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焦?fàn)t除塵二合一常見故障及解決措施分析

2016-11-21 09:01:33何志旺陳勇
中國高新技術(shù)企業(yè) 2016年29期
關(guān)鍵詞:常見故障解決措施

何志旺 陳勇

摘要:方大特鋼焦化廠地面除塵站運行中裝煤除塵系統(tǒng)出現(xiàn)了許多問題,不能滿足環(huán)保及生產(chǎn)要求。文章針對方大特鋼焦化廠搗固焦?fàn)t出焦裝煤除塵二合一改造后系統(tǒng)在生產(chǎn)運行過程中存在的問題進行了原因分析,并結(jié)合生產(chǎn)實際制定措施,取得了良好的效果。

關(guān)鍵詞:搗固焦?fàn)t;出焦除塵;裝煤除塵;常見故障;解決措施 文獻標(biāo)識碼:A

中圖分類號:TQ172 文章編號:1009-2374(2016)29-0093-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.29.041

1 概述

方大特鋼焦化廠于2006年2月新擴建一座60孔4.3m搗固焦?fàn)t,配置一套地面除塵站系統(tǒng),主要包括裝煤除塵和出焦除塵。在地面除塵站運行中裝煤除塵系統(tǒng)出現(xiàn)了許多問題,不能滿足環(huán)保及生產(chǎn)要求,于是在2014年3月我們對地面除塵站進行改造,用出焦除塵系統(tǒng)兼顧出焦和裝煤,在投產(chǎn)運行兩年多來,除塵系統(tǒng)出現(xiàn)了不同程度的故障,影響了出焦除塵系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

2 工藝介紹

在原有工藝上,我們將裝煤除塵管道連接到出焦除塵非常閥上,并在裝煤除塵管道、出焦除塵管道上分別安裝一個電動閥,將裝煤除塵并入出焦除塵使用。我們對除塵信號進行整改,并改動計算機程序,將裝煤信號接入出焦除塵風(fēng)機,裝煤車裝煤時發(fā)送高速信號,除塵風(fēng)機高速,裝煤結(jié)束發(fā)送終止信號,出焦除塵停止高速。使用出焦除塵單機模式時,進裝煤除塵管道上插板閥自動關(guān)閉,進出焦除塵電動插板閥自動打開,出焦非常閥自動打開;使用裝煤除塵單機模式時,進出焦除塵管道的插板閥自動關(guān)閉,進裝煤除塵插板閥自動打開,出焦非常閥打開;使用裝煤、出焦雙機模式時,出焦非常閥關(guān)閉,進裝煤、出焦除塵插板閥自動打開。實現(xiàn)裝煤除塵、出焦除塵系統(tǒng)的相互替代備用。

3 存在問題

主要存在八個方面的問題:(1)噴吹管脫落,影響噴吹效果;(2)雨季除塵器前管溫度低,影響布袋除塵效果;(3)噴吹壓力低、噴吹效果差導(dǎo)致除塵器壓差升高;(4)加濕機被磨損,影響除塵灰的輸送;(5)日常檢查不到位,除塵器灰倉下料口被堵,影響出焦除塵系統(tǒng)正常運行;(6)布袋掉落,從下部卷入刮板機,影響除塵使用;(7)灰倉下部排塵閥漏風(fēng),影響除塵器壓差;(8)系統(tǒng)密封性差,漏風(fēng)點多,造成到達導(dǎo)煙車的吸力不夠,環(huán)保效果差。

4 故障原因分析及對策

4.1 噴吹管脫落故障原因分析及對策

我們在檢查中發(fā)現(xiàn)除塵器噴吹管脫落現(xiàn)象比較嚴(yán)重,布袋表面粘著的除塵灰得不到有效的反吹,影響除塵器壓差偏高。

4.1.1 原因分析。原因一:由于出焦除塵器運行時間比較長,部分噴吹管支架變形,在噴吹時震動大而脫落;原因二:噴水管固定端插槽不能有效固定,容易脫落;原因三:噴吹管固定端腐蝕,在噴吹過程中,受震動而斷裂。

4.1.2 處理措施。(1)更換部分變形支架,并加固;(2)對噴吹管固定端插槽進行改造更換,并將插銷固定改為用螺絲固定;(3)利用搗固爐檢修段經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)噴吹管脫落及時安裝恢復(fù)。

