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延長水煤漿氣化水系統(tǒng)運行周期方法探討

2016-12-06 08:29潘進平
化工設計通訊 2016年1期
關鍵詞:灰水除氧器閃蒸

賈 喆,潘進平,許 明,胡 楠

(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江鶴崗 154100)

延長水煤漿氣化水系統(tǒng)運行周期方法探討

賈 喆,潘進平,許 明,胡 楠

(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江鶴崗 154100)

針對中海石油華鶴煤化有限公司GE水煤漿氣化系統(tǒng)用煤的特殊性,以及灰石添加對水系統(tǒng)的影響,對水系統(tǒng)進行改造和工藝調整,制定合理的工藝控制指標。就水系統(tǒng)的優(yōu)化,延長生產長周期的方法進行分析與研究。

石灰石;硬度;工藝改造;工藝調整;水源分配;結垢

中海石油華鶴煤化有限公司30萬t合成氨52萬t大顆粒尿素項目選擇美國GE能源水煤漿加壓氣化技術,氣化壓力6.5MPa(G),四級閃蒸流程。設計為三臺氣化爐,兩開一備,另外一臺氣化爐在運行爐出現故障時可以及時投入使用,保證生產連續(xù)性。鶴崗地區(qū)煤質具有優(yōu)異的成漿性能,為水煤漿加壓氣化技術提供了有力的支撐,煤漿濃度正常運行時濃度為65wt%,氣化有效氣(CO+H2)達到85%,CO含量47%,H2含量38%,均達到為同行業(yè)較高水平。其中比氧耗401,比煤耗599,噸煤產變換氣2.86km3(標)。GE水煤漿加壓氣化技術操作壓力高,為后系統(tǒng)系統(tǒng)壓縮工段節(jié)約了大量能量。使用雙軟管式高壓煤漿泵進料,與粉煤氣化氣力輸送相比,高壓煤漿泵運行更穩(wěn)定,性能更可靠,輸送壓力更高,穩(wěn)定的給料系統(tǒng)也是GE水煤漿加壓氣化技術運行可靠的主要因素。中海石油華鶴煤化有限公司自投料生產以來,經過不斷的工藝優(yōu)化,雙爐在線運行率達80%,日產合成氨1 100t,GE水煤漿氣化效率高,運行穩(wěn)定的優(yōu)點體現明顯,為公司滿負荷穩(wěn)定生產提供了可靠的保證。同時使用煤質灰分高(約12%-14%),助溶劑石灰石添加3%,水系統(tǒng)的結垢,是目前制約本公司氣化裝置長周期運行的主要原因。本文就優(yōu)化水系統(tǒng)的操作,針對系統(tǒng)現狀進行工藝改造,延長水系統(tǒng)運行周期進行探討與分析。

1 運行情況描述

1)本單位由于使用的原料煤的灰熔點較高,需要添加石灰石,石灰石添加量為原料煤質量的3%,系統(tǒng)水質硬度在1 200mg/L到1 600mg/L,水系統(tǒng)結垢趨勢很強,平均2 000h就進行一次物理清洗。根據運行中的摸索,本文對延緩水系統(tǒng)結垢趨勢,延長水系統(tǒng)運行周期到4 000h方法進行探討。

2)原料煤灰熔點與粘溫特性曲線如表1、表2所示。

表1 

根據粘溫特性曲線分析,氣化爐使用原料煤需要添加石灰石為原料煤質量的3%適合操作,石灰石的添加與原煤中灰分含量較高,引起系統(tǒng)水質惡化是本公司亟須解決的問題。

表2 

圖1 石灰石添加3%的灰渣粘溫特性曲線

2 水系統(tǒng)存在的主要問題

1)系統(tǒng)水質指標總堿度與總硬度均處于高位運行,水系統(tǒng)結垢趨勢嚴重。

2)系統(tǒng)結垢,嚴重制約了系統(tǒng)長周期運行,系統(tǒng)運行2000h后,激冷水管線結垢流通面積變小,激冷水過濾器內部大量積灰,激冷水泵進口堵塞導致吸入能力不足,引起激冷水泵氣蝕。氣化爐激冷室內積灰結垢嚴重,上升管與下降管堵塞,合成氣偏流,影響氣化爐的正常運行。

