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壓縮機(jī)氣閥閥片斷裂原因分析及改進(jìn)

2016-11-30 04:58:51馬曉偉胡建忠
中國(guó)設(shè)備工程 2016年6期
關(guān)鍵詞:閥蓋閥片氣閥

潘 強(qiáng) 馬曉偉 胡建忠 劉 福

(中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆 克拉瑪依市 834000)

壓縮機(jī)氣閥閥片斷裂原因分析及改進(jìn)

潘 強(qiáng) 馬曉偉 胡建忠 劉 福

(中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆 克拉瑪依市 834000)

針對(duì)克拉瑪依石化公司某加氫改質(zhì)裝置新氫壓縮機(jī)運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的多起氣閥閥片斷裂問(wèn)題進(jìn)行了原因分析,通過(guò)對(duì)閥片斷裂過(guò)程、表征現(xiàn)象及機(jī)組的運(yùn)行參數(shù)、工藝參數(shù)等進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)造成閥片關(guān)閉時(shí)撞擊過(guò)速進(jìn)而在閥片最薄弱的邊緣位置發(fā)生斷裂。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行閥片結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)改進(jìn),有效地解決了氣閥閥片頻繁斷裂問(wèn)題。最后總結(jié)出了氣閥閥片斷裂時(shí)的5個(gè)表征現(xiàn)象,為今后同類(lèi)裝置處理類(lèi)似問(wèn)題提供借鑒和參照。

新氫壓縮機(jī);排氣閥;閥片斷裂;設(shè)計(jì)改進(jìn)

克拉瑪依石化公司某加氫改質(zhì)裝置設(shè)置2臺(tái)新氫壓縮機(jī)組K-3101/AB,是裝置生產(chǎn)運(yùn)行的核心設(shè)備,運(yùn)行條件一開(kāi)一備,采用三列三級(jí)壓縮,其作用是保證系統(tǒng)氫氣壓力,參與加氫反應(yīng)。該機(jī)組于2012年4月投入運(yùn)行,K-3101/A機(jī)采用HydroCOM無(wú)級(jí)氣量調(diào)節(jié)作為裝置運(yùn)行的主機(jī)組,K-3101/B機(jī)作為備用機(jī)運(yùn)行。2013年8~9月份,由于K-3101/A機(jī)一級(jí)缸嚴(yán)重異響,進(jìn)行多方原因排查未果后,K-3101/B機(jī)成為主力機(jī)運(yùn)行。K-3101/B機(jī)運(yùn)行后,近一年內(nèi)陸續(xù)發(fā)生5次排氣閥閥片斷裂,同時(shí)K-3101/A機(jī)也發(fā)生了2次排氣閥閥片斷裂問(wèn)題。

為此,對(duì)閥片斷裂過(guò)程、斷裂表征現(xiàn)象及當(dāng)時(shí)壓縮機(jī)的運(yùn)行參數(shù)、工藝參數(shù)等進(jìn)行了詳細(xì)分析,通過(guò)對(duì)比機(jī)組工藝運(yùn)行參數(shù)和氣閥原始設(shè)計(jì)參數(shù)發(fā)現(xiàn)氣閥原始設(shè)計(jì)工況和實(shí)際運(yùn)行工況介質(zhì)組分H2含量發(fā)生了變化,由于H2分子量小,H2含量的少許變化將造成介質(zhì)氣體摩爾分子量的成倍變化,使氣閥運(yùn)行時(shí)閥片的運(yùn)動(dòng)參數(shù)偏離原始設(shè)計(jì),氣閥延遲關(guān)閉,造成閥片關(guān)閉時(shí)撞擊過(guò)速進(jìn)而導(dǎo)致閥片最薄弱的邊緣位置斷裂,在此基礎(chǔ)上對(duì)閥片結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn),最后總結(jié)出了氣閥閥片斷裂時(shí)的5個(gè)表征現(xiàn)象,有效地指導(dǎo)各級(jí)管理、操作人員在第一時(shí)間內(nèi)判斷出閥片斷裂問(wèn)題,及時(shí)處理,為今后同類(lèi)裝置處理類(lèi)似問(wèn)題提供借鑒和參照。

