羅軍
(廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團(tuán)西江制糖有限公司,廣西 貴港 537104)
全自動(dòng)離心分蜜機(jī)效能的改進(jìn)
羅軍
(廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團(tuán)西江制糖有限公司,廣西 貴港 537104)
文章介紹了全自動(dòng)離心分蜜機(jī)在糖廠應(yīng)用中達(dá)不到設(shè)計(jì)能力的問(wèn)題,并根據(jù)糖廠的具體情況提出了一些改進(jìn)措施,經(jīng)實(shí)施取得了較好的效果。
全自動(dòng)分蜜機(jī);效能;提高
隨著制糖企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大和對(duì)生產(chǎn)工藝管理要求的進(jìn)一步提高,使用全自動(dòng)離心分蜜機(jī)勢(shì)在必行。這種全自動(dòng)離心分蜜機(jī),具有高效、大容量、節(jié)能、衛(wèi)生、自動(dòng)化程度高的優(yōu)勢(shì),克服了傳統(tǒng)的手動(dòng)或半自動(dòng)上懸式離心分蜜機(jī)效率低、能耗高、工人勞動(dòng)強(qiáng)度大的劣勢(shì)。
目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)全自動(dòng)離心機(jī)的廠家主要有廣西蘇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司、廣州重型機(jī)械廠、甘肅工業(yè)大學(xué)、上?;C(jī)械廠,國(guó)外則主要有德國(guó)BMA公司、德國(guó)BWS公司、英國(guó)TBS公司和法國(guó)FCB公司。而應(yīng)用比較廣泛的則是廣西廠家生產(chǎn)的全自動(dòng)離心分蜜機(jī)。但在實(shí)際應(yīng)用中,由于各糖廠的糖膏質(zhì)量參差不齊,其錘度、純度、粘度及晶體均勻度也各不相同,有時(shí)使用效果不盡如人意,如分蜜機(jī)的實(shí)際生產(chǎn)能力達(dá)不到設(shè)計(jì)能力。經(jīng)過(guò)對(duì)XZ1300—N全自動(dòng)分蜜機(jī)的技術(shù)改革,我們?cè)诒WC了原設(shè)計(jì)能力的基礎(chǔ)上,還提高了該型號(hào)分蜜機(jī)的生產(chǎn)能力,加快了甲糖膏的處理量,解決了甲糖候箱,糖膏頂籠的問(wèn)題,保證了制糖生產(chǎn)線的均衡生產(chǎn),取得了較好的成效。
分蜜機(jī)是糖廠成糖環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵設(shè)備。特別是甲糖分蜜機(jī),因?yàn)榧滋歉喾置酃ば蛏铣斜WC煮糖物料通暢的基礎(chǔ),下啟連續(xù)產(chǎn)出白砂糖的前提條件,最終使用的效果直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和煮煉總收回。它的工作原理是,在全自動(dòng)程序控制下,將被分離的糖膏注入轉(zhuǎn)鼓內(nèi),在高速旋轉(zhuǎn)時(shí)利用離心力場(chǎng)的作用將液體甩出轉(zhuǎn)股外,而固體顆粒則被鋪設(shè)在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的濾網(wǎng)截流,完成固液分流。再配合適量60~70℃的水洗及0.4~0.6MPa壓力、220~250℃溫度的汽洗,使篩出的晶體顆粒更加干凈潔白,篩籃采用重力卸料結(jié)構(gòu),確保分蜜的產(chǎn)品晶粒不易破碎。近年我工作過(guò)的糖廠由原來(lái)的3000噸/日擴(kuò)建到6000噸/日,采用了6臺(tái)XZ1300—N離心機(jī)。投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)該設(shè)備的實(shí)際生產(chǎn)能力沒(méi)有達(dá)到它的設(shè)計(jì)能力,按照設(shè)計(jì)能力其最大循環(huán)次數(shù)是22次/小時(shí),經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查定6臺(tái)分蜜機(jī)的循環(huán)次數(shù)見(jiàn)表1。
