張豐紅(甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)
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酒鋼5號高爐懸料的處理與分析
張豐紅
(甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院,甘肅嘉峪關(guān)735100)
摘要:對酒鋼5號高爐懸料及非計(jì)劃休風(fēng)的原因及處理進(jìn)行了總結(jié)和分析,認(rèn)為懸料、崩料及堵風(fēng)口是造成爐礦恢復(fù)困難的主要原因。采用集中加凈焦、減輕焦炭負(fù)荷,在爐況恢復(fù)期間嚴(yán)格執(zhí)行《5號高爐爐況恢復(fù)方案》,并相應(yīng)細(xì)化有效的參數(shù)控制措施,使?fàn)t況得到迅速恢復(fù)。
關(guān)鍵詞:酒鋼5號高爐;懸料的原因;分析與處理
高爐生產(chǎn)的特點(diǎn)就是大型化、連續(xù)化、機(jī)械化和自動(dòng)化。高爐生產(chǎn)在整個(gè)鋼鐵生產(chǎn)線中處于承上啟下的地位,所以要求高爐生產(chǎn)要不間斷地連續(xù)生產(chǎn),僅在設(shè)備檢修或發(fā)生事故時(shí)才能休風(fēng)停產(chǎn)。這就要求高爐生產(chǎn)中要穩(wěn)定順行,即煤氣正常上升,爐料正常下降,高爐才能取得良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),才能實(shí)現(xiàn)高爐強(qiáng)化的方針:安全、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗和長壽。
高爐生產(chǎn)能否穩(wěn)定順行,受到很多因素的影響。比如原燃料化學(xué)成分和物理性質(zhì)的變化;氣候條件的波動(dòng);高爐設(shè)備其他及外界因素的影響;高爐操作者的失誤等。高爐操作者的任務(wù)就是隨時(shí)觀察爐況,尋找爐況變化的原因,在諸多原因中找到主要原因,對爐況做出準(zhǔn)確判斷,采取適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)措施,使高爐生產(chǎn)經(jīng)常處于穩(wěn)定順行之中。
酒鋼5號高爐有效熔劑為450m3, 2012年12月31日爐況出現(xiàn)波動(dòng),制定了《5號高爐爐況恢復(fù)方案》,在執(zhí)行過程中各項(xiàng)控制參數(shù)落實(shí)不到位,沒有嚴(yán)格執(zhí)行《5號高爐爐況恢復(fù)方案》,導(dǎo)致冶煉過程中高爐溫、高堿度、高鈦,不利于活躍爐缸,致使第15個(gè)風(fēng)口打開后,風(fēng)量回縮,爐內(nèi)滑尺崩料增加爐缸活躍性下降,引起氣流分布紊亂,料尺工作變差出現(xiàn)懸料,造成爐況恢復(fù)出現(xiàn)反復(fù),高爐非計(jì)劃休風(fēng)39min。通過這次事故使高爐操作者進(jìn)一步了解懸料的原因、懸料的征兆、處理懸料的原則與預(yù)防。
1.1懸料的經(jīng)過
