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壓水堆核電廠二回路水壓試驗常見問題淺析

2016-11-03 00:01:52朱鋼梁常婷湯玉平楊宇
科技視界 2016年18期
關(guān)鍵詞:水壓試驗核電站

朱鋼梁 常婷 湯玉平 楊宇

【摘 要】核電站二回路水壓試驗是在二回路系統(tǒng)安裝后、調(diào)試前驗證二回路系統(tǒng)管道、設(shè)備的強(qiáng)度及嚴(yán)密性,保證給水管道系統(tǒng)及主蒸汽管道系統(tǒng)運(yùn)行的安全,為常規(guī)島系統(tǒng)調(diào)試、保養(yǎng)創(chuàng)造條件。由于二回路水壓試驗工作涉及面廣、系統(tǒng)較多、參與單位較多、各項工作稍有疏忽直接影響到節(jié)點的實現(xiàn)。對此本文根據(jù)某核電廠1號機(jī)組羅列了水壓試驗過程發(fā)現(xiàn)的問題及其處理措施,為以后各項目的實施提供一定的參考借鑒。

【關(guān)鍵詞】核電站;二回路;水壓試驗

0 概述

二回路水壓試驗是對二回路給水管路和蒸汽管路安裝完成后承壓能力的整體強(qiáng)度性試驗,驗證其滿足設(shè)計要求,為系統(tǒng)后續(xù)的調(diào)試和安全運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

本文從試驗的組織/實施角度,介紹了某核電廠二回路水壓試驗的試驗方法、目的、問題處理及試驗結(jié)果。

1 試驗方法及目的

核電站二回路水壓試驗是工程建設(shè)的里程碑節(jié)點,該節(jié)點的實現(xiàn)表明常規(guī)島的工作重心從安裝向調(diào)試轉(zhuǎn)移。按照目前國內(nèi)大部分核電站的經(jīng)驗反饋都是進(jìn)行聯(lián)合打壓;也有些是進(jìn)行分系統(tǒng)打壓。分系統(tǒng)打壓是各個系統(tǒng)分別進(jìn)行沖洗、充水、排氣、強(qiáng)度試驗、嚴(yán)密試驗;聯(lián)合打壓是從主給水泵出口隔離閥、啟動給水泵出口手動閥、高加、主給水管道、蒸汽發(fā)生器、主蒸汽管道至主汽閥前、旁路蒸汽管道、各主蒸汽用戶前隔離閥。通過兩者的比較,聯(lián)合打壓優(yōu)于分系統(tǒng)打壓:1)從臨時措施上,聯(lián)合打壓臨時措施少;2)從打壓時間上,聯(lián)合打壓時間明顯縮短,優(yōu)化工期;3)從系統(tǒng)移交,聯(lián)合打壓促使各系統(tǒng)較完善便于移交;4)聯(lián)合打壓前進(jìn)行二回路相關(guān)系統(tǒng)的沖洗、吹掃工作,便于后續(xù)系統(tǒng)保養(yǎng)。

2 水壓試驗問題處理

2.1 試驗出現(xiàn)的問題及處理

2.1.1 速率控制問題

一區(qū)試驗時,由于缺乏對臨時泵性能和一區(qū)系統(tǒng)范圍小這兩個特點的認(rèn)識,調(diào)節(jié)一區(qū)系統(tǒng)壓力變化靠臨時升壓泵旁路閥和出口手動閥來控制,導(dǎo)致一開始在壓力從0升到2MPa時,壓力梯度變化很大,且存在一次超出壓力變化范圍的現(xiàn)象,同時壓力也無法控制穩(wěn)定在第一個壓力平臺2MPa,后在ARE管道上找了一根較細(xì)的排氣管道,通過管道上兩個排氣閥ARE107VL和ARE108VL配合調(diào)節(jié),才將壓力變化速率準(zhǔn)確控制和穩(wěn)定控制,此方法也成功應(yīng)用于后續(xù)一、二區(qū)聯(lián)合試驗時控制壓力變化率。另進(jìn)行停泵、切換閥門操作時,一定要慢,盡最大可能的減小壓力瞬態(tài)。

