盧利飛,張金華
(1.神華榆林能源化工有限公司 陜西榆林 719302;2.神華包頭煤化工有限責(zé)任公司 內(nèi)蒙古包頭 014010)
低溫甲醇洗系統(tǒng)檢修初探
盧利飛1,張金華2
(1.神華榆林能源化工有限公司 陜西榆林 719302;2.神華包頭煤化工有限責(zé)任公司 內(nèi)蒙古包頭 014010)
針對(duì)低溫甲醇洗系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間后出現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)甲醇洗滌塔、CO2產(chǎn)品塔、H2S濃縮塔、CO2汽提塔、尾氣洗滌塔、熱再生塔、甲醇水分離塔等進(jìn)行了全面檢查,并根據(jù)檢查結(jié)果提出了相應(yīng)的整改措施。低溫甲醇洗系統(tǒng)檢修后,各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)良好,系統(tǒng)甲醇損耗較檢修前明顯降低,2個(gè)系列甲醇月?lián)p耗由檢修前的70 t降至55 t左右。
低溫甲醇洗;水沖洗;檢修
低溫甲醇洗是目前最具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、工藝成熟的氣體凈化技術(shù),已被廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外的合成氨、合成甲醇和其他羰基合成、城市煤氣、工業(yè)制氫和天然氣脫硫等氣體凈化裝置中。低溫甲醇洗的工藝原理:低溫下甲醇對(duì)H2S,CO2等酸性氣溶解度大而對(duì)CO和H2溶解度小,可選擇性地脫除工藝氣中H2S,CO2等酸性氣,從而達(dá)到凈化工藝氣的目的,為下游提供合格的工藝氣;吸收酸性氣后的甲醇經(jīng)減壓閃蒸、氮?dú)馄?、加熱再生等步驟逐步釋放出CO2和H2S氣體,再生合格后的甲醇循環(huán)利用;在此過(guò)程中,通過(guò)冷凍壓縮機(jī)制冷向低溫甲醇洗系統(tǒng)提供冷量。
某廠1 800 kt/a煤制甲醇裝置為目前國(guó)內(nèi)最大規(guī)模煤制甲醇示范性裝置,低溫甲醇洗采用林德公司的技術(shù),共設(shè)2個(gè)系列。低溫甲醇洗系統(tǒng)自2010年6月開(kāi)車以來(lái),甲醇損耗較大,2個(gè)系列未經(jīng)洗滌尾氣中的甲醇體積分?jǐn)?shù)分別為500×10-6和300×10-6,經(jīng)初步分析,確定H2S濃縮塔塔頂除沫器存在問(wèn)題。在運(yùn)行過(guò)程中還發(fā)現(xiàn)2個(gè)系列的貧甲醇超濾器需頻繁清洗,循環(huán)甲醇中雜質(zhì)較多,進(jìn)而影響循環(huán)甲醇的品質(zhì)。2013年大修期間,通過(guò)對(duì)低溫甲醇洗各塔開(kāi)人孔外部初步檢查,發(fā)現(xiàn)低溫甲醇洗系統(tǒng)的入口水分離器除沫器損壞、H2S濃縮塔塔頂除沫器損壞和部分除沫器脫落、甲醇洗滌塔下層塔盤部分損壞等問(wèn)題。2014年2月,因熱再生塔塔頂H2S餾分冷卻器出現(xiàn)內(nèi)漏,導(dǎo)致循環(huán)水漏入低溫甲醇洗系統(tǒng),循環(huán)甲醇中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高達(dá)到3.8%左右,經(jīng)短期停車檢修堵漏處理后運(yùn)行正常。鑒于低溫甲醇洗系統(tǒng)在運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題較多,故決定對(duì)低溫甲醇洗系統(tǒng)進(jìn)行徹底進(jìn)塔入罐檢查。為保證檢修過(guò)程中人員的安全及防止低溫甲醇洗系統(tǒng)發(fā)生腐蝕,需先對(duì)低溫甲醇洗系統(tǒng)進(jìn)行水清洗及干燥,塔、換熱器分段進(jìn)行隔離,同時(shí)對(duì)低溫甲醇洗換熱器(換熱管材質(zhì)為碳鋼)進(jìn)行查漏。