2013年1月3日夜班0∶33分,爐內(nèi)滑尺4.0m,1∶54趕料線至1.2m,爐內(nèi)風(fēng)量820m3/min,風(fēng)壓由0.195MPa突然冒尖至0.198MPa,減風(fēng)至670m3/min,減風(fēng)風(fēng)壓不下,料尺不動(dòng),高爐懸料,2∶32~2∶35減風(fēng)坐料;在后續(xù)爐況恢復(fù)過程中,由于坐料,料柱透氣性變差,加風(fēng)困難,風(fēng)量小,動(dòng)能不足,導(dǎo)致爐缸工作變差,爐況恢復(fù)困難,為盡快將爐況恢復(fù)到正常水平,6∶32~7∶11高爐休風(fēng)堵6#、7#、8#風(fēng)口恢復(fù)爐況,造成高爐非計(jì)劃休風(fēng)39min。
1.2事故的原因
(1)爐況恢復(fù)出現(xiàn)反復(fù)的原因:針對2012年12月31日爐況出現(xiàn)波動(dòng),制定了《5號高爐爐況恢復(fù)方案》,在執(zhí)行過程中各項(xiàng)控制參數(shù)落實(shí)不到位,其中①爐溫規(guī)定0.50%~0.80%,平均[Si]=0.93%,合格率31.2%,未達(dá)到大于75%規(guī)定要求;②堿度控制規(guī)定1.08±0.02倍,平均堿度1.08倍,合格率56.2%,未達(dá)到大于75%規(guī)定要求;③鐵水含鈦控制過高,鐵水平均含[Ti]=0.145%,大于規(guī)定要求;④鼓風(fēng)動(dòng)能不足,實(shí)際鼓風(fēng)動(dòng)能35kj/g,低于規(guī)定要求(42kj/g)。導(dǎo)致冶煉過程中高爐溫、高堿度、高鈦,不利于活躍爐缸,致使第15個(gè)風(fēng)口打開后,風(fēng)量回縮,爐內(nèi)滑尺崩料增加爐缸活躍性下降,引起氣流分布紊亂,料尺工作變差出現(xiàn)懸料,是造成爐況恢復(fù)出現(xiàn)反復(fù)的主要原因。
(2)參數(shù)控制未達(dá)到規(guī)定的主要原因:爐況恢復(fù)過程中,為疏松料柱,穩(wěn)定爐內(nèi)氣流分布,采取集中加凈焦和調(diào)輕負(fù)荷的措施(共集中加焦10t,負(fù)荷由4.46倍調(diào)輕至4.36倍),工長在操作過程中,未能合理控制煤量,導(dǎo)致2日平均爐溫達(dá)到0.93%,最高達(dá)到1.41%。并且在堿度調(diào)整上未考慮爐溫變化對堿度的影響,全天超上限爐渣堿度為8爐次,合格率56.2%。同時(shí)受爐溫超上限的影響,導(dǎo)致生鐵含鈦平均為0.145%,遠(yuǎn)高于0.80%~1.00%的控制范圍規(guī)定。
(3)作業(yè)區(qū)在爐況管理上,未采取有效措施嚴(yán)格落實(shí)爐況恢復(fù)方案中參數(shù)的控制要求,是此次事故的管理原因。
1.3事故的處理
(1)休風(fēng)堵6#、7#、8#風(fēng)口恢復(fù)爐況,在爐況恢復(fù)期間嚴(yán)格執(zhí)行《5號高爐爐況恢復(fù)方案》,并相應(yīng)細(xì)化有效的參數(shù)控制措施,指導(dǎo)工長操作。
(2)將礦批由18t退至17t,將焦炭負(fù)荷由4.36倍調(diào)整為4.06倍,進(jìn)一步穩(wěn)定中心主氣流,疏松料柱,改善爐內(nèi)透氣性,盡快恢復(fù)爐況。
(3)組織值班室工長認(rèn)真學(xué)習(xí)此次事故,并針對此次事故細(xì)化對值班室工長的培訓(xùn)工作,對高爐日常操作中出現(xiàn)的問題及以往出現(xiàn)的事故進(jìn)行認(rèn)真分析學(xué)習(xí),避免高爐再次出現(xiàn)此類事故。
2.1常見的原因