3)嚴重制約了系統(tǒng)長周期運行,清洗備爐的工作量較大且次數頻繁。

3 重新優(yōu)化工藝技術指標

根據實際生產情況,為延長氣化裝置的運行周期,計劃將水系統(tǒng)運行周期延長到4 000h。

1)嚴格執(zhí)行灰水控制工藝指標?;宜到y(tǒng)之前的控制指標以中南化工提供的為依據,有幾點需要變更,總硬度由1500mg/L更改為1 300mg/L,總堿度由1 500mg/L更改為500mg/L。具體的控制指標見表1?;宜捕热绻哂? 300 mg/L,分散劑投入量必須按照1 503×10-6絮凝劑的添加。

2)變換汽提塔嚴格控制氣提后的低溫變換冷凝液的質量,保證汽提塔塔底溫度不低于137℃,保證NH3-N低于150mg/L,并根據高壓灰水的運行工況,堿度高于500mg/L時,氨氮需要控制的更低。

3)嚴格控制排水量,其中對于每生產1 000m3(標)/h有效氣(CO+H2),對應排水1t本單位雙爐滿負荷生產時有效氣(CO+H2)為88 000m3(標)/h,氣化雙爐滿負荷生產時排水量應不低于88m3/h。

4 工藝技術改造

1)除氧器在具備條件下應配有脫鹽水管線,該設計對于優(yōu)化整個系統(tǒng)水質至關重要,對于水之源相對豐富地區(qū)的煤化工企業(yè)可以連續(xù)向除氧器加水,優(yōu)化系統(tǒng)內整體水質。

2)將高堿度的真空閃蒸冷凝液由原設計到除氧器更改到澄清池,便于與澄清池內高硬度的水進行中和,優(yōu)化水質。真空閃蒸冷凝的pH值約為9,在澄清池內會發(fā)生結垢反應,由于澄清池的容積較大,內部設有耙料器,結垢等沉積物可以由澄清池底部進入真空過濾機脫去。

3)對進除氧器的低溫變換冷凝液進行改造,將該路水分配到真閃,汽提后的低溫變換冷凝液進入真閃再次進行閃蒸。真空閃蒸系統(tǒng)具備處理一定量氨氮的能力,其可以解析出60m3(標)/h氨氣,以便閃蒸系統(tǒng)對低溫變換冷凝液進行精制處理,也有利于降低除氧器高壓灰水的總堿度,除氧器補水配合脫鹽水的補入,對工藝系統(tǒng)的水質在源頭上進行優(yōu)化。

5 優(yōu)化分散劑性能和對分散劑加入點進行改造

1)考慮到本裝置原料和水質的特殊性,以控制水質指標為前提,和供貨商做相關的測試,優(yōu)化分散劑的配方,對添加量和位置就目前水質情況,做進一步的深入研究,針對水質拿出有針對性的分散劑解決方案,并使用高效低磷的分散劑,降低外排水的含磷量,分散劑性能得到優(yōu)化發(fā)熱同時,更滿足綠色環(huán)保的要求。

2)對分散劑管線進行改造,低壓灰水和高壓灰水泵的進口分散劑按照比例添加。低壓灰水泵進口量與高壓灰水泵的進口量為6:4,此處更改可以減少因低壓灰水泵持續(xù)向廢水處理排水對藥劑添加濃度的影響。正常運行時低壓灰水流量為280m3/h,去污水處理的量為83m3,改造之前約29.3%的藥劑進入了廢水處理,改造之后約17.7%的藥劑進入廢水處理,減少了去水處理的磷含量,提高了分散劑的效力,更降低了系統(tǒng)的結垢的風險。

6 閃蒸系統(tǒng)的運行管理

1)正常運行中通過提高除氧器壓力的方法來為提高除氧器水溫,導致除氧器頂部壓力調節(jié)閥PV03309經常自動關閉,除氧器頂部無放空,導致氨與二氧化碳在無法解析,除氧器在回收熱量的同時無法發(fā)揮汽提作用。為此我公司低壓閃蒸罐運行壓力由原0.21MPa(G)降低為0.19MPa(G),加大低壓閃蒸的解析量,降低真空閃蒸的負荷。低壓閃蒸壓力降低后,除氧器接收的熱源更加充足,除氧與汽提的效果更好,除氧器運行溫度維持在112℃以上,系統(tǒng)熱量得到很好的回收利用的同時也優(yōu)化了水質。