一、故障概況

2014年8月23日K-3101/B機(jī)組運(yùn)行時(shí)DCS畫(huà)面趨勢(shì)顯示一級(jí)缸排氣壓力由3.85MPa上升到4.05MPa、排氣溫度由85℃上升到95℃,二級(jí)排氣溫度略有下降,其余各級(jí)排氣溫度、壓力正常,如圖1和2所示。現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)二級(jí)蓋側(cè)排氣閥閥蓋溫度100℃,軸側(cè)排氣閥閥蓋溫度90℃,二者溫差達(dá)到10℃,機(jī)組緊急停機(jī),拆檢蓋側(cè)排氣閥,發(fā)現(xiàn)閥片邊緣對(duì)稱(chēng)位置有2處斷裂。

圖1 各級(jí)進(jìn)排氣溫度趨勢(shì)圖

圖2 各級(jí)進(jìn)排氣壓力趨勢(shì)圖

同時(shí)查看2013年至2014年檢修記錄發(fā)現(xiàn),自2013年11月K-3101/B機(jī)作為主力機(jī)運(yùn)行后陸續(xù)發(fā)生過(guò)5次排氣閥閥片斷裂故障,斷裂時(shí)間分別為2013年11月18日、2013年12月26日、2014年1月21日、2014年8月11日、2014年8月23日,氣閥平均使用壽命嚴(yán)重不足。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)拆檢情況來(lái)看,這5次閥片斷裂的位置,均發(fā)生于二級(jí)缸蓋側(cè)排氣閥邊緣對(duì)稱(chēng)位置,如圖3所示。

圖3 K-3101/B機(jī)排氣閥閥片斷裂部位

2014年12月22日,K-3101/A機(jī)組運(yùn)行時(shí)DCS顯示三級(jí)缸排氣溫度突然由90℃跳升至98℃,HydroCOM無(wú)級(jí)氣量調(diào)節(jié)三級(jí)手操器負(fù)荷器從81%自動(dòng)增加至95%,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)蓋側(cè)排氣閥閥蓋溫度95℃,軸側(cè)排氣閥閥蓋溫度85℃,二者溫差達(dá)到10℃,緊急停機(jī)后拆檢發(fā)現(xiàn)蓋側(cè)排氣閥閥片圓周邊緣斷裂一塊,如圖4所示。對(duì)氣閥進(jìn)行了更換,23日開(kāi)機(jī)后發(fā)現(xiàn)三級(jí)缸排氣溫度為97℃,仍然偏高,此時(shí)一級(jí)缸排氣溫度81℃,二級(jí)缸排氣溫度為88℃,并且現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)K-3101/A三級(jí)缸蓋側(cè)排氣閥閥蓋溫度90℃,軸側(cè)排氣閥閥蓋溫度80℃,說(shuō)明此閥仍然存在泄漏,31日停機(jī)后拆檢發(fā)現(xiàn)蓋側(cè)排氣閥閥片圓周邊緣斷裂2處,如圖5所示。

圖4 K-3101/A機(jī)12月22日排氣閥閥片斷裂部位

圖5 K-3101/A機(jī)12月31日排氣閥閥片斷裂部位

綜上所述,K-3101/AB機(jī)組運(yùn)行一年時(shí)間內(nèi),排氣閥閥片先后發(fā)生了7次斷裂,斷裂位置均位于閥片邊緣,說(shuō)明閥片斷裂問(wèn)題絕非偶然現(xiàn)象,需要深入分析原因。

