余明程 王光華 李文兵 朱政 李進 舒廣 朱亦男
(1.武漢科技大學化學工程與技術(shù)學院 武漢430081;2.武漢平煤武鋼聯(lián)合焦化有限責任公司 武漢430082)
大氣污染治理
焦爐加熱過程中熱力型氮氧化物的生成及影響因素研究
余明程1,2王光華1李文兵1朱政1李進1舒廣1朱亦男1
(1.武漢科技大學化學工程與技術(shù)學院武漢430081;2.武漢平煤武鋼聯(lián)合焦化有限責任公司武漢430082)
以武鋼焦化公司6 m、7 m、7.63 m 3種爐型焦爐為對象,研究了焦爐加熱過程中熱力型氮氧化物的生成規(guī)律和影響因素。結(jié)果表明,焦爐氮氧化物排放量與爐型、空氣過剩系數(shù)以及立火道溫度有著直接的關(guān)系。7 m、7.63 m焦爐的氮氧化物排放量平均值均在210 ppm以下,6 m焦爐氮氧化物排放量平均值在400 ppm以上。6 m焦爐廢氣中NOx排放量明顯高于7 m和7.63 m焦爐,這是由于7 m和7.63 m焦爐采用了分段加熱方式 ,可以有效控制在焦爐加熱過程中熱力型NOx的生成,有利于減少最終煙氣中NOx的濃度。
熱力型氮氧化物 空氣過剩系數(shù) 立火道溫度 分段加熱
氮氧化物(NOx)是造成大氣污染的主要污染源之一。NOx的排放會給自然環(huán)境和人類生產(chǎn)、活動帶來嚴重的危害,包括對人體的致毒作用、對植物的損害作用、形成酸雨或酸霧與碳氫化合物形成光學煙霧、破壞臭氧層等。近年來,由于國民經(jīng)濟快速發(fā)展,拉動煉焦行業(yè)迅速增長,焦爐排放的NOx逐漸引起了人們的關(guān)注。武鋼作為中央企業(yè),應積極履行社會責任,大力推進節(jié)能減排,積極探索和實施焦爐氮氧化物減排技術(shù)。焦爐加熱過程中所產(chǎn)生的氮氧化物按生成機理不同分為熱力型NOx(Thermal NOx)、快速型NOx(Prompt NOx)和燃料型NOx(Fuel NOx)3種類型[1]。武鋼焦化焦爐均使用混合煤氣加熱,焦爐煤氣摻混比6 m焦爐為3%~5%,7m和7.63m焦爐為5%~8%,用含N組分的焦爐煤氣加熱,其生成的NO量所占比例最多不超過5%;而用貧煤氣加熱,則全部是熱力型的NOx。所以燃燒過程中生成的NOx,主要是熱力型NOx,因此在焦爐加熱過程中控制熱力型NOx的生成,就能在很大程度上降低焦爐廢氣中氮氧化物的排放。
1.1實驗設(shè)備
實驗所采用的儀器是KANE QUINTOX(英國凱恩公司)便攜式煙氣分析儀,整個裝置由高溫取樣探針、強力吸泵、反應器和顯示器四個部分組成,可測量氧氣、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫等。
1.2實驗過程
實驗的取樣主要集中在武漢平煤武鋼聯(lián)合焦化有限責任公司(簡稱武鋼焦化公司)的6 m(7#、8#焦爐)、7 m(新5#焦爐)、7.63 m(9#、10#焦爐)三種爐型五座焦爐,取樣位置主要在分煙道翻板前的機焦側(cè)和分煙道翻板后。新5#焦爐是將1.2 m長的高溫探針通過銅配件和硅膠管與分煙道翻板后的取樣位置連接好;7#、8#焦爐是將1.2 m長的高溫探針分別插入分煙道的機、焦側(cè);9#、10#焦爐將1.2 m長的高溫探針插入分煙道翻板后。將高溫探針的膠管與分析儀的強力吸泵連接好,然后按順序連接好KANE QUINTOX便攜式煙氣分析儀的電路,接通電源,將顯示器打開,等待機器預熱完成后,各成分數(shù)據(jù)穩(wěn)定后即可讀取數(shù)據(jù)。由于KANE QUINTOX便攜式煙氣分析儀的強力吸泵一直在工作,即試樣也一直在更新,所以每隔一分鐘即可讀取一組數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)記錄下來或者直接采用KANE QUINTOX便攜式煙氣分析儀的打印機將數(shù)據(jù)打印出來。
2.1焦爐爐型對熱力型氮氧化物排放的影響
