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600MW機(jī)組高壓調(diào)節(jié)閥十字頭技術(shù)改造

2016-12-27 16:33馬志龍
關(guān)鍵詞:閥位閥桿高調(diào)

馬志龍

摘 要:目前,國(guó)產(chǎn)600 MW機(jī)組是國(guó)內(nèi)火力發(fā)電行業(yè)的主力,但在近幾年機(jī)組正常運(yùn)行過(guò)程中,部分600 MW機(jī)組遭遇一個(gè)共同的問(wèn)題,即高壓調(diào)節(jié)汽門(mén)(高調(diào)閥)閥桿松脫,導(dǎo)致高調(diào)閥開(kāi)度不足,嚴(yán)重時(shí)閥桿脫落,汽門(mén)瞬間關(guān)閉,既影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,同時(shí)也嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,文章主要介紹了大唐國(guó)際大壩發(fā)電有限責(zé)任公司6號(hào)機(jī)組1號(hào)高調(diào)閥故障形成的原因分析和高調(diào)閥十字頭優(yōu)化方案,并進(jìn)行對(duì)比。

關(guān)鍵詞:600 MW機(jī)組;高調(diào)閥;優(yōu)化

中圖分類(lèi)號(hào):TM307 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2016)33-0018-02

1 立項(xiàng)背景

寧夏大唐國(guó)際大壩發(fā)電廠6號(hào)機(jī)是東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的600 MW機(jī)組,型號(hào):NZK600-16.7/538/538-1,亞臨界、一次中間再熱、兩缸兩排汽、直接空冷凝汽式汽輪機(jī),轉(zhuǎn)速:3 000 r/min額定功率:600 MW最大連續(xù)運(yùn)行功率:637.46 MW。

2013年2月6日22點(diǎn)48分,6號(hào)機(jī)組負(fù)荷由500 MW突然降至425 MW,主蒸汽壓力由16.4 MPa上漲至17.1MPa。運(yùn)行人員解除TF,手動(dòng)加負(fù)荷至500 MW,綜合閥位由85%上漲至93%。1號(hào)高調(diào)門(mén)開(kāi)度由60%上漲至95%,2號(hào)高調(diào)門(mén)開(kāi)度由39%上漲至81%,3號(hào)高調(diào)門(mén)開(kāi)度由46%上漲至83%,4號(hào)高調(diào)門(mén)開(kāi)度由9%上漲至36%,汽機(jī)調(diào)節(jié)閥后蒸汽壓力右1由14.3 MPa下降至10.15 MPa。經(jīng)就地檢查確認(rèn)高調(diào)門(mén)機(jī)械指示與DCS一致,綜合閥位開(kāi)度與負(fù)荷不匹配。后對(duì)1、2、3、4號(hào)高調(diào)門(mén)進(jìn)行了活動(dòng)試驗(yàn),其中1號(hào)高調(diào)門(mén)關(guān)閉至65%開(kāi)度時(shí)關(guān)不下去,初步判斷1號(hào)高調(diào)門(mén)存在故障。

我廠高壓調(diào)節(jié)氣閥控制方式為順序閥,無(wú)單閥控制功能,高調(diào)閥開(kāi)啟順序?yàn)镚V1~GV3~GV2~GV4,目前機(jī)組負(fù)荷在300 ~540 MW之間時(shí)主汽壓力在13.~16.5 MPa滑壓運(yùn)行。如圖1所示。

2 原因分析

從現(xiàn)場(chǎng)的情況看,可能的原因是閥桿頂部與十字頭間的墊環(huán)接觸在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)未能滿足設(shè)計(jì)要求,存在大小不等的間隙,或是漏裝墊環(huán),造成十字頭與閥桿間的圓柱銷(xiāo)在機(jī)組停機(jī)打閘、調(diào)節(jié)閥快關(guān)及變負(fù)荷過(guò)程中承受沖擊載荷,使得圓柱銷(xiāo)因承受巨大的剪切應(yīng)力而斷裂,螺紋止動(dòng)失去作用,閥桿的一部分在汽流的影響下退出十字頭,使得閥桿變長(zhǎng)。這就會(huì)造成在閥門(mén)傳動(dòng)試驗(yàn)或打閘停機(jī)時(shí),調(diào)節(jié)閥實(shí)際已關(guān)閉,但高調(diào)閥就地開(kāi)度與控制系統(tǒng)顯示開(kāi)度均反映出閥門(mén)卡在某個(gè)閥位,即高調(diào)門(mén)仍存在一定開(kāi)度的假象,我們把上述現(xiàn)象歸結(jié)為閥桿聯(lián)接失效,油動(dòng)機(jī)行程與閥位不能形成相互對(duì)應(yīng)關(guān)系,此類(lèi)情況嚴(yán)重時(shí),閥桿與十字頭間的螺紋損壞,閥桿會(huì)產(chǎn)生脫落。