此外,每篩完一篩糖以后都需要進(jìn)行停篩清理篩網(wǎng),增加了輔助時(shí)間,影響了篩糖速度。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)度分析,影響該型號(hào)分蜜機(jī)生產(chǎn)能力的原因有以下幾點(diǎn)。
表1 全自動(dòng)分蜜機(jī)循環(huán)次數(shù)的查定數(shù)據(jù)
2.1 故障率高、停機(jī)維修時(shí)間長(zhǎng)
該機(jī)型原配的各種指令開(kāi)關(guān)全部是行程開(kāi)關(guān),從目前機(jī)器性能分析這種開(kāi)關(guān)技術(shù)落后,故障率高。該機(jī)型原配每一臺(tái)分蜜機(jī)有8個(gè)行程開(kāi)關(guān),只要有一個(gè)發(fā)生故障或接觸不良,整臺(tái)分蜜機(jī)就不能工作,甚至分蜜機(jī)在高速運(yùn)轉(zhuǎn)中由于震動(dòng)引起某個(gè)行程開(kāi)關(guān)接觸不良,該臺(tái)分蜜機(jī)也會(huì)自動(dòng)斷電而停止工作。
2.2 操作步驟不連貫,停頓時(shí)間久,不靈活,效率低
該機(jī)型所使用的各種氣缸體積比較大,每個(gè)氣缸的空壓進(jìn)出口都配有調(diào)節(jié)閥,這種型號(hào)的調(diào)節(jié)閥功率小,進(jìn)氣慢,排氣也慢。
2.3 正常生產(chǎn)過(guò)程中容易粘篩和篩不透,這是影響分蜜機(jī)生產(chǎn)能力最大的因素之一
直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和增加操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度,既費(fèi)時(shí)又費(fèi)力。粘篩主要是在篩蘭的底部,這樣就需要操作工每一篩都要清理篩籃以免影響下一篩糖的質(zhì)量,甚至影響設(shè)備的安全運(yùn)行,清理以后又容易將黃點(diǎn)糖、黑點(diǎn)糖帶入產(chǎn)品中影響產(chǎn)品質(zhì)量。分蜜機(jī)工作停停打打,無(wú)法連續(xù)循環(huán)工作。
2.4 面網(wǎng)破損率高
生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)該型號(hào)分蜜機(jī)的面網(wǎng)破損率高,特別是下網(wǎng),篩糖過(guò)程中很容易撕裂而影響提糖率,由于有砂糖漏過(guò)篩網(wǎng)進(jìn)入甲原蜜、甲洗蜜中,不利煮糖的物料的調(diào)配,總體影響了煮煉收回率。
針對(duì)存在的4個(gè)問(wèn)題,我們對(duì)號(hào)入座的進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān)。
3.1 更換行程開(kāi)關(guān)
在極易發(fā)生故障的剎車(chē)裝置和升罩裝置上改造,安裝LXZ—13型的感應(yīng)式接近開(kāi)關(guān)。這種開(kāi)關(guān)的優(yōu)點(diǎn)是無(wú)需直接接觸,只要接近<12mm就可以感應(yīng)控制,不會(huì)因?yàn)檎饎?dòng)而發(fā)生故障。
3.2 氣缸附屬設(shè)備的技改
一是由于氣缸體積大,排氣量不足,我就在原電磁閥總排上增加一個(gè)φ12mm的排氣孔,增加排氣量,使各個(gè)氣缸排氣更為順暢、快速。
二是去掉放糖閥的空壓調(diào)節(jié)閥和升罩的上罩和下罩的空壓調(diào)節(jié)閥,改為快速活接頭來(lái)控制,使這兩個(gè)氣缸的控制空壓直進(jìn)直出,加快這兩個(gè)氣缸的動(dòng)作頻率。
3.3 汽洗管的技改
篩籃的底部粘篩主要是汽洗管設(shè)計(jì)上有缺陷,汽洗管是一根φ32、長(zhǎng)600mm的直管,7個(gè)φ6mm的噴汽孔分布在直管上,而分蜜機(jī)的篩籃是錐形的,死角處噴汽不完全,這樣,篩籃底就成了汽洗不到的死角,造成糖難篩。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,我們?cè)谄垂艿撞?5°的位置多開(kāi)一個(gè)φ4mm的噴汽孔,使汽洗的蒸汽能夠噴射到篩籃的任何位置。技改前后的汽洗管示意圖見(jiàn)圖1。
