呂云輝
(云天化集團(tuán)呼倫貝爾金新化工有限公司內(nèi)蒙古呼倫貝爾021506)
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淺析新CO2壓縮機(jī)組汽輪機(jī)頻繁跳車(chē)原因
呂云輝
(云天化集團(tuán)呼倫貝爾金新化工有限公司內(nèi)蒙古呼倫貝爾021506)
云天化集團(tuán)呼倫貝爾金新化工有限公司尿素裝置BHS25/01型CO2壓縮機(jī)組汽輪機(jī)用來(lái)驅(qū)動(dòng)低壓缸和高壓缸,該汽輪機(jī)為單缸、軸流背壓沖動(dòng)式機(jī)組。
該汽輪機(jī)在2015年單試的過(guò)程中,第1次試車(chē)成功,但是在試車(chē)過(guò)程中由于儀表溫度探頭出現(xiàn)故障,儀表人員在檢查探頭的時(shí)候誤將探頭短接,導(dǎo)致機(jī)組軸承溫度達(dá)到聯(lián)鎖值而跳車(chē)。而第2次試車(chē)在熱態(tài)狀況下,機(jī)組在2 000 r/min時(shí)因振動(dòng)聯(lián)鎖而跳車(chē)。第3、第4和第5次試車(chē)均因振動(dòng)聯(lián)鎖而跳車(chē)。
汽輪機(jī)機(jī)組第5次跳車(chē)后,由于該設(shè)備還未進(jìn)行中交,由項(xiàng)目總包方負(fù)責(zé)該機(jī)組的中修,機(jī)組中修后進(jìn)行了第6次試車(chē),依然振動(dòng)聯(lián)鎖而沒(méi)有成功;在機(jī)組完全冷卻后,又進(jìn)行了第7次試車(chē),但是振幅還是居高不下,并發(fā)現(xiàn)機(jī)組異響,現(xiàn)場(chǎng)緊急停車(chē)。隨后對(duì)機(jī)組進(jìn)行了解體大修,發(fā)現(xiàn)平衡盤(pán)汽封和密封摩擦嚴(yán)重,進(jìn)汽側(cè)主蒸汽管道膨脹量較大,超過(guò)了設(shè)計(jì)值;總包方對(duì)平衡盤(pán)汽封和密封進(jìn)行了修復(fù),對(duì)主蒸汽管道限位支架進(jìn)行了整改,大修后再次開(kāi)車(chē),機(jī)組異響,現(xiàn)場(chǎng)緊急停車(chē)。隨后,總包方委托我公司專(zhuān)業(yè)檢修人員對(duì)機(jī)組進(jìn)行了檢修,通過(guò)更換轉(zhuǎn)子、平衡盤(pán)密封、排汽側(cè)徑向軸承以及調(diào)整汽缸中心、整改主蒸汽管道限位支架等措施,最終機(jī)組第8次試車(chē)成功。汽輪機(jī)試車(chē)情況見(jiàn)表1。
2.1 儀表探頭及聯(lián)軸節(jié)故障
經(jīng)儀表專(zhuān)業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)檢查振動(dòng)探頭無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象,對(duì)測(cè)振探頭用萬(wàn)用表進(jìn)行校驗(yàn)檢查正常,振動(dòng)探頭狀況良好,因此可排除儀表探頭的問(wèn)題。
表1 汽輪機(jī)試車(chē)情況
通過(guò)前期檢修及本次解體大修檢查,聯(lián)軸節(jié)使用情況良好,并未發(fā)現(xiàn)異常,因此可排除聯(lián)軸節(jié)故障引起的振動(dòng)。
2.2 潤(rùn)滑油品質(zhì)
對(duì)機(jī)組昆侖L- TSA46潤(rùn)滑油進(jìn)行檢驗(yàn),其結(jié)果:潤(rùn)滑油運(yùn)動(dòng)黏度41.7 mm2/s、閃點(diǎn)180 ℃、酸堿值(以KOH計(jì))0.09 mg/g、無(wú)水分及機(jī)械雜質(zhì),上述指標(biāo)均合格,未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。因此,可排除潤(rùn)滑油品質(zhì)不良引起的振動(dòng)。
2.3 對(duì)中不良
轉(zhuǎn)子對(duì)中檢查結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 轉(zhuǎn)子對(duì)中檢查結(jié)果 0.01 mm
由表2可知:轉(zhuǎn)子與前、后軸承座的同心度實(shí)測(cè)值與要求值偏差較大,轉(zhuǎn)子與前、后汽缸汽封處的同心度實(shí)測(cè)值與要求值偏差也較大。本次汽輪機(jī)是單試,故可排除汽輪機(jī)與壓縮機(jī)對(duì)中不良引起的振動(dòng)。因此,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子與前、后軸承座及汽缸中心偏差較大,可能會(huì)引起機(jī)組振動(dòng)增大。
2.4 軸承系統(tǒng)故障
