袁霞
(萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司煉鐵廠,山東萊蕪 271105)
萊鋼3 200 m3高爐TMT開口機改造
袁霞
(萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司煉鐵廠,山東萊蕪271105)
針對萊鋼3 200 m3高爐TMT開口機應用中存在的鑿巖機吊掛螺栓松動脫落、油管頻繁燒壞等問題,對鑿巖機的吊掛進行加固,自制圍風管有效地保護了旋轉(zhuǎn)鋼角,開口機前擋板U型孔改為圓形,優(yōu)化后的開口機保證了開鐵口的準確性與及時性,每年可節(jié)約維修成本約150萬元。
高爐;TMT開口機;鑿巖機;擋板;蓄能器
萊鋼3 200 m3高爐爐前設(shè)備TMT開口機,在日常生產(chǎn)中主要負責及時打開鐵口,讓鐵水順利流出,其是否正常運行直接影響到高爐冶煉出鐵的穩(wěn)定運行。經(jīng)過1 a多的生產(chǎn)應用表明,開口機使用效果良好,確保了高爐開鐵口的準確性與及時性。但開口機在使用過程中也暴露出一些問題,如鑿巖機吊掛螺栓易松動、旋轉(zhuǎn)鋼角無冷卻系統(tǒng)、前擋板及抓釬易燒壞等問題,將其一一處理并優(yōu)化改進,取得了良好的使用效果。
TMT開口機的操作方式有電控閥臺操作、手動閥臺操作、遙控器操作,可在操作臺上對3種操作方式進行適當選擇。TMT開口機系統(tǒng)可分為液壓系統(tǒng)、機械系統(tǒng)和冷卻霧化系統(tǒng)。液壓系統(tǒng)較復雜,分為電動操作系統(tǒng)和手動操作系統(tǒng),大量使用比例液壓閥,可靠性以及使用性相當高;冷卻霧化系統(tǒng)主要是對于開口機的鑿巖機所說的,有1套專門的冷卻霧化控制柜,共有水冷、氣冷和油液霧化3種形式;機械系統(tǒng)共分為5個動作,即開口機大臂回轉(zhuǎn)、鑿巖機小車行走、轉(zhuǎn)釬旋轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)釬沖擊以及抓釬開閉。開口機電動操作時,旋轉(zhuǎn)分為5個擋,沖擊分為5個擋,冷卻系統(tǒng)又分為4種,而且抓釬的打開與關(guān)閉也需要人工操作;手動操作時均需要先打開先導閥方能進行操作;遙控操作時與電動一樣。
1.1鑿巖機吊掛螺栓易松動脫落
鑿巖機的主要任務(wù)是完成開口轉(zhuǎn)桿的旋轉(zhuǎn)與沖擊,是開口機中最主要的設(shè)備。萊鋼TMT開口機鑿巖機固定在行走小車上僅靠4條M24×75高強螺栓固定,由于開口機開鐵口時需要鑿巖機給鉆桿提供旋轉(zhuǎn)與沖擊兩個動作,同時液壓馬達需要帶動整個鑿巖機進行前進或后退,幾個動作一摻雜就容易使得鑿巖機吊掛螺栓松動,導致鑿巖機整體松動甚至脫落,直接影響到高爐的準確開口,開爐初期,幾乎每天都要對其進行緊固。
1.2開口機油管易烤壞
由于開口機在鐵溝旁邊,且開口機旋轉(zhuǎn)鋼角正處在開口機立柱的最頂端。當打開鐵口后,開口機上方的油管(硬管)鋼角受到高溫烘烤,其油管烤壞、油液變質(zhì)、密封烤壞泄漏,造成開口機無法正常工作,不能按時開口。
1.3開口機前擋板極易燒壞
TMT開口機前擋板的作用是阻擋鐵水或鐵渣噴出,防止燒壞開口機前抓釬,而開口機抓釬的主要作用是抱緊轉(zhuǎn)桿,使轉(zhuǎn)桿準確對準鐵口開口。一旦鐵口開口時打偏,使得鐵水流出跑偏,不僅影響泥炮堵口的準確性,更是影響整個鐵鉤的使用壽命,所以開口機前擋板是活動擋板,方便及時更換。由于每次開鐵口時,鐵水噴濺加上開口機有時不能及時退回,經(jīng)常使前擋板燒壞,開爐初期,平均每天要更換1件,有時開1次鐵口要更換2、3塊,增加了設(shè)備成本和維修作業(yè)量。
