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爐后DCS控制系統(tǒng)的改造

2017-01-17 21:46:03
浙江電力 2017年7期
關(guān)鍵詞:熱工機柜接線

(浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司,浙江紹興312073)

爐后DCS控制系統(tǒng)的改造

王翔,陳歡

(浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司,浙江紹興312073)

介紹濱海熱電廠結(jié)合超低排放工程而進行脫硫DCS系統(tǒng)改造,通過對原控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)拆分,對施工、調(diào)試各環(huán)節(jié)的過程管理,確保熱工控制系統(tǒng)的可靠性。

分散控制系統(tǒng)改造;網(wǎng)絡(luò);項目管理;試驗

0 引言

濱海熱電廠脫硫DCS(分散控制系統(tǒng))原采用國電南自TCS3000系列,干渣系統(tǒng)原采用的PLC控制系統(tǒng),由于超低排放改造工程實施需要每臺機組新增DCS控制柜及DPU等設(shè)備,而原脫硫DCS控制系統(tǒng)已停產(chǎn),控制器卡件、備品等購買價格昂貴。隨著火電機組環(huán)保排放要求越來越嚴格,煙氣脫硫裝置的控制系統(tǒng)安全和可靠運行也提到了重要地位。原1號、2號機組僅設(shè)計一套控制系統(tǒng),采用同一個網(wǎng)絡(luò),電源柜合用,在單元機組計劃檢修工作時,脫硫DCS系統(tǒng)機柜的清掃、組態(tài)修改等工作存在風(fēng)險,不利于機組的安全,因此將脫硫DCS控制系統(tǒng)、干渣控制系統(tǒng)一并改造,改造后統(tǒng)一命名為爐后DCS控制系統(tǒng)。目的就是將超低排放系統(tǒng)、干渣系統(tǒng)和脫硫系統(tǒng)采用同一分散控制系統(tǒng)進行監(jiān)視和控制,將原脫硫DCS控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拆分為單元機組控制網(wǎng)絡(luò),設(shè)置脫硫DCS系統(tǒng)公用網(wǎng)絡(luò),利于機組檢修維護時管理。

針對以上情況,完成以下內(nèi)容:拆分DCS網(wǎng)絡(luò)和電源柜,按照單元機組分別組成一個網(wǎng)絡(luò),DCS電源柜按照單元機組設(shè)計;超低排放改造部分新增機柜和控制器;改造單元機組干渣控制系統(tǒng);拆分原脫硫系統(tǒng)所有漿液循環(huán)泵和氧化風(fēng)機在同一控制器內(nèi),不符合可靠性要求的設(shè)備;拆分DCS系統(tǒng)電源系統(tǒng);邏輯組態(tài)及畫面優(yōu)化。

1 改造前期準(zhǔn)備及組織

改造前期,針對現(xiàn)場改造需求,對照原廠家的資料,對改造系統(tǒng)的IO清單進行逐一梳理。

(1)原脫硫DCS系統(tǒng)和干渣PLC系統(tǒng)IO清單核對。

(2)根據(jù)原IO清單,結(jié)合邏輯進行盤點,確保原IO清單的準(zhǔn)確性。

(3)核對原脫硫DCS系統(tǒng)和干渣PLC系統(tǒng),整理聯(lián)鎖清單。

(4)原脫硫系統(tǒng)所有漿液循環(huán)泵和氧化風(fēng)機在同一控制器內(nèi),根據(jù)可靠性原則拆分。

(5)超低排放DCS系統(tǒng)的IO清單整理。

(6)根據(jù)需求整理IO清單,編寫招標(biāo)文件,確定中標(biāo)單位,明確改造后的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。

2 施工階段管理

2.1 施工時間

分階段實施2臺機組改造:2015年10—11月實施2號爐超低排放新增部分、2號爐脫硫部分、干渣部分改造實施。2017年1月機組雙停1周內(nèi)實施脫硫公用系統(tǒng)改造,2017年1—2月實施1號爐超低排放新增部分、2號爐脫硫、干渣部分改造。