軸承系統(tǒng)故障振動(dòng)現(xiàn)象較多,如支撐系統(tǒng)松動(dòng)、間隙不符合要求、油膜渦動(dòng)等,在檢修過(guò)程中進(jìn)行了仔細(xì)的檢查,發(fā)現(xiàn)進(jìn)汽側(cè)徑向軸承瓦面磨痕較??;排汽側(cè)徑向軸承瓦面磨痕較大,并且呈扇形,說(shuō)明排汽側(cè)軸承在運(yùn)行過(guò)程中接觸不良。根據(jù)分析有關(guān)汽輪機(jī)振動(dòng)頻譜圖上并未出現(xiàn)1/2倍頻的分量成分,因此可排除油膜渦動(dòng)的可能。由以上分析可知,排汽側(cè)軸承在運(yùn)行過(guò)程中接觸不良可引起軸承軸頸振動(dòng)增大。
2.5 汽流激振
汽流激振典型的故障是其頻率以1/2倍頻分量為主,但在有關(guān)汽輪機(jī)振動(dòng)頻譜圖上并未出現(xiàn)1/2倍頻的分量成分,因此可排除汽流激振引起的振動(dòng)。
2.6 疏水不暢
汽輪機(jī)缸體疏水不暢可導(dǎo)致缸體積水,進(jìn)而引發(fā)轉(zhuǎn)子帶水,從而致使機(jī)組振幅增大。大修期間,分別對(duì)前、后汽封疏水管以及平衡管疏水管等管道進(jìn)行了檢查,所有疏水管均通暢,因此可排除缸體疏水不暢而引起的振動(dòng)。
2.7 動(dòng)靜部件摩擦
在第1次解體大修時(shí)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子平衡盤(pán)汽封與平衡盤(pán)密封嚴(yán)重摩擦。第1次大修后沖轉(zhuǎn)過(guò)程中,隨著轉(zhuǎn)速上升,振動(dòng)同步上升,暖機(jī)過(guò)程中也沒(méi)有下降。在4 900 r/min的穩(wěn)速過(guò)程中速度有2處小抖動(dòng),振動(dòng)隨之變小,轉(zhuǎn)速恢復(fù)后,振動(dòng)也隨之恢復(fù)。這說(shuō)明振動(dòng)和轉(zhuǎn)速有直接關(guān)聯(lián),這符合動(dòng)靜摩擦的特點(diǎn)。另外,汽輪機(jī)振動(dòng)頻譜圖中顯示這次沖轉(zhuǎn)中也是負(fù)1倍頻處振動(dòng)占主導(dǎo),也符合摩擦的特點(diǎn),因此,轉(zhuǎn)子平衡盤(pán)汽封與密封發(fā)生了摩擦。
根據(jù)轉(zhuǎn)子1X(1X約為20 μm,-1X約為60 μm)提純軸心軌跡,轉(zhuǎn)子進(jìn)動(dòng)方向與旋轉(zhuǎn)方向相反,為“反進(jìn)動(dòng)”,因此,可確定轉(zhuǎn)子動(dòng)靜部件(轉(zhuǎn)子平衡盤(pán)汽封與密封)發(fā)生了摩擦。
2.8 轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡
通過(guò)機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)SYSTEM 1獲得的停車(chē)前數(shù)據(jù)可看出:該轉(zhuǎn)子軸承軸頸部位振動(dòng)頻率分量中,一倍頻分量為20 μm以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他分量,此現(xiàn)象是轉(zhuǎn)子不平衡的典型特征,可見(jiàn)該轉(zhuǎn)子存在一定的動(dòng)不平衡。
2.9 蒸汽管道布置
在機(jī)組開(kāi)車(chē)過(guò)程中,進(jìn)汽側(cè)管道膨脹量實(shí)測(cè)值1 mm,而設(shè)計(jì)值只有0.1 mm。因此,進(jìn)汽側(cè)主蒸汽管道膨脹將速關(guān)閥頂起而導(dǎo)致機(jī)組振幅過(guò)大。
綜上所述,引起機(jī)組軸承軸頸振幅過(guò)大而跳車(chē)的原因是汽輪機(jī)排汽側(cè)軸承在運(yùn)行過(guò)程中接觸不良、轉(zhuǎn)子存在動(dòng)不平衡以及轉(zhuǎn)子與前、后軸承座及汽缸中心偏差較大而導(dǎo)致汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)靜部件摩擦,而引起轉(zhuǎn)子動(dòng)靜部件摩擦的原因是進(jìn)汽側(cè)管道膨脹量超過(guò)了設(shè)計(jì)值。
利用本次大修機(jī)會(huì)更換了轉(zhuǎn)子和排汽側(cè)徑向軸承。針對(duì)轉(zhuǎn)子動(dòng)靜摩擦的問(wèn)題,重新調(diào)整了汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子與前、后軸承座及汽缸的同心度,更換了平衡盤(pán)密封,并將密封間隙調(diào)整至允許值。針對(duì)進(jìn)汽側(cè)蒸汽管道膨脹問(wèn)題,對(duì)管道限位支架進(jìn)行了整改,以確保達(dá)到技術(shù)要求。
在實(shí)施以上改進(jìn)措施以后,汽輪機(jī)于2015年11月30日進(jìn)行了試車(chē),各項(xiàng)參數(shù)均符合設(shè)計(jì)要求,效果良好,汽輪機(jī)進(jìn)、排汽側(cè)軸承軸頸振幅均穩(wěn)定在18 μm以下。
2016- 06- 16)