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淺析神寧爐合成氣洗滌系統(tǒng)優(yōu)化過程

2017-01-24 06:42王國(guó)梁張鎵鑠陳鵬程李紅娣
山東工業(yè)技術(shù) 2017年1期
關(guān)鍵詞:磨損

王國(guó)梁 張鎵鑠 陳鵬程 李紅娣

摘 要:針對(duì)西門子GSP氣化裝置合成氣夾帶細(xì)灰量較多的缺點(diǎn),神華寧煤集團(tuán)通過原料氣液分離罐增加塔盤、增加鼓泡塔及氣化爐激冷室內(nèi)設(shè)置下降管等一系列改造優(yōu)化,最終形成了氣化爐燃燒室高溫合成氣和熔渣經(jīng)下降管進(jìn)入激冷室水浴,經(jīng)水浴冷卻除塵之后進(jìn)入后續(xù)一級(jí)文丘里+分液罐+二級(jí)文丘里+洗滌塔進(jìn)行分級(jí)洗滌的“神寧爐”氣化技術(shù)。

關(guān)鍵詞:GSP氣化;文丘里洗滌系統(tǒng);合成氣帶灰;磨損;神寧爐

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.01.032

0 前言

西門子GSP煤粉加壓氣流床氣化技術(shù)[1]是國(guó)內(nèi)首套商業(yè)化運(yùn)行的GSP氣流床氣化工藝。在經(jīng)歷了六年的商業(yè)化運(yùn)行至今,氣化裝置因氣化爐合成氣帶灰量大、文丘里洗滌系統(tǒng)磨損嚴(yán)重、變換系統(tǒng)原料氣加熱器和保護(hù)床堵塞等原因?qū)е孪到y(tǒng)停車頻繁,嚴(yán)重影響了裝置的穩(wěn)定及長(zhǎng)周期運(yùn)行。因此,通過對(duì)生產(chǎn)過程中合成氣洗滌系統(tǒng)問題的分析及研究,并制定相應(yīng)技改措施,降低了合成氣的含塵量,有效地提高了系統(tǒng)運(yùn)行的長(zhǎng)周期及穩(wěn)定性。

“神寧爐”氣化技術(shù)[2]的合成氣洗滌系統(tǒng)就是基于此裝置的歷次技改優(yōu)化,聯(lián)合中國(guó)五環(huán)工程有限公司研發(fā)而來(lái),現(xiàn)經(jīng)神華寧煤煤制油項(xiàng)目運(yùn)行驗(yàn)證,合成氣洗滌效果良好,含塵量小于0.5mg/m3。

1 西門子GSP粉煤加壓氣流床氣化技術(shù)

1.1 合成氣洗滌系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)述

合成氣洗滌系統(tǒng)的工藝意圖,是通過兩級(jí)文丘里,由洗滌水對(duì)合成氣進(jìn)行強(qiáng)化洗滌,把夾帶的煤灰和氣相水溶性雜質(zhì)從合成氣中脫除,得到符合變換裝置工藝要求的氣體。

氣化爐激冷室出來(lái)的合成氣,進(jìn)入第一文丘里T-101,與泵P-101A/B 送過來(lái)的洗滌水,跟合成氣按照一定的比值關(guān)系,進(jìn)行強(qiáng)化接觸和洗滌。第一文丘里直接連接到下游的氣液分離罐D(zhuǎn)-101。進(jìn)行氣液分離后,合成氣進(jìn)入第二文丘里T-102。帶有煤灰的洗滌水,通過管道與第二文丘里氣液分離罐出來(lái)的洗滌水混合后,排往激冷水罐 。

從泵P-101A/B 過來(lái)的洗滌水進(jìn)入第二文丘里,按照跟合成氣流量的比值關(guān)系,對(duì)合成氣進(jìn)行強(qiáng)化接觸和洗滌。洗滌完畢后,第二文丘里直接連接到下游的氣液分離罐D(zhuǎn)-102進(jìn)行氣液分離。之后合成氣通過部分冷凝器E-101后進(jìn)入原料氣分離罐D(zhuǎn)-103。帶有煤灰的洗滌水,匯合到總管后送往激冷水罐。