通過(guò)技術(shù)改革,取得了很好的效果,主要是三個(gè)方面。
一是解決了篩籃底部篩不透和粘篩的問(wèn)題,防止黃點(diǎn)糖和黑點(diǎn)糖進(jìn)入到成品中,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
二是不再用經(jīng)常清理篩籃,保證了分蜜機(jī)正常連續(xù)循環(huán)工作,同時(shí)也減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
三是卸料干凈。作為衡量全自動(dòng)分蜜機(jī)工作效能的一個(gè)指標(biāo),卸料干凈了,不僅減少了甲膏的回煮量,有利于煮糖物料的調(diào)配,提高糖分收回,還可以放料飽滿,有利于提高全自動(dòng)分蜜機(jī)的生產(chǎn)能力。
3.4 篩網(wǎng)安裝方式的改進(jìn)
圖1 分蜜機(jī)汽洗管技改前后的示意圖
篩網(wǎng)容易損壞的問(wèn)題在2009年檢修工作中經(jīng)多方診斷發(fā)現(xiàn)了原因,該機(jī)型原底網(wǎng)是由兩層8目、線徑1.0mm的篩網(wǎng)組成,而該機(jī)型是為了安裝方便把底網(wǎng)的下網(wǎng)分為三小塊來(lái)安裝。由于每一小塊之間都會(huì)有間隙,而經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的使用后,底網(wǎng)、面網(wǎng)將逐漸壓緊疊在篩蘭壁,底網(wǎng)塊與塊之間的距離就會(huì)逐漸拉開(kāi)。這樣,形成了由于切面口寬,面網(wǎng)在離心力的作用受到糖層的擠壓而撕裂。在次年檢修期,我們對(duì)底網(wǎng)進(jìn)行如下改革:下網(wǎng)不分塊,整塊安裝,目數(shù)、線徑不變,把原三個(gè)切面口減少到一個(gè)。雖然安裝的難度增加了,工作量也增加了,但是取得了預(yù)期的效果。經(jīng)過(guò)兩個(gè)榨季的運(yùn)行,篩網(wǎng)面網(wǎng)的損壞率大大減小了。
經(jīng)過(guò)一系列的技術(shù)改革,提高了XZ1300—N全自動(dòng)分蜜機(jī)的工作效能,取得了較好的成效。
4.1 分蜜機(jī)工作能力提高
每一臺(tái)分蜜機(jī)的工作周期從之前的230秒減到110秒,提高了該型號(hào)分蜜機(jī)的生產(chǎn)能力,原來(lái)每班使用6臺(tái)機(jī)滿負(fù)荷只能處理3個(gè)半個(gè)編號(hào)約300m3甲糖膏,改造后處理量提高到5個(gè)編號(hào)約400m3甲糖膏,甲糖膏不待箱不頂籠后,榨量從原來(lái)的210±5T/H提高到250±5T/H,很好的解決了擴(kuò)建后達(dá)不到預(yù)期榨量的主要問(wèn)題,也是這一系列改造,為我廠的產(chǎn)品質(zhì)量和制煉的糖分總收回打下了良好的基礎(chǔ),因榨量的提高,在相同榨量的前提下榨季能縮短15—20天,均能有效的防止甘蔗的外流及每年霜凍蔗糖分的轉(zhuǎn)化,農(nóng)民增收,糖廠受益,所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益都是明顯的。
4.2 提高了產(chǎn)品質(zhì)量
甲糖分蜜機(jī)操作分為全自動(dòng)操作、半自動(dòng)操作、手動(dòng)操作三種方式,經(jīng)過(guò)實(shí)踐,表明了全自動(dòng)操作對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和糖分收回率最穩(wěn)定,且不容易受到人為因素的影響。值得推廣應(yīng)用。
[1] 廣重XZ1300—N離心機(jī)說(shuō)明書(shū).
[2] 中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)編.食糖制造工,分蜜與干燥,北京。中國(guó)輕工出版社,2009.1.
TS243.4
B
2095-820X(2016)03-03
2015-11-20