1.1 H2S電化學(xué)腐蝕
在純甲醇中,H2S不會(huì)對(duì)設(shè)備和管道造成腐蝕,但在有水存在的情況下,甲醇吸收H2S后使液相經(jīng)過(guò)的設(shè)備和管道處于酸性環(huán)境中,從而發(fā)生電化學(xué)腐蝕,生成物主要是FeS。H2S電化學(xué)腐蝕反應(yīng)如下。
(1) H2S在水中發(fā)生電離
H2S→H++HS-
HS-→H++S2-
(2) 鐵在H2S水溶液中發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)
陽(yáng)極反應(yīng):
Fe→Fe2++2e
Fe2++S2-→FeS↓
Fe2++HS-→FeS↓+H+
陰極反應(yīng):
2H++2e→H2↑
由于循環(huán)甲醇中水含量高容易發(fā)生H2S電化學(xué)腐蝕,因此,通常要求控制循環(huán)甲醇含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.5%以下。
1.2 羰基鐵的生成
羰基金屬化合物是過(guò)渡金屬與CO所形成的一類特殊配位化合物,亦稱羰基配合物。低溫甲醇洗系統(tǒng)中羰基鐵[Fe(CO)5]的生成一般出現(xiàn)在有CO和H2S氣體通過(guò)的換熱器等設(shè)備中,原料氣中的CO在高壓、低溫環(huán)境下對(duì)設(shè)備和管道產(chǎn)生腐蝕,而金屬中只有鐵和鎳能在較溫和的條件下與CO氣體反應(yīng)形成羰基化合物。羰基化合物可溶解于甲醇溶液中,最后在甲醇溶液進(jìn)行熱再生時(shí)分解生成固體沉淀物,進(jìn)而堵塞設(shè)備、降低換熱器的換熱效率。
1.3 空氣進(jìn)入設(shè)備內(nèi)
低溫甲醇洗系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí),由于H2S腐蝕設(shè)備和管道產(chǎn)生FeS,當(dāng)系統(tǒng)停車后,空氣進(jìn)入設(shè)備內(nèi),空氣中的氧使設(shè)備內(nèi)原先形成的致密的FeS膜轉(zhuǎn)變成疏松的氧化鐵膜。系統(tǒng)重新開(kāi)車后,疏松的氧化鐵膜隨著甲醇循環(huán)在換熱器或者流速慢的地方沉積下來(lái),引起換熱器堵塞,造成換熱效率下降,導(dǎo)致系統(tǒng)冷量不平衡。
為防止低溫甲醇洗系統(tǒng)設(shè)備和管道的腐蝕,一般在沒(méi)有大的檢修項(xiàng)目的情況下,檢修期間低溫甲醇洗系統(tǒng)通常采用氮?dú)馕⒄龎罕Wo(hù);若要進(jìn)行徹底的進(jìn)塔入罐檢查,需先對(duì)低溫甲醇洗系統(tǒng)進(jìn)行水清洗,清洗結(jié)束后將各塔單獨(dú)隔離,并對(duì)繞管式換熱器進(jìn)行單獨(dú)隔離保護(hù),塔罐通風(fēng)置換合格后方可進(jìn)塔入罐進(jìn)行檢查作業(yè)。
2.1 清洗前的準(zhǔn)備工作
(1) 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)配置脫鹽水管線。
(2) 將低溫甲醇洗系統(tǒng)甲醇排盡,系統(tǒng)用氮?dú)獯祪簟?/p>
(3) 初期雨水池液位降至最低,雨水池外送泵正常備用,具備將廢水外送至公用工程進(jìn)行污水處理的能力。
(4) 確認(rèn)各水冷器循環(huán)水投用。
2.2 低溫甲醇洗系統(tǒng)水清洗
2.2.1 系統(tǒng)充壓
將低溫甲醇洗系統(tǒng)的高、中、低壓系統(tǒng)隔離,對(duì)相應(yīng)的系統(tǒng)充壓。
2.2.2 建立水循環(huán)
通過(guò)新配置的脫鹽水補(bǔ)水流程,向H2S濃縮塔和甲醇緩沖罐補(bǔ)充脫鹽水,建立水循環(huán)過(guò)程與建立甲醇循環(huán)相似。由于水和甲醇密度有較大的差異,低溫甲醇洗系統(tǒng)建立水循環(huán)后,應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)各工藝參數(shù)以及各泵的運(yùn)行情況。