結(jié)合本次6號(hào)機(jī)組大修,對(duì)6號(hào)機(jī)1、2、3、4號(hào)高調(diào)門(mén)進(jìn)行解體檢查。解體后發(fā)現(xiàn)1號(hào)高調(diào)門(mén)十字頭與閥桿間的圓柱銷(xiāo)已經(jīng)斷裂,1號(hào)高調(diào)門(mén)的故障原因與早期分析一致。為了避免此類(lèi)情況再次發(fā)生影響機(jī)組安全運(yùn)行,需對(duì)1、2、3、4號(hào)高調(diào)門(mén)進(jìn)行技術(shù)改造。

3 技術(shù)改造方案

3.1 汽輪機(jī)高壓調(diào)節(jié)閥十字頭改造項(xiàng)目的總體技術(shù)方案

加工閥桿及中間錐形襯套將高壓調(diào)節(jié)閥閥桿與十字頭螺紋連接方式改造為中間錐套聯(lián)接結(jié)構(gòu)、并更換高壓調(diào)節(jié)閥主汽閥碟及預(yù)啟閥蝶。改造后,高調(diào)閥及操縱座的邏輯控制及操作指令不變;高調(diào)閥及預(yù)啟閥行程不變;改造后,必須保證高調(diào)閥及預(yù)啟閥的嚴(yán)密性能及調(diào)節(jié)性能。

3.2 改造部分的安裝要求

將高調(diào)閥桿上端加工成有一定角度的錐體,與錐形襯套配合為一體,用圓螺母鎖緊后再加裝一帶槽鎖緊圓螺母將圓螺母鎖死,防止其松脫。再將錐形襯套連同閥桿裝入十字頭并用6-M18外六角圓柱螺栓聯(lián)接成一體,在安裝過(guò)程中必須注意:錐形襯套與閥桿錐形部位有75%以上的接觸面積及足夠的預(yù)緊力。改造前、后高調(diào)門(mén)十字頭與閥桿聯(lián)接示意圖,如圖2所示。

4 改造前后對(duì)比

改造前高調(diào)閥桿與十字頭之間為螺紋聯(lián)接,并以圓柱銷(xiāo)固定,如圖3、圖4所示。這種結(jié)構(gòu)由于閥門(mén)關(guān)閉瞬間強(qiáng)大的反作用力作用到圓柱銷(xiāo)上,使圓柱銷(xiāo)反復(fù)地承受沖擊載荷,圓柱銷(xiāo)的強(qiáng)度在這種反復(fù)的沖擊中漸漸有所下降,最終造成在運(yùn)行過(guò)程中高調(diào)門(mén)圓柱銷(xiāo)斷裂的情況,使得高調(diào)門(mén)喪失部分調(diào)節(jié)能力,嚴(yán)重時(shí)可造成高調(diào)門(mén)閥桿螺紋損壞、卡死,使得高調(diào)門(mén)無(wú)法正常解體大修,甚至可造成高調(diào)門(mén)閥桿脫落,嚴(yán)重影響機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,是一個(gè)極大的隱患。

改造后的高調(diào)門(mén)閥桿與十字頭采用錐套聯(lián)接。如圖5、圖6所示。在閥門(mén)關(guān)閉的瞬間產(chǎn)生的強(qiáng)大反作用力作用在閥桿頂端的錐面與錐形套結(jié)合面上,通過(guò)兩個(gè)錐面的結(jié)合將反作用力卸掉,錐形套通過(guò)6條M18外六角圓柱螺栓與十字頭相聯(lián)接,圓螺母固定錐形套位置,帶鎖緊槽圓螺母將圓螺母鎖死,防止圓螺母松脫。這種結(jié)構(gòu)從根本上解決了原設(shè)計(jì)圓柱銷(xiāo)可能斷裂的缺陷,徹底排除了后顧之憂,為機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了良好的保障。

5 結(jié) 語(yǔ)

高壓調(diào)節(jié)閥十字頭改進(jìn)后,從根本上解決了原設(shè)計(jì)中圓柱銷(xiāo)斷裂的潛在隱患,徹底排除了機(jī)組在運(yùn)行中因圓柱銷(xiāo)斷裂造成高調(diào)門(mén)喪失調(diào)節(jié)能力的顧慮,并確保高調(diào)閥可以正常解體檢修。

參考文獻(xiàn):

[1] 張家余.600 MW機(jī)組高壓調(diào)節(jié)閥閥桿連接方式改造[J].科技風(fēng),2011,

(22).

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