2.2 施工前安全管理

施工單位施工前,由熱工人員對施工人員進行安全交底,向施工人員交代電子間管理制度。對電子間的運行和檢修區(qū)域進行機械隔離,并張貼了醒目的安全提示標(biāo)識,確保施工人員不發(fā)生走錯間隔行為。

施工前逐個梳理設(shè)備的帶電情況,不能停運的設(shè)備切至就地運行,并做好相應(yīng)的安全措施。

2.3 項目施工

2.3.1 系統(tǒng)搭建及機柜就位

在輔控樓輸灰電子室先行安排超低排放DCS控制柜、爐后DCS電源柜就位及新設(shè)爐后DCS工程師站。同時爐后DCS系統(tǒng)操作員站、工程師站及打印機的通信電纜全部接好,將初版的組態(tài)內(nèi)容和畫面導(dǎo)入系統(tǒng)??刂乒?、電源柜的接地電纜接至專用接地處。機柜間的接地銅牌通過50 mm2軟銅軟線連接,在接入總接地點前,進行絕緣電阻測試,符合要求后進行下一步工作。

脫硫DCS、干渣PLC改造部分施工在機組停運后進行,實施中需注意以下幾點:

(1)DCS,PLC柜拆線前核對:對原系統(tǒng)卡件的排卡和接線方式進行培訓(xùn),并對帶電設(shè)備陪同施工人員逐一確認,按照清單對就地設(shè)備逐一斷電。

(2)根據(jù)整理的IO清單進行信號核對,核對正確后拆除機柜內(nèi)接線,并逐一做好標(biāo)記,將電纜裸露部分剪斷包扎,核對原電纜編號并標(biāo)記。

(3)待所有電纜均核對正確并標(biāo)記完成后,將電纜整理整齊,抽回至電纜溝道,拆除原機柜。

(4)拆除原機柜后,開始新盤柜安裝。脫硫機柜的接地銅牌接至原系統(tǒng)的接地點。

2.3.2 機柜上電及IO通道測試

爐后DCS電源柜上電前,先測量電壓正常,正常后投入DCS電源柜電源,再逐個投入各電源模件的電源開關(guān),用萬用表測試電源模件的輸出直流電壓,觀察電源模件的狀態(tài)指示燈。指示燈狀態(tài)應(yīng)正確,輸出電壓值應(yīng)在廠家說明書規(guī)定的范圍內(nèi)。再依次插入各個控制模件,觀察其狀態(tài)指示是否正確。

