花育紅
(中石化中原油田分公司濮東采油廠石家采油管理區(qū),河南濮陽 457001)
降低無效注水、提高產(chǎn)能效益
花育紅
(中石化中原油田分公司濮東采油廠石家采油管理區(qū),河南濮陽 457001)
隨著勘探開發(fā)程度的不斷提高,國內(nèi)油田的穩(wěn)產(chǎn)難度越來越大,而目前國際油價(jià)的劇烈下跌使得老油田的生存受到威脅,石油從業(yè)者普遍感覺到了前所未有的壓力,效益成為擺在油田人面前實(shí)實(shí)在在的課題。
低滲;井網(wǎng);分注;效益
注水工作關(guān)鍵是要“注到位、注得好”,既要注水到層,也不能注得多或少。注都多會(huì)水淹油層形成無效循環(huán),造成人力物力浪費(fèi);而注得少達(dá)不到驅(qū)油目的,油井不見效,也沒有效益可言。
2.1 有效注水分析
2.1.1 井網(wǎng)分析
注采井網(wǎng)直接關(guān)系到油藏的水驅(qū)控制程度和水驅(qū)采收率,直接影響到油藏的開發(fā)效果和經(jīng)濟(jì)效益。所以,合理的注采井網(wǎng)是決定低滲透油田高效高產(chǎn)的關(guān)鍵性問題。井網(wǎng)分析要考慮兩個(gè)內(nèi)容:井網(wǎng)型式和井網(wǎng)密度。
2.1.2 注水結(jié)構(gòu)分析
油水井?dāng)?shù)比是保證油田注水量要求和維持注采平衡的先決條件。目前東沙二上4-7共有油井38口,水井27口,油水井?dāng)?shù)比為1.4,開井油水井?dāng)?shù)比為1.6,通過采液吸水指數(shù)法確定合理井?dāng)?shù)比應(yīng)該是1.1,后期仍有增加水井的潛力。
合理注采比是確保油藏保持合理地層壓力繼而維持長遠(yuǎn)生產(chǎn)的必須條件,在產(chǎn)液量和含水相對(duì)穩(wěn)定的中高含水開發(fā)階段,是地層壓力的函數(shù)。我們根據(jù)東區(qū)沙二上4-7油藏歷年壓力系數(shù)與注采比的關(guān)系擬合了曲線,計(jì)算出在壓力系數(shù)保持0.85左右的時(shí)候合理年注采比為2.74。而目前東沙二上4-7油藏注采比為1.72,壓力系數(shù)0.71,能量較弱,為給油藏補(bǔ)充能量,提高壓力,可適當(dāng)增加注入水量提高注采比。
注采對(duì)應(yīng)是真正解決壓力傳導(dǎo)實(shí)現(xiàn)注水驅(qū)油的保障。目前東沙二上4-7油藏井層注采對(duì)應(yīng)率87%,厚度注采對(duì)應(yīng)率89%,其中井層百分?jǐn)?shù)單向受效74%,雙向受效14%,只采不注占12%,注采井網(wǎng)相對(duì)完善,但局部仍有井網(wǎng)不受控,注采井網(wǎng)仍需完善。
2.2 有效注水做法
2.2.1 利用疊合井位完善井網(wǎng)
利用研究區(qū)開發(fā)層系多,疊合老井多的優(yōu)勢(shì),在現(xiàn)有油水井基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善注采井網(wǎng),實(shí)現(xiàn)油藏的低成本高效益開發(fā)。
東沙二上4-7油藏的水井PS3由于井況問題不能注水,對(duì)應(yīng)油井P3-459面臨有采無注局面,2014年3月利用原沙二下層系的一口水井P3-218,進(jìn)行分注,實(shí)現(xiàn)了重新注水的目的。P6-31原是沙二上1的一口水井,2006年由于井漏實(shí)施卡封,轉(zhuǎn)至沙二上4-7注水。油井PC3-396井2013年鉆塞返層生產(chǎn)沙二上6-7,沒有對(duì)應(yīng)水井,能量下降較快,2014年利用上部層系的一口水井P2-132返層注水,能量得以補(bǔ)充。
2.2.2 堅(jiān)決關(guān)停無效注水
造成無效注水的原因有三方面:一是井況問題,套管錯(cuò)斷或漏失;二是注采不對(duì)應(yīng),有注無采;三是非均質(zhì)影響,注入高滲層段或者斷層低壓區(qū)。對(duì)于這樣的無效注水,應(yīng)該堅(jiān)決關(guān)停。