2.2.3 系統(tǒng)水沖洗
采用連續(xù)進(jìn)脫鹽水、連續(xù)排放廢水的方式進(jìn)行水沖洗。低溫甲醇洗系統(tǒng)進(jìn)行水循環(huán)期間,打開(kāi)部分排放閥,將系統(tǒng)內(nèi)的水排放至地下槽,然后通過(guò)地下槽泵送至甲醇水分離塔,再由廢水泵送至公用工程進(jìn)行污水處理;同時(shí),現(xiàn)場(chǎng)可適當(dāng)開(kāi)啟排放導(dǎo)淋將系統(tǒng)內(nèi)的水排放至初期雨水池,再通過(guò)初期雨水池泵送至公用工程進(jìn)行污水處理。根據(jù)清洗情況不斷補(bǔ)充脫鹽水,系統(tǒng)循環(huán)清洗24 h左右后停水循環(huán),排盡各塔、罐以及管道內(nèi)的積水,通過(guò)地溝送至初期雨水池,再由初期雨水池泵送至污水處理系統(tǒng)。
2.2.4 系統(tǒng)干燥
系統(tǒng)水排盡后,依次間斷打開(kāi)低溫甲醇洗系統(tǒng)各導(dǎo)淋,打開(kāi)高、中、低壓系統(tǒng)氮?dú)獬涞y為系統(tǒng)充壓,將系統(tǒng)中殘余的水通過(guò)低點(diǎn)導(dǎo)淋排放至地下槽。在系統(tǒng)吹水期間,通過(guò)壓力控制閥控制各系統(tǒng)壓力,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行間斷置換。排放置換方式與系統(tǒng)排甲醇置換方式相同,盡量將所有管線吹掃干燥。
一般用大量氮?dú)獯祾呦到y(tǒng)72 h后分析露點(diǎn)在-7 ℃左右,系統(tǒng)被徹底干燥。系統(tǒng)干燥后保持微正壓,將需要檢查的塔、罐通過(guò)閥門和盲板進(jìn)行隔離,不檢查的設(shè)備保持氮?dú)夥諊瑫r(shí)加強(qiáng)對(duì)繞管式換熱器的保護(hù),盡量減少空氣進(jìn)入系統(tǒng)。
停車檢修前,雖對(duì)低溫甲醇洗系統(tǒng)進(jìn)行了水洗,將大部分硫化物沖洗排除,但不可避免地仍會(huì)有一定量的硫化物殘留在系統(tǒng)中,在進(jìn)行入塔檢查前,為盡可能縮短系統(tǒng)暴露在空氣中的時(shí)間,應(yīng)提前2 d打開(kāi)需檢查塔的人孔,集中所有人力對(duì)該塔進(jìn)行檢查、檢修,檢修結(jié)束封閉人孔后再進(jìn)行下一座塔的檢查,并用氮?dú)鈱?duì)其進(jìn)行單獨(dú)置換。對(duì)低溫甲醇洗系統(tǒng)的換熱器進(jìn)行查漏時(shí),在水壓查漏結(jié)束后,因沒(méi)有足夠的氮?dú)庵脫Q,為防止空氣對(duì)換熱器產(chǎn)生腐蝕,暫不排放換熱器內(nèi)的水,待有氮?dú)鈺r(shí)將水排盡,再對(duì)換熱器進(jìn)行置換吹水。
3.1 甲醇洗滌塔檢查情況
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):甲醇洗滌塔各層塔盤浮閥有脫落情況,最底層3塊塔盤整體變形脫落,其中1塊掉落在塔底,另2塊被吹落至塔盤另一側(cè);上塔頂部有原始遺留未清除干凈的焊渣。
原因分析:①在開(kāi)停車過(guò)程中或事故狀況下,負(fù)荷變化太快,空速過(guò)快導(dǎo)致下層塔盤被掀翻;②有部分浮閥安裝質(zhì)量不合格(浮閥的一側(cè)沒(méi)有固定),造成在使用過(guò)程中被直接吹落;③安裝時(shí)安裝不到位,導(dǎo)致浮閥脫落。
整改措施:①在工藝導(dǎo)氣或系統(tǒng)泄壓過(guò)程中,嚴(yán)格按照升降壓速率操作;②重新固定安裝質(zhì)量不合格的浮閥,復(fù)位掉落的塔盤。
3.2 CO2產(chǎn)品塔檢查情況
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),CO2產(chǎn)品塔頂部進(jìn)料口導(dǎo)流堰絲網(wǎng)破損,部分塔盤浮閥及螺栓掉落。
