yàn)終止。拆開柴油機(jī)進(jìn)行檢測發(fā)現(xiàn),氣缸套有拉缸現(xiàn)象,活塞環(huán)磨損嚴(yán)重,磨損后的活塞環(huán)開口間隙為1.1(耐久試驗(yàn)前開口間隙為0.32)。柴油機(jī)的氣缸套、活塞、活塞環(huán)不滿足功率提升后的柴油機(jī)負(fù)荷要求,可靠性試驗(yàn)失敗。(如圖2所示)

6 可靠性試驗(yàn)出現(xiàn)的問題原因分析

(1)柴油機(jī)功率提升后,活塞、活塞環(huán)所受的機(jī)械負(fù)荷和熱負(fù)荷同時(shí)增加,活塞第一道環(huán)處的潤滑油在高溫下易變質(zhì),變質(zhì)后的潤滑油在活塞環(huán)處形成積碳,活塞環(huán)處于半粘接狀態(tài),活塞環(huán)失去彈性。在潤滑失效的情況下,活塞、活塞環(huán)、氣缸套在工作過程磨損異常加大,很容易出現(xiàn)拉缸,伴隨機(jī)油耗增加,柴油機(jī)曲軸箱廢氣加大。(2)從拆下的活塞看,活塞內(nèi)腔有受高溫變色現(xiàn)象。柴油機(jī)功率提升后,活塞頭部熱負(fù)荷增加后,也會導(dǎo)致活塞頭部熱膨脹過大,容易使活塞頭部與氣缸套發(fā)生粘接,產(chǎn)生拉缸現(xiàn)象。因此,必須采取措施解決活塞頭部及活塞環(huán)處的溫度(特別是第一道活塞環(huán))。

7 可靠性試驗(yàn)出現(xiàn)的問題改進(jìn)方案

7.1 活塞改進(jìn)

(1)活塞頂部采用陽極氧化處理,厚度0.04-0.08,氧化膜層隔熱性好,能使活塞頭部減少熱量吸收,降低活塞頭部溫度。(2)活塞裙部石墨化處理,石墨層厚度0.007-0.015。石墨涂層具有良好的自潤滑性能,活塞裙部噴涂石墨后,即可改善活塞初期磨合性和啟動(dòng)時(shí)的防拉缸性能,又可起減磨作用,減少缸套和活塞摩擦。(3)在活塞頭部內(nèi)第一道環(huán)槽附件增加環(huán)形冷卻油道,機(jī)體上的噴嘴將機(jī)油噴入活塞頭部內(nèi)環(huán)形冷卻油道內(nèi),進(jìn)一步降低活塞頭部熱負(fù)荷(原柴油機(jī)設(shè)計(jì)是在活塞頭部外壁噴油冷卻,冷卻效果差)。

7.2 活塞環(huán)改進(jìn)

(1)第一道活塞環(huán)由桶形環(huán)改為雙面梯形環(huán)。梯形環(huán)在徑向運(yùn)動(dòng)時(shí),測隙不斷變化,能把膠狀油焦從環(huán)槽中擠出,從而使環(huán)槽中的機(jī)油不斷更新,將活塞環(huán)處的積碳減少到最少程度。(2)考慮到排放法規(guī)越來越嚴(yán)格,EGR技術(shù)應(yīng)用是我司降低柴油機(jī)NOX的技術(shù)路線。EGR工作時(shí),廢氣進(jìn)入氣缸內(nèi),廢氣中的微粒吸附在缸套或缸套內(nèi)的機(jī)油上,造成氣缸套、活塞環(huán)磨損增加,而廢氣中的硫化物,最終也可能生成H2SO4,也會對氣缸套、活塞環(huán)等件加速磨損。因此,活塞環(huán)采用鉻陶復(fù)合鍍(CKS),CKS活塞環(huán)具有良好的耐磨性和高溫承載性。

7.3 潤滑冷卻系統(tǒng)的改進(jìn)

將活塞冷卻噴嘴的直徑有φ1.4改為φ1.5,以增加活塞噴嘴噴出機(jī)油量來降低活塞頭部溫度。機(jī)油的主要作用是減少零部件的磨損和摩擦功,對零件表面進(jìn)行冷卻和清洗。采用加大流量機(jī)油泵來滿足活塞冷卻噴嘴處的噴油量增加的需求,改進(jìn)后機(jī)油泵比原機(jī)油泵流量增加了20%,確保柴油機(jī)在高速全負(fù)荷時(shí)機(jī)油壓力仍然達(dá)到設(shè)計(jì)值,也降低了主軸承和連桿軸承的工作溫度,提高這些軸承的可靠性。柴油機(jī)強(qiáng)化程度提高后,傳遞到機(jī)油和冷卻水的熱量也會相應(yīng)增加,該問題通過增加柴油機(jī)的機(jī)油散熱器和冷卻水散熱器散熱面積解決。

7.4 氣缸套的改進(jìn)

氣缸套長期受到活塞環(huán)的往復(fù)運(yùn)動(dòng),受到氣體大的壓力燃燒氣體的高溫沖擊力,工作條件非常惡劣。氣缸套上部承受的壓力特別大,溫度也高,潤滑油膜建立和保持較困難。這要求氣缸套有較好的耐磨性、減磨性、抗咬合性和自潤滑性。原柴油機(jī)裝用硼氣缸套,現(xiàn)采用硼鑄鐵等離子淬火氣缸套提高缸套的耐磨性和抗拉缸性。采用菱形交叉網(wǎng)紋等離子淬火缸套,氣缸套等離子淬火后的網(wǎng)紋硬化帶有極高的硬度,成為氣缸套表面堅(jiān)硬的骨架;而未淬火缸套表面質(zhì)地較軟,在活塞環(huán)與氣缸套運(yùn)動(dòng)摩擦過程中,形成相互封閉的微油池,大大改善了磨損環(huán)境。帶EGR柴油機(jī)吸氣過程中進(jìn)入的微顆粒,也能嵌入而未淬火質(zhì)地較軟缸套表面區(qū),減少了表面劃傷。因此,等離子淬火氣缸套表面有軟硬相間的網(wǎng)絡(luò)組織,具有及好的耐磨性和抗拉缸性。改進(jìn)后的活塞、活塞環(huán)、氣缸套及潤滑冷卻系統(tǒng)裝在帶有EGR的柴油機(jī)進(jìn)行性能試驗(yàn),性能達(dá)到設(shè)計(jì)要求(功率由53KW/2400r/min提升到功率65KW/2400r/min)。同時(shí)柴油機(jī)也順利通過1000小時(shí)可靠性試驗(yàn)。(如表2所示)

耐久試驗(yàn)后氣缸套磨損量為0.003mm,活塞環(huán)開口間隙增加0.035mm,零部件磨損均正常,如圖3所示。

結(jié)束語

通過對該柴油機(jī)的機(jī)體(氣缸套下支撐上移)、曲軸、活塞、活塞環(huán)、氣缸套及潤滑冷卻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)改進(jìn),使該增壓型柴油機(jī)的功率提升了22%,柴油機(jī)性能和可靠性都達(dá)到了設(shè)計(jì)改進(jìn)目標(biāo)。

參考文獻(xiàn)

[1]楊連生.內(nèi)燃機(jī)設(shè)計(jì)[M].中國農(nóng)業(yè)機(jī)械出版社.

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[3]楊國成,等.激光淬火提高氣缸套的耐磨性[J].江蘇理工大學(xué)學(xué)報(bào),2000.

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