劉寧娟
(青海鹽湖股份有限公司化工分公司,青海格爾木 816000)
循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題及處理
劉寧娟
(青海鹽湖股份有限公司化工分公司,青海格爾木 816000)
對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)分析,提出了循環(huán)水系統(tǒng)的優(yōu)化措施,實(shí)現(xiàn)了尿素裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。
循環(huán)水;冷卻器;全壓式高速排氣閥;封頭;制約
我車間年產(chǎn)33萬(wàn)t尿素裝置采用傳統(tǒng)的斯太米卡邦(Stamicarbon)二氧化碳汽提法技術(shù),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為日產(chǎn)1 000t小顆粒尿素。尿素循環(huán)水系統(tǒng)由輔助公用工程動(dòng)裝置動(dòng)力車間送出,為了保證尿素裝置溫度、壓力處于正常運(yùn)行工況,其用于尿素裝置11臺(tái)冷卻器換熱的冷卻介質(zhì),對(duì)工藝介質(zhì)進(jìn)行熱交換,其設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示:
表1 循環(huán)水設(shè)計(jì)參數(shù)
1)工藝?yán)淠豪鋮s器:其作用是水解解吸系統(tǒng)處理合格后的工藝廢水進(jìn)行冷卻,冷卻使溫度降到50℃后,送至熱電廠,作為鍋爐補(bǔ)水。
2)蒸汽冷凝液冷卻器:其作用是將蒸汽冷凝液溫度由80~90℃冷卻到40℃,作為4巴吸收塔上段的吸收液。
3)4巴吸收塔進(jìn)料冷卻器:主要是將4巴吸收塔給料泵送來(lái)的工藝液由56℃左右冷卻到40℃,作為吸收塔下段的吸收液。
4)閃蒸蒸汽冷卻器:主要是將裝置所有蒸汽用戶回收的冷凝液進(jìn)行冷卻回收利用。
5)低壓調(diào)溫水換熱器:將低壓甲銨冷凝器中氨和二氧化碳反應(yīng)放出的熱量移除,保證低壓系統(tǒng)溫度、壓力在工藝指標(biāo)內(nèi)運(yùn)行。
6)高壓調(diào)溫水換熱器:主要是將高壓洗滌器內(nèi)氨和二氧化碳的反應(yīng)熱通過(guò)循環(huán)水移除,保證高壓系統(tǒng)壓力、溫度正常運(yùn)行。
7)回流冷凝器:其作用是將解析塔內(nèi)解吸出來(lái)的氨進(jìn)行回收利用,利用循環(huán)水將氨和二氧化碳反應(yīng)的反應(yīng)熱移除,保證系統(tǒng)各參數(shù)的正常運(yùn)行。
8)一段蒸發(fā)表冷器、二段蒸發(fā)表冷器及二段蒸發(fā)后表冷器:其作用是用循環(huán)水將一段蒸發(fā)、二段蒸發(fā)分離器內(nèi)分離出來(lái)的氨和二氧化碳、水汽、甲銨液、尿液進(jìn)行冷凝,維持蒸發(fā)真空度。
9)4巴吸收塔塔底冷卻器:采用循環(huán)水將4巴吸收塔內(nèi)反應(yīng)的反應(yīng)熱移除,工藝液溫度由56℃左右降到40℃后,作為常壓吸收塔的吸收液。
2.1 運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題
自試車以來(lái),循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行極不穩(wěn)定,嚴(yán)重影響了尿素裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,嚴(yán)重制約尿素裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)。運(yùn)行過(guò)程中因循環(huán)水問(wèn)題多次引起停車事故,對(duì)尿素裝置穩(wěn)定生產(chǎn)形成主要的制約因素。
(1)2012年試車以來(lái),曾多次發(fā)生過(guò)循環(huán)水壓力過(guò)低,位于尿素框架七樓的4巴吸收塔塔底冷卻器工藝側(cè)的工藝介質(zhì)溫度無(wú)法降低,致使該工藝液到常壓吸收塔后不能將常壓吸收塔內(nèi)的氨和二氧化碳吸收完全,造成低壓系統(tǒng)超壓,從而使蒸發(fā)背壓,真空度達(dá)不到工藝指標(biāo),尿素中水分含量增加,影響到尿素產(chǎn)品質(zhì)量。