1.4開口機動力源設(shè)計存在缺陷
萊鋼3 200 m3高爐在爐前液壓站蓄能器的設(shè)計上存在缺陷,每套鐵口設(shè)備(泥炮、開口機、揭蓋機)只使用了1臺蓄能器,當液壓站突然停電或1組泵啟動不起來,蓄能器無法完成1次完整的開堵鐵口工作,使得開口機在無油泵工作的前提下無法正常工作。
2.1鑿巖機加固改造
對鑿巖機的吊掛進行加固改造,在原有的連接螺栓旁再增設(shè)4條緊固螺栓。在原來的4個連接螺栓旁分別焊接兩塊厚20 mm的鋼板,再使用M24×100的螺栓緊固,固定鑿巖機的連接螺栓由原來的4根改為8根;同時在鑿巖機的上方兩側(cè)分別焊接2根M27×320的螺桿,加上1塊厚為30 mm鋼板,用螺母緊固鋼板與螺桿,使其夾緊鑿巖機,進一步加固了鑿巖機的連接。此種改造,有效保證了開口機開鐵口的準確性和泥炮堵口準確性,以及保護鐵鉤的效果,最大可能地避免了鑿巖機因螺栓松動而損壞或掉進鐵鉤的危險。鑿巖機連接結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 改造后鑿巖機連接結(jié)構(gòu)
2.2開口機旋轉(zhuǎn)鋼角冷卻改造
針對開口機旋轉(zhuǎn)鋼角受高溫烘烤問題,通過現(xiàn)場勘查,制作出1個圍風管及風冷裝置,在圍風管里通入壓縮空氣,并將圍風管安裝在開口機硬管及鋼角頂部橫梁上,利用壓縮空氣風冷使其冷卻。增設(shè)后冷卻效果良好,至今沒有出現(xiàn)鋼角泄漏問題,有效保護了旋轉(zhuǎn)鋼角及其密封。
2.3開口機前擋板改造
對前擋板進行重新設(shè)計。方案1,將前方的澆注料加厚;方案2,在U型孔后面的鋼板上加厚,焊制一塊鋼板,保護易損壞部位;方案3,加厚澆注料并將U型孔改為圓形孔。經(jīng)過多種方案試驗比較,發(fā)現(xiàn)將U型孔改為圓形使用壽命最長?,F(xiàn)在的開口機前擋板壽命由原來每天更換延長到了每周更換。改造后的前擋板結(jié)構(gòu)如圖2所示。
2.4開口機液壓系統(tǒng)改造
針對爐前液壓站各個設(shè)備位置的擺放和4個鐵口兩兩一組的特殊性,對蓄能器進行串聯(lián)處理,即1#與4#串聯(lián),2#與3#串聯(lián)。通過現(xiàn)場的設(shè)備位置以及使用性能分析,在串聯(lián)的中間增置球閥,當出現(xiàn)故障的時候就可以倒換到另一組蓄能器,達到互備互用的效果,保證了TMT開口機的正常運行。
通過改進,開口機存在的一系列問題得到解決,設(shè)備使用壽命得到提高。開口機鑿巖機吊掛改造后,避免了鑿巖機因螺栓松動而損壞或掉進鐵鉤的危險;開口機旋轉(zhuǎn)鋼角的改進,使旋轉(zhuǎn)鋼角及其密封得到了有效保護;重新設(shè)計后的前擋板使用壽命提高了約10倍,降低了設(shè)備備件成本和維修作業(yè)量;通過對液壓站蓄能器的串聯(lián),解決了動力源問題,保證了開口機的正常使用。優(yōu)化后的TMT開口機更好地保證了開鐵口的準確性與及時性,同時降低了設(shè)備維修成本和維修作業(yè)量,每年可節(jié)約維修成本約150萬元。
TF576
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1004-4620(2016)05-0074-02
2015-12-31
袁霞,女,1976年生,1998年畢業(yè)于山東電視大學機械工程專業(yè);2006年畢業(yè)于中央廣播電視大學計算機科學與技術(shù)專業(yè)?,F(xiàn)為萊鋼銀山型鋼煉鐵廠工程師,從事設(shè)備管理工作。