李敬輝
(連云港堿業(yè)有限公司,江蘇連云港 222042)
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降低小蘇打離心機(jī)濕料水分的措施
李敬輝
(連云港堿業(yè)有限公司,江蘇連云港 222042)
小蘇打離心機(jī)作為連接前部碳化堿液取出與后部物料干燥制成合格品的關(guān)鍵環(huán)節(jié),是生產(chǎn)運(yùn)行中需重點(diǎn)掌控的操作區(qū)段。分析生產(chǎn)中小蘇打水分高的原因,根據(jù)作者的生產(chǎn)操作經(jīng)驗,提出降低小蘇打離心機(jī)濕料水分的措施。
離心機(jī);濕料水分;甩干時間;濾餅厚度;問題;措施
GKH800—NB虹吸式刮刀離心機(jī),主要由機(jī)座組合、門蓋組件、機(jī)殼組合、轉(zhuǎn)動組件、虹吸管組件、傳動系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等部件組成,另配套電氣控制箱,機(jī)上設(shè)有進(jìn)料閥、沖洗閥、排液管,轉(zhuǎn)鼓尺寸φ800×450,啟動電機(jī)配液力偶合器傳送動力。離心機(jī)原理圖見圖1。
1.刮刀 2.進(jìn)料管 3.洗滌管 4.料斗 5.轉(zhuǎn)鼓 6.虹吸室 7.反沖管 8.濾餅 9.虹吸管 圖1 離心機(jī)原理圖
在實際操作中,由于離心機(jī)操作中發(fā)生濕料水分大,經(jīng)常造成后系統(tǒng)管線堵塞、設(shè)備憋停、成品水分超標(biāo)等事故,進(jìn)而會使前系統(tǒng)因故減量,甚至被迫停塔循環(huán),嚴(yán)重破壞生產(chǎn)的正常運(yùn)行。據(jù)去年不完全統(tǒng)計,全年因濕料水分高造成的生產(chǎn)波動故障共有20次,處理時間累計達(dá)30余小時,直接影響產(chǎn)量約50 t,還不包括對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
理論上要求小蘇打濕料水分控制在≤5%,刮刀距襯網(wǎng)高度5~10 mm,生產(chǎn)中出現(xiàn)小蘇打濕料水分高的原因主要有以下方面:
1)甩干時間短;
2)碳酸氫鈉結(jié)晶細(xì);
3)濾布清洗不徹底;
4)刮刀位置過低;
5)進(jìn)料閥或洗水閥關(guān)閉不嚴(yán);
6)虹吸損壞或虹吸管管口位置不當(dāng)。
但在現(xiàn)場處理這幾點(diǎn)故障后,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能有效解決問題。本人認(rèn)為,除上述六點(diǎn)外,還有一些方面的原因也可造成濕料水分高,主要表現(xiàn)在:
1)稠厚器伴熱溫度過高,造成取出液溶解量大,結(jié)晶細(xì)??;
2)碳化液溫度低、取出快、碳化不足造成出細(xì)堿、糊堿、面堿,影響離心水分甩干;
3)離心機(jī)程控脫水時間設(shè)定誤差,造成甩干量不夠;
4)虹吸進(jìn)液管堵塞,進(jìn)虹吸液量不足,無法形成真空抽取水分;
5)虹吸出水喉管堵塞、破損、偏移,造成出水量少,進(jìn)而影響水分的降低;
6)離心轉(zhuǎn)鼓上的濾餅層厚度不當(dāng),致使濾液流動受阻;
7)反沖水量不足或溫度不合適,使過濾層無法正常及時地形成;
8)濾液出口管線堵塞,造成濾液無法及時排出;
9)一次虹吸時間短或脫水與二次虹吸間隔太短,造成濕料含水量大。
通過多年的摸索和總結(jié),針對具體的原因,采取措施如下:
1)延長甩干時間。將虹吸管旋下到某一中間位置,一定時間后再旋轉(zhuǎn)到指定的較低位置,進(jìn)料結(jié)束后將虹吸管轉(zhuǎn)到最低位置。懸浮液進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓后,其中的固體被截留在濾布上,而液體則穿過濾布和濾布下的濾板,經(jīng)過轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部間的通道流入虹吸室,再由虹吸管將其抽走。被截留在濾布上的固體,經(jīng)過一定時間的脫水,然后刮刀刮下物料經(jīng)料斗滑出機(jī)外。
2)與碳化司塔聯(lián)系改善結(jié)晶。上塔液溫度控制70~82 ℃,上塔液濃度控制在70~85 tt,冷卻不能過急將溫度控制好,出堿不能過快,控制好出堿速度。