通過以上措施,噴吹管脫落情況有明顯好轉(zhuǎn)。

4.2 雨季除塵器前管溫度低,影響布袋除塵器除塵效果原因分析及對策

4.2.1 原因分析。原因:雨季入爐煤水分高,導(dǎo)煙車處荒煤氣不能燃燒。

4.2.2 處理措施。(1)及時向廠家反映,聯(lián)系備煤工序,降低入爐煤水分;(2)嚴(yán)格導(dǎo)煙車操作,規(guī)定地面除塵站監(jiān)控除塵器前管溫度低于80℃時,通知導(dǎo)煙車用破布點燃荒煤氣,并填寫導(dǎo)煙車裝煤時荒煤氣燃燒情況記錄表;(3)在檢修段期間,導(dǎo)煙車采取對位操作,將熱的氣體導(dǎo)向除塵管道,提高除塵器溫度,使布袋除塵灰干燥不易粘結(jié)在布袋上,通過噴吹達到清灰效果。

4.3 噴吹壓力低,噴吹效果差導(dǎo)致除塵器壓差升高原因分析及對策

4.3.1 原因分析。原因一:由于脈沖閥到達使用壽命或密封件損壞而漏氣,噴吹壓力只有0.15MPa左右,達不到噴吹壓力要求(0.30~0.45MPa),使得除塵器布袋得不到有效的反吹;原因二:空壓機設(shè)備故障,壓縮空氣壓力低;原因三:氣動三聯(lián)件損壞漏氣。

4.3.2 處理措施。(1)關(guān)注除塵器壓差,發(fā)現(xiàn)偏高時及時檢查;(2)關(guān)注除塵器壓縮空氣壓力和流量,發(fā)現(xiàn)壓縮空氣壓力低和空壓機聯(lián)系,若流量比較大,檢查脈沖閥是否漏氣,發(fā)現(xiàn)漏氣脈沖閥要及時更換;(3)空壓機設(shè)備故障或壓縮空氣壓力低時,開啟備用機組;(4)檢查氣動三聯(lián)件,若損壞漏氣,更換氣動三聯(lián)件。

經(jīng)過以上處理措施,能夠使噴吹壓力達到噴吹要求(0.30~0.45MPa),能夠正常噴吹,保證除塵器壓差的穩(wěn)定。

4.4 加濕機被磨損影響除塵灰的輸送原因分析及對策

4.4.1 原因分析。原因一:由于煤粉本身的性質(zhì),加濕機的螺旋葉片被磨損;原因二:煤粉細小,加濕機內(nèi)部被堵塞;原因三:操作工操作不到位,煤粉和水混合不均勻;原因四:灰倉粘灰,下灰不暢;

4.4.2 處理措施。(1)對灰倉底部增設(shè)清灰孔,發(fā)現(xiàn)灰倉下部堵塞時用工具清通;(2)在灰倉上部增加一個活動檢修人孔,發(fā)現(xiàn)灰倉粘灰、下灰不暢時用長鐵釬捅灰,并開啟倉壁震動器;(3)定期對加濕機進行揭蓋檢查,清掉加濕機內(nèi)部積累的焦粉,發(fā)現(xiàn)水管噴頭堵塞時清通噴頭;(4)發(fā)現(xiàn)螺旋葉片磨損時,對加濕機螺旋葉片進行更換;(5)改變操作方式,使外送除塵灰排出順暢。

4.5 日常檢查不到位,除塵器灰倉下料口被堵,影響出焦除塵系統(tǒng)正常運行

4.5.1 原因分析。原因一:操作工對出焦除塵壓差曲線理解不深,沒有及時從壓差曲線中發(fā)現(xiàn)在日常過程中有個別灰倉被堵,導(dǎo)致灰倉積灰沒有及時處理最終使個別灰倉下料口被堵,影響除塵器阻力;原因二:操作工對灰倉檢查不到位;原因三:出焦除塵煤粉細小且含水分,容易造成灰倉懸料,從而使灰倉被堵嚴(yán)重;原因四:排塵閥故障。

4.5.2 處理措施。(1)對操作工進行培訓(xùn),認真組織學(xué)習(xí)通過出焦除塵壓差發(fā)現(xiàn)個別灰倉被堵情況,及時發(fā)現(xiàn)并做出處理,形成操作制度,要讓灰倉下料口被堵杜絕;(2)在灰倉下部安裝制作點檢作業(yè)平臺,并增設(shè)一個檢修孔,要求操作工每班都對出焦除塵灰倉進行檢查,找準(zhǔn)檢查部位,發(fā)現(xiàn)堵塞,打開下部檢修孔進行清通;(3)經(jīng)常關(guān)注除塵器各灰倉料位計及排塵閥運行情況,發(fā)現(xiàn)異常到現(xiàn)場手動操作,如果故障則聯(lián)系電工維修進行處理。