原因分析:①進(jìn)料口導(dǎo)流堰絲網(wǎng)材質(zhì)較脆,強(qiáng)度不夠,易因流速過(guò)快而損壞;②工藝操作中進(jìn)料流體調(diào)節(jié)幅度過(guò)大,導(dǎo)致進(jìn)塔流體對(duì)絲網(wǎng)沖擊較大,造成絲網(wǎng)斷裂;③有部分浮閥安裝質(zhì)量不合格(浮閥的一側(cè)沒(méi)有固定),造成在使用過(guò)程中被直接吹落;④安裝時(shí)安裝不到位,導(dǎo)致浮閥脫落。
整改措施:①改用高材質(zhì)和高強(qiáng)度的絲網(wǎng);②重新固定安裝質(zhì)量不合格的浮閥。
3.3 H2S濃縮塔檢查情況
2013年開(kāi)人孔檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)H2S濃縮塔塔頂除沫器掉落,為此對(duì)其進(jìn)行了修復(fù)。本次水沖洗后進(jìn)塔檢查發(fā)現(xiàn):存在塔盤固定螺栓固定不到位、螺栓缺失螺母等情況,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行很可能會(huì)造成塔盤脫落;塔中部導(dǎo)流堰Y形導(dǎo)流板脫落,頂部和中部物料入口絲網(wǎng)均已破損。
原因分析:①在導(dǎo)氣或并氣過(guò)程中,因空速過(guò)快,導(dǎo)致塔頂除沫器被掀翻;②塔頂除沫器安裝強(qiáng)度不夠,間隙過(guò)大;③工藝操作中調(diào)節(jié)幅度過(guò)大,導(dǎo)致進(jìn)塔流體對(duì)絲網(wǎng)及Y形導(dǎo)流板的沖擊較大,造成絲網(wǎng)和導(dǎo)流板震動(dòng)性脫落;④塔盤連接固定螺栓安裝不到位,使塔盤固定強(qiáng)度不夠,導(dǎo)致脫落;⑤進(jìn)料口導(dǎo)流堰濾網(wǎng)材質(zhì)較脆,質(zhì)量不好,易因流體流速快而被沖斷。
整改措施:①在系統(tǒng)開(kāi)停車過(guò)程中,嚴(yán)格按照升降壓速率操作;②在甲醇循環(huán)時(shí),閥門調(diào)節(jié)幅度不宜過(guò)大,以減輕對(duì)導(dǎo)流板和過(guò)濾網(wǎng)的沖擊;③螺栓重新安裝固定,同時(shí)嚴(yán)格檢查塔盤固定螺栓,補(bǔ)充缺失的螺栓,確保固定強(qiáng)度;④改用高材質(zhì)不銹鋼絲網(wǎng),增強(qiáng)絲網(wǎng)抗腐蝕及抗沖擊能力;⑤為防止絲網(wǎng)損壞,絲網(wǎng)除沫器柵板之間增設(shè)多股鋼絲固定,柵板與支撐鋼結(jié)構(gòu)用鋼絲固定,塔中部導(dǎo)流板重新固定。
3.4 CO2汽提塔檢查情況
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):CO2汽提塔塔頂進(jìn)料口導(dǎo)流堰處絲網(wǎng)損壞;Y形導(dǎo)流板在固定支板處出現(xiàn)裂口,裂口長(zhǎng)度約25 cm。
原因分析:①進(jìn)料口導(dǎo)流堰濾網(wǎng)材質(zhì)較脆,易因物料流速快而被沖斷;②工藝操作中調(diào)節(jié)幅度過(guò)大,導(dǎo)致進(jìn)塔流體對(duì)絲網(wǎng)及Y形導(dǎo)流板的沖擊較大,造成絲網(wǎng)和導(dǎo)流板震動(dòng)性斷裂。
整改措施:①采用高材質(zhì)不銹鋼絲網(wǎng),提高其抗腐蝕及抗沖擊能力;②將Y形導(dǎo)流板裂紋重新焊接并加固在導(dǎo)流堰上。
3.5 尾氣洗滌塔檢查情況
通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn):尾氣洗滌塔下部從下往上數(shù)第3層4塊塔盤脫落;有7處塔盤連接凸起;有14塊塔盤出現(xiàn)變形,需矯正、加固并復(fù)位;部分塔盤固定螺栓松動(dòng)。
原因分析:①在開(kāi)停車過(guò)程中,未按照升降壓速率操作,因空速過(guò)快而導(dǎo)致塔盤被掀翻;②有部分浮閥安裝質(zhì)量不合格(浮閥的一側(cè)沒(méi)有固定),造成其在使用過(guò)程中被直接吹落;③塔盤連接固定螺栓安裝不到位,使塔盤因固定強(qiáng)度不足而脫落。
