潘 衛(wèi),胡偉生,婁 晶
(安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司合肥卷煙廠,安徽 合肥 230601)
切片機(jī)刀頭支架變形分析
潘 衛(wèi),胡偉生,婁 晶
(安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司合肥卷煙廠,安徽 合肥 230601)
文章通過對切片機(jī)刀頭支架在運(yùn)行過程中變形的分析,在原有結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)加裝了防變形的固定約束裝置,同時對控制程序進(jìn)行優(yōu)化,減少了刀頭支架的受力,避免了支架變形問題的發(fā)生,消除了設(shè)備隱患、提高了加工質(zhì)量和生產(chǎn)效率,對于其它型號的切片機(jī)同樣具有一定的借鑒意義。
切片機(jī);刀頭支架;變形;約束裝置
煙片垂直分切機(jī)是制絲線的主要設(shè)備,該設(shè)備通過刀頭組件帶動切刀按照工藝設(shè)定寬度,將醇化、拆包后的煙包分切寬度一致的煙塊后滿足后續(xù)的生產(chǎn)工藝要求。刀頭支架作為刀頭組件的重要組成部分,在運(yùn)行過程中一旦發(fā)生變形后,使整個刀頭的垂直工作面發(fā)生傾斜,切刀在切包過程中的受力將發(fā)生復(fù)雜的變化:①給設(shè)備運(yùn)行帶來了嚴(yán)重的安全隱患;②影響煙塊寬度的指標(biāo)符合性進(jìn)而影響后續(xù)工藝加工環(huán)節(jié);③故障維修難度大、時間長嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率。從消除安全隱患、提高工藝質(zhì)量、提升生產(chǎn)效率的角度出發(fā),對切刀支架變形問題進(jìn)行改進(jìn)研究。
安徽中煙合肥煙廠制絲車間,使用的是昆船公司的FT623型葉片(垛)垂直分切機(jī)。該分切機(jī)主要由刀頭、壓縮空氣系統(tǒng)、機(jī)架、推料車、擋料裝置、翻轉(zhuǎn)裝置和導(dǎo)料裝置組成,采用垂直切片的工作方式(見圖1)。煙包經(jīng)由輸送帶步進(jìn)式通過龍門支架,切刀由氣缸驅(qū)動上下運(yùn)動完成對煙包的切割。
圖1 切片機(jī)結(jié)構(gòu)原理圖
結(jié)合設(shè)備的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行原理分析,該支架可視為懸臂梁結(jié)構(gòu),在切刀下行對煙包進(jìn)行分切時,切刀在受到煙包的抗切割阻力后,會將這部分阻力施加在刀頭支架上,該支架就會向內(nèi)收縮,產(chǎn)生一定量的變形。當(dāng)這個力一定大時,超過刀頭支架的抗變形范圍,則會造成支架產(chǎn)生不可恢復(fù)的變形。由于刀頭支架的變形,引起了刀片的受力不均勻,增加了刀片的工作負(fù)載,降低了刀片的使用壽命,同時變形的刀架在生產(chǎn)過程中迫使氣缸活塞桿產(chǎn)生一個很大的側(cè)向分力。這不僅分解了汽缸的工作壓力,而且增加了氣缸活塞桿與氣缸密封圈之間的摩擦力,造成氣缸密封圈損壞、氣缸漏氣,最終導(dǎo)致氣缸工作壓力下降并可造成氣缸的整體損壞。
通過對刀頭支架變形的問題分析,從自主維修的角度出發(fā),在不對設(shè)備進(jìn)行大的局部改造的前提下,結(jié)合現(xiàn)有的技術(shù)力量,決定采用在現(xiàn)有刀頭支架結(jié)構(gòu)中,增設(shè)一個支架固定約束裝置的方式來解決此問題:①在提高原有刀頭支架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的基礎(chǔ)上,增設(shè)防支架變形的固定約束裝置,將切刀的偏移量限制在一定的可控范圍內(nèi);②對切刀運(yùn)行和推板運(yùn)行的控制程序進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,減小切刀運(yùn)行時的縱向和橫向受力量,避免支架的受力變形。
3.1 強(qiáng)化原有結(jié)構(gòu)