(1)原料燃料強(qiáng)度降低,粉末增多,爐料透氣性變差,導(dǎo)致風(fēng)量和風(fēng)壓不對稱,風(fēng)壓升高超過正常風(fēng)壓后處理不及時(shí),發(fā)生小滑料后造成懸料。
(2)爐溫波動(dòng)幅度較大,使軟熔帶發(fā)生變化,軟熔帶高度增加后爐料的透氣性降低,調(diào)節(jié)不及時(shí)而發(fā)生懸料。
(3)高爐長期體風(fēng)之后由于爐料壓縮和粉化,透氣性不好,送風(fēng)后風(fēng)壓偏高,發(fā)生懸料。
(4)爐缸工作不均勻或氣流分布不合理,容易發(fā)生懸料。例如:邊緣過分發(fā)展,雖然一般風(fēng)壓偏低,但發(fā)生邊沿通道堵塞后風(fēng)壓劇增,處理不及時(shí)就會(huì)懸料。
(5)剖面失常,當(dāng)高爐結(jié)瘤時(shí)容易懸料;即使高爐沒有結(jié)瘤,但爐腹、爐腰結(jié)厚時(shí)(特別是爐溫波動(dòng)大,長期邊緣氣流不足時(shí)極易發(fā)生),也容易發(fā)生懸料。
(6)操作混亂造成煤氣流分布不合理,爐況出現(xiàn)難行,產(chǎn)生“管道”后發(fā)生崩料,崩料后又造成懸料。
2.2高爐懸料的征兆
(1)風(fēng)壓緩慢升高或突然冒尖,風(fēng)量逐漸減少或銳減。(2)爐頂壓力下降,壓差升高,透氣性指數(shù)顯著低于正常水平。(3)爐頂溫度升高,四點(diǎn)溫差縮小。(4)風(fēng)口焦炭呆滯,個(gè)別風(fēng)口出現(xiàn)生降。(5)料尺下降不正常,下下停停,震動(dòng)幾分鐘后又突然塌落,當(dāng)停滯時(shí)間超過10min后就成為懸料。
2.3高爐懸料的預(yù)防
(1)低料線的料下到成渣帶時(shí),由于透氣性變差,風(fēng)壓不穩(wěn),此時(shí)應(yīng)適當(dāng)減風(fēng),以保持風(fēng)量風(fēng)壓對稱,此時(shí)嚴(yán)禁加風(fēng)和大幅度提高風(fēng)溫,爐前要及時(shí)出凈渣鐵。
(2)原燃料質(zhì)量惡化時(shí),禁止采取強(qiáng)化冶煉的措施。可適當(dāng)采用邊緣和中心同時(shí)發(fā)展的裝料制度。
(3)渣鐵出不凈風(fēng)壓憋高時(shí),嚴(yán)禁強(qiáng)行增加風(fēng)量。
(4)在風(fēng)壓不穩(wěn)時(shí)不宜提高風(fēng)溫,爐溫低需要提高風(fēng)溫時(shí),可一次加20℃,待風(fēng)壓穩(wěn)定并和風(fēng)量對稱后再加。
(5)按風(fēng)壓操作,加風(fēng)時(shí)每次不超過10kPa~15kPa,風(fēng)量和風(fēng)壓不對稱時(shí)嚴(yán)禁強(qiáng)行加風(fēng)。
(6)如果爐溫在規(guī)定的下限水平,應(yīng)該采用減風(fēng)的措施來避免懸料,不要大幅度地撤風(fēng)溫;爐溫充沛時(shí),撤風(fēng)溫的幅度可大一些。當(dāng)風(fēng)溫在1000℃左右時(shí),可一次降100℃~150℃;風(fēng)溫在1100℃以上時(shí),可一次降200℃。
(7)高爐的三班操作必須保持統(tǒng)一,堅(jiān)持穩(wěn)定風(fēng)壓、穩(wěn)定壓差、穩(wěn)定料批和穩(wěn)定爐溫的原則,樹立操作好本班,照顧好下班的全局觀念。
2.4高爐懸料的處理原則
高爐正常生產(chǎn)是爐料下降的重力與煤氣上升浮力相適應(yīng)。懸料是打破了上述平衡,處理懸料也要從這兩方面入手。
