于博 王海軍(中國石油長慶油田分公司技術(shù)監(jiān)測中心)
在油氣田企業(yè)生產(chǎn)耗能的“五大系統(tǒng)”中,機采系統(tǒng)耗能所占的比例最大。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計,我國目前機采系統(tǒng)耗能約占油田生產(chǎn)總耗能的40%。長慶油田是典型的具有低滲、低壓、低豐度特點的三低油氣藏,機采耗能問題更為嚴(yán)重。近幾年圍繞提高機采系統(tǒng)效率開展了大量的工作,但由于油藏本身的特殊性、地理條件的復(fù)雜性和工藝配套的局限性,機采系統(tǒng)效率指標(biāo)與中石油平均水平仍有一定差距。因此,針對機采系統(tǒng)開展深入研究,進一步挖掘節(jié)能潛力,找出相應(yīng)技術(shù)措施,提高機采系統(tǒng)效率,降低能耗,對于提高長慶油田開采經(jīng)濟效益有重大意義[1]。
長慶油田公司共有12個采油廠,覆蓋陜西、甘肅、寧夏三省36個油田,開發(fā)層位下至奧陶系馬家溝組,上至侏羅系直羅組,主要開發(fā)層位為侏羅系延安組的12個油層和三疊系延長組的10個油層,目前管理油井約2.5萬口。本次監(jiān)測統(tǒng)計樣本數(shù)據(jù)合計5000口。在電動機功率因數(shù)、抽油機平衡度、系統(tǒng)效率三項考核指標(biāo)中,長慶油田電動機平均功率因數(shù)為0.387,功率因數(shù)達(dá)標(biāo)2254臺,達(dá)標(biāo)率為45.08%;平衡度達(dá)標(biāo)2220臺,平衡度達(dá)標(biāo)率為44.4%;平均系統(tǒng)效率為21.01%,系統(tǒng)效率達(dá)標(biāo)4330臺,達(dá)標(biāo)率為86.6%,整體合格率為13.51%。
以監(jiān)測數(shù)據(jù)為依據(jù),結(jié)合長慶油田自身地質(zhì)條件、工藝現(xiàn)狀和管理水平,進行系統(tǒng)性研究分析,確定影響長慶油田能耗的主要因素是產(chǎn)液量、電動機功率利用率、平衡度和功率因數(shù)[2-3]。
由表1可知,日產(chǎn)液量低于2m3,平均系統(tǒng)效率13.16%;日產(chǎn)液量在2~10m3之間,平均系統(tǒng)效率21.80%;日產(chǎn)液量高于10m3,平均系統(tǒng)效率達(dá)到33.79%??梢?,隨著產(chǎn)液量增加,系統(tǒng)效率呈上升趨勢。但由于長慶油田低滲、低壓、低豐度的特點,產(chǎn)液量普遍較低,平均產(chǎn)液量僅為4.23m3/d,從而導(dǎo)致機采系統(tǒng)效率較低,耗能量較大。
表1 產(chǎn)液量和系統(tǒng)效率的關(guān)系
電動機功率利用率越高,系統(tǒng)效率越高。由表2可知,電動機功率利用率在5%以下,系統(tǒng)效率僅為8.69%;但當(dāng)電動機功率利用率在20%以上時,系統(tǒng)效率可達(dá)23.85%。長慶油田由于油井參數(shù)、運行設(shè)備、現(xiàn)場管理等因素的影響,抽油機裝機容量過大,電動機功率利用率較低,電動機長期處于低效區(qū)域運行,影響整體運行效率,從而造成電能的浪費。
表2 長慶油田電動機功率利用率和系統(tǒng)效率的關(guān)系
長慶油田受地質(zhì)條件約束,油井產(chǎn)液量波動較大,抽油機負(fù)荷會產(chǎn)生較大變化,進而導(dǎo)致抽油機運行不平穩(wěn),平衡狀況較差。抽油機長期處于不平衡狀態(tài),不僅增加了地面抽油機系統(tǒng)的能量損失,減少了系統(tǒng)的有效功率,而且也降低了抽油機的系統(tǒng)效率。如表3所示,平衡度在90%~100%時,系統(tǒng)效率最高達(dá)到24.52%,及時調(diào)整平衡度到合理范圍,可大幅提高系統(tǒng)效率,減少能量損耗。
表3 平衡度與系統(tǒng)效率關(guān)系
長慶油田平均功率因數(shù)為0.387。功率因數(shù)低,導(dǎo)致無功損耗增大,同時也造成供電設(shè)備和線路中的損耗增大,影響了電網(wǎng)供電質(zhì)量。通過分析,造成長慶油田功率因數(shù)較低的主要原因有兩個方面:部分油井沒有進行低壓補償或補償器損壞,致使功率因數(shù)偏低;已安裝變頻控制系統(tǒng)的抽油機,其大部分設(shè)定在工頻運行,個別損壞后未維修,致使功率因數(shù)較低。
加強日常生產(chǎn)過程管理,建立合理的監(jiān)測、調(diào)整、運行管理制度,及時調(diào)查、分析抽油機的運行狀況,結(jié)合油井的生產(chǎn)狀態(tài)采取相應(yīng)的措施進行調(diào)整;及時調(diào)整抽油機的平衡,同時對老式抽油機井進行平衡方式改造,有效提升平衡度,確保抽油機平穩(wěn)運行。
隨時掌握抽油機數(shù)字化智能控制裝置等節(jié)能設(shè)備的運行狀況,發(fā)現(xiàn)損壞或未處在節(jié)能狀態(tài)下運行的情況,及時進行修理、調(diào)整,保證節(jié)能設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。
可通過更換高效節(jié)能電動機,提高電動機功率利用率,實現(xiàn)降低能耗的目的。例如,更換成永磁電動機、高轉(zhuǎn)差電動機、多功率電動機、伺服電動機等,提高機采系統(tǒng)效率。
對功率因數(shù)低和未進行無功補償?shù)某橛蜋C安裝就地或集中無功補償裝置,并加強無功補償裝置的管理維護工作[4]。對不能正常運行或已經(jīng)損壞的無功補償裝置進行維修或更換,合理調(diào)整無功補償容量,進一步提高抽油機電動機的功率因數(shù)及效率[5]。
針對不同井況,選擇合理的沖程、沖速、泵徑、泵掛、工作周期等,優(yōu)化抽油機的運行參數(shù),進一步提高機采系統(tǒng)效率[6]。
[1]王雪坤.提高機采井系統(tǒng)效率措施的探討[J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2011(11):182-183.
[2]李波.大慶油田機采系統(tǒng)能耗現(xiàn)狀及節(jié)能監(jiān)測指標(biāo)分析[J].石油石化節(jié)能,2011,1(3):8-10.
[3]孫紅霞,儀垂杰,周揚民.采油系統(tǒng)能耗分析研究[J].青島理工大學(xué)學(xué)報,2008(5):90-93.
[4]張雯錚.提高機采井系統(tǒng)效率的途徑和方法[J].內(nèi)蒙古石油石化,2014(11):62-63.
[5]朱益飛,王乾澤,徐慧娟.勝利油田機采系統(tǒng)現(xiàn)狀及能耗質(zhì)量控制分析[J].石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督,2006(5):21-24.
[6]馬強,劉志恒,馬玲.淺談提高機采井系統(tǒng)效率的方法[J].工業(yè),2016(6):3.