胡光濤
文章編號:2095-6835(2016)17-0146-01
摘 要:以江蘇徐礦2×330 MW循環(huán)流化床鍋爐為研究對象,介紹了2套已投運摻燒煤泥系統(tǒng)的基本情況。通過相關(guān)對比、分析,得出能有效解決摻配煤泥時堵塞、滯留的問題,可以大幅度提高煤泥摻燒比例的方案。這個方案效果顯著,在保證循環(huán)流化床鍋爐大比例摻燒煤泥的安全性、經(jīng)濟性方面有一定的借鑒意義。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床;煤泥;摻燒比例;全膜式水冷壁結(jié)構(gòu)
中圖分類號:TK229.6+6 文獻標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.17.146
1 設(shè)備概況
江蘇徐礦綜合利用發(fā)電有限公司2×330 MW機組DG -1065/17.5-541/541-Ⅱ19型CFB鍋爐采用自然循環(huán)、單汽包、單爐膛、一次中間再熱和平衡通風(fēng)設(shè)計。爐膛內(nèi)部采用全膜式水冷壁結(jié)構(gòu),前上部沿寬度方向分別布置12片屏式過熱器和6片屏式再熱器,后墻布置2片水冷蒸發(fā)屏;爐膛底部是水冷壁管彎制的水冷風(fēng)室,爐膛后墻下部布置有6臺滾筒式冷渣器,它是由中間隔墻將尾部煙道分為2個部分,煙道靠近爐側(cè)布置有3組低溫再熱器,另一側(cè)從上到下布置有2組高溫過熱器、2組低溫過熱器,前后煙道向下合成一個,依次布置2組螺旋鰭片管式省煤器、煙氣擋板和1個四回程空氣預(yù)熱器;爐膛與尾部煙道之間還布置有3臺汽冷式旋風(fēng)分離器,每臺分離器下部分別布置1臺非機械型雙路J閥回料裝置。
2 煤泥摻燒方式
我公司的煤泥主要來自徐礦集團各煤礦洗煤廠洗煤,含水量在(30±3)%,比例為1.15 t/m3,粒徑小于等于0.3 mm,它主要通過以下2種方式進入爐膛內(nèi)。
2.1 煤泥從爐頂雙點給料燃燒
外來煤泥通過輸送裝置,經(jīng)爐膛頂部兩側(cè)的2個煤泥加入口送入爐內(nèi)。我公司煤泥輸送裝置設(shè)備采用1爐2倉2泵1管,由1個板式分配器切換備用系統(tǒng),由1只電動旋轉(zhuǎn)式分流器分流,主要工藝流程為:裝載機→強力攪拌倉→振動篩→柱石刮板機→攪拌緩沖倉→預(yù)壓螺旋→煤泥泵→爐頂。
這種給料方式采用結(jié)團燃燒的原理,煤泥經(jīng)輸送系統(tǒng)送入鍋爐的頂部,從爐膛頂部呈團狀下落,在送入爐膛后,煤泥團表面水分先蒸發(fā),外表形成硬殼。在進一步下落的過程中,煤泥團內(nèi)部水分汽化,產(chǎn)生熱爆,進而形成更小的煤泥團,依次循環(huán)。當(dāng)下落到一定高度時,煤泥團全部爆裂燃燒。
2.2 煤泥摻燒原煤或煤矸石入爐燃燒
我公司給煤經(jīng)兩級破碎機破碎合格后由輸煤皮帶輸送到煤倉,由16臺稱重式給煤機送入爐膛,煤倉各2個煤斗,供2臺給煤機下煤。原煤或煤矸石摻入煤泥后粒度變細,含水量增加,黏度增大,使得煤顆粒之間、煤與煤倉壁之間的摩擦力增大,且上部煤由于自身重力的原因,使含水分較多的煤擠壓成團,造成煤倉棚煤、滯煤,給煤機斷煤,落煤管堵煤。這不僅使得煤泥摻燒比例有限,而且嚴(yán)重影響了鍋爐安全運行。針對此情況,公司曾采取在原煤斗四周和下部加裝空氣炮、振打器等補救措施,效果不是很理想。這樣做,雖然在一定程度上緩解了堵煤、斷煤的情況,但并沒有從根本上解決問題。為了保證給煤系統(tǒng)的暢通,公司進行多方面的專項調(diào)研,同時,結(jié)合煤種、煤質(zhì)的實際狀態(tài),對煤倉進行中心給料機改造。中心給料機的給煤量在額定范圍內(nèi)可以通過變頻調(diào)速對給煤進行無極連續(xù)調(diào)節(jié),以充分保證給煤量的均勻性和穩(wěn)定性。
3 煤泥摻燒效果分析
在煤泥泵輸送系統(tǒng)中,由于煤泥屬于含水率比較高的黏稠狀物質(zhì),長期存放容易導(dǎo)致煤質(zhì)顆粒下沉,水分從煤泥中析出,形成固、液分層,且煤泥的密度大,黏度高,輸送過程的阻力也比較大,導(dǎo)致煤泥無法進入下一級設(shè)備。同時,煤泥中含有大量的雜質(zhì),容易導(dǎo)致輸送設(shè)備被堵塞,嚴(yán)重時可能會導(dǎo)致設(shè)備損壞。由于該系統(tǒng)燃料是直接從爐膛頂部給入的,煤泥給入點距離爐膛的煙氣出口太近,當(dāng)燃料進入爐膛后,從煤泥上脫落的碎屑將隨著煙氣直接進入旋風(fēng)分離器。另外,在燃料熱爆過程中,有大量的煤泥碎屑會隨著煙氣上升。由于煤泥本身粒徑比較小,在爐膛內(nèi)的一次停留時間不足,就會導(dǎo)致鍋爐燃燒效率偏低,煙氣中的飛灰含碳量升高,排放的灰渣很難被綜合利用。
采用原煤或煤矸石摻燒煤泥的燃燒方案,其輸送流程是:來煤通過原煤倉→中心給料機→給煤機,直接將其送至給煤口入爐,燃料很快在爐膛內(nèi)被加熱、燃燒。由于燃料從爐膛下部給入,所以,燃料在爐膛內(nèi)的一次停留時間足夠長,鍋爐燃燒效率高,且摻燒比例不受影響。隨著煤泥的產(chǎn)出量逐漸增高,煤泥摻燒比例也逐漸增高,單臺機組摻燒從每小時幾噸、十幾噸已達到了幾十噸。我公司在300 MW等級機組中最大摻燒比例已經(jīng)達到60%以上。在完成中心給料機的改造后,鍋爐在額定工況下均能保持較高的床溫和燃燒效率,且床壓波動比較小,鍋爐運行平穩(wěn)。
4 結(jié)論
煤泥的摻燒對于循環(huán)流化床鍋爐降低發(fā)電成本、減少受熱面的磨損、延長運行周期大有益處。我公司在國內(nèi)大中型循環(huán)流化床鍋爐摻燒煤泥經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身實際情況進行分析、總結(jié),選用煤泥從爐膛下部入爐燃燒的方式。在設(shè)計和改造原煤倉時,通過中心給料機旋轉(zhuǎn)均勻給煤,不僅能保證鍋爐運行的穩(wěn)定性,還能降低運營成本,解決煤泥排放對環(huán)境的污染,能取得良好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。該方案具有占地面積小、建筑成本低、維護費用少、節(jié)能降耗等優(yōu)勢,有良好的應(yīng)用前景,值得推廣。
參考文獻
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