(1)高爐懸料說明上升煤氣流產(chǎn)生的浮力與爐料有效重量相等。因此,處理懸料要從降低煤氣浮力和增加爐料有效重量同時(shí)入手,要使風(fēng)量與爐料透氣性相適應(yīng),爐料下降力大于煤氣浮力。
(2)處理懸料要區(qū)別懸料的類型,同時(shí)要查明懸料的原因,根據(jù)不同的類型采取相應(yīng)的處理措施。
(3)處理懸料決策要果斷,方法要妥當(dāng),時(shí)間要抓緊,千萬別讓一般性懸料發(fā)展成頑固性懸料。
2.5處理懸料的方法
(1)懸料發(fā)生在爐溫合適或向熱時(shí)
①應(yīng)視爐況減風(fēng)溫或加濕分,爭取爐料不坐而下;②爐料仍不下,可采用加風(fēng)頂?shù)霓k法,在采用此法時(shí)應(yīng)注意,當(dāng)風(fēng)壓逐漸下降而風(fēng)量自動(dòng)增加,爐料剛一動(dòng)時(shí)立即減風(fēng)以防崩下再懸,此法不能連續(xù)使用;③人工坐料,若坐料后,恢復(fù)風(fēng)量再懸時(shí),應(yīng)把風(fēng)量加到適當(dāng)水平,過一段時(shí)間,料線趕到正常后再坐料,但回風(fēng)的風(fēng)壓應(yīng)較前次稍低些;④坐料后應(yīng)臨時(shí)改變發(fā)展邊緣的裝料制度;⑤爐料下降正常后,應(yīng)先把風(fēng)量恢復(fù)到一定水平,再視爐溫情況恢復(fù)風(fēng)量。
(2)懸料發(fā)生在爐涼時(shí)
①迅速減風(fēng)改常壓,爭取料不坐而下;②爐料仍不下時(shí),應(yīng)即行坐料,并相應(yīng)減輕負(fù)荷;③爐料下降后,風(fēng)量和風(fēng)溫應(yīng)視爐溫情況進(jìn)行調(diào)節(jié),使?fàn)t溫保持一定水平。
(3)惡性懸料
經(jīng)過3次坐料仍未解決的懸料稱惡性懸料。其惡性懸料又分3種類型:爐溫不足的惡性懸料、爐溫充足的惡性懸料和大涼時(shí)的惡性懸料。
(a)爐溫不足時(shí)的惡性懸料處理:
①坐料后視料柱透氣性惡化程度,以較低的風(fēng)壓回風(fēng);②在恢復(fù)過程中,視風(fēng)壓和風(fēng)量的對稱情況穩(wěn)定加風(fēng),要按壓差操作,并采用發(fā)展邊緣的裝料制度,同時(shí)相應(yīng)調(diào)節(jié)負(fù)荷。
(b)爐溫充足時(shí)的惡性懸料處理:
①撤足夠的風(fēng)溫;②提高風(fēng)壓、增大風(fēng)量,維持1h,將風(fēng)口前焦炭燒出一個(gè)空間后再坐料,按一般性懸料的回風(fēng)方法處理。
(c)大涼時(shí)的惡性懸料處理:爐溫過低以致風(fēng)口涌渣和自動(dòng)灌渣而又發(fā)生懸料時(shí):
①先將熱風(fēng)溫度提高到設(shè)備允許的最高水平,同時(shí)全閉濕分;②將風(fēng)口燒亮,待爐頂溫度達(dá)到500℃時(shí)再坐料;③風(fēng)口來渣時(shí),可將視孔蓋打開放出,同時(shí)準(zhǔn)備好打水管,以防燒壞設(shè)備;④爐料下降后即回風(fēng)到停止灌渣的水平;⑤如預(yù)計(jì)爐況難以恢復(fù)時(shí),可先加幾批凈焦,并改疏松邊緣的裝料制度;⑥回風(fēng)后視高爐順行情況恢復(fù)風(fēng)量。
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