各控制模件顯示正常后進行I/O通道測試,確保I/O模塊能符合設(shè)計要求,并填寫校驗報告單。I/O通道測試完畢后控制柜電源切除,進入接線工作。

2.3.3 電纜接線

(1)進盤柜電纜要求整齊排列,原則上要求型號規(guī)格及粗細一致的一起編扎成排進盤;進盤后,電纜原則上不允許交錯,排列要整齊美觀。

(2)電纜剝線時,注意不要損傷芯線;專業(yè)技術(shù)人員要及時進行檢查電纜是否有損傷,確認無誤進行接線。

(3)檢查電纜兩端的芯線和電纜標(biāo)識,核對正確后掛上臨時號牌,正式號牌及時打印并懸掛。

(4)屏蔽線不允許超過5根電纜一起壓線,注意避免屏蔽線預(yù)留過短。專業(yè)技術(shù)人員需進行屏蔽電纜驗收工作。

(5)電纜線芯裸露部分符合規(guī)范要求,線芯整齊綁扎成捆。

(6)線號標(biāo)識及時懸掛,并確保準(zhǔn)確無誤。

(7)對于需進行轉(zhuǎn)接機柜的信號電纜,必須按圖紙進行信號轉(zhuǎn)接。

2.3.4 就地設(shè)備調(diào)試

(1)接線完成后就地設(shè)備送電前,必須進行絕緣測試,合格后對就地設(shè)備逐個送電,確保電源與設(shè)備一一對應(yīng)。

(2)設(shè)備送電后,檢查反饋信號是否正常。

(3)檢查溫度信號與實際是否相符。

(4)檢查壓力、流量、液位測點信號顯示。

(5)電動門、調(diào)節(jié)閥調(diào)試,先核對信號及接線,確認正常后送電調(diào)試。

(6)電動機信號,先核對信號及接線,并將電機在CRT上置試驗位。

2.3.5 邏輯順控、保護試驗

在所有靜態(tài)試驗完成后,設(shè)備進行單體保護聯(lián)鎖試驗,采用信號模擬和真實動作的方法,對照邏輯操作卡進行逐項試驗,調(diào)試單位、運行人員、熱控人員等聯(lián)合驗收,各項參數(shù)設(shè)計及邏輯動作情況均符合設(shè)計要求。

順控試驗主要涉及漿液循環(huán)泵、真空皮帶機、熱媒水泵、濕電循環(huán)水泵、管式GGH煙氣冷卻器吹灰、水平煙道除霧器沖洗、吸收塔除霧器沖洗水泵、濕電排水箱排水泵等設(shè)備,順控符合設(shè)計要求。

6 kV電機的順控試驗,需先將電機開關(guān)打至試驗位,避免多次啟動造成電機損壞。

整個超低排放DCS改造工作施工階段,施工人員、調(diào)試人員及專業(yè)技術(shù)人員各司其職,積極配合,現(xiàn)場管控施工質(zhì)量、進度絲毫不放松,工期嚴格按照施工進度節(jié)點進行驗收和閉環(huán)。

3 結(jié)語

爐后DCS控制系統(tǒng)改造后各項試驗均正常,系統(tǒng)熱態(tài)試驗一次成功,環(huán)保各項測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,SO2和煙塵濃度降低效果顯著,達到預(yù)期設(shè)定目標(biāo)。從投產(chǎn)至今爐后DCS控制系統(tǒng)運行正常,改造收效顯著。

[1]DL/T 659-2006火力發(fā)電廠分散控制系統(tǒng)驗收測試規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2006.

[2]DL/T 261-2012火力發(fā)電廠熱工自動化系統(tǒng)可靠性評估技術(shù)導(dǎo)則[S].北京:中國電力出版社,2012.

[3]DL/T 5182-2004火力發(fā)電廠熱工自動化就地設(shè)備安裝、管路及電纜設(shè)計規(guī)定[S].北京:中國電力出版社,2004.

[4]DL/T 5190.5-2004電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范第5部分:熱工自動化[S].北京:中國電力出版社,2004.

[5]GB 13223-2011火電廠大氣污染源排放標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,2012.

[6]俞峰萍,李清毅,金軍,等.燃煤發(fā)電長煙氣超低排放管式GGH控制模式研究[J].浙江電力,2015,34(9)∶62-65.

[7]丁俊宏,孫長生,王蕙,等.2013年浙江省火電廠熱工故障及異常的統(tǒng)計與分析[J].浙江電力,2014,33(10)∶23 -27.

(本文編輯:徐晗)

Transformation of Back DCS

WANG Xiang,CHEN Huan
(Zhejiang Zheneng Shaoxing Binhai Thermal Power Co.,Ltd.,Shaoxing Zhejiang 312073,China)

This paper introduces transformation of desulphurization DCS system based on ultra-low emission engineering in Binhai Thermal Power Plant.Through network splitting of the original control system and process management of construction,commissioning,reliability of thermal control system is guaranteed.

DCS transformation;network;project management;test

10.19585/j.zjdl.201707015

1007-1881(2017)07-0060-03

TK39

B

2017-03-31

王翔(1970),女,工程師,主要從事熱工自動化系統(tǒng)維護與技術(shù)管理工作。

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