二、原因分析

1.閥片斷裂表征現(xiàn)象原因分析

針對(duì)K-3101/B機(jī),由于二級(jí)蓋側(cè)排氣閥閥片斷裂后被壓縮后的高溫氣體不能被完全排出,通過(guò)氣閥內(nèi)漏回流的方式又返回到氣缸內(nèi),造成蓋側(cè)排氣閥閥蓋溫度偏高。由于二級(jí)氣閥泄漏后排氣效率降低,造成一級(jí)出口壓力憋壓偏高,一級(jí)壓縮比增大,一級(jí)缸排氣溫度上升。一級(jí)出口壓力增大導(dǎo)致二級(jí)入口壓力隨之增大,二級(jí)壓縮比減小,所以二級(jí)排氣溫度會(huì)略有下降。

針對(duì)K-3101/A機(jī),用上述同樣的方法可以分析出三級(jí)蓋側(cè)排氣閥閥片斷裂后排氣溫度和蓋側(cè)排氣閥閥蓋溫度偏高原因。不同之處在于K-3101/A機(jī)組采用HydroCOM無(wú)級(jí)氣量調(diào)節(jié),各級(jí)出口壓力要維持設(shè)定值不變時(shí)只能通過(guò)三級(jí)負(fù)荷手操器自動(dòng)加載負(fù)荷來(lái)實(shí)現(xiàn)。

以上很好地解釋了K-3101/AB機(jī)氣閥閥片斷裂時(shí)出現(xiàn)的各種表征現(xiàn)象的原因,為壓縮機(jī)氣閥閥片斷裂判斷積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

2.閥片斷裂原因分析

該機(jī)組每個(gè)氣缸均設(shè)置上、下兩個(gè)注油點(diǎn),各點(diǎn)注油量如下(滴/min):一級(jí)上20、下12;二級(jí)上11、下15;三級(jí)上4、下17~18。拆檢的故障氣閥內(nèi)外表面油膜分布正常,根據(jù)注油量和氣閥拆檢情況來(lái)看,二級(jí)氣缸注油量是正常的。查看壓縮機(jī)溫度、壓力等運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定,因此排除壓縮機(jī)操作因素造成氣閥閥片斷裂。

從閥片斷裂總是固定發(fā)生于二級(jí)蓋側(cè)排氣閥來(lái)看,問(wèn)題可能由于系統(tǒng)因素,而不是某些偶然因素造成,因此可以排除氣閥批次質(zhì)量等偶然因素造成氣閥故障。

重新審核二級(jí)氣閥原始設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),排氣閥主要參數(shù),如閥片開(kāi)啟關(guān)閉時(shí)的撞擊速度、彈簧力、閥片關(guān)閉角等均在正常范圍。閥片正、反面與閥座、閥蓋的撞擊痕跡均比較輕微(見(jiàn)圖6和7),表明氣閥工作時(shí),無(wú)論是開(kāi)啟還是關(guān)閉,撞擊速度均正常,閥片斷裂不是設(shè)計(jì)因素造成。

圖6 閥片開(kāi)啟撞擊痕跡(與閥蓋)

圖7 閥片關(guān)閉撞擊痕跡(與閥座)

壓縮機(jī)介質(zhì)H2是由制氫裝置生產(chǎn)的高純度氫和一部分重整裝置生產(chǎn)的重整氫混合而成,實(shí)際H2含量在一定范圍內(nèi)變化。從故障前后壓縮機(jī)介質(zhì)組份的分析結(jié)果可知,介質(zhì)氫含量在92.456%~98.477%之間變化,如圖8中的氫氣組分變化所示,根據(jù)車(chē)間工藝卡片要求,裝置新氫H2含量只需大于92%就滿足工藝要求,對(duì)比氣閥原始設(shè)計(jì)工況和實(shí)際運(yùn)行工況,壓縮機(jī)實(shí)際運(yùn)行參數(shù)接近原始設(shè)計(jì)參數(shù),唯一變化明顯的是介質(zhì)氣體的摩爾分子量,設(shè)計(jì)介質(zhì)組份為:H2:98.92%、CH4:1.039%、C6H14:0.041%,摩爾分子量為2.19g/mol,而2014年8月12日的介質(zhì)組份,摩爾分子量達(dá)到5.55g/ mol,變化超過(guò)一倍。