2.1.2 壓力監(jiān)視問題

臨時高量程就地壓力表量程與遠(yuǎn)傳表量程不一致,導(dǎo)致在升壓過程中發(fā)現(xiàn)變送器就地本體比主控DCS中相差0.5MPa且讀數(shù)不精確,后來儀控人員核對儀表正常后通過遠(yuǎn)傳表就地顯示讀數(shù)來及時反饋;因此試驗時要盡量選用在就地能看升壓速率的表,這樣能減小管道超壓的風(fēng)險,因為試驗時發(fā)現(xiàn)就地變化比主控變化明顯快很多;就地調(diào)節(jié)閥門后,主控過一段時間才反應(yīng),往往導(dǎo)致調(diào)節(jié)過快或調(diào)節(jié)過慢的超調(diào)情況發(fā)生。此外壓力變送器與就地壓力表要裝在一個柜子里;才能便于相互檢驗。另外壓力控制一定要選擇管道且離高量程變送器壓力表或?qū)S镁偷貕毫Ρ斫氖杷y或排氣閥,便于信息的最快傳遞,來實現(xiàn)壓力變化的精確控制。

2.1.3 電動閥邊界問題

所有電動閥邊界一定要用電源關(guān)閉后再手動緊固。因為前期為了保護(hù)閥門,常規(guī)島所有電動閥均設(shè)定為限位關(guān)。這種關(guān)閉容易導(dǎo)致閥門關(guān)閉不嚴(yán),所以在做二回路水壓試驗前將所有的邊界相關(guān)電動閥均手動緊過,保證試驗順利完成。

2.1.4 化學(xué)加藥及取樣問題

除氧器內(nèi)的水加熱到 85℃加入聯(lián)氨打循環(huán)后,水質(zhì)中的兩個指標(biāo):PH 值和氨濃度均不滿足要求。在斷斷續(xù)續(xù)加入聯(lián)氨和氨液的過程中,當(dāng)化學(xué)藥劑量已達(dá)福清核電總藥劑量(聯(lián)氨 200Kg;氨:20Kg)時,現(xiàn)場試驗室測得的 PH 值仍為 9.7(要求大于10);聯(lián)氨氨濃度為:40ppm(要求大于 75ppm)。在兩次分析異常后,重新更換了取樣點再次進(jìn)行取樣分析,水質(zhì)分析結(jié)果滿足二回路水壓試驗用水要求。由于之前的取樣點是 ADG001BA 底部 APA 泵入口下降段的正式取樣點,當(dāng)時試驗時該管段為死水,所以該取樣點不具有代表性,導(dǎo)致測量結(jié)果不能準(zhǔn)確反映水質(zhì)狀況。另外對于化學(xué)加藥量及如何添加聯(lián)氨及氨,考慮到加氨及聯(lián)氨對PH有相互影響,實際執(zhí)行時因為提前計算好了加藥量并制定加藥方案,故能做到心中有數(shù)。

2.1.5 蒸發(fā)器頂部排氣孔堵塞問題

1#、2#SG 在儀表管 VVP800/805/810/815VV 處排出水以及在GCT132/133/134/135VV 下游排出連續(xù)水來的時間基本一致,但在2#SG 排出水來后,1#SG 出水時間幾乎慢了 3 小時,從 1#SG 頂部的排氣量和聲音以及出水后無壓、溢流的狀態(tài)來看,懷疑是 1#SG水面上有臟物,部分堵塞排氣孔所致。在檢查現(xiàn)場無漏水的情況下,反復(fù)快速開關(guān)該閥或用硬物捅排氣管的方法來改善排氣,但是存在操作人員被高溫水燙傷的風(fēng)險,所以要預(yù)先做好防燙措施,該儀表管后續(xù)安裝單位進(jìn)行了檢查。

2.1.6 儀表根閥及疏水閥滴漏問題

ARE009KD 文丘利管的 7 個儀表管閥有 5 個在 2.0MPa 時,全部出現(xiàn)滴漏情況,現(xiàn)場用 F 扳手已經(jīng)無法緊固。后續(xù)嘗試采取先適當(dāng)開一個小開度對閥門沖洗,再重新關(guān)閥的方式,這一問題得以解決。

2.1.7 臨時墊片爆裂問題

在壓力升到 8.9MPa 左右時,1VVP174VV 和 1VVP175VV 閥前與管道連接的臨時墊片均爆開,導(dǎo)致系統(tǒng)壓力快速下降,無法控制。

