朱軍,趙明宸
(1.中石化勝利油田分公司東辛采油廠工藝所機采室,山東 東營 257094;2.中石化勝利油田分公司東辛采油廠,山東 東營 257000)
特殊油井有桿泵的改進與配套
朱軍1,趙明宸2
(1.中石化勝利油田分公司東辛采油廠工藝所機采室,山東 東營 257094;2.中石化勝利油田分公司東辛采油廠,山東 東營 257000)
特殊油井或采油工程設(shè)計特殊要求的油井需使用特殊泵或需優(yōu)化配套參數(shù)。介紹了氣鎖井、新井、稠油井、老井、小井眼井和中高滲井的有桿泵的改進、配套。
特殊油井;有桿泵;改進;配套
有桿泵是有桿泵抽油系統(tǒng)中的主要設(shè)備,是利用往復(fù)泵工作原理,用抽油桿帶動柱塞在泵筒中做上下往復(fù)運動,將井下液體抽汲到地面的泵。作業(yè)時安裝在下井油管柱的下部,沉沒在井液中,通過抽油機、抽油桿傳遞的動力舉升油井內(nèi)液體。由于氣、稠等影響的特殊油井或設(shè)計特殊要求的油井需使用特殊有桿泵或需優(yōu)化有桿泵配套參數(shù)。
鹽22×31井生產(chǎn)層位沙四8-9,井段3603-3717m。2015年11月27日作業(yè)后因氣大作業(yè)壓井,井漏不返水。開抽后氣體影響嚴重,氣鎖,出液不正常,日液僅0.1噸,日氣1200方,嚴重影響了油井產(chǎn)能。檢泵時,通過現(xiàn)場認真分析,造成該井低效的主要原因是氣量大,造成抽油泵氣鎖。
針對這個主要問題采取以下措施:(1)加深泵掛至2550m,加大抽油泵沉沒度,減小氣體對舉升的影響;(2)使用改進型雙柱塞閥式泵,雙柱塞閥式泵設(shè)計為兩端柱塞、閥桿串聯(lián)結(jié)構(gòu),游動閥強制啟閉,適應(yīng)于汽油比高的油井以及斜井;(3)針對原閥式泵存在的游動閥密封端面因材質(zhì)問題、環(huán)閥不對中易刺漏,拉桿直徑小強度低、易斷等問題,采取優(yōu)化柱塞尺寸,柱塞兩端增加扶正機構(gòu)使環(huán)閥對中。連桿直徑由19mm增至22mm,提高強度。通過提高加工精度等措施,確保抽油泵適應(yīng)井下工況。
改進后,該井正常生產(chǎn),日液14.1噸,日油10.9噸,抽油泵泵效由24.5%提高到38.3%,見到較好的生產(chǎn)效果。
營2-斜44井在地質(zhì)、工藝、作業(yè)、管理區(qū)等多部門聯(lián)手協(xié)作中,采用替漿、補孔、酸化、配套井筒結(jié)構(gòu)的作業(yè)施工,成功投產(chǎn)。在補孔中,優(yōu)化采用102槍和彈,16孔密,補孔了沙三3的4一個小層,厚1.7m,并采用常規(guī)適配酸液酸化。抽油泵設(shè)計時,根據(jù)生產(chǎn)實際,優(yōu)化下56長筒泵,并使用長沖程、慢沖次的配套抽油機,確保該井的開發(fā)高效。該井投產(chǎn)后獲高產(chǎn),最高日產(chǎn)液17.7噸,日產(chǎn)油高達17.3噸,達到17噸原油高產(chǎn)的預(yù)期效果。且低含水,含水不足3%。
營2-斜45是東辛營2沙三老區(qū)高效注采調(diào)整方案優(yōu)化部署的同臺新井。其在地質(zhì)、工藝、作業(yè)、管理區(qū)等多部門聯(lián)手協(xié)作中,采用替漿、補孔、配套井筒結(jié)構(gòu)施工。在補孔中,他們優(yōu)化采用102槍和彈,16孔密,補孔了沙三3的2一個小層,厚2.7米。在下泵設(shè)計中,使用44泵×6米×2.1次的適配生產(chǎn)參數(shù),確保了該井高效穩(wěn)效開發(fā)。新井營2-斜45投產(chǎn)后,油井有桿泵舉升情況良好,最高日產(chǎn)液16.5噸,日產(chǎn)油高達15.8噸,含水4%。
大35-12-斜13井是英雄灘油田的大35-斜20塊的長停井。該塊油藏埋藏深,原油粘度較高,油井液量低,造成管桿偏磨,舉升難。實施補孔、正擠抑砂劑9噸等措施。技術(shù)人員采用桿中桿密閉摻水降粘工藝,解決了以往采取空心桿摻水輔助降粘措施或者電熱桿伴熱降粘,存在的計量難和運行費用高的不足。針對大斜度偏磨情況配套應(yīng)用了內(nèi)襯油管,有效的解決偏磨造成的檢泵周期短的問題。
對于有桿泵配套,應(yīng)用偏置閥式泵解決大斜度井泵效低,以及油稠造成的光桿緩下的問題。開井恢復(fù)后,日增油4噸,取得良好經(jīng)濟效益。