3)及時清洗濾網(wǎng)。卸料完畢后進(jìn)行洗網(wǎng),虹吸離心機(jī)的洗網(wǎng)與普通離心機(jī)的洗網(wǎng)不同,不僅可以對濾布上面進(jìn)行沖洗,還能從濾布下面反沖洗,即由反沖管向虹吸室內(nèi)加入洗水,洗水流入轉(zhuǎn)鼓內(nèi),從濾布下面向濾布上面流動,起到了反向沖洗的目的。
4)提高刮刀的位置。刮刀工作時刮刀裝置上的搖臂碰到限位螺栓,此時刮刀與轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的濾布( 或濾網(wǎng)) 的距離為5~10 mm。通過調(diào)節(jié)門蓋限位螺栓來實現(xiàn), 同時調(diào)整接近開關(guān)或開關(guān)座的位置, 刮刀刀片離轉(zhuǎn)鼓底和攔液板之軸向間隙不得小于5 mm。
5)控制好稠厚器的伴熱溫度在70~85 ℃。
6)及時調(diào)校程控數(shù)據(jù)。離心機(jī)各個動作以及動作時間的長短,根據(jù)分離的物料以及物料工藝,根據(jù)調(diào)試情況,由有關(guān)人員定出,用編程器輸入電腦中;也可隨時修改程序,比較方便,但編程器也要專人管理,以免影響正常工作。操作過程中各工序時間調(diào)節(jié),主要根據(jù)具體物料來定, 不可固定不變。達(dá)到物料在離心機(jī)段的要求,在機(jī)器設(shè)備允許的情況下, 縮短生產(chǎn)周期, 提高產(chǎn)量, 一般工作程序的時間范圍: 反沖工序為0~30 s,進(jìn)料工序為3~60 s,過濾工序為0~300 s,洗滌工序為0~60 s,甩干工序為0~300 s,刮料工序為18~30 s。
7)保持虹吸進(jìn)液管線的通暢。虹吸管的旋入深度依不同的物料而定, 當(dāng)虹吸管旋到下止點(diǎn)時( 終止點(diǎn)位置) , 指針指到某一深度位置, 此時, 虹吸管管口離虹吸室鼓壁( 徑向) 的距離為5~8 mm。調(diào)整的方法是: 在停機(jī)的時候進(jìn)行,搖臂上有限位螺栓, 旋動限位螺栓, 轉(zhuǎn)動搖臂, 讓虹吸管管口接觸虹吸室鼓壁, 限位螺栓有間隙, 這時轉(zhuǎn)鼓與管口距離為零, 觀察指針位置, 旋轉(zhuǎn)搖臂后退, 觀察指針后退5~8 mm的刻度, 這就是虹吸管的終止點(diǎn), 旋動限位螺栓接觸撞塊, 固定好限位螺栓,同時調(diào)整好接近開關(guān)位置。
8)經(jīng)常檢查濾餅層厚度。濾餅厚度依不同物料而定, 一般不超過80 mm,維持在12~60 mm正常范圍內(nèi),干料重量不超過100 kg。試驗操作中,為了提高離心機(jī)生產(chǎn)能力,希望濾餅層厚一些好,但濾餅厚度增加,過濾阻力也增加,使洗滌效率下降,因此實際操作中,應(yīng)在保證濾餅質(zhì)量(NaCl含量不超標(biāo))的前提下有效地控制濾餅厚度在正常范圍內(nèi)。
9)保持濾液出口管通暢。
10)調(diào)整好虹吸與脫水的時間和間隔。虹吸油缸由三位四通電磁閥控制。該電磁閥除能夠控制油缸的活塞作往復(fù)運(yùn)動外,還可以控制活塞停留在任何位置,即能使虹吸管停留在虹吸室中任意位置,為了保證虹吸管油缸活塞不受電磁閥泄漏的影響,穩(wěn)定懸浮于油缸中間位置,在回路中設(shè)計了液控單向閥構(gòu)成的自鎖回路,調(diào)速閥(單向節(jié)流閥)調(diào)節(jié)油缸進(jìn)油量,從而控制了虹吸管在虹吸室中的速度。
11)刮刀、虹吸管、油缸活塞運(yùn)動速度的調(diào)節(jié)。通過調(diào)節(jié)各油缸油路的可調(diào)式節(jié)流閥來實現(xiàn)。刮刀刮料行程時間一般為18~30 s,以刮刀工作平穩(wěn)為準(zhǔn)則。虹吸管工作行程時間一般為10~15 s,同樣以工作平穩(wěn)為準(zhǔn)則。在自動操作中, 刮刀卸料到終點(diǎn),接近開關(guān)響應(yīng)后,最好應(yīng)立即返回(調(diào)整PC機(jī)),虹吸達(dá)到終點(diǎn),接近開關(guān)響應(yīng)后應(yīng)立即停止前進(jìn)。
目前小蘇打離心機(jī)濕料水分能達(dá)到≤3.8%左右,大大減少了生產(chǎn)波動,提高了小蘇打產(chǎn)品質(zhì)量。
[1] 陳學(xué)勤.氨堿法純堿工藝[M].沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1989
TQ114.1
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1005-8370(2016)04-30-03
2016-04-14
李敬輝(1976—),本科,連云港堿業(yè)有限公司工程師。