整改措施:①在工藝導(dǎo)氣或并氣過(guò)程中,嚴(yán)格按照升降壓速率操作;②重新固定安裝和矯正塔盤,嚴(yán)格檢查塔盤固定螺栓。
3.6 熱再生塔檢查情況
經(jīng)檢查,熱再生塔內(nèi)部有少量原始開(kāi)車雜物,內(nèi)部塔盤有3根螺栓松動(dòng),進(jìn)料口絲網(wǎng)損壞,其他情況良好。
3.7 甲醇水分離塔檢查情況
尾氣洗滌塔塔底富含甲醇的水經(jīng)換熱器加熱后送至甲醇水分離塔,在此管道至塔內(nèi)部進(jìn)口處腐蝕嚴(yán)重,導(dǎo)流口下部已腐蝕穿孔,進(jìn)塔處管內(nèi)部腐蝕嚴(yán)重,管壁明顯減薄。
原因分析:①該管線與塔采用法蘭連接,法蘭之前的管線為不銹鋼材質(zhì),法蘭之后的塔體材質(zhì)為16MnR,尾氣洗滌水pH為4~5,對(duì)碳鋼材質(zhì)腐蝕比較嚴(yán)重;②正常流程為尾氣洗滌塔塔底富含甲醇的水經(jīng)換熱器加熱后送入甲醇水分離塔,富含甲醇的水被加熱后在進(jìn)塔前已經(jīng)將溶解的酸性氣閃蒸,但在某段時(shí)間內(nèi),因換熱器存在問(wèn)題,吸收了酸性氣的尾氣洗滌水改走旁路而未被加熱閃蒸,這對(duì)進(jìn)甲醇水分離塔處的腐蝕也有一定的影響。
整改措施:①對(duì)腐蝕部位采用挖補(bǔ)方式進(jìn)行修復(fù),更換的鋼板與原塔體采用開(kāi)坡口的雙面焊接;②將該股含醇水在塔的進(jìn)口處延伸至塔內(nèi),防止含醇水對(duì)甲醇水分離塔的腐蝕;③適當(dāng)增大尾氣洗滌塔的脫鹽水用量,盡可能提高尾氣洗滌塔塔底洗滌水的pH,目前已提高至5~6;④保證換熱器的完好率,確保及時(shí)投用。
3.8 其他檢查情況
在低溫甲醇洗系統(tǒng)檢查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)(FeS、雜物等)易在貧甲醇收集槽和熱再生塔塔底聚集,系統(tǒng)的清理工作主要集中在這2個(gè)位置。換熱器的殼程液體流速較慢,雜質(zhì)也容易在此聚集,若不及時(shí)吹掃清理,可能會(huì)影響開(kāi)車后換熱器的換熱效果。在H2S濃縮塔下塔有水銀物質(zhì)富集,因水銀的密度較大,一般聚集在低溫甲醇洗系統(tǒng)的繞管式換熱器和甲醇洗滌塔塔壁,而在H2S濃縮塔下塔發(fā)現(xiàn)水銀有可能是因?yàn)榧状佳h(huán)再生及水沖洗所致。
(1) 低溫甲醇洗系統(tǒng)開(kāi)車引甲醇并建立甲醇循環(huán)以后,2個(gè)系列的循環(huán)甲醇中含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)在1.1%左右;系統(tǒng)通入工藝氣并運(yùn)行正常后,2個(gè)系列的循環(huán)甲醇中含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)在1.9%左右,通過(guò)增大甲醇水分離塔負(fù)荷、穩(wěn)定甲醇水分離塔操作條件來(lái)降低低溫甲醇洗系統(tǒng)循環(huán)甲醇的水含量。
(2) 在低溫甲醇洗甲醇循環(huán)降溫期間,發(fā)現(xiàn)2個(gè)系列的循環(huán)甲醇冷卻器進(jìn)出口甲醇溫度均隨循環(huán)甲醇溫度的變化不大,通過(guò)檢查排除儀表失真原因,判斷為循環(huán)甲醇冷卻器內(nèi)循環(huán)甲醇不流通。隨即對(duì)循環(huán)甲醇冷卻器上下導(dǎo)淋進(jìn)行排液,第1系列的甲醇循環(huán)建立正常;但第2系列的循環(huán)甲醇冷卻器排液后發(fā)現(xiàn)存在堵塞現(xiàn)象,故將循環(huán)甲醇復(fù)熱至4 ℃左右后,循環(huán)甲醇重新恢復(fù)正常。在低溫甲醇洗系統(tǒng)水洗后,要加強(qiáng)對(duì)該管線排水干燥情況的監(jiān)控并進(jìn)行排液、排氣,防止因殘留的水結(jié)冰而影響甲醇的循環(huán)。
