任清潔,牛擁軍
(1.華電陜西能源有限公司,西安 710032;2.西安熱工研究院有限公司,西安 710032)
循環(huán)流化床鍋爐摻燒高鈣煤矸石脫硫性能試驗研究
任清潔1,牛擁軍2
(1.華電陜西能源有限公司,西安 710032;2.西安熱工研究院有限公司,西安 710032)
介紹了循環(huán)流化床鍋爐在燃用不同煤種、摻燒不同煤矸石及啟動爐內(nèi)噴鈣與否情況下鍋爐脫硫性能的試驗情況,結(jié)果表明,燃用不同煤種以及摻燒不同鈣基含量煤矸石情況下,爐內(nèi)自脫硫效率差異明顯。燃用鈣基含量高的燃煤,爐內(nèi)脫硫效率較高,在原來燃煤基礎(chǔ)上摻燒高鈣煤矸石可明顯提升鍋爐爐內(nèi)脫硫性能。對燃煤鈣基含量較高而硫分較低的部分電廠,摻燒高鈣煤矸石可達到較高的綜合脫硫效率及明顯的SO2總量減排效果,同時滿足國家關(guān)于燃煤電廠SO2排放限值要求。
循環(huán)流化床鍋爐;高鈣煤矸石;摻燒;脫硫性能
循環(huán)流化床鍋爐具有燃料適應性廣、負荷調(diào)節(jié)性好、燃燒效率高、可實現(xiàn)資源高效綜合利用、污染物排放強度低等優(yōu)點,在國內(nèi)外應用廣泛[1]。但目前的實際運行情況表明,循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫效率較低,多數(shù)在75%左右,大部分達不到90%以上的設(shè)計脫硫效率[2],無法滿足日益嚴格的環(huán)保要求,達不到GB 13271—2014《鍋爐大氣污染物排放標準》[3]及GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標準》[4]的相關(guān)要求。究其原因,與循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫效率影響因素多、運行過程中連續(xù)控制性差等均有關(guān)系。
2013-08-25—09-14,以陜西華電瑤池發(fā)電有限公司(以下簡稱瑤池發(fā)電公司)2臺705 t/h循環(huán)流化床鍋爐中的#1機組鍋爐為試驗對象,實施完成了不同煤礦次煤,摻燒不同煤礦、不同比例的煤矸石及爐內(nèi)噴鈣的脫硫性能評估試驗。本文對瑤池發(fā)電公司#1循環(huán)流化床鍋爐在燃用不同煤種、摻燒不同煤矸石及啟動爐內(nèi)噴鈣與否情況下鍋爐脫硫性能及SO2排放濃度的試驗研究成果進行總結(jié)分析。
#1鍋爐不啟動爐內(nèi)噴鈣、摻燒不同比例煤矸石情況下主要測試參數(shù)見表1,表1中:①為實驗室分析的入爐煤樣收到基全硫;②為分散控制系統(tǒng)(DCS)顯示鍋爐給煤量;③為實測煙氣流量(標態(tài)、干基、6%O2);④為實測凈煙氣SO2質(zhì)量濃度(標態(tài)、干基、6%O2);⑤為理論估算脫硫效率;⑥為實驗室分析推算的入爐煤樣含鈣量(以CaO計);A為皇樓溝煤;B為下溝煤矸石;C為順通煤;D為卸煤溝煤;E為毛家山煤;F為中煤(火石咀)。表中脫硫效率均為理論計算的鍋爐自脫硫效率,根據(jù)DCS采用的入爐煤質(zhì)量計算出該燃煤中的全硫全部轉(zhuǎn)化為SO2情況下煙氣中的SO2質(zhì)量濃度,據(jù)此對循環(huán)流化床鍋爐的自脫硫效率進行理論估算。下同。
#1機組在鍋爐燃煤中摻燒不同比列煤矸石的情況下,鍋爐爐內(nèi)脫硫率差別很大,單燒毛家山煤或摻燒下溝煤矸石時鍋爐爐內(nèi)脫硫效率普遍較高,脫硫率最高達到99.8%,最低為78.0%;而單燒皇樓溝煤或摻燒中煤(火石咀)時爐內(nèi)脫硫效率均較低:單燒皇樓溝煤時爐內(nèi)脫硫效率僅為4.9%,毛家山煤摻燒中煤(火石咀)比例為5∶5時爐內(nèi)脫硫效率最高為55.1%,皇樓溝煤摻燒中煤(火石咀)比例為7∶3時爐內(nèi)脫硫效率最低為37.8%。
分別對下溝煤矸石和中煤(火石咀)進行了化驗分析,分析數(shù)據(jù)表明:下溝煤矸石中的鈣基含量很高,以CaO計可達到20.48%,而其收到基全硫僅為0.44%;中煤(火石咀)中的鈣基含量就很低了,以CaO計僅為3.00%,收到基全硫為1.10%。2種不同煤矸石的成分差別較大,造成鍋爐爐內(nèi)脫硫率差別較大。
#1鍋爐啟動爐內(nèi)噴鈣、摻燒不同比例煤矸石情況下主要測試參數(shù)見表2。#1機組在鍋爐燃煤中摻燒不同比例煤矸石的情況下同時啟動爐內(nèi)噴鈣(石灰石粉),循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫效率良好,試驗期間脫硫效率最大值為97.9%(毛家山煤與下溝煤矸石按5∶5摻配同時啟動爐內(nèi)噴鈣情況下),最低值86.1%(毛家山煤與中煤(火石咀)按5∶5比例摻配同時啟動爐內(nèi)噴鈣情況下)。
