黃海濤
摘要:隨著變頻器使用范圍越來越多,應(yīng)用越來越廣。但是如果使用不當,會造成變頻器壽命大大縮短。變頻器要想使用壽命更長一些,減少變頻器維修的機率,必須要了解一些變頻器維護方法和技巧。
關(guān)鍵詞:變頻器;綜采機械化;改進方案
在現(xiàn)代工業(yè)控制系統(tǒng)中,多采用微機或者PLC 控制技術(shù),在系統(tǒng)設(shè)計或者改造過程中,一定要注意變頻器對微機控制板的干擾問題。也由于用戶自己設(shè)計的微機控制板一般工藝水平差,不符合EMC國際標準 準,在采用變頻器后,產(chǎn)生的傳導和輻射干擾,往往導致控制系統(tǒng)工作異常,隨著綜采機械化的快速發(fā)展,采煤機朝著大功率、大型化、高強度方向發(fā)展。而牽引方式從以往的有鏈、無鏈、液壓到變頻牽引的方向發(fā)展。變頻牽引采煤機相比以往采煤機,具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、技術(shù)先進等優(yōu)點。我礦自1262(1)工作面開采以來,國產(chǎn)采煤機全部采用的是西安煤機廠生產(chǎn)的變頻牽引采煤機,使用的變頻器型號為:ACS800。在以往使用過程中,發(fā)現(xiàn):變頻器工作時,流過變頻器的電流是很大的,變頻器產(chǎn)生的熱量也是非常大的,在加上環(huán)境溫度較高,負載的慣性較大,容易引起變頻器過電流保護,造成過熱,導致經(jīng)常損壞變頻器。
2013年,我單位組織技術(shù)攻關(guān)小組,結(jié)合實際對變頻器的工況和檢修進行認真分析,技術(shù)人員查閱相關(guān)資料和說明書,共同分析問題產(chǎn)生的原因,提出改進方案。
一、改進方案(附參數(shù)調(diào)整表)
通過參數(shù)查看和實際使用情況,發(fā)現(xiàn):
(一)牽引電機在0—1470r/Min范圍內(nèi)運行為恒轉(zhuǎn)矩輸出,升速、減速時間設(shè)定太短;變頻器的輸出頻率變化遠遠超過轉(zhuǎn)速(電角頻率)的變化,造成電流過大,有時會產(chǎn)生諧波;變頻器將因過電流而跳閘,運轉(zhuǎn)停止,短時間內(nèi)電路產(chǎn)生很大的熱量,容易燒毀變頻器,在加長加速、減速時間后,此現(xiàn)象沒有出現(xiàn)。
(二)由于受突變電流和諧波影響,電子熱繼電器整定不當,動作電流設(shè)定得太小,引起變頻器保護頻繁動作;尤其是1321(3)工作面,切眼長270米,未改進前采煤機一小班跳電10余次,加大設(shè)定值后,生產(chǎn)正常。
二、現(xiàn)場使用
從2015年丁集礦開采的5個綜采工作面的采煤機使用情況來看,沒有出現(xiàn)一次變頻器燒壞現(xiàn)象。通過實際使用來看,說明小改進解決大問題,證明改進是成功的。
三、改進后的優(yōu)點
(一)降低設(shè)備故障,提高采煤機的開機率,保障采煤高產(chǎn)高效。
(二)減少職工勞動強度,提高工作效率,降低安全風險。
四、經(jīng)濟分析
(一)未改進前,從以往使用情況看,平均每個工作面至少要燒壞2個變頻器。改進后,未發(fā)生變頻器燒壞現(xiàn)象。該變頻器由ABB公司制造,價值40余萬元,2015年以來5個工作面使用的ACS800變頻器,至少減少投入變頻器10臺,節(jié)約成本400余萬元。
(二)變頻器內(nèi)有高電壓和大容量儲能元件,檢修需專業(yè)人員從事,避免了高電壓操作、煤幫作業(yè),大大降低了不安全因素。
(三)提高采煤機開機率,保證生產(chǎn)正常。
(四)隨著淮南礦業(yè)開采規(guī)模的擴大,變頻牽引采煤機在集團公司礦井開采中已普及,此項改進有望為大家提供借鑒和交流。
五、結(jié)語
從變頻器實際應(yīng)用系統(tǒng)中出現(xiàn)的問題出發(fā),從外界因素的干擾、使用環(huán)境、電網(wǎng)質(zhì)量等方面,有針對性地提出了在實際應(yīng)用中由于不良因素對變頻器的影響,然后就此問題總結(jié)出一些解決問題的方法及改進的建議,對于變頻器延長使用壽命能起到很好的效果,在實際工程中應(yīng)用有一定的參考價值。