馬洪晶++王龍柱
摘 要:真空回潮是卷煙制絲線的首道工序,生產(chǎn)區(qū)域大、所屬設(shè)備多給操作工巡檢帶來困難,常因?yàn)閱栴}發(fā)現(xiàn)不及時(shí)導(dǎo)致故障發(fā)生或擴(kuò)大,引起生產(chǎn)延誤或者能源的浪費(fèi)。在一些關(guān)鍵操作流程上,仍然依靠操作工的經(jīng)驗(yàn)法進(jìn)行控制,不能保證加工的一致性。通過程序編寫,對上述問題進(jìn)行預(yù)警設(shè)計(jì),減少因人為因素導(dǎo)致的設(shè)備故障或工藝問題,并提高能源利用效率。
關(guān)鍵詞:煙草;真空回潮;預(yù)警設(shè)計(jì)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.21.031
1 引言
真空回潮機(jī)利用真空泵抽取真空機(jī)箱體內(nèi)的空氣,使箱體內(nèi)達(dá)到工藝要求的真空度,然后由加濕系統(tǒng)將蒸汽和水混合后以低壓濕蒸汽的形式輸送進(jìn)箱體內(nèi),使煙葉吸收水分,達(dá)到松散、增溫增濕的目的。
在真空回潮生產(chǎn)過程中,設(shè)備故障、操作方法差異、季節(jié)因素等影響了真空回潮的運(yùn)行穩(wěn)定性,引起工藝指標(biāo)的波動和能源消耗的增加。針對真空回潮常見的故障和問題,本文將設(shè)計(jì)預(yù)警功能,在故障發(fā)生前作出預(yù)警,提醒維修工和操作工及時(shí)做出處理,防止故障的發(fā)生或擴(kuò)大。
2 問題描述及解決方案
2.1 真空度上升速度慢
真空機(jī)抽空過程中,根據(jù)設(shè)定程序,當(dāng)真空度到達(dá)23KPa時(shí),四級蒸汽噴射泵關(guān)閉,二級汽和二號水打開,繼續(xù)抽空,二級汽開啟后應(yīng)在20秒內(nèi)使真空箱體真空度由23KPa升高至12KPa左右。根據(jù)故障歷史統(tǒng)計(jì),關(guān)四級汽、開二級汽后發(fā)生故障的頻次較高,且不易被發(fā)現(xiàn)。
在PLC中增加程序段,當(dāng)二級汽開啟時(shí)啟動定時(shí)器,定時(shí)時(shí)間20秒到后,將真空壓力表采集到的真空度與12KPa進(jìn)行比較,若達(dá)不到,則觸發(fā)報(bào)警程序,并進(jìn)行聲光報(bào)警提示,提醒操作工做出停機(jī)處理,并由維修工檢查四級止回閥及一、二號水的密封是否有問題,避免持續(xù)抽真空浪費(fèi)蒸汽以及延誤生產(chǎn)。
2.2 冷卻水水量控制
一號冷凝器的主要作用是冷凝從一級泵(圖1中1E)噴射出來的混合汽,混合汽由下而上,冷卻水從上而下與混合汽逆流接觸,通過接觸,達(dá)到混合汽體中除不可冷凝氣體外,可冷凝的汽體98%、最大限度地在此得到充分冷凝,減少后一級真空噴射泵的抽空負(fù)擔(dān)。
一號冷凝器底部1/3處為較熱部位,溫度≤42℃,冷凝器上部2/3部分為較涼部位,溫度≤32℃。在一定真空條件下,上部溫度如超出45℃,冷凝后的水就會不同程度地發(fā)生汽化,混合汽在未被徹底冷凝情況下,又產(chǎn)生新的汽化,加重了下級泵的工作負(fù)擔(dān)。所以,需要將冷卻水溫度控制在32℃以內(nèi),并保證有足夠的冷卻水量。
二號冷凝器主要冷凝二級泵噴射出來的混合汽體,原理與一號冷凝器相同。
在生產(chǎn)過程中,需要控制好冷卻水水量,冷卻水水量不足會影響抽空效率,造成蒸汽消耗增加,甚至在設(shè)定的抽空時(shí)間內(nèi)真空度達(dá)不到工藝指標(biāo)要求;冷卻水水量過大時(shí),儲水箱水位超上限會引發(fā)停車。冷卻水水量、冷卻水溫度與抽空時(shí)間三者存在相互影響、制約的關(guān)系,需要通過尋找冷卻水水量的最優(yōu)值,達(dá)到抽空時(shí)間最短的效果。
冷卻水管路只有手動閥門來控制開度,并無流量計(jì),冷卻水流量可通過儲水箱水位變化速度間接反映。在程序中增加記錄抽空時(shí)間的功能,并統(tǒng)計(jì)每批次抽空時(shí)間的最大值記錄在數(shù)據(jù)塊中。將儲水箱水位上限值除以抽空時(shí)間最大值,作為儲水箱水位增加速度推薦值,即間接確定了冷卻水閥門開度。當(dāng)水箱水位增加速度推薦值超過實(shí)際值15%時(shí),則在監(jiān)控畫面上做出提示,提醒操作工調(diào)節(jié)冷卻水閥門開度。當(dāng)實(shí)際值大于推薦值5%時(shí),做出預(yù)警,避免水箱水位超限。
2.3 真空機(jī)進(jìn)箱預(yù)警
真空回潮生產(chǎn)完成后,周轉(zhuǎn)箱內(nèi)煙葉包芯溫度可達(dá)65℃以上,根據(jù)工藝要求,回潮后煙葉在周轉(zhuǎn)箱內(nèi)滯留時(shí)間不得超過30分鐘。在實(shí)際生產(chǎn)中,當(dāng)出料段積存煙箱較多時(shí),操作工進(jìn)行暫停進(jìn)箱的操作,此種操作方法屬于經(jīng)驗(yàn)法,操作工不容易把握暫停和繼續(xù)生產(chǎn)的時(shí)機(jī)。
針對此問題,設(shè)計(jì)判定程序,計(jì)算出料段煙包數(shù)量M=出料輥道上停放的周轉(zhuǎn)箱數(shù)量+真空機(jī)內(nèi)存放箱數(shù)。當(dāng)M大于臨界值N=(T為真空機(jī)工作時(shí)間,F(xiàn)lux為設(shè)定流量值)時(shí),在監(jiān)控畫面上做出提示“暫停進(jìn)料”;反之,則提示“允許進(jìn)料”。應(yīng)用此方法可保證,當(dāng)真空機(jī)出料時(shí),箱內(nèi)煙葉滯留時(shí)間不超過30分鐘即翻進(jìn)松垛機(jī)。
3 總結(jié)
本文通過控制程序的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了真空回潮機(jī)的預(yù)警功能,有效防止了故障的發(fā)生或擴(kuò)大,提高了能源利用效率。在關(guān)鍵流程上,由程序根據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和當(dāng)前狀態(tài)做出判斷,指導(dǎo)操作工的操作行為,避免了人為因素導(dǎo)致的工藝問題。
作者簡介:馬洪晶(1988-),男,本科,主要從事車間電氣維修工作。