2)增加高壓閃蒸分離器出口氣量,減少高壓閃蒸最終冷卻器的冷量。提高高壓灰水加熱器的流通能力,將出高壓閃蒸分離器的流量提升到1 500m3(標)/h,高壓閃蒸最終冷卻器需要設計有調節(jié)副線,在正常運行時候,副線閥門全部打開,增加氣體的流動速度,閃蒸氣與高壓灰水加熱器的傳熱效果更好,提高高壓灰水加熱器的效率。

3)高壓閃蒸分離器頂部排放氣目前排放量較小時,高壓閃蒸最終冷凝量很大,由于降溫導致解析出的氨和二氧化碳重新冷凝。高壓閃蒸器氣相出口氨與二氧化碳約200m(3標)/h,溫度降低會解析氣會再次溶解于冷凝液中,應合理的平衡高壓閃蒸最終冷卻器循環(huán)水分配,控制高壓閃蒸分離器頂部氣量在1 500-2 000m3(標)/h,保證氣體可以有效地解析,穩(wěn)定系統(tǒng)的水質,防止氨氮在系統(tǒng)內部累積。

7 制定合適的總堿度與總硬度等控制指標

項目 控制指標 分析頻次pH 6-8 24電導率 ≤4 700mg/L 24總溶固TDS ≤2 000 mg/L 24濁度NTU 50 mg/L 24懸浮物SS 100 mg/L 24總硬度 1 300 mg/L 24總堿度 500 mg/L 24氯離子 500 mg/L 24 COD 500 mg/L 24 NH3-N 600 mg/L 24

8 合理平衡氣化爐與洗滌塔黑水循環(huán)量

通過合理的平衡氣化爐與洗滌塔之間的黑水的循環(huán)量,來調節(jié)激冷室黑水pH值。本單位開車初期激冷水量為220m3/h,氣化爐外排水位120m3/h,通過合成氣進入洗滌塔水量為100 m3/h,該運行條件下激冷水管線結垢較快,堵塞嚴重,洗滌塔排水pH為6.8,氣化爐排黑水pH為5.3,排水量過大導致激冷室內部酸性高,造成激冷室內部硅酸鹽結垢,上升管與下降管之間硅酸鹽結垢與懸浮物不斷的累計,引起堵塞。根據該情況對工藝運行進行調整,激冷水量原220m3/h不變,氣化爐外排水由120m3/h減小到80m3/h,合成氣帶入洗滌塔水為140m3/h,使氣化爐內pH值較低的水大量進入洗滌塔以降低洗滌塔內水的pH值,提高氣化爐激冷室內的pH值,調整后洗滌塔排水pH為7.2,氣化爐排黑水pH為5.9,激冷室內硅酸鹽結垢情況減緩,氣化爐上升管與下降管堵塞的情況消失,氣化爐運行周期延長。

9 經過改造后的水質對比分析與運行情況

表4 改造前低壓灰水數據

表5 改造后低壓灰水數據

10 結語

通過對水系統(tǒng)進行操作的優(yōu)化,合適的排水量,優(yōu)化系統(tǒng)水源的分配,藥劑進行科學添加,水系統(tǒng)運行周期進一步的優(yōu)化,中海石油華鶴煤化有限公司水系統(tǒng)運行周期目前為4 000h,而且還有延長的空間,解決了因原料煤灰分高和石灰石的添加而引起系統(tǒng)結垢造成運行周期短的問題,為公司長周期運行打下了堅實的基礎。本單位通過一系列努力,克服了黑龍江鶴崗地區(qū)高寒的氣候條件,克服了黑龍江鶴崗地區(qū)原料煤高灰分高灰熔點的生產條件,以上為就本公司水系統(tǒng)的所做的相應改造與工藝調整,望廣大同仁批評指正。

[1] 黃少烈,鄒華生.化工原理[M].北京:高等教育出版社,2002.

[2] 叢德滋,叢梅,方圖南.化工原理詳解與應用[M].北京:化學工業(yè)出版社,2002.

Extend CWS Gasification Water System Methods of Operation Cycle

Jia Zhe,Pan Jin-ping,Xu Ming,Hu Nan

Sea Crane Coal Co.GE coal water slurry gasifi cation system particularity,and limestone addition on water system,water system transformation and adjustment process,develop a reasonable process control targets.In this paper,water system optimization method to extend the long production cycle of analysis and research.

limestone;hardness;technological transformation;adjustment process;water distribution;fouling

TQ546

A

1003-6490(2016)01-0011-02

2016-01-11

賈喆(1987—),男,遼寧沈陽人,助理工程師,主要從事氣化部工藝技術監(jiān)督,負責工藝技術管理工作。

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