分別對武鋼焦化公司的6 m(7#、8#焦爐)、7 m(5#焦爐)、7.63 m(9#、10#焦爐)三種不同爐型的焦爐在整個結(jié)焦過程中進行氮氧化物的監(jiān)測,其氮氧化物排放量的平均值如圖1所示。
圖1 不同爐型氮氧化物排放平均濃度
由圖1可以看出,7 m、7.63 m焦爐的氮氧化物排放平均值均在210 ppm以下,6 m焦爐氮氧化物排放平均值在400 ppm以上。6 m焦爐的NOx的排放量明顯高于7 m和7.63 m焦爐,這與焦爐爐型和加熱方式有關(guān)。炭化室高度為6 m焦爐和7 m焦爐是目前國內(nèi)煉焦行業(yè)頂裝焦爐大型化的主力爐型,6 m焦爐系列爐型有JN60和JNX60,JN60型焦爐為雙聯(lián)火道、廢氣循環(huán)、焦爐煤氣下噴、貧煤氣和空氣側(cè)入復熱式煉焦爐;JNX60型焦爐為雙聯(lián)火道、廢氣循環(huán)、焦爐煤氣下噴、蓄熱室分格下調(diào)、復熱式煉焦爐。7 m焦爐系列爐型有JNX-70-2、JNX3-70-1和JNX3-70-2,除JNX3-70-1和JNX3-70-2型焦爐采用多段加熱外,均為雙聯(lián)火道、廢氣循環(huán)、焦爐煤氣下噴、貧煤氣側(cè)入、蓄熱室分格下調(diào)、復熱式煉焦爐。炭化室高度7.63 m采用分段加熱、廢氣循環(huán)、爐體高向加熱均勻、蓄熱室分格技術(shù),具有結(jié)構(gòu)先進、嚴密,功能性強,加熱均勻等特點。武鋼焦化公司的所有焦爐均采用廢氣循環(huán) ,廢氣循環(huán)使相當數(shù)量的下降氣流的廢氣進入上升氣流,降低了氣流的溫度,在一定程度上淡化了燃氣和空氣濃度 ,而減緩了燃燒強度,使實際燃燒溫度降低,從而降低NOx生成量。其中7 m和7.63 m焦爐采用了廢氣循環(huán)及分段加熱技術(shù),從理論上講,采用分段加熱技術(shù)的焦爐,可以分段供入空氣形成分散燃燒,而使燃燒強度更加降低,有利于減少NOx的排放。
2.2空氣過剩系數(shù)對熱力型氮氧化物生成的影響
為了使焦爐立火道內(nèi)的煤氣充分燃燒 ,需要供入過量的空氣 ,過量空氣與理論需求量之比為空氣過剩系數(shù),用α表示。由于在實際工業(yè)生產(chǎn)中,所設(shè)定的α值均在最佳值范圍之內(nèi) ,無法人為地將 α值設(shè)定得過大或過小來進行研究。實驗通過廢氣中O2、CO、CO2計算得到的α值與NOx的關(guān)系如圖2所示。
圖2 NOx濃度隨空氣過剩系數(shù)的變化
由圖2可知,隨著空氣過剩系數(shù)的增大,NOx濃度先增大后減小,在 α=1.11附近取得最大值。這是因為當α接近1.00時燃燒處于貧氧狀態(tài)時,NOx的生成受到氧氣缺乏的限制 ,因此NOx濃度最低;一旦當 α超過1.05時,NOx濃度就顯著增加;當空氣過剩量增加到 α=1.2以后,雖然處于富氧狀態(tài),但因大量過剩冷空氣的存在,爐膛高溫區(qū)域縮小平均溫度下降,使NOx生成量受到活化能的限制而降低[2]。在實際生產(chǎn)中由于要使得燃料充分燃燒,需要供入過量的空氣。用焦爐煤氣加熱時,據(jù)焦爐結(jié)構(gòu)不同 ,α=1.2~1.25;用高爐煤氣加熱時,由于惰性成分含量高,α可低些,α=1.10~1.20[3]。因此在分段加熱的基礎(chǔ)上,采用分段供入空氣,雖然空氣總供入量一定但是每個階段的空氣量都較小,這樣可以使燃料的燃燒在遠離熱力型NOx的理論條件下進行。一般情況下,7 m和7.63 m焦爐采用分三段供入空氣,在立火道底部的第一段燃燒時,將空氣供入量減少到總?cè)紵諝饬康?0%~75%(相當于理論空氣量的80%),即α≯0.8,使燃料在缺氧的富燃燒條件下燃燒。由于 α<1,不僅降低了燃燒區(qū)內(nèi)的燃燒速度和溫度水平,而且在還原性氣氛中降低了NOx的生成速率,抑制了NOx在這一燃燒階段中的生產(chǎn)量。第二段供空氣量不宜大,供入第二段空氣后,α最好<1。第二段供氣位置應避開上升氣流高溫區(qū)的部位送入(焦爐上升氣流火道溫度最高部位,大體為距炭化室底1 000~1 500 mm處)。