2.2.3 加強(qiáng)有效注水
深化細(xì)化地質(zhì)研究,搞好注采動(dòng)態(tài)調(diào)配。加強(qiáng)注水動(dòng)態(tài)分析的力度,深化措施工作量研究,注水井主要以補(bǔ)孔、卡封、調(diào)配、分注為主,進(jìn)一步增加和恢復(fù)水驅(qū)控制儲(chǔ)量和水驅(qū)動(dòng)用儲(chǔ)量,提高水驅(qū)效益。
為了進(jìn)一步挖掘沙二上6小層剩余油,2014年12月補(bǔ)孔水井P3-144相應(yīng)層位加強(qiáng)注水;P5-152井位于P46斷層和P49斷層夾持形成的狹長斷塊內(nèi),是相對(duì)封閉空間內(nèi)唯一注水井,對(duì)應(yīng)三口油井PC2-231、P3-210和P2-622,2014年1月吸水剖面顯示,沙二上吸水為19%,而下部層系沙二下則占81%,為了改善沙二上層系吸水情況,注灰封下部層系,單注沙二上,對(duì)應(yīng)油井P2-622見效,日增油0.7t。
通過以上注水結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化,無效、低效注水量得到了控制,東沙二上4-7油藏2014年在油井措施投入減少的情況下,仍然取得了很好的效果,與2013年對(duì)比,油藏開發(fā)形勢(shì)趨于好轉(zhuǎn):
1)全年增加有效注水量6×104m3,減少無效注水1.2×104m3,部分油井見到了增油效果,日增產(chǎn)油能力10t。
2)增加水驅(qū)控制程度0.7%,增加水驅(qū)控制儲(chǔ)量2×104t,增加水驅(qū)動(dòng)用儲(chǔ)量1.1×104t。
3)地層壓力有所回升,與去年相比,動(dòng)液面由1 742m上升至1 725m。
4)老井遞減明顯減緩,與去年相比,自然遞減由 7%下降到-2.1%,綜合遞減由2%下降 到-2.4%。
5)從含水與采出程度關(guān)系曲線可以看出,隨著近年來調(diào)整工作的開展,實(shí)際曲線由采收率為40%的理論曲線偏向采收率為45%的理論曲線,顯示油藏開發(fā)效果得以好轉(zhuǎn)。
1)在油田發(fā)展進(jìn)入效益開采階段時(shí),降低無效注水就是節(jié)省了成本,提高有效注水,提高采收率就是創(chuàng)造了效益。
2)以東沙二上4-7油藏為例,總結(jié)了降低無效注水,增加產(chǎn)能效益的一些做法,說明通過加強(qiáng)地質(zhì)研究可以實(shí)現(xiàn)降低成本、增加效益的目標(biāo)。
[1] 廖占山,喻高明,韋燕蘭,等.底水油藏流線模擬注水井組配注研究[J].長江大學(xué)學(xué)報(bào)(自科版),2015.
Reduce ineffective water injection,improve productivity benefits
Hua Yu-hong
With the continuous improvement of exploration and development,the steady improvement of domestic oil field is becoming more and more diff i cult.At present,the sharp decline of international oil price has threatened the survival of old oilf i elds.Oil practitioners generally feel the unprecedented pressure,Oil fi eld people in front of the real subject.
low permeability;well pattern;dispensing;benef i t
TE357.6
:B
:1003–6490(2017)04–0037–01
2017–04–06
花育紅(1980—),女,河南濮陽人,工程師,主要從事開發(fā)生產(chǎn)管理工作。