來(lái)自于變換裝置的工藝?yán)淠航?jīng)換熱器E-102預(yù)熱進(jìn)入原料氣分離罐D(zhuǎn)-103的底部,保持一定的液位作為緩沖,供往P-101A/B,再到第一和第二文丘里洗滌器作為合成氣的洗滌水。正常生產(chǎn)時(shí),如果工藝?yán)淠旱牧髁坎蛔?,將打開經(jīng)換熱器E-103預(yù)熱的脫鹽水進(jìn)行補(bǔ)充。

1.2 合成氣洗滌系統(tǒng)技改背景

1.2.1 合成氣帶灰量大,變換系統(tǒng)堵塞嚴(yán)重

根據(jù)西門子工藝設(shè)計(jì),合成氣含塵量小于1mg/m3,但由于氣化反應(yīng)過程中產(chǎn)生的細(xì)灰含量大,合成氣帶灰嚴(yán)重,合成氣含塵量在10-16mg/m3之間,造成變換系統(tǒng)原料氣加熱器、變換保護(hù)床堵塞,導(dǎo)致氣化系統(tǒng)停車頻繁。

1.2.2 合成氣帶灰量大,文丘里洗滌水帶灰渣大,造成系統(tǒng)磨損嚴(yán)重

GSP氣化爐激冷室采用噴嘴進(jìn)行激冷降溫除灰渣,在實(shí)際運(yùn)行過程中,因?yàn)榧?xì)灰含量大,氣化爐激冷室的除渣效果不好,激冷室出口合成氣帶灰渣量較大,造成文丘里洗滌系統(tǒng)洗滌分離后的洗滌水中固含量高,造成排液管線堵塞、閥門磨損,導(dǎo)致氣化系統(tǒng)停車頻繁。

1.3 文丘里洗滌水系統(tǒng)的技改

基于上述影響氣化裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的瓶頸問題,對(duì)氣化裝置文丘里洗滌系統(tǒng)及黑水閃蒸系統(tǒng)進(jìn)行一系列的技術(shù)改造。

1.3.1 技改內(nèi)容

(1)第一階段技改。

1)將原料氣分離罐D(zhuǎn)-103原設(shè)計(jì)除沫器取掉,增加了3層塔盤。

2)增加一二文丘里分離罐的長(zhǎng)度,并內(nèi)件進(jìn)行改造,增大氣渣分離空間,減少分離罐底部的積渣。

3)一二級(jí)文丘里氣液分離罐的洗滌水不再進(jìn)入激冷水罐,改為進(jìn)入旁路閃蒸進(jìn)行處理,改善激冷水水質(zhì)。

4)在氣化爐內(nèi)合成氣出口增加折流板[3],合成氣從下往上流出時(shí)經(jīng)過由原先一個(gè)噴頭改為四個(gè)噴頭的激冷噴頭的進(jìn)一步洗滌。

通過此次改造,合成氣塵含量降到了5.0mg/m3[4]以下,達(dá)到了預(yù)期效果。

(2)第二階段技改。

1)新增鼓泡塔D-105,通過水浴式洗滌分離氣化爐出口合成氣中的大顆粒灰,達(dá)到初步凈化合成氣。

2)增加洗滌塔循環(huán)泵P-101C。

3)將原料氣分離罐D(zhuǎn)-103改造成洗滌塔,具體將原料氣分離罐筒體加長(zhǎng)2.4米,同時(shí)內(nèi)部新增三層泡罩塔盤,每層塔盤安裝有393個(gè)泡罩,以進(jìn)一步提高除塵效果。

4)一二級(jí)文丘里氣液分離罐的洗滌水不再進(jìn)入旁路閃蒸,改為直接進(jìn)入洗滌塔。

5)泵P-101出口的洗滌水不在做為一二級(jí)文丘里洗滌器的洗滌水,而是進(jìn)入鼓泡塔對(duì)合成氣進(jìn)行洗滌,一二級(jí)文丘里洗滌器的洗滌水改為黑水裝置循環(huán)水泵過來(lái)的高壓循環(huán)水。

通過此次改造,合成氣塵含量降到了0.5mg/m3以下,達(dá)到了預(yù)期效果。

1.3.2 技改流程

氣化反應(yīng)產(chǎn)生的合成氣首先進(jìn)入鼓泡塔中,在水浴中將合成氣中所帶的大顆粒的灰和少量細(xì)灰除掉后,進(jìn)入兩級(jí)洗滌系統(tǒng),再經(jīng)過部分冷凝器后進(jìn)入改造后的洗滌塔D-103,然后進(jìn)入變換裝置,達(dá)到除去合成氣中灰塵的目的。洗滌塔中的洗滌水通過泵送至鼓泡塔作為合成氣洗滌水,鼓泡塔黑水直接排往閃蒸旁路處理。

