謝翊昕
摘 要:開關(guān)跳閘事故時(shí)變電運(yùn)行中比較常見的問題,對(duì)變電線路的運(yùn)行有很大影響。文章以武陽變#1一次主變開關(guān)跳閘事故為例,分析事故的產(chǎn)生原因,并提出整改措施。
關(guān)鍵詞:主變線路;開關(guān)跳閘;事故
中圖分類號(hào):TM77 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2016)29-0097-02
1 跳閘情況
2015年3月6日16時(shí)15分,遙控合閘操作10 kV白坑線911開關(guān)時(shí),白坑線911過流Ⅰ段保護(hù)動(dòng)作跳閘,同時(shí),#1主變差動(dòng)速斷保護(hù)動(dòng)作,#1主變兩側(cè)開關(guān)跳閘。18時(shí)22分,白坑變10 kV寶橋線、三坪線負(fù)荷轉(zhuǎn)移至#2主變供電,19時(shí)57分,武陽變#1主變恢復(fù)運(yùn)行,損失負(fù)荷約20 MW。
2 跳閘過程分析
2.1 事故前運(yùn)行方式
武陽變#1主變、#2主變并列運(yùn)行,10 kVⅠ段、Ⅱ段母線合環(huán)運(yùn)行,10 kVⅠ段母線帶10 kV寶橋線、白坑線、三坪線線路,10 kVⅡ段母線帶10 kV新店線、文美線、寶豐線、文洋線、南霞線線路。
2.2 跳閘經(jīng)過
2015年3月6日14時(shí)36分,武陽變10 kV白坑線911開關(guān)過流Ⅰ段(瞬時(shí)速斷)、10 kV備自投過流Ⅱ段保護(hù)動(dòng)作,10 kV白坑線911、母分900開關(guān)跳閘,調(diào)控中心當(dāng)值人員立即通知山格所,組織人員巡線。
16時(shí)13分,山格所匯報(bào)10 kV白坑線#32桿Z-1017開關(guān)及#29桿P-1136刀閘已由合閘轉(zhuǎn)分閘,前段線路經(jīng)巡線查無異常,人員撤離,要求試送10 kV白坑線。
16時(shí)15分,調(diào)控人員遙控合閘10 kV白坑線911開關(guān)時(shí),白坑線911開關(guān)過流Ⅰ段保護(hù)動(dòng)作跳閘,同時(shí),#1主變差動(dòng)速斷保護(hù)動(dòng)作,#1主變兩側(cè)開關(guān)跳閘。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)白坑線911開關(guān)柜內(nèi)出線電力電纜頭燒毀。
18時(shí)22分,經(jīng)隔離故障點(diǎn)后,武陽變10 kV寶橋線、三坪線負(fù)荷轉(zhuǎn)由#2主變供電。
18時(shí)50分,武陽變#1主變由熱備用轉(zhuǎn)檢修,由變電檢修班組織人員對(duì)#1主變本體及進(jìn)線電纜進(jìn)行檢查,無發(fā)現(xiàn)異常,19時(shí)57分,武陽變#1主變恢復(fù)運(yùn)行
3月7日00時(shí)18分,電話下達(dá)許可武陽變10 kV白坑線911開關(guān)柜至10 kV白坑線#0桿電纜頭制作試驗(yàn)(搶修)工作,02時(shí)54分,搶修工作辦理終結(jié),03時(shí)11分,武陽變10 kV白坑線911線路由檢修轉(zhuǎn)運(yùn)行。
3 原因分析
主變差動(dòng)保護(hù)2015年3月6日16時(shí)15分09秒169毫秒保護(hù)啟動(dòng)錄波截圖,如圖1所示。
分析如下:
圖1(注:錄波數(shù)據(jù)放大了100倍)中黃色豎線附近,低壓側(cè)A相和B相電流明顯增大,分別為Ia3=6.11A∠-120.17 °,Ib3=5.33A∠65.98 °,Ic3=0.92A∠21.36 °,低壓側(cè)A、B兩相電流幅值接近,相角相反,應(yīng)為低壓側(cè)發(fā)生AB相間短路故障,高壓側(cè)三相電流分別為Ia1=4.46A∠52.03 °,Ib1=6.31A∠-96.39 °,Ic1=3.39A∠140.01 °,波形出現(xiàn)嚴(yán)重畸變,三相差流增大Ida=2.72 A,Idb=6.31 A,Idc=3.69 A,均大于差流啟動(dòng)定值為1.71 A,差動(dòng)保護(hù)啟動(dòng)并錄波。
差動(dòng)保護(hù)2015年3月6日16時(shí)15分09秒169毫秒保護(hù)動(dòng)作錄波截圖如圖2所示。
分析如下:
圖2中(注:錄波數(shù)據(jù)放大了100倍),紅色豎線處,低壓側(cè)A相和B相電流增大為Ia3=14.45 A∠-125.87 °,Ib3=12.99A∠59.55 °,Ic3=1.87 A∠16.91 °,同時(shí)高壓側(cè)三相電流為Ia1=7.95A∠79.64 °,Ib1=9.25 A∠-69.67 °,Ic1=2.90 A∠137.68 °,由于高壓側(cè)三相電流波形出現(xiàn)畸變,幅值增加遠(yuǎn)低于低壓側(cè)三相電流,至三相差流增大為:Ida=19.71 A,Idb=21.72 A,Idc=4.78 A。A相和B相差流均大于差流速斷定值17.1 A,Ida、Idb、Idc二次諧波分量如圖2所示分別高達(dá)46%、45%、101%,均大于二次諧波制動(dòng)系數(shù)定值0.15,二次諧波制動(dòng)邏輯閉鎖三相比率差動(dòng)保護(hù),比率差動(dòng)保護(hù)未動(dòng)作。差動(dòng)速斷保護(hù)無比率制動(dòng)和二次諧波制動(dòng)閉鎖邏輯,差流速斷動(dòng)作,與裝置事件記錄差流Idb=21.08 A基本相符。
初步分析35 kV平和武陽變主變保護(hù)差速動(dòng)作是由于低壓側(cè)發(fā)生AB相間短路故障,低壓側(cè)故障電流二次值增加的同時(shí),高壓側(cè)保護(hù)CT飽和,二次電流波形出現(xiàn)嚴(yán)重畸變,導(dǎo)致變壓器高壓側(cè)和低壓側(cè)二次保護(hù)電流不平衡,差動(dòng)保護(hù)裝置采集到差流大于差流速斷保護(hù)定值而動(dòng)作根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)#1主變35 kV側(cè)311開關(guān)CT二次繞組接線,見表1。
3月13日現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),#1主變35 kV側(cè)311開關(guān)CT二次繞組,見表2。
現(xiàn)場(chǎng)#1主變差動(dòng)411回路根據(jù)圖紙接至311開關(guān)CT的1LH,3LH在端子箱短接未用。
經(jīng)分析,#1主變差動(dòng)速斷保護(hù)動(dòng)作原因?yàn)橛捎?1主變311開關(guān)差動(dòng)CT回路組別接錯(cuò),試送白坑線911開關(guān)時(shí),發(fā)生近區(qū)相間短路,造成CT飽和,從而產(chǎn)生843.2 A差流,大于差動(dòng)速斷整定值686 A,導(dǎo)致差動(dòng)速斷保護(hù)動(dòng)作跳閘。
4 整改措施
①3月13日,對(duì)#1主變35 kV側(cè)311開關(guān)CT進(jìn)行伏安特性試驗(yàn),確認(rèn)二次繞組完好和特性,并將#1主變差動(dòng)411回路改接至311開關(guān)CT的3LH。
②針對(duì)35 kV變電站主變差動(dòng)CT組別現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行專項(xiàng)排查,3月30日前完成。
③基建、技改驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)省網(wǎng)基建技改工程保護(hù)驗(yàn)收啟動(dòng)投產(chǎn)管理的通知》中第一條規(guī)定:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試人員應(yīng)核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)CT變比、極性,并向運(yùn)行維護(hù)單位提交電流互感器技術(shù)交底單(附件)作為驗(yàn)收依據(jù),同時(shí)進(jìn)行圖實(shí)相符。
④將武陽變10 kV母聯(lián)900開關(guān)保護(hù)退出,同時(shí)根據(jù)整改原則開展開展母聯(lián)充電、過流保護(hù)功能專項(xiàng)排查,3月30日完成。
其一,正常運(yùn)行方式下,應(yīng)退出10 kV母分900開關(guān)保護(hù)的充電、過流保護(hù)功能。
其二,10 kV母分900開關(guān)具備備自投功能且投入的,按定值單要求投入相應(yīng)功能。
其三,臨時(shí)方式調(diào)整或需要啟用10 kV母分900開關(guān)保護(hù)充電功能,根據(jù)調(diào)度令執(zhí)行。
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