表1 #1鍋爐不啟動爐內(nèi)噴鈣、摻燒不同比例煤矸石情況下主要測試參數(shù)
啟動爐內(nèi)噴鈣與不啟動爐內(nèi)噴鈣時,同樣的摻燒比例下進行對比:毛家山煤與中煤(火石咀)按5∶5摻配時,爐內(nèi)脫硫效率從54.6%提高到86.1%;皇樓溝煤與中煤(火石咀)按7∶3摻配時,爐內(nèi)脫硫效率從37.8%提高到88.0%;皇樓溝煤與中煤(火石咀)、毛家山煤按3∶2∶5摻配時,爐內(nèi)脫硫效率從52.4%提高到96.6%;毛家山煤與下溝煤矸石按5∶5摻配時,爐內(nèi)脫硫效率從96.5%提高到97.9%。
測試數(shù)據(jù)表明,在啟動爐內(nèi)噴鈣情況下,鈣基含量低的煤種摻配情況下爐內(nèi)脫硫效率提升效果明顯,在電廠目前的煤種摻燒方式中,在不啟動爐內(nèi)噴鈣時爐內(nèi)脫硫效率最差的皇樓溝煤與中煤(火石咀)摻配,啟動爐內(nèi)噴鈣后爐內(nèi)脫硫效率也從37.8%提高到了88.0%。但啟動爐內(nèi)噴鈣時,鈣基含量高的煤種摻配情況下爐內(nèi)脫硫效率提升效果不明顯,這主要是因為高鈣煤矸石摻配方式下爐內(nèi)脫硫效率已經(jīng)達到了較高水平,啟動爐內(nèi)噴鈣則無明顯提升。
本次性能評估試驗研究表明,入爐煤摻燒高鈣煤矸石與否、摻燒煤矸石的比例高低以及煤矸石含鈣量的高低對鍋爐爐內(nèi)自脫硫效率的影響較為顯著[5]。
表2 #1鍋爐啟動爐內(nèi)噴鈣、摻燒不同比例煤矸石情況下主要測試參數(shù)
單燒皇樓溝煤時,該煤種鈣基含量較低,試驗期間取樣分析的煤中鈣基含量(以CaO計)約為2.84%,按煤中的硫分全部生成SO2考慮,理論計算進入煙氣中的SO2質(zhì)量濃度為5010.6 mg/m3(標準狀態(tài),干基,6%O2),實測尾部煙氣中的SO2質(zhì)量濃度為4766.1 mg/m3(標準狀態(tài),干基,6%O2),爐內(nèi)脫硫效率為4.88%,脫硫效率低。
在摻燒鈣基含量高的煤矸石情況下,尤其是摻燒煤矸石比例較高的情況下,理論估算的爐內(nèi)脫硫效率普遍很高,如單燒毛家山煤(由供煤廠家摻配煤矸石)理論推算的爐內(nèi)脫硫效率最高可達99.8%,實測的尾部煙氣SO2質(zhì)量濃度達到了10 mg/m3(標準狀態(tài),干基,6%O2)以下。
本次評估試驗表明,瑤池發(fā)電公司機組鍋爐在不同的入爐煤摻配方式下,爐內(nèi)自脫硫效率差別較大,分析認為,這受不同煤種鈣基含量、硫分含量、不同的摻配比例以及是否啟動爐內(nèi)噴鈣等因素制約,當然,可能還與不同煤種中鈣基的不同的賦存形態(tài)及其反應活性有關(guān)。綜上所述,本次試驗研究結(jié)論簡單歸納如下。
(1)在適當?shù)拿喉肥瘬綗壤拢幊匕l(fā)電公司循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫效率可達到99.8%,遠高于傳統(tǒng)循環(huán)流化床鍋爐的爐內(nèi)脫硫效率。
(2)在適當?shù)拿喉肥瘬綗壤蜉o以爐內(nèi)噴鈣措施,瑤池發(fā)電公司循環(huán)流化床鍋爐摻燒高鈣煤矸石時爐內(nèi)脫硫效率可達99.8%。
(3)不同的煤種、煤矸石摻配比例以及混合后入爐煤的含鈣量高低對鍋爐爐內(nèi)脫硫效率影響顯著。
(4)在摻燒一定比例的高鈣煤矸石或摻燒高鈣煤矸石并啟動爐內(nèi)噴鈣情況下,可達到較高的鍋爐爐內(nèi)自脫硫效率,SO2排放質(zhì)量濃度可接近0。
(5)摻燒高鈣煤矸石可以大量節(jié)約石灰石,即在摻燒高鈣煤矸石達到一定比例時,即使不啟動爐內(nèi)噴鈣,仍可獲得較高的鍋爐爐內(nèi)脫硫效率,同時實現(xiàn)達標排放。
[1]孔祥瑜.循環(huán)流化床鍋爐脫硫問題探討[J].科技情報開發(fā)與經(jīng)濟,2006,16(4):174-176.
[2]王三平,馬紅友,姜凌.火電廠循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫效率影響因素分析[J].科技信息,2010,2(17):223-224.
[3]鍋爐大氣污染物排放標準:GB 13271—2014[S].
[4]火力發(fā)電廠大氣污染物排放標準:GB 13223—2014[S].
[5]王智微,王鵬利,孫獻斌,等.循環(huán)流化床內(nèi)高CaO含量煤自脫硫的試驗研究[J].動力工程,2003,23(3):2436-2438.
(本文責編:白銀雷)
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1674-1951(2016)10-0017-03
任清潔(1970—),男,陜西洋縣人,工程師,碩士,從事電力企業(yè)環(huán)保管理方面的工作(E-mail:rqj3132@163.com)。
2016-09-12;
2016-09-29