通過以上三項措施,基本消除了出焦除塵灰倉下料口被堵現(xiàn)象的發(fā)生,為除塵系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供了重要保證。

4.6 布袋掉落,從下部卷入刮板機原因分析及對策

4.6.1 原因分析。原因一:更換布袋后沒有安裝好,在運行中掉落;原因二:布袋使用時間長后破損掉落。

4.6.2 處理措施。(1)在更換布袋過程中,必須按要求安裝布袋,布袋口卡槽卡好;(2)在除塵器下部安裝防布袋掉落格柵,這樣布袋就不會卷入刮板機,可以直接從下部檢修孔拿出。

通過這兩項措施,可以很好地防止布袋掉落進入刮板機使除塵系統(tǒng)不能正常運轉(zhuǎn)。

4.7 排塵閥下部漏風(fēng),影響除塵器壓差原因分析及對策

4.7.1 原因分析。原因一:上、下排塵閥同時開啟,容易造成排灰速度過快,造成灰倉排空漏風(fēng);原因二:排塵閥插板漏風(fēng)。

4.7.2 處理措施。(1)在程序中設(shè)定上、下排塵閥運行順序及時間,設(shè)定上排塵閥先開啟(運行20s停止),下排塵閥后開啟運行20s;(2)在每個灰倉下部安裝低料位計并和排塵閥連鎖,低料位計顯示時排塵閥停止工作;(3)經(jīng)常檢查排塵閥插板,有漏風(fēng)情況壓盤根和石棉繩密封。

4.8 系統(tǒng)密封性差,漏風(fēng)點多,造成到達導(dǎo)煙車的吸力不夠,環(huán)保效果差原因分析及對策

除塵系統(tǒng)存在漏風(fēng)現(xiàn)象,導(dǎo)致高速時爐頂吸力不夠,裝煤產(chǎn)生的煙氣不能有效地被除塵器吸走,影響除塵效果,造成環(huán)境污染。

4.8.1 原因分析。原因一:除塵器頂部蓋板密封條損壞、密封性能差漏風(fēng);原因二:除塵管道法蘭連接處密封條老化破損漏風(fēng);原因三:裝煤除塵煙氣翻板密封件損壞漏風(fēng);原因四:出焦插板閥關(guān)不嚴(yán),造成裝煤時出焦管道漏風(fēng)。

4.8.2 處理措施。(1)關(guān)注搗固焦?fàn)t爐頂?shù)奈ΓΣ粔驎r進行檢查;(2)利用搗固爐檢修時間,經(jīng)常開蓋檢查,發(fā)現(xiàn)蓋板密封條損壞破損,應(yīng)及時更換密封條,并壓嚴(yán)蓋板;(3)檢查除塵器管道法蘭連接處,發(fā)現(xiàn)漏風(fēng)現(xiàn)象,利用泡沫填縫劑來填充法蘭之間的間隙,泡沫劑硬化后堅固耐壓耐腐蝕,經(jīng)過試驗證明,泡沫填充使用效果很好,能有效避免漏風(fēng)和粉塵外逸;(4)檢查裝煤除塵煙氣翻板閥,發(fā)現(xiàn)密封件損壞時及時更換破損煙氣翻板閥;(5)對出焦插板閥限位進行調(diào)整,保證在裝煤過程中出焦插板閥能夠關(guān)嚴(yán)不漏風(fēng)。

5 實施效果

通過以上改進措施,搗固焦?fàn)t出焦裝煤二合一除塵系統(tǒng)運行狀況得到了明顯改善,搗固焦?fàn)t裝煤出焦及除塵器煙囪粉塵排放濃度達到國家標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)場無明顯煙塵排放,除塵系統(tǒng)壓差(裝煤高速≤2500Pa、出焦高速≤3000Pa)達到實際要求,整個除塵系統(tǒng)效果得到有效提高。

6 結(jié)語

通過在生產(chǎn)中的摸索,對排除搗固焦?fàn)t出焦裝煤二合一除塵系統(tǒng)故障有了很好的應(yīng)急處理措施,有效地減少了除塵系統(tǒng)的故障,大大改善了現(xiàn)場操作環(huán)境,降低了操作工勞動強度,提高了操作的安全性和可靠性。

作者簡介:何志旺,男,江西余干人,方大特鋼科技股份有限公司工程師,研究方向:煤化工生產(chǎn)管理;陳勇,男,湖北監(jiān)利人,方大特鋼科技股份有限公司助理工程師,研究方向:煤化工生產(chǎn)管理。

(責(zé)任編輯:王 波)

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