圖8 8月氫氣組分變化圖

分別用H2含量98.48%、95.36%、92.46%的介質(zhì)組份校核各級(jí)氣閥主要的設(shè)計(jì)參數(shù),發(fā)現(xiàn)二級(jí)蓋側(cè)排氣閥片撞擊速度分別為最大允許撞擊速度的92.7%、93.5%、95.4%,閥片關(guān)閉時(shí)的撞擊速度,隨摩爾分子量的增加而逐漸增大;同時(shí),關(guān)閉彈簧力則隨摩爾分子量增加而變得越來(lái)越弱;更嚴(yán)重的是當(dāng)介質(zhì)氣體中H2含量從98.48%向92.46%變化時(shí),二級(jí)蓋側(cè)排氣閥模擬運(yùn)行時(shí)的關(guān)閉角越來(lái)越大,并有二次關(guān)閉的情況,二次關(guān)閉的關(guān)閉角均超過(guò)180°,氣閥實(shí)際延遲關(guān)閉;二級(jí)軸側(cè)排氣閥上述參數(shù)則正常(軸、蓋側(cè)排氣閥的差異,主要由于軸側(cè)氣缸有活塞桿的影響)。

綜上所述分析認(rèn)為,造成二級(jí)蓋側(cè)排氣閥閥片連續(xù)斷裂的主要原因是介質(zhì)組份中H2含量的變化,由于H2分子量小,H2含量的少許變化,造成介質(zhì)氣體摩爾分子量成倍變化,該變化使氣閥運(yùn)行時(shí),閥片的運(yùn)動(dòng)參數(shù)偏離原始設(shè)計(jì),氣閥有延遲關(guān)閉的傾向,進(jìn)而造成閥片關(guān)閉時(shí)撞擊過(guò)速在閥片最薄弱的邊緣位置發(fā)生斷裂。

三、處理建議及改進(jìn)措施

為了盡可能的利用原閥,方便現(xiàn)場(chǎng)工作和實(shí)施,試圖通過(guò)改變彈簧力的方式調(diào)整氣閥,以適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況,但由于選擇合適的彈簧與之匹配較為困難,因此只能通過(guò)改變彈簧數(shù)量來(lái)微調(diào),但改變彈簧數(shù)量,實(shí)際上已不能利用原閥,因此建議采用改變閥型的措施,以適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況(圖9)。

查閱相關(guān)氣閥設(shè)計(jì)技術(shù)資料,認(rèn)為采用CS型非金屬網(wǎng)狀閥替換原閥可以實(shí)現(xiàn)。CS型氣閥是一款成熟閥型,在石化、煉油、天然氣、空分等眾多領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,并有良好的應(yīng)用效果記錄。其特點(diǎn)如下:

(1)選用PEEK材料閥片(與原閥片材料一致),抗沖擊性能強(qiáng);(2)該閥型槽道寬、通流性好,閥損低;(3)相對(duì)于同尺寸的其它閥型,CS氣閥彈簧數(shù)量多,布置均勻,保證閥片平穩(wěn)開(kāi)啟和關(guān)閉;(4)利用計(jì)算機(jī)模擬氣閥的運(yùn)動(dòng),可精確設(shè)置合理的彈簧力,尤其對(duì)介質(zhì)組分變化有更寬的適應(yīng)范圍。

圖9 CS非金屬網(wǎng)狀閥的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖

[1]潘強(qiáng).新氫壓縮機(jī)十字頭銷(xiāo)斷裂的原因分析及應(yīng)對(duì)措施[J].壓縮機(jī)技術(shù),2014,248(06):55-58.

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TH45

B

1671-0711(2016)06-0080-03

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