后關(guān)閉閥前手動隔離閥隔離后,才將壓力穩(wěn)定并重新更換了墊片。建議試驗時,要對臨時墊片的安裝更加重視并提出更高要求。

2.1.8 法蘭滲漏問題

在用 XCA 輔汽暖管 ADG 管道時,ADG028VV 閥前法蘭漏冷凝水,漏量較大。與此同時,在進(jìn)汽管道上還有幾個疏水閥連接法蘭存在滴漏和滲漏。立即關(guān)閉上游進(jìn)汽閥,拆開保溫進(jìn)行處理,后續(xù)也對疏水閥法蘭漏水進(jìn)行了緊固。

2.1.9 安全閥有動作風(fēng)險

二回路水壓試驗安全閥存在很大的風(fēng)險,需引起夠的重視。如果安全閥未整定到位,在壓力未到達(dá)動作定值就動作,且未正常回座(由于管道介質(zhì)中有雜質(zhì)),導(dǎo)致壓力快速失控下降,使蒸發(fā)器和相關(guān)管道設(shè)備承受較大的應(yīng)力瞬變。建議水壓試驗時,臨時安全閥要裝在上游有手動隔離閥的管道上,如果發(fā)現(xiàn)安全閥誤動,立即關(guān)閉安全閥上游的手動隔離閥,防止較大壓力瞬變的發(fā)生。

2.1.10 ADG 泵電機(jī)軸承溫度過高問題

水壓試驗前,啟動 ADG001PO 給 ADG001BA 打循環(huán)時,發(fā)現(xiàn)ADG001PO 電機(jī)在轉(zhuǎn)了 4 小時之后,軸承溫度最高上漲到 93℃,立即停泵,導(dǎo)致除氧器水箱無法打循環(huán),影響除氧器加熱和加化學(xué)藥劑。據(jù)反饋,該電機(jī)在試車時就曾出現(xiàn)過電機(jī)軸承溫度高,但一直沒有帶病運(yùn)轉(zhuǎn),只是簡單在電機(jī)軸外部涂抹油脂試轉(zhuǎn)合格。后續(xù)經(jīng)過近 1 天時間處理,重新啟動,在運(yùn)行 15 個小時中,該點溫度穩(wěn)定運(yùn)行在83℃左右,仍離報警值90℃較近,試驗后聯(lián)系廠家服務(wù)進(jìn)行了處理。

2.1.11 人員操作不當(dāng)導(dǎo)致升壓泵出口臨時接管爆裂問題

水壓試驗過程中,安裝人員啟動升壓泵后出口臨時管突然爆裂,立即停泵。后檢查發(fā)現(xiàn)溝通不暢未傳達(dá)到位,升壓泵出口閥尚未全部開啟就開始啟泵,而此時升壓泵本身小流量閥無開度,導(dǎo)致出口臨時管道急速升壓而爆裂。這是因人員操作失誤引起,值得進(jìn)行經(jīng)驗反饋和學(xué)習(xí),這也直接導(dǎo)致工期延誤了半天。

3 總結(jié)

二回路水壓試驗從升壓到降壓結(jié)束只有10多小時,但是在試驗方案的確認(rèn)、工作文件的編制等都需要花費(fèi)很長的時間去準(zhǔn)備,只有前期各項工作按質(zhì)按量的開展才是二回路水壓能順利安全進(jìn)行的條件。根據(jù)各個電廠的實際情況,對照國家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計院文件、廠家資料進(jìn)行核實;參照其他電廠的經(jīng)驗教訓(xùn)進(jìn)行改進(jìn),這樣才能更好的完成二回路水壓試驗。

【參考文獻(xiàn)】

[1]建設(shè)部.GB50235-2010 工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范[S].

[2]核工業(yè)第二研究設(shè)計院.RCC-M壓水堆核島機(jī)械設(shè)備設(shè)計和建造規(guī)則[S].1993.

[3]海南昌江核電工程.主給水系統(tǒng)手冊[S].9.1章.

[4]海南昌江核電工程.海南蒸汽發(fā)生器竣工文件質(zhì)量分卷[Z].

[5]海南昌江核電工程.蒸汽發(fā)生器水壓試驗導(dǎo)則[Z].

[6]電力部.電力建設(shè)施工技術(shù)規(guī)范 第五部分:管道及系統(tǒng)DL5190-2012[S].

[責(zé)任編輯:楊玉潔]

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