(2)2013年12月10日,由于合成氨裝置循環(huán)水用量增大,造成尿素循環(huán)水量不足,壓力過(guò)大,造成蒸發(fā)系統(tǒng)三臺(tái)表冷器缺循環(huán)水,蒸發(fā)系統(tǒng)超壓(壓力超過(guò)了150kPa),造成蒸發(fā)系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行,被迫高壓減負(fù)荷,蒸發(fā)短亭。
(3)尿素循環(huán)水進(jìn)入界區(qū)流量計(jì)顯示時(shí)有時(shí)無(wú),影響對(duì)消耗的考核。
(4)2012年至2013年期間,由于動(dòng)力車間倒泵造成回流冷凝器上封頭墊片及3臺(tái)蒸發(fā)表冷器封頭墊片損壞多達(dá)20次,同時(shí)也多次造成高壓系統(tǒng)減負(fù)荷,蒸發(fā)系統(tǒng)停車。
2.2 原因分析
(1)原設(shè)計(jì)尿素所使用的循環(huán)水與VCM裝置、合成氨裝置、甲堿裝置、空分裝置及VCM/PVC冷凍站共用一根循環(huán)水管線。對(duì)尿素裝置而言,由于框架高,所以對(duì)循環(huán)水的壓力等級(jí)要求比較嚴(yán)格,一般設(shè)計(jì)壓力為0.4MPa。但目前,動(dòng)力車間的泵出口壓力0.4MPa,通過(guò)別的裝置后,待送到我們車間時(shí)的循環(huán)水壓力已降為0.3MPa左右。遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了尿素的工藝要求,尿素裝置涉及到循環(huán)水的地方,比如低壓以及蒸發(fā)等幾臺(tái)表冷器,由于循環(huán)水壓力低,循環(huán)水量低,造成換熱器冷卻量不足,導(dǎo)致低壓超壓,蒸發(fā)真空度提不起來(lái),嚴(yán)重影響尿素的穩(wěn)定生產(chǎn)以及產(chǎn)品的質(zhì)量。
(2)在拆檢該流量計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)循環(huán)水中所含細(xì)菌及藻類較多,循環(huán)水流量計(jì)采用的是阿牛巴流量計(jì),其節(jié)流裝置上的小孔常常堵塞,致使循環(huán)水量顯示不準(zhǔn)確。
(3)動(dòng)力車間送來(lái)的循環(huán)水通過(guò)裝置較低的VCM車間和合成氨車間后,車間框架高處的冷卻器循環(huán)水到達(dá)不了,致使管路中惰氣排不凈。在倒泵時(shí)經(jīng)常由于惰氣排不凈,當(dāng)兩臺(tái)泵同時(shí)運(yùn)行時(shí),流量增大,迫使氣體空間縮小,氣體被壓縮,壓力增大,從而將冷卻器的上最薄弱的封頭墊子沖開(kāi),迫使系統(tǒng)停車,嚴(yán)重影響裝置的正常、穩(wěn)定生產(chǎn)。
1)通過(guò)外操對(duì)同類裝置的廠家進(jìn)行考察和學(xué)習(xí),這兩家都將尿素的循環(huán)水設(shè)置為獨(dú)立的循環(huán)水系統(tǒng),并不與其他車間共用,這樣可以確保高質(zhì)量的循環(huán)水送到相對(duì)較高的尿素框架上。
根據(jù)我廠的實(shí)際情況,我廠PVC車間循環(huán)水從我裝置北面通過(guò),然而我們廠的PVC車間已經(jīng)將循環(huán)水改為獨(dú)立的循環(huán)水系統(tǒng),這樣他們?cè)械囊粭l循環(huán)水將會(huì)閑置下來(lái),本著節(jié)省成本與維護(hù)穩(wěn)定生產(chǎn)的原則,我們可以將這條閑置的循環(huán)水管線利用起來(lái),將原PVC的循環(huán)水管線引入尿素裝置,接到原上水管線閥后,加一個(gè)DN800的閘閥,控制上水。這對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行將得到很大的改善。這樣利舊既節(jié)省了成本,又維護(hù)了系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行必將得到很大的改善,具體改造改造所需材料見(jiàn)下表2。
表2 改造所需材料表
原循環(huán)水設(shè)計(jì)值總量Q=4 794m3,CO2壓縮機(jī)所用循環(huán)水流量:06JT0102(壓縮機(jī)凝汽器冷卻器)所用Q1=1 487m3,06J0102a/b/c(壓縮機(jī)段間冷卻器)所用Q2=425m3,尿素裝置所用Q3=2 882m3,原動(dòng)力車間送至PVC車間的循環(huán)水有三臺(tái),每臺(tái)循環(huán)水泵打量為Q=1 620m3,揚(yáng)程H=51.2m。而我車間壓縮機(jī)在合成氨裝置,所用的循環(huán)水由合成氨管路提供。在開(kāi)兩臺(tái)備一臺(tái)的情況下,足夠供應(yīng)尿素的循環(huán)水量。
