■ 郭志軍
〔第八師141團(tuán)加工廠,新疆石河子832028〕
加強(qiáng)軋花設(shè)備檢修 全面提升加工質(zhì)量
■ 郭志軍
〔第八師141團(tuán)加工廠,新疆石河子832028〕
棉花加工是棉花產(chǎn)業(yè)中十分重要的一環(huán),具有承上啟下的作用。當(dāng)前,在日趨嚴(yán)峻的市場環(huán)境中,國內(nèi)棉花行業(yè)面臨的環(huán)境沒有太大改觀,棉花價格持續(xù)保持在低位,市場上優(yōu)質(zhì)棉依舊短缺,“產(chǎn)不對需”的現(xiàn)象普遍存在,棉花質(zhì)量亟待提高。
棉花加工廠只有不斷提高加工質(zhì)量,提供優(yōu)質(zhì)的棉花產(chǎn)品,才能在激烈的競爭中求得生存和發(fā)展。加工設(shè)備的優(yōu)良性能是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的前提和保障,因此,棉花加工廠要高度重視設(shè)備檢修工作。設(shè)備檢修的高質(zhì)量能全面提升加工質(zhì)量,生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,同時,能提高生產(chǎn)效率,降低加工成本,減少安全生產(chǎn)事故,保證企業(yè)效益,提升企業(yè)競爭力。加強(qiáng)設(shè)備檢修,提高設(shè)備檢修質(zhì)量,恢復(fù)加工設(shè)備原有精度,全面提升加工質(zhì)量,生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,對棉花加工企業(yè)的意義十分重大。
2016年,141團(tuán)加工廠生產(chǎn)皮棉18 487 t,其中纖維長度29 mm及以上占73.6%,比2015年的8.9%提高了8.3倍,實現(xiàn)了保纖維長度的目標(biāo)。這是141團(tuán)加工廠高度重視設(shè)備檢修工作,提高設(shè)備檢修質(zhì)量的必然結(jié)果。下面,筆者就介紹下141團(tuán)加工廠在加強(qiáng)設(shè)備檢修,提高設(shè)備檢修質(zhì)量,恢復(fù)加工設(shè)備原有精度方面的一些具體做法。
141團(tuán)加工廠將2016年設(shè)備檢修工作分為五個階段進(jìn)行,合計70天,要求在8月1日前完成。第一階段:職工技能、安全知識培訓(xùn)階段,時間15天,要求全員參與,考試合格持證上崗;第二階段:設(shè)備拆卸、清掃衛(wèi)生階段,時間15天,要求所有設(shè)備必須“脫衣脫褲”完全拆卸干凈,不得拆部分留部分;第三階段:零部件清洗、鑒定、修復(fù)階段,時間15天,要求修舊如新,恢復(fù)如初;第四階段:設(shè)備組裝、間隙調(diào)試階段,時間15天,要求恢復(fù)原有裝配精度;第五階段:通電試車、精細(xì)調(diào)試階段,時間10天,要求完全達(dá)到符合標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)狀態(tài)。
檢修驗收標(biāo)準(zhǔn)是指導(dǎo)設(shè)備檢修的唯一依據(jù)。141團(tuán)加工廠設(shè)備檢修驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的是八師團(tuán)鄉(xiāng)企【2004】26號文《關(guān)于開展師市棉花加工設(shè)備檢修和驗收工作的安排》,即《棉花加工設(shè)備檢修驗收標(biāo)準(zhǔn)手冊》?!妒謨浴分袥]有涉及到的設(shè)備檢修驗收標(biāo)準(zhǔn),以八師工字【2014】5號文“關(guān)于印發(fā)八師石河子棉花加工設(shè)備檢修驗收補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)的通知”為檢修驗收。同時,按照手摘棉加工工藝和機(jī)采棉加工工藝的不同,將檢修標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分分為:手摘棉加工設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)采棉加工設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)。如:在加工手摘棉時,籽棉含雜率較低,在保證皮棉含雜控制在1.5%左右時,可將鋸齒式皮棉清理機(jī)的第一把排雜刀上口間隙由原1 mm增加到1.5 mm左右,其他幾把刀的間隙控制在1.8 mm~2.0 mm。
職工技能的培訓(xùn)分為兩個方面,一是理論知識和實際操作相結(jié)合的全員培訓(xùn)。理論知識的培訓(xùn),聘請邯鄲金獅棉機(jī)廠、江蘇南通打包機(jī)廠、江蘇南通華生風(fēng)機(jī)廠的工程技術(shù)人員以及八師工業(yè)局、石河子纖檢所、石河子銀力集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員來廠為職工們授課。培訓(xùn)結(jié)束后,進(jìn)行全員閉卷考試,考試成績與工資掛鉤。二是采取以老帶新的辦法,由技術(shù)骨干帶新職工、帶學(xué)徒,加大新職工的實際操作技能培養(yǎng)。三是走出去和請進(jìn)來相結(jié)合的技術(shù)骨干培訓(xùn)。選派了7名技術(shù)骨干到給我廠提供設(shè)備的鄭州棉麻工程技術(shù)設(shè)計研究所、邯鄲金獅棉機(jī)廠、北京中棉機(jī)械成套設(shè)備有限公司、江蘇南通打包機(jī)廠、江蘇南通華生風(fēng)機(jī)廠進(jìn)行全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí),技術(shù)骨干開闊了眼界,拓展了思路,提高了技術(shù)水平,增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力和發(fā)展后勁,提升了企業(yè)的競爭力。
為確保設(shè)備檢修工作能落到實處,在設(shè)備檢修開始前制定了廠、車間、班組檢修計劃,分工明確,各司其職。同時又明確了“四定五統(tǒng)一”的措施和“三自檢兩驗收”的辦法,使設(shè)備檢修工作得以扎實有效地開展?!八亩ㄎ褰y(tǒng)一”:即定目標(biāo)、定標(biāo)準(zhǔn)、定時間、定費用,統(tǒng)一思想、統(tǒng)一安排、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一落實?!叭詸z兩驗收”:即廠、車間、班組三級自檢,團(tuán)場、師市兩級驗收?!叭詸z”是按照設(shè)備檢修工作分為五個階段進(jìn)行,并拍攝檢修五個階段全部設(shè)備的攝影像資料。最后,所有自檢、驗收資料、影像資料收入總廠技術(shù)檔案室保管,并在年底召開技術(shù)研討會,對當(dāng)年因檢修影響軋花生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的問題進(jìn)行研討,找出解決問題的辦法,便于來年在檢修中解決問題。
在設(shè)備檢修工作中,牢固樹立安全第一的思想,以底線思維,問題導(dǎo)向來解決安全生產(chǎn)中存在的問題。建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),明確分管領(lǐng)導(dǎo),配備專兼職安全生產(chǎn)管理人員。
建立和落實內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)“十八不準(zhǔn)”。除了加強(qiáng)檢修過程中的安全生產(chǎn)管理工作,更加注重對安全設(shè)施的維護(hù)和投入,積極采用先進(jìn)適用的安全生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)備,不斷提高和改善勞動條件,保證安全設(shè)施穩(wěn)定運行。
在設(shè)備檢修全過程中開展“五比”勞動競賽,即:比安全、比質(zhì)量、比成本、比進(jìn)度、比現(xiàn)場管理。同時,積極開展“四小”活動,即小革新、小改造、小技術(shù)、小發(fā)明,提高生產(chǎn)效率,節(jié)本增效。通過勞動競賽的開展,獎優(yōu)罰劣,充分調(diào)動車間、班組和職工的積極性,又好又快,高質(zhì)量完成設(shè)備檢修任務(wù)。