制絲車間技術(shù)人員,決定首先對原有刀架機(jī)構(gòu)本身進(jìn)行優(yōu)化改造,在原有結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上增強(qiáng)其強(qiáng)度和穩(wěn)定性。①在切片機(jī)刀架的側(cè)板上,焊接增加一定數(shù)量的加強(qiáng)筋,提高刀架強(qiáng)度、降低變形幾率(見圖2);②對氣缸密封圈進(jìn)行了更換,并對上下四只氣缸阻尼進(jìn)行調(diào)整,確保四只氣缸上下行程工作同步性一致,達(dá)到提高切片機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性。
圖2 原有結(jié)構(gòu)改進(jìn)前后對照圖
3.2 增設(shè)固定約束裝置
接下來在原刀頭支架上增加一套固定約束裝置(見圖3),并對刀頭支架的滑軌進(jìn)行改制。通過在刀頭支架的兩側(cè)上各安裝一個約束裝置,在與支架上下滑動的設(shè)備框架的兩邊各安裝一個滑軌。通過采用約束裝置與滑軌實(shí)行嵌套式的安裝方法,并保持約束裝置與滑軌的直線度、偏移量限制在一定的正常范圍內(nèi),以達(dá)到有效防止支架變形的目的。
圖3 固定約束裝置示意圖
通過以上機(jī)械方面的改進(jìn),確保了刀頭支架在受力的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和穩(wěn)定性,并將偏移量限制到極小的范圍內(nèi),避免了支架在受力時的過度形變,達(dá)到方案當(dāng)初設(shè)計(jì)目的。
在機(jī)械改造的基礎(chǔ)上,為進(jìn)一步降低刀頭支架在切刀分切過程中的受力,我們對切刀運(yùn)行程序和推板運(yùn)行程序分別進(jìn)行優(yōu)化。
4.1 切刀的聯(lián)鎖控制程序優(yōu)化
在切片刀向下切包完成后安全聯(lián)鎖開關(guān)打開,此時切片刀的鎖緊裝置起作用,切片刀就會向上運(yùn)行。但由于程序的延時設(shè)置,切片刀還會向下運(yùn)行100ms,容易導(dǎo)致刀架的損傷。經(jīng)過仔細(xì)地分析,對此延時進(jìn)行了刪除,取消原有控制程序中安全檢測裝置的150ms延時,保證了切刀和鎖緊裝置動作的同步性。確保了切刀下行切包完成后,切刀會立即向上運(yùn)行,保護(hù)刀架安全(見圖4)。
4.2 推板的運(yùn)行控制程序優(yōu)化
當(dāng)切刀下行對煙包進(jìn)行分切時,此時需要推板電機(jī)后退,以避免推板擠壓物料對切片刀和刀架造成橫向受力。為了盡量將這一推力造成的故障隱患消除為零,小組通過對推板電機(jī)向后運(yùn)行程序的調(diào)整,把原有的100ms延時延長至500ms時,使推板向后運(yùn)行距離變大,充分為被切煙包預(yù)留了更大的緩沖空間(見圖5)。
圖4 切刀安全聯(lián)鎖控制程序優(yōu)化圖
圖5 推板電機(jī)運(yùn)行控制程序優(yōu)化圖
改進(jìn)方案實(shí)施完成后,通過后期的連續(xù)生產(chǎn)驗(yàn)證,沒有發(fā)生一起垂直分切機(jī)刀架變形現(xiàn)象。改進(jìn)后的切片寬度符合率指標(biāo),也較之前有了明顯提升,通過對下游工序電子秤工藝流量的驗(yàn)證得出,改進(jìn)后的物料流量穩(wěn)定性也得到大幅提高(見表1)。
表1 改進(jìn)前后指標(biāo)對比
同時也有效降低了維修費(fèi)用,按照廠家提供的最新備件采購價及本次改進(jìn)費(fèi)用的綜合計(jì)算,改進(jìn)費(fèi)用:2.3萬元(導(dǎo)軌+約束裝置);備件損壞更換費(fèi)用:約12.66萬(氣缸:1.03萬元×2只=2.06萬元;刀頭支架:9.5萬元;切片刀:約1.1萬元);節(jié)約費(fèi)用(設(shè)備)=更換費(fèi)用-改進(jìn)費(fèi)用=12.5-2.3≈10萬元;通過改進(jìn)為企業(yè)節(jié)約了約10萬元資金。
目前行業(yè)內(nèi)使用我廠切片機(jī)或該系列機(jī)型的廠家較多,而設(shè)備廠家對該問題還未有針對性地解決措施,我們的改進(jìn)研究也為設(shè)備廠家及擁有該型號設(shè)備的行業(yè)其他廠家提供一個很好的解決思路、具有積極的借鑒作用。
TQ585.5
A
1671-3818(2016)04-0062-02
潘衛(wèi)(1986-),男,助理工程師,安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司合肥卷煙廠制絲車間班組長。研究方向:煙草加工過程生產(chǎn)、煙草加工質(zhì)量管理等。