到第三段時,火道中的α值達到1.2左右,這樣使第一段和第二段都在遠離理論空氣比的條件下進行,到了第三段雖然α達到1.2,但溫度已不高,可燃成分已不多,而且還有第一段和第二段大量廢氣的沖淡,所以第三段供的空氣在很大程度上是保證上升氣流燃燒完全。從理論上說,第一段空氣系數(shù)越小,對氮氧化物控制效果越好,對焦爐來說,一段空氣量過小,會出現(xiàn)焦爐炭化室底部溫度低,而上部溫度高,故第一段保持α值α≯0.8即可[1]。正是因為7 m和7. 63 m焦爐采用了分段加熱技術(shù),工藝條件明顯優(yōu)于6 m焦爐,所以NOx的排放量較6 m焦爐低。
2.3立火道溫度對熱力型氮氧化物生成的影響
武鋼焦化公司的焦爐均使用混合煤氣加熱,焦爐煤氣摻混比6 m焦爐為3%~5%,7 m和7.63 m焦爐為5%~8%,用含N組分的焦爐煤氣加熱,其生成的NO量所占比例最多不超過5%。而用貧煤氣加熱 ,則全部是溫度熱力型的NOx。所以燃燒過程中生成的NOx,主要是溫度熱力型NOx,即在高溫環(huán)境下由燃燒空氣中的氮氣和氧氣生成的NOx。由捷里道維奇機理知[4-8],熱力型NOx的生成主要影響因素是溫度,溫度對熱力型NOx的生成速率的影響幾乎呈指數(shù)函數(shù)關(guān)系。其次,反應環(huán)境中的氮氣和氧氣濃度及停留時間對熱力型NOx的生成速率也有著重要的影響。
針對6 m、7 m、7.63 m焦爐,分別測定每個爐型各燃燒室立火道溫度,如圖3~圖8所示。
圖3 7 m 焦爐橫排溫度
圖4 6 m 焦爐橫排溫度
圖5 7.63 m 焦爐橫排溫度
圖6 7 m 焦爐燃燒室平均溫度
圖7 6 m焦爐燃燒室平均溫度
圖8 7.63 m焦爐燃燒室溫度
由圖3~圖5可以看出7 m焦爐各立火道溫度基本上處于1 200℃~1 300℃之間,各立火道溫度分布較均勻;6 m焦爐各立火道溫度基本上處于1 250℃~1 350℃之間,分布也較均勻;7.63 m焦爐各立火道溫度分布區(qū)間跨度較大,有極少數(shù)立火道溫度高于1 350℃、或低于1 150℃,這是由于焦爐砌筑過程中極少數(shù)立火道堵塞造成的,90%以上立火道溫度分布在1 200℃~1 300℃之間。由圖6~圖8可以看出,7 m焦爐各燃燒室平均溫度處于1 250℃左右,6 m焦爐各燃燒室平均溫度處于1 300℃~1 330℃之間,7.63 m焦爐各燃燒室平均溫度處于1 200℃~1 300℃之間。由于焦爐測溫在下降氣流時進行,考慮到冷卻校正值、測溫點等因素,實際測量的立火道溫度與加熱煤氣實際燃燒的最高溫度相差200℃以上。因此可估計7 m焦爐立火道實際溫度處于1 450℃左右,6 m焦爐立火道實際溫度處于1 500℃~1 530℃之間,7.63 m焦爐立火道實際溫度處于1 400℃~1 500℃之間。資料表明[6],在1 350℃以下時,熱力型NO的排放量是很小的,隨著溫度的升高,NOx的排放量迅速增加,當溫度超過1 500℃時,溫度每上升100℃,反應速率將增加6~7倍。由于7 m和7.63 m焦爐立火道實際溫度均低于1 500℃,而6 m焦爐絕大多數(shù)立火道實際溫度在1 500℃以上,導致熱力型NO生成速率急速上升,最終使排放廢氣中的氮氧化物含量明顯升高。
此外,影響熱力型NOx生成的另一個主要因素是反應環(huán)境中的氮氧在高溫區(qū)的停留時間。停留時間的延長 ,會使熱力型NOx排放量增加。在焦爐立火道中,氣流流速一般在0.5 m/s左右,所以在高溫區(qū)停留時間大體在2 s左右[1]。在日常操作過程中可以通過調(diào)節(jié)風門及煙道吸力,在保證入爐煤氣合理燃燒及焦餅上下均勻成熟的情況下,縮短煙氣在高溫區(qū)停留時間,從而達到減低氮氧化物排放量的目的。
(1)焦爐熱力型氮氧化物排放量與爐型和加熱技術(shù)有著直接的關(guān)系,7 m和7.63 m焦爐由于采用了分段加熱方式在工藝上優(yōu)于6 m焦爐,有利于降低廢氣中NOx的排放量。
(2)分段加熱一方面能合理地控制每個階段空氣供入量,降低了燃燒高溫區(qū)氮氧濃度和停留時間;另一方面能使燃燒分散,降低了立火道溫度,使燃燒在遠離熱力型NOx生成的理論條件下進行,從而能有效控制焦爐加熱過程中NOx的排放。