截至2016年8月7日,東辛辛中辛11-斜152井免修期達1315天,成為辛10老區(qū)長壽穩(wěn)效開發(fā)明星井之一。該井位于辛10老區(qū)辛11-9沙二7-10二類層系的中腰高部位,2012年12月2日補孔沙二7-10、打橋塞封沙二12。下泵使用優(yōu)化加深泵掛措施,一直平穩(wěn)生產(chǎn)至今,日產(chǎn)液19.8噸,日產(chǎn)油3.2噸,含水83.8%,這輪免修期以內(nèi)共累計生產(chǎn)原油5600噸,收到優(yōu)化適配促穩(wěn)效開發(fā)效果。
小井眼井由于井眼尺寸限制,金屬抽油桿最大泵掛深度不超過2000m,小井眼深抽成為了困擾采油廠技術(shù)人員的一道難題。借鑒碳纖維連續(xù)桿在夏72-斜4和盤40-斜902等井的成功經(jīng)驗,首次在小井眼井采用該技術(shù)。6月4日,經(jīng)過對施工設(shè)計的優(yōu)化,生產(chǎn)工具的改進,在低滲透小井眼抽油井夏52-408上成功實施了碳纖維連續(xù)桿采油技術(shù),下泵深度較措施前增加了700m,達到2500m,該井為臨盤油田4寸小井眼第一泵掛深度抽油井。措施實施后,日液增加了5.8方,日油增加了3噸,泵效從15.0%上升到39.2%,而桿柱載荷減少了30%以上,降載、節(jié)能、增液效果顯著。
大泵提液技術(shù)是針對勝利油田中高滲油井舉升研發(fā)并重點推廣的低成本高效舉升技術(shù)。東辛采油廠辛14-斜9井作業(yè)前采用電潛泵生產(chǎn),產(chǎn)液量為198噸/天,日耗電798度/天,投資成本大,能耗高。為滿足該井降本提效的舉升需求,確定Φ105毫米大直徑抽油泵舉升技術(shù)方案。該井作業(yè)后采用“高原機+Φ105毫米大直徑抽油泵”生產(chǎn),生產(chǎn)參數(shù)6米×2.35次,產(chǎn)液量為173噸/天,泵效達98.5%,日耗電277度/天,相同產(chǎn)液量下日耗電降低60.3%,節(jié)能效果顯著。營87-11井應(yīng)用Φ105mm大直徑抽油泵,日液117.9噸,日油2,2噸,日氣2方,含水98.1%。
大泵提液技術(shù)的成功應(yīng)用,對于實現(xiàn)高含水期整裝、斷塊油藏的經(jīng)濟高效開采有重要意義。
通過改進有桿泵和優(yōu)化其配套工具、參數(shù),保證了油田特殊井的舉升,較好滿足了采油工程設(shè)計需求,保證了油井低耗高產(chǎn),為低油價“寒冬期”油井生產(chǎn)提供了技術(shù)支持。
[1]萬仁溥,羅英俊.采油技術(shù)手冊(第四分冊)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1993.
[2]萬仁溥.中國采油工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,2015.情況下,減少F1將有效增大4個力的合力,即沿回程斜面向下的力,因此會使新增壓輪與主動輪之間的鏈條處于拉緊狀態(tài)。
圖6 對回程鏈條增設(shè)導(dǎo)向壓輪
圖7 撈渣機鏈條受力分析圖
對撈渣機回程鏈條受力分析如圖7所示,在重力G和主動輪傳導(dǎo)拉力F2及斜面支撐力F3不變的
2.4 加強鍋爐燃燒運行調(diào)整
加強鍋爐日常運行管理,定期檢查入爐煤煤質(zhì)變化,根據(jù)煤質(zhì)變化優(yōu)化調(diào)整鍋爐運行方式。避免鍋爐長期高負荷運行,發(fā)現(xiàn)鍋爐結(jié)焦應(yīng)當及時調(diào)整二次風檔板及燃氣火嘴氣量,及時清理火嘴附近焦塊,防止大面積結(jié)焦。避免大面積吹灰,從而避免大面積落渣,造成撈渣機負荷突變。
鍋爐的除渣系統(tǒng)可以比擬為鍋爐的排泄系統(tǒng),一旦排泄系統(tǒng)故障,鍋爐將非計劃停運,撈渣機是除渣系統(tǒng)中至關(guān)重要的動力設(shè)備。
撈渣機的運行環(huán)境也比較惡劣,因此日常運行過程中應(yīng)該加強撈渣機的運行管理與缺陷消除,并對出現(xiàn)的缺陷認真分析,制定改造措施,在檢修期徹底消除,保證撈渣機的長周期正常運行,從而保證鍋爐的安全平穩(wěn)運行。
TE933
A
1671-0711(2016)11(下)-0032-02