(3) 在開(kāi)車運(yùn)行初期,低溫甲醇洗系統(tǒng)的循環(huán)甲醇中雜質(zhì)較多,機(jī)泵入口過(guò)濾器(主要是貧甲醇泵和甲醇水分離塔回流泵的入口過(guò)濾器)及2臺(tái)超濾器需頻繁清洗。
(4) 低溫甲醇洗系統(tǒng)經(jīng)水沖洗、進(jìn)塔入罐檢查,消除了設(shè)備存在的問(wèn)題;另外,通過(guò)對(duì)低溫甲醇洗系統(tǒng)內(nèi)雜質(zhì)進(jìn)行徹底清理,保證了循環(huán)甲醇的品質(zhì)。目前,低溫甲醇洗系統(tǒng)各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)良好,2個(gè)系列甲醇月?lián)p耗由檢修前的70 t降至約55 t。
(1) 低溫甲醇洗系統(tǒng)在運(yùn)行正常后,一般很少進(jìn)行大規(guī)模進(jìn)塔入罐檢查,因此在原始開(kāi)車前,應(yīng)對(duì)低溫甲醇洗系統(tǒng)的塔內(nèi)件安裝質(zhì)量、絲網(wǎng)除沫器及濾網(wǎng)材質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。
(2) 在正常操作中,應(yīng)嚴(yán)格控制升降壓速率,同時(shí)應(yīng)防止工況大幅度波動(dòng)而造成設(shè)備損壞。
(3) 在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,應(yīng)嚴(yán)格控制循環(huán)甲醇中的水含量,防止系統(tǒng)腐蝕。
(4) 在低溫甲醇洗系統(tǒng)退甲醇時(shí),也是將系統(tǒng)內(nèi)雜質(zhì)帶出系統(tǒng)的過(guò)程,因此應(yīng)盡量多用氮?dú)獯祾?,直至將系統(tǒng)內(nèi)甲醇退盡。停車后,應(yīng)做好低溫甲醇洗系統(tǒng)的氮?dú)獗Wo(hù)工作。
PrimaryExplorationofMaintenanceofLow-TemperatureMethanolWashSystem
LU Lifei1, ZHANG Jinhua2
(1.Shenhua Yulin Energy Chemical Co., Ltd., Yulin 719302, China;2.Shenhua Baotou Coal Chemical Industry Co., Ltd., Baotou 014010, China)
In connection with problems occurred after a period of operation of low- temperature methanol wash system, a complete inspection is carried out of methanol washing column, CO2product tower, H2S concentrating tower, CO2stripping tower, tail gas washing tower, heat regeneration tower, methanol/water splitter, etc. According to inspection results, relevant reformation measures are proposed. After maintenance of low- temperature methanol wash system, all operation indexes are good, 2 serials monthly methanol loss decreases from 70 t before maintenance to about 55 t.
low- temperature methanol wash; water wash; maintenance
X703.1
B
1006- 7779(2017)04- 0037- 04
2016- 01- 08)
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