(3)在日常的生產(chǎn)操作中,要加強熱工管理,做到爐溫均勻,避免發(fā)生局部高溫現(xiàn)象而導致NOx大量生成。
[1]鐘英飛.焦爐加熱燃燒時氮氧化物的形成機理及控制[J].燃料與化工,2009,40(6):1-3.
[2]吳德飛 ,孫毅,毛羽.空氣過剩系數(shù)對瓦斯燃燒器燃燒和NOx排放性能影響的三維模擬計算[J].石油化工設(shè)備技術(shù),2005,26(2):31-37.
[3]姚昭章 ,鄭東明.煉焦學[M].第3版.北京:冶金工業(yè)出版社,2008.
[4]蘇勝.氣體燃料再燃降低氮氧化物排放的實驗研究與數(shù)值模擬[D].武漢:華中科技大學,2007.
[5]王明.混煤燃燒氮氧化物排放特性試驗研究[D].濟南:山東大學,2008.
[6]王彥賀.配煤對燃燒及污染物排放性能影響的試驗研究和數(shù)值模擬[D].天津:天津大學,2002.
[7]孫保民,王頂輝,段二明 ,等.空氣分級燃燒下NOx生成特性的研究[J].動力工程學報,2013,33(4):261-266.
[8]刑德山 ,閻維平.一種熱力型NOx發(fā)生器的設(shè)計和數(shù)值模擬[J].環(huán)境科學與技術(shù),2008,31(11):109-111.
Research on Formation and Influence Factors of Thermal NOx During Coke Oven Heating
YU Mingcheng1,2WANG Guanghua1LIWenbing1ZHU Zheng1LI Jin1SHU Guang1ZHU Yinan1
(1.College of Chemical Engineering and Technology,Wuhan University of Science and Technology Wuhan 430081)
The formation mechanisms and influence factors of thermal NOxin the process of coke oven combustion are investigated,which focuses on the WISO’s 6 m,7 m,and 7.63 m coke oven.Results show thatthe emissions of nitrogen oxides about coke oven have a directrelationship with the furnace,excess air ratio and flue temperature.The average NOxemission caused by 7 m and 7.63 m coke oven is under 210 ppm,while the 6 m coke oven is above 400 ppm.The amountof nitrogen oxides in the exhaust gas from 6m coke oven is apparently higher than that from 7 m and 7.63 m coke oven,because both of the 7 m and 7.63 m coke oven are using segmented heating,which can effectively control production of thermal NOxin the process of heating and reduce the NOxin the flue gas.
thermal NOxexcess air ratio flue temperature segmented heating
余明程,男,碩士,助理工程師,主要從事焦爐生產(chǎn)中氮氧化物的生成機理和減排技術(shù)研究。
(2015-06-05)