文丘里洗滌系統(tǒng)改造后,黑水處理系統(tǒng)相應(yīng)處理量增大,因而也進(jìn)行了相應(yīng)改造。

2 神寧爐合成氣洗滌系統(tǒng)

2.1 神寧爐合成氣洗滌系統(tǒng)工藝流程

在西門子GSP氣化裝置合成氣洗滌系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,研發(fā)了神寧爐合成氣洗滌系統(tǒng),該系統(tǒng)中激冷水通過氣化爐激冷室激冷環(huán)旋轉(zhuǎn)噴出,對(duì)燃燒室出來(lái)的高溫原料氣和激冷室設(shè)備本身進(jìn)行冷卻、洗滌,洗滌后合成氣通過下降管進(jìn)入氣化爐激冷室水浴中鼓泡逸出水面,進(jìn)入一級(jí)文丘里與高壓循環(huán)水混合增濕后,在文丘里氣液分離罐分離除塵分離出粗煤氣中大部分灰渣后,再進(jìn)入二級(jí)文丘里與高壓循環(huán)水混合,潤(rùn)濕的粗煤氣進(jìn)入合成氣洗滌塔水浴,合成氣進(jìn)入合成氣洗滌塔后分別經(jīng)過高溫循環(huán)水、變換凝液充分洗滌后從合成氣洗滌塔頂部將灰含量降至0.5mg/m3,最后進(jìn)入變換裝置。

2.2 神寧爐合成氣洗滌系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)

(1)與西門子GSP氣化裝置相比,神寧爐取消了鼓泡塔,在氣化爐內(nèi)增加下降管,氣化爐燃燒室高溫合成氣和熔渣經(jīng)下降管進(jìn)入激冷室水浴,經(jīng)水浴冷卻除塵的合成氣塵含量低至3mg/m3.。

(2)神寧爐氣化裝置采用一級(jí)文丘里+分液罐+二級(jí)文丘里+洗滌塔分級(jí)洗滌的工藝,洗滌塔出口合成氣塵含量小于0.5mg/m3,與西門子GSP氣化裝置相比,取消了二級(jí)文丘里氣液分離罐和部分冷凝器,二級(jí)文丘里洗滌器直接與洗滌塔法蘭連接,節(jié)省了設(shè)備的布置空間和成本。

(3)神寧爐氣化裝置的洗滌塔分粗細(xì)段和精洗段,洗滌效果好于西門子GSP氣化裝置改造后的洗滌塔,且進(jìn)行合成氣精洗的高壓工藝水主要來(lái)源于各等級(jí)蒸汽產(chǎn)生的凝液,在凝液回收利用方面亦優(yōu)于西門子GSP氣化裝置。

3 結(jié)論

神寧爐氣化技術(shù)的合成氣洗滌系統(tǒng)是一種高效的洗滌系統(tǒng),通過激冷室下降管水浴冷卻除塵后進(jìn)入一級(jí)文丘里+分液罐+二級(jí)文丘里+洗滌塔的工藝使進(jìn)變換裝置合成氣塵含量小于0.5mg/m3,在工藝流程、設(shè)備上更優(yōu)化,既保證了技術(shù)性能的穩(wěn)定,也滿足了生產(chǎn)工藝的要求,同時(shí)又通過回收各等級(jí)蒸汽凝液而節(jié)省了脫鹽水用量,減少了資源的浪費(fèi),降低了運(yùn)行成本。

參考文獻(xiàn):

[1]姜永.GSP氣化技術(shù)運(yùn)行改造[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2013(13):120-120.

[2]汪建壽.現(xiàn)代煤氣化技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及應(yīng)用綜述[J].化工進(jìn)展,2016,35(03):653-664.

[3]井云環(huán),張勁松,楊英. GSP氣化工藝工業(yè)應(yīng)用中的技術(shù)改造 [J].現(xiàn)代化工,2013,12(33):102-106.

[4]陳鵬程,王婷.GSP干煤粉氣化技術(shù)的應(yīng)用及優(yōu)化[J].廣州化工,2012,21(40):149-151.

作者簡(jiǎn)介:王國(guó)梁(1987-),男,工學(xué)學(xué)士,助理工程師,主要從事煤化工氣化工藝技術(shù)及管理工作。

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