2)將循環(huán)水流量計(jì)由阿牛巴形式的流量計(jì)改為不和介質(zhì)接觸的超聲波流量計(jì),避免循環(huán)水中所帶雜物堵塞流量計(jì)節(jié)流裝置,影響了流量測(cè)量的準(zhǔn)確性。同時(shí)當(dāng)循環(huán)水系統(tǒng)壓力變送器顯示不準(zhǔn)或檢修時(shí),可以將平??刂屏髁拷?jīng)驗(yàn)值作為操作依據(jù),保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
3)將尿素框架七樓的4巴吸收塔塔底換熱器安裝位置由七樓改到框架五樓(原4巴吸收塔塔底換熱器安裝位置標(biāo)高為EL:138 100mm,其中EL:100 000mm為基準(zhǔn)面標(biāo)高,更改后的標(biāo)高為EL:128 500mm,即將換熱器位置下移了9 600mm)。
4)在循環(huán)水冷卻器封頭墊片容易損壞的回流冷凝器、一段蒸發(fā)表冷器、二段蒸發(fā)表冷器上增加了6臺(tái)全壓式高速排氣閥。當(dāng)動(dòng)力車間倒泵時(shí),能及時(shí)將尿素裝置水冷器中未排凈的氣體排出,保證了設(shè)備的安全,同時(shí)也為生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了保證。
5)將循環(huán)水水質(zhì)作為重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的對(duì)象,當(dāng)循環(huán)水中雜質(zhì)、藻類、微生物含量高時(shí),通知?jiǎng)恿囬g進(jìn)行處理。
通過(guò)2014年5月利用大檢修期間對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)上水管管網(wǎng)及全壓式高速排氣閥進(jìn)行改造后,經(jīng)過(guò)了半年多的運(yùn)行,取得了良好效果。徹底解決了循環(huán)水壓力低、量不足的瓶頸問(wèn)題,尿素低壓系統(tǒng)超壓,蒸發(fā)真空度達(dá)不到問(wèn)題也得以解決;加強(qiáng)車間的協(xié)調(diào)管理及操作人員的巡檢管理后,設(shè)備封頭墊片損壞事故得以解決,尿素產(chǎn)品中水分含量達(dá)到了優(yōu)級(jí)品。再?zèng)]有出現(xiàn)過(guò)因循環(huán)水問(wèn)題導(dǎo)致高壓減量,低壓超壓,蒸發(fā)停車事故的發(fā)生,為尿素實(shí)現(xiàn)“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)”的運(yùn)行提供了保障。
綜上所述,公用工程系統(tǒng)在尿素生產(chǎn)中起到的作用至關(guān)重要,并且不能忽視,只有保障了各個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,才能實(shí)現(xiàn)整個(gè)工藝的穩(wěn)定,才能減少損失,給企業(yè)創(chuàng)造更大的利潤(rùn)。對(duì)尿素裝置循環(huán)水系統(tǒng)改造后,有效解決循環(huán)水壓力低造成冷凝量不足帶來(lái)的問(wèn)題,對(duì)穩(wěn)定尿素工藝生產(chǎn)起到關(guān)鍵性作用。
The Problems Existing In The Circulating Water System Operation And Processing
Liu Ning-juan
The problems in the process of production run are summarized analysis,the circulating water system optimization measures are put forward,realize the stable operation of the urea process.
circulating water;Cooler;All the pressure type high-speed exhaust valve;head;restriction
TQ085.4
B
1003-6490(2016)08-0003-02
2016-07-30
劉寧娟(1983—),女,陜西戶縣人,工